李 勇
(江蘇華電揚州發(fā)電有限公司運行部, 江蘇 揚州 225000)
江蘇華電揚州發(fā)電有限公司2×330MW機(jī)組,汽輪機(jī)是哈爾濱汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn)的C300/N330-16.67/538/538型亞臨界一次中間再熱、單軸、高中壓缸合缸、雙缸雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機(jī),配置30%額定容量的Ⅱ級旁路系統(tǒng)。其給水系統(tǒng)配有2臺50%容量的汽動給水泵和1臺50%額定容量的電動給水泵[2]。每臺汽動給水泵各配有一臺前置泵,給水泵和前置泵是由上海電力修造廠生產(chǎn)的,其型號分別為FK6D32和FA1D56型水泵。汽動給水泵是由哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的NGZ84.6/83.5/06型小汽輪機(jī)驅(qū)動,其最大功率為5.3 MW,共有6級,正常工作轉(zhuǎn)速范圍為3100~5900 r/min,危急保安器動作轉(zhuǎn)速為6300±50 r/min。
江蘇華電揚州發(fā)電有限公司#7機(jī)組于2005年投入商業(yè)運行,2018年以來多次發(fā)生啟動過程#72汽泵掛閘不正常的問題,2018年汽機(jī)檢修,利用#7機(jī)組D級檢修的機(jī)會對#72汽泵掛閘不正常的缺陷進(jìn)行分析處理。
2018年11月10日進(jìn)行#72汽泵掛閘試驗,聯(lián)系熱控檢修強(qiáng)制#72汽泵啟動條件,啟動#72汽泵交流潤滑油泵及#7機(jī)#1EH油泵,檢查潤滑油壓及EH油母管壓力正常,運行人員按照正常啟動汽泵的步驟,在MEHB畫面點擊#72汽泵“掛閘”按鈕,#72汽泵“掛閘”紅燈閃爍,檢查#72汽泵安全油壓0.49 MPa,在正常范圍,3分鐘后“掛閘”紅燈熄滅,“脫扣”燈亮,檢查安全油壓為0 MPa,#72汽泵掛閘失敗,經(jīng)與熱控人員檢查啟動條件和跳閘條件未發(fā)現(xiàn)異常,反復(fù)試驗多次均告失敗。
3.1.1 系統(tǒng)簡介
該汽動給水泵采用數(shù)字電液控制系統(tǒng),每臺汽動給水泵配置兩臺交流潤滑油泵和一臺直流潤滑油泵,正常運行時,由一臺交流潤滑油泵運行,另外一臺交流潤滑油泵備用,直流潤滑油泵不經(jīng)過冷油器,僅作為緊急備用。汽動給水泵和主機(jī)共用一套EH油系統(tǒng),正常EH油壓為14.0±0.5 MPa[3],汽泵潤滑油系統(tǒng)圖如下:
圖1 汽動給水泵潤滑油系統(tǒng)圖
通過上圖可以看出,汽泵安全油取自汽泵配置的兩臺交流潤滑油泵出口,經(jīng)過一個逆止門后分為兩路,一路供汽泵掛閘電磁閥和汽泵注油試驗用油;另外一路,再分為兩路,分別經(jīng)過各自的節(jié)流孔板后,一路接在注油試驗隔離閥前,通向危急保安器,另外一路接在注油試驗隔離閥后,通向隔膜閥,正常運行時注油試驗隔離閥在開啟狀態(tài)[4],當(dāng)需要做注油試驗時,將注油試驗隔離閥關(guān)閉,從而保證了注油試驗時,飛錘動作后,隔膜閥油壓不會被泄去,汽泵不會跳閘,當(dāng)注油試驗結(jié)束后,首先將危急保安器復(fù)位,再將噴油試驗隔離閥緩慢打開,恢復(fù)原運行狀態(tài)[5]。
