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      關(guān)于超濾膜系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行研究

      2019-09-28 06:04:14劉桐瑋
      天津科技 2019年9期
      關(guān)鍵詞:跨膜超濾膜水流量

      劉桐瑋,劉 翊,董 捷,

      (1.天津泰達(dá)水業(yè)有限公司 天津300457;2.天津泰達(dá)新水源科技開(kāi)發(fā)有限公司 天津300457;3.天津泰達(dá)津聯(lián)自來(lái)水有限公司 天津300457)

      0 引 言

      目前國(guó)外一些國(guó)家在自來(lái)水廠改造過(guò)程中,大都選擇膜處理技術(shù),我國(guó)大部分凈水廠仍使用傳統(tǒng)混凝沉淀工藝,部分自來(lái)水廠采用了超濾膜凈化處理技術(shù)進(jìn)行凈水處理。天津某凈水廠采用了多介質(zhì)-活性炭-超濾膜聯(lián)合凈水工藝,至今出水量穩(wěn)定,各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)都符合并遠(yuǎn)高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。本文根據(jù)超濾膜進(jìn)出水工藝參數(shù)進(jìn)行節(jié)能降耗改造,降低噸水成本,同時(shí)對(duì)超濾系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行進(jìn)行深入探討。

      1 超濾系統(tǒng)運(yùn)行流程闡述

      1.1 主要工藝設(shè)備參數(shù)

      天津某凈水廠采用了多介質(zhì)-活性炭-超濾系統(tǒng)聯(lián)合凈水工藝。

      多介質(zhì)罐內(nèi)濾料為石英砂與無(wú)煙煤,下層為無(wú)煙煤,上層為石英砂,罐內(nèi)以2∶1的比例放置,多介質(zhì)罐單臺(tái)產(chǎn)水量為80~100m3/h。

      活性炭罐內(nèi)濾料為活性炭粉末,活性炭罐單臺(tái)產(chǎn)水量為80~100m3/h。

      超濾膜規(guī)格為外壓式PVDF中控纖維膜,膜絲平均孔徑為0.03μm,設(shè)計(jì)單根膜平均通量為45m3/h[1]。

      超濾膜進(jìn)水端設(shè)有自清洗過(guò)濾器,其孔徑為100μm,用于防止水中大顆粒雜質(zhì)堵塞超濾膜。

      1.2 工藝流程

      采用源水→多介質(zhì)罐→活性炭罐→超濾膜組→清水池→管網(wǎng)工藝路線,源水由取水泵提升至膜車(chē)間進(jìn)水管,再由膜車(chē)間進(jìn)水增壓泵提升至多介質(zhì)進(jìn)水管,依次經(jīng)多介質(zhì)罐、活性炭罐過(guò)濾后流入多介質(zhì)產(chǎn)水池,再由超濾進(jìn)水泵提升至超濾進(jìn)水管,經(jīng)過(guò)自清自過(guò)濾器后進(jìn)入超濾膜組,過(guò)濾后流入超濾產(chǎn)水池。

      多介質(zhì)罐與活性炭罐反洗過(guò)程:松濾料(正洗)→排水→氣反洗→水反洗→初濾→正常過(guò)濾。

      超濾系統(tǒng)反洗分為兩種:一種為常規(guī)反沖洗,即氣反洗→氣水反洗→水反洗→正常過(guò)濾;另一種為CEB加強(qiáng)反沖洗,即氣反洗→氣水反洗→酸(或堿)與水混合進(jìn)水正洗并排放→酸(或堿)藥劑向超濾膜補(bǔ)液(關(guān)閉排水閥)→浸泡(關(guān)閉所有閥門(mén))→排放并進(jìn)行水反洗→正常過(guò)濾。

      2 超濾系統(tǒng)可靠性分析

      衡量超濾膜工作狀態(tài)的指標(biāo)共兩部分:一是超濾跨膜壓差,二是超濾產(chǎn)水濁度。圖1—圖3比較了2018年11月至2019年4月共計(jì)6個(gè)月的生產(chǎn)數(shù)據(jù),其中包含超濾膜系統(tǒng)(每組超濾系統(tǒng)20支超濾膜)月平均產(chǎn)水流量、跨膜壓差、超濾產(chǎn)水濁度的趨勢(shì)圖。

