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      淺析分段式發(fā)罩拉索脫落原因以及解決方案

      2019-10-14 02:29:37亓歡寧鄭達彥
      時代汽車 2019年9期
      關(guān)鍵詞:拉索

      亓歡寧 鄭達彥

      摘 要:發(fā)動機罩鎖系統(tǒng)關(guān)系行車安全和發(fā)動機倉零件的防盜安全,在設(shè)計過程中要特別考慮發(fā)動機罩的開啟關(guān)閉可靠性。本文針對我司產(chǎn)品發(fā)罩拉索脫落問題做了一些原因分析和解決方法,對從設(shè)計源頭上避免發(fā)罩拉索脫落提供了一些思路。

      關(guān)鍵詞:發(fā)動機罩鎖;拉索;脫落

      1 引言

      發(fā)動機罩鎖系統(tǒng),主要功能是為發(fā)動機罩關(guān)閉提供定位和開啟發(fā)動機罩的作用。它是一個裝在車輛前端能將發(fā)動機罩可靠鎖緊并通過其內(nèi)部機構(gòu)通過拉索實現(xiàn)開啟及鎖止功能的裝置。相對其他車身功能件而言,使用頻率較低,但發(fā)動機罩鎖系統(tǒng)關(guān)系行車安全和發(fā)動機倉零件的防盜安全。在樣車驗證過程中出現(xiàn)發(fā)罩拉索球頭從卡槽脫出,導(dǎo)致發(fā)罩無法正常打開(如圖1)的問題,為解決該問題本文對發(fā)動機罩鎖拉索機構(gòu)進行分析,通過理論分析與實驗驗證相結(jié)合的方法找到拉索脫落的根本原因及經(jīng)濟有效的改進措施,為后續(xù)車型研發(fā)及相關(guān)結(jié)構(gòu)設(shè)計提供參考依據(jù)。

      2 發(fā)罩鎖拉索機理介紹

      如圖2所示,發(fā)動機罩鎖系統(tǒng)主要由發(fā)罩鎖、密封膠塞、開啟把手、控制拉索等組成,控制拉索部分主要包括連接盒上下蓋、回位彈簧、拉索球頭和連接卡槽等,打開發(fā)罩時通過開啟把手拉動拉索球頭向右移動實現(xiàn)發(fā)罩鎖的一、二級解鎖。

      3 拉索球頭脫落原因分析

      3.1 發(fā)罩系統(tǒng)力傳遞分析

      發(fā)罩拉索拉脫直接原因:發(fā)罩系統(tǒng)解鎖力大于拉索球頭拉脫力,拉索球頭脫落。力傳遞路徑如下圖3,解鎖力與門(罩)鎖所承受的載荷的關(guān)系近似的成線性正比關(guān)系[1],即發(fā)罩系統(tǒng)解鎖力會隨發(fā)罩系統(tǒng)反彈力增大而增大,而發(fā)動機罩鎖兩端緩沖膠塞壓縮量大小是導(dǎo)致鎖扣反彈力增大或減小的關(guān)鍵因素。

      在檢修3臺故障車時發(fā)現(xiàn),發(fā)罩開關(guān)困難,發(fā)罩鎖扣兩側(cè)緩沖膠塞高度均值26~27mm(壓縮量10~11mm),手柄開啟力65~70N之間,而設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)值膠塞壓縮量為2mm,膠塞外露高度為18.1mm,膠塞壓縮量及手柄開啟力遠遠大于設(shè)計值,圖4為我們實測數(shù)據(jù),由圖4可以看出,手柄開啟力隨膠塞壓縮量增大而增大,故障車膠塞壓縮量處于偏離設(shè)計區(qū)間。