3.1.2 汽泵危急遮斷器工作原理
本汽泵設(shè)置有一個機(jī)械超速飛錘和一個現(xiàn)場脫扣按鈕,兩者任意動作時將泄去隔膜閥上部油壓,由彈簧力開啟隔膜閥,泄去汽泵高壓EH油從而使得汽泵脫扣,潤滑油與EH油之間不互通[6]。此外,汽泵還設(shè)置了一個停機(jī)遮斷電磁閥(20/OOT),停機(jī)遮斷電磁閥與汽泵隔膜閥并聯(lián),停機(jī)電磁閥和汽泵隔膜閥任意一個打開時,汽泵高壓EH油都將被泄去,從而泄去低壓主汽門插裝閥上部油壓,汽泵低壓主汽門在彈簧力的作用下快速關(guān)閉,完成汽泵脫扣[7];當(dāng)汽泵潤滑油壓低、軸承振動大、軸向位移大、汽泵轉(zhuǎn)速≥6100 rpm等信號發(fā)出時,停機(jī)遮斷電磁閥(20/OOT)動作打開,汽泵跳閘,同時聯(lián)鎖打開汽泵安全油路的泄油閥(20/TT),泄去汽泵隔膜閥上部安全油壓,由于安全油壓下降,危急遮斷器滑閥在彈簧力的作用下自動打開[8]。
3.1.3 汽泵掛閘過程
當(dāng)汽泵滿足啟動條件后,在MEH畫面點擊掛閘按鈕,此時汽泵停機(jī)遮斷電磁閥(20/OOT)及安全油路的泄油閥(20/TT)關(guān)閉,掛閘電磁閥(20/RS)打開,掛閘油進(jìn)入滑閥復(fù)位手柄上腔室,將滑閥關(guān)閉,同時將飛錘復(fù)位;同時,安全油通過兩個并聯(lián)的節(jié)流孔通向危急隔膜閥及遮斷器[9]。隔膜閥上部油壓建立(大約0.49 MPa)后,在安全油壓的作用下隔膜閥自動關(guān)閉;通往危急遮斷器的安全油,進(jìn)入滑閥下腔室,并通過微小的間隙進(jìn)入滑閥上腔室,使得滑閥上腔室注滿油并建立油壓,為保證滑閥上腔室完全注滿油建立足夠的油壓,掛閘電磁閥打開后須保持開啟位3分鐘左右,3分鐘后滑閥上部油壓建立,掛閘電磁閥關(guān)閉,此時,由于滑閥上腔室面積大于下腔式面積,從而使得上下腔室產(chǎn)生壓差,該壓差與滑閥內(nèi)彈簧壓力相平衡[10],從而使得滑閥始終保持關(guān)閉狀態(tài),此時掛閘成功。汽泵危急保安器如圖2所示。
圖2 汽動給水泵危急保安器內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖
3.2.1 原因分析
針對#72汽泵掛閘不正常的異常缺陷,揚電公司立即成立了技術(shù)攻關(guān)小組,對該缺陷進(jìn)行了深入分析與討論,經(jīng)過分析討論后確定了導(dǎo)致#72汽泵掛閘不成功的原因可能有以下幾種:(1)汽動給水泵啟動條件不滿足,導(dǎo)致掛閘失敗。(2)主油泵出口油壓過低導(dǎo)致安全油壓無法滿足要求。(3)安全油泄油電磁閥(20/TT)內(nèi)漏或無法關(guān)閉,導(dǎo)致安全油母管壓力無法維持。(4)汽動給水泵隔膜閥存在缺陷,無法正常關(guān)閉。(5)主油泵至安全油兩個供油節(jié)流孔板堵塞,導(dǎo)致掛閘時,主油泵出口潤滑油無法進(jìn)入安全油系統(tǒng)。(6)掛閘電磁閥(20/RS)故障,掛閘時無法將滑閥復(fù)位。(7)危急遮斷滑閥復(fù)位油室與滑閥安全油室之間存在泄漏,在掛閘三分鐘結(jié)束后,掛閘三通電磁閥(20/RS)將滑閥復(fù)位油室與汽泵油箱接通時,安全油室的油也同時被泄去,使得掛閘失敗。(8)危急遮斷滑閥使用年限過長,內(nèi)部間隙變大,在掛閘電磁閥關(guān)閉后,危急遮斷器滑閥上腔室安全油產(chǎn)生的壓力不足以將滑閥彈簧壓住,危急遮斷器滑閥在彈簧的作用力下打開,安全油從滑閥處泄去,最終導(dǎo)致汽泵掛閘失敗[11]。