      半年以來(lái),超濾系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),產(chǎn)水流量維持在210~240m3/h,濃水流量維持在45m3/h,跨膜壓差維持在30kPa,超濾膜設(shè)計(jì)產(chǎn)量為220m3/h,最大允許跨膜壓差約為150kPa均滿足設(shè)計(jì)條件,實(shí)際產(chǎn)量遠(yuǎn)低于極限值。圖3表示6個(gè)月超濾產(chǎn)水濁度值的情況,該趨勢(shì)圖表明超濾產(chǎn)水濁度維持在0.05~0.08NTU之間,超濾系統(tǒng)運(yùn)行較平穩(wěn),產(chǎn)水流量及濁度滿足設(shè)計(jì)要求,運(yùn)行一切正常。

      圖1 超濾產(chǎn)水流量Fig.1 UF produced water flow

      圖2 超濾跨膜壓差Fig.2 UF transmembrane pressure

      圖3 超濾產(chǎn)水濁度Fig.3 UF produced water turbidity

      通過(guò)及時(shí)反沖洗,及時(shí)CEB清洗等步驟保證超濾系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運(yùn)行,具體步驟設(shè)定如下:

      ①常規(guī)反沖洗。常規(guī)反洗以超濾運(yùn)行時(shí)間為判斷條件,每組超濾系統(tǒng)連續(xù)過(guò)濾30min進(jìn)行一次常規(guī)反沖洗。常規(guī)反沖洗包含氣洗、氣水洗、水洗3個(gè)步驟。氣洗采用0.6~0.8MPa壓縮空氣為氣源,通過(guò)定值減壓閥降低至0.15MPa進(jìn)行氣洗;氣水洗通過(guò)0.15MPa氣洗結(jié)合超濾反洗泵運(yùn)行的水洗組合而成;水洗通過(guò)超濾反洗泵定頻運(yùn)行,清洗超濾膜。

      ②CEB加強(qiáng)反沖洗。CEB加強(qiáng)反洗采用鹽酸和次氯酸鈉兩種藥劑對(duì)超濾膜進(jìn)行加強(qiáng)反洗。目的是通過(guò)酸洗去除膜絲上附著的難去除的水垢,通過(guò)堿洗去除蛋白質(zhì)、油脂類(lèi)等污物。CEB加強(qiáng)反洗的頻次為每60個(gè)常規(guī)反洗周期后進(jìn)行一次CEB清洗,酸溶液和堿溶液交替使用。

      通過(guò)常規(guī)反洗和CEB加強(qiáng)反洗的結(jié)合,保證了超濾系統(tǒng)出水水質(zhì)的穩(wěn)定,保證了跨膜壓差維持在合理范圍內(nèi),保證了超濾系統(tǒng)安全生產(chǎn)。

      3 超濾系統(tǒng)能耗分析

      在超濾系統(tǒng)正常運(yùn)行過(guò)程中超濾進(jìn)水泵始終運(yùn)行,為超濾提供水源,保證超濾進(jìn)水壓力維持在設(shè)計(jì)允許的范圍內(nèi)。超濾進(jìn)水端管道安裝有自清洗過(guò)濾器,該過(guò)濾器可自動(dòng)清洗排放,排放閥開(kāi)啟時(shí)需滿足0.2MPa水壓,因此自清洗過(guò)濾器前端進(jìn)水壓力保持為0.2MPa,經(jīng)過(guò)自清洗過(guò)濾器后超濾進(jìn)水壓力為0.18MPa。為保證0.2MPa的水壓,運(yùn)行單臺(tái)超濾時(shí),超濾進(jìn)水泵啟動(dòng)1臺(tái),頻率為42Hz;運(yùn)行2臺(tái)超濾時(shí),超濾進(jìn)水泵啟動(dòng)2臺(tái),頻率為42Hz;運(yùn)行3臺(tái)超濾時(shí),超濾進(jìn)水泵啟動(dòng)2臺(tái),頻率為50Hz。

