(中核運(yùn)行管理有限公司維修支持處,浙江 海鹽 314300)
在M310壓水堆核電站機(jī)組的反應(yīng)堆堆腔分布著有8個容納反應(yīng)堆核測量系統(tǒng)即RPN系統(tǒng)的探測器相關(guān)設(shè)備儀器