3.2.2 要因確定
針對上述可能的原因,攻關(guān)小組有針對性的制定了排查方案,并通過實施,最終確定#72汽泵掛閘失敗的主要原因。具體排查過程如下:(1)首先,由熱控人員對#72汽泵啟動條件和跳閘條件進(jìn)行了逐一排查,未發(fā)現(xiàn)異常,由此,排除了由于啟動條件不滿足導(dǎo)致#72汽泵無法掛閘的可能。(2)啟動#72汽泵交流潤滑油泵,檢查出口油壓為0.6 MPa左右,油泵出口油壓正常,排除了由于主油泵出口油壓低導(dǎo)致安全油壓無法建立的可能。(3)關(guān)閉噴油試驗隔離閥,在MEHB畫面進(jìn)行#72汽泵掛閘,檢查安全油壓為0.49 MPa左右,3分鐘后汽泵掛閘成功,隔膜閥上部油壓保持在0.49 MPa,隔膜閥處于關(guān)閉狀態(tài),說明安全油泄油電磁閥(20/TT)及汽動給水泵隔膜閥完好。(4)汽機(jī)檢修對主油泵至安全油兩個供油節(jié)流孔板進(jìn)行檢查,節(jié)流孔板孔徑正常,無異物堵塞的現(xiàn)象,排除了由于節(jié)流孔堵塞導(dǎo)致安全油壓無法建立的可能。(5)在掛閘的過程中觀察危急遮斷器的動作情況,發(fā)現(xiàn)在掛閘電磁閥(20/RS)打開的時候,危急遮斷器被推倒位,當(dāng)掛閘電磁閥(20/RS)關(guān)閉后,危急遮斷器立即自動脫扣,排除由于掛閘電磁閥(20/RS)故障無法將危急遮斷器復(fù)位的可能。(6)在掛閘電磁閥(20/RS)三通閥回汽泵油箱管路安裝堵板后,再次進(jìn)行掛閘,仍不成功,排除了復(fù)位油室與滑閥安全油室之間泄漏導(dǎo)致無法掛閘的原因。(7)檢查#72汽泵危急遮斷滑閥是否不嚴(yán),檢修將#72汽泵危急遮斷器窺視窗鏡面擦拭干凈后,再次對#72汽泵進(jìn)行掛閘,在窺視窗口觀察危急遮斷器動作過程,發(fā)現(xiàn)掛閘時滑閥處總有油流滲出,說明危急遮斷器的滑閥磨損,滑閥間隙變大,滑閥無法將安全油封住,因此掛閘電磁閥(20/RS)關(guān)閉后,危急遮斷器會在彈簧的作用下自動打開,造成掛閘失敗。汽泵危急遮斷器照片如下圖3所示。
圖3 汽動給水泵危急遮斷器照片
滑閥內(nèi)部缺陷一般需要返廠維修或更換新滑閥,在與設(shè)備廠家聯(lián)系后,該型號的危急遮斷器滑閥暫無庫存,需要進(jìn)行定做,但是生產(chǎn)周期較長,由于#7機(jī)組檢修工期有限,如果定做或者將滑閥返廠進(jìn)行維修將直接影響檢修工期,造成檢修無法按期完工,影響機(jī)組正常啟動。為了不影響檢修工期,在與設(shè)備廠家購買危急遮斷器滑閥的同時,攻關(guān)小組對缺陷進(jìn)行了進(jìn)一步分析,試圖找出一個行之有效的辦法來消除缺陷,最后,進(jìn)行了以下試驗。