      超濾系統(tǒng)正常運(yùn)行過(guò)程中必須對(duì)超濾膜進(jìn)行常規(guī)反洗及CEB加強(qiáng)反洗。CEB加強(qiáng)反洗每組膜需投加200~500μL/L的酸溶液或堿溶液,為保證膜絲通透性需及時(shí)進(jìn)行CEB加強(qiáng)反洗[2]。

      4 超濾系統(tǒng)運(yùn)行合理性分析

      為保證超濾系統(tǒng)安全運(yùn)行,保證出水指標(biāo)合格,降低超濾運(yùn)行電耗及藥耗成本,對(duì)超濾系統(tǒng)提出以下兩點(diǎn)優(yōu)化運(yùn)行方案。

      4.1 超濾進(jìn)水泵

      當(dāng)前超濾膜運(yùn)行壓力維持在0.18MPa,設(shè)計(jì)超濾系統(tǒng)進(jìn)水壓力應(yīng)不高于0.22MPa,雖然可滿足設(shè)計(jì)要求,但超濾進(jìn)水泵維持在較高頻率運(yùn)行,超濾系統(tǒng)過(guò)濾時(shí)由于進(jìn)水泵的運(yùn)行而消耗了大量的電能。因此合理降低超濾進(jìn)水泵運(yùn)行頻率,保證超濾產(chǎn)水流量維持在合理范圍內(nèi),可大幅節(jié)約電能消耗,降低制水成本。

      以單臺(tái)超濾運(yùn)行為例:?jiǎn)闻_(tái)超濾運(yùn)行時(shí),進(jìn)水壓力為0.18MPa,產(chǎn)水流量為230m3/h,超濾進(jìn)水泵運(yùn)行頻率為40Hz,將進(jìn)水泵頻率降低至38Hz,自清洗過(guò)濾器進(jìn)水壓力為0.17MPa,超濾進(jìn)水壓力為0.15MPa,超濾產(chǎn)水流量為210m3/h,超濾產(chǎn)水流量未明顯減少,進(jìn)水泵頻率明顯降低,節(jié)約大量電能。

      4.2 超濾CEB加強(qiáng)反洗

      當(dāng)前超濾膜使用過(guò)程中經(jīng)50次常規(guī)反洗后,超濾產(chǎn)水流量為170m3/h,低于正常產(chǎn)量,完成60次常規(guī)反洗再進(jìn)行CEB清洗后,產(chǎn)水流量明顯提升,可達(dá)到210~230m3/h。CEB清洗在藥劑選擇上,當(dāng)前運(yùn)行模式為酸-堿切換使用,本次使用酸進(jìn)行清洗,下次使用堿進(jìn)行清洗。由于目前水質(zhì)硬度較低,水中藻類(lèi)微生物數(shù)量較高,應(yīng)增加堿溶液(次氯酸鈉)清洗頻次。當(dāng)水質(zhì)硬度較高時(shí),則應(yīng)考慮使用酸溶液(鹽酸)進(jìn)行清洗。

      據(jù)此,將酸堿投加步序調(diào)整為每投加6次堿溶液投加1次酸溶液,通過(guò)次氯酸鈉的清洗浸泡抑制微生物的滋生,保持膜絲的濕潤(rùn),保證超濾系統(tǒng)達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量[3]。

      5 結(jié) 論

      ①超濾膜系統(tǒng)經(jīng)過(guò)改造后,產(chǎn)水流量滿足設(shè)計(jì)要求,水量穩(wěn)定,出水水質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)。

      ②改造后系統(tǒng)電耗降低,在保證產(chǎn)水流量滿足設(shè)計(jì)要求的前提下,將原設(shè)計(jì)超濾進(jìn)水泵運(yùn)行方案進(jìn)行調(diào)整,降低了進(jìn)水泵運(yùn)行頻率,噸水電耗降低,節(jié)約了制水成本。

      ③改造后系統(tǒng)藥耗降低,在超濾CEB反洗方面,將酸堿藥劑的使用頻次進(jìn)行調(diào)整,降低了酸藥劑的使用,提高了堿藥劑的使用頻次,滿足當(dāng)前原水水質(zhì)條件,更有利于提高超濾膜的清洗效果,減少效果不明顯的藥劑,降低制水成本。

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