      為了更近一步驗證膠塞壓縮量與手柄開啟力的關(guān)系,同時在調(diào)整膠塞壓縮量后是否會對間隙段差有影響,我們又隨機測量入庫前40臺車輛數(shù)據(jù),測量方法按如下步驟: ①記錄車輛VIN碼→ ②開關(guān)發(fā)罩3次→ ③測量3次手柄開啟力→④測量圖5所示黃圈處4個膠塞高度并按順序做好記錄→⑤測量圖5所示紫圈4處間隙段差值并按順序做好記錄→⑥調(diào)整黃圈2、3兩處緩沖膠塞高度為20mm→⑦測量圖5所示紫圈4處間隙段差值并按順序做好記錄→⑧調(diào)整膠塞后測量記錄3次手柄開啟力。由于前艙密封條反彈力受膠塞高度等制造因素影響小,每臺車近似不變,因此在測量時密封條反彈力忽略。而2、3兩處膠塞力臂與鎖體近同,對門鎖開啟力影響最大,97%的力傳遞效率;1、4兩處膠塞對開啟力影響次之,58%的力傳遞效率,因此在步驟6中只調(diào)整2、3兩處緩沖膠塞。實驗結(jié)果如圖6所示,根據(jù)圖表變化趨勢可以得出:膠塞調(diào)高,力值變大;膠塞調(diào)低,力值變小;膠塞調(diào)整后與段差無明顯關(guān)聯(lián)。

      3.2 拉索連接盒行程與結(jié)構(gòu)分析

      在理論狀態(tài)下,當(dāng)鎖體解鎖力<70N時,手柄解鎖力為30±10N,連接盒球頭拉索行程為11.3±2mm,連接盒總行程為17.5mm,滿足解鎖要求。當(dāng)鎖體解鎖力增大時,我們用10件樣品在解鎖力分別為85N、100N、120N三種工況下實測,結(jié)果顯示即使鎖體解鎖力增大到120N,行程設(shè)計都有余量,無風(fēng)險。但當(dāng)鎖體解鎖力大大超過設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)時,在解鎖過程中手柄端拉動拉索球頭必須克服鎖體解鎖力,由于球頭卡槽坡狀結(jié)構(gòu)以及連接盒上蓋強度不足問題,導(dǎo)致球頭會沿著卡槽向上頂起連接盒上蓋,當(dāng)上蓋變形量達到6.5mm時,球頭拉脫,拉脫力>200N。我們通過設(shè)備在X光下模擬拉索拉脫過程發(fā)現(xiàn)實際與理論分析相一致,如圖7;

      4 解決問題

      4.1 根據(jù)以上分析,球頭拉脫主要原因是膠塞在裝配時壓縮量大大超出設(shè)計值而導(dǎo)致鎖體解鎖力增大,從而導(dǎo)致拉索在解鎖時球頭拉脫。為了從根源解決該問題,可以從以下3點要求進行改善:

      (1)組織制定發(fā)動機罩前端膠塞調(diào)整標(biāo)準(zhǔn),即保證發(fā)罩手柄開啟力:(30±10N); 緩沖膠塞壓縮量:2mm,膠塞外露高度18.1mm,并優(yōu)化工藝;

      (2)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進行裝配,嚴(yán)格進行質(zhì)量監(jiān)控;

      (3)對零件結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,首先連接盒上蓋加厚,并增加加強筋,使其屈服強度加大;其次,球頭從上部裝入卡槽更改為從側(cè)面裝入,球頭Z向活動量僅0.5mm,連接槽與底座Y向間隙0.1mm,連接槽后部寬度增加,坡狀限位面更改為垂直面,從而增大球頭拉脫力(見圖8)。

      5 結(jié)論

      緩沖膠塞壓縮量大小對開啟手柄力有決定性的影響,保證膠塞壓縮量符合設(shè)計要求是防止拉索球頭脫出的根本方法。在設(shè)計過程中也需要對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行多重考慮從而在設(shè)計上進行優(yōu)化可以較好的規(guī)避球頭脫出等問題,更改后的結(jié)構(gòu)經(jīng)強度、耐久度多方實驗驗證未發(fā)現(xiàn)拉索球頭脫出等情況,滿足了產(chǎn)品設(shè)計要求,對今后相類似產(chǎn)品在設(shè)計優(yōu)化過程中具有一定的指導(dǎo)意義。

      參考文獻:

      [1]張丙戰(zhàn) 《淺析汽車門鎖解鎖力》 2017.

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