(1)再次進(jìn)行掛閘試驗,安全油壓為0.49 MPa正常,仔細(xì)觀察危急遮斷器滑閥,發(fā)現(xiàn)有油滲出,此時,就地按住手動將復(fù)位手柄按住后,滑閥泄漏減小,3分鐘后MEHB畫面顯示汽泵掛閘成功,就地緩慢松開復(fù)位手柄,安全油不變,掛閘成功。但是按照此方法掛閘,時而成功,時而失敗。
(2)檢修將危急遮斷器滑閥上的彈簧及撞銷同時拆除,運行人員在MEHB畫面進(jìn)行掛閘后,安全油建立0.49 MPa,觀察危急遮斷器滑閥未發(fā)現(xiàn)之前漏油的現(xiàn)象,3分鐘后掛閘成功,穩(wěn)定五分鐘后,在MEHB畫面脫扣汽泵,由于危急遮斷器滑閥上的彈簧及撞銷已經(jīng)拆除,失去了彈簧的作用力危急遮斷器滑閥無法自動打開,盡管安全油泄油電磁閥(20/TT)已經(jīng)打開,但是滑閥在關(guān)閉狀態(tài),安全油壓不能完全泄去,穩(wěn)定在0.13 MPa左右。
另外通過分析安全油壓的歷史趨勢發(fā)現(xiàn)在掛閘電磁閥關(guān)閉時,安全油壓存在波動(0.49 MPa↘0.43 MPa↗0.49 MPa),說明掛閘電磁閥在關(guān)閉瞬間的也會對安全油壓造成一定的影響,這就解釋了為什么掛閘時就地按住復(fù)位按鈕后有時能夠正常掛閘的原因。
從該試驗可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)彈簧力為零時,掛閘能成功,且危急遮斷器滑閥無漏油的現(xiàn)象,但是由于沒有了彈簧的作用力,危急遮斷器無法正常脫扣。假如能將滑閥內(nèi)彈簧更換成彈力較小的彈簧,使得滑閥安全油壓能和彈簧力正好平衡,這樣一來,就既能保證正常掛閘,也能保證正常脫扣[12]。
檢修將原來的彈簧更換成彈力較小的彈簧后,再次進(jìn)行掛閘試驗。點擊“掛閘”按鈕后,MEHB畫面“掛閘”紅燈閃爍,“脫扣”紅燈熄滅,檢查安全油壓0.49 MPa,就地通過窺視窗對滑閥進(jìn)行檢查,滑閥關(guān)閉嚴(yán)密無漏油現(xiàn)象,3分鐘后“掛閘”紅燈常亮,掛閘成功。穩(wěn)定5分鐘后未發(fā)現(xiàn)異常,在MEHB畫面點擊“脫扣”按鈕,汽動給水泵脫扣正常,安全油壓快速到0 MPa,就地通過窺視窗檢查,危急遮斷器滑閥動作正常。再次進(jìn)行掛閘,依然正常,就地進(jìn)行脫扣后,各方面檢查數(shù)據(jù)均無異常。經(jīng)過多次反復(fù)的掛閘、脫扣試驗,成功率高達(dá)100%。至此,#72汽動給水泵掛閘不正常的缺陷成功消除,#7機(jī)組D級檢修按期竣工,機(jī)組得以順利啟動。
揚州發(fā)電有限公司#72汽動給水泵掛閘不正常的主要原因是由于機(jī)組投運時間過長,危急遮斷器滑閥內(nèi)部被磨損后造成間隙變大,掛閘后滑閥內(nèi)上腔室油壓小于彈簧壓力,從而導(dǎo)致了在掛閘電磁閥(20/RS)關(guān)閉以后汽泵自動脫扣。由于公司無備品,且定做或返廠維修都需要一定的周期,為了不影響檢修進(jìn)度,確保機(jī)組能按期順利啟動,現(xiàn)場技術(shù)人員通過分析危急遮斷器的工作原理及內(nèi)部結(jié)構(gòu),不斷創(chuàng)新,最后通過調(diào)整危急遮斷器滑閥內(nèi)彈簧彈力后,#72汽泵掛閘不正常的缺陷得以消除,確保了D級檢修按期竣工,機(jī)組順利啟動。該處理的方案可為其他同類型相關(guān)機(jī)組提供借鑒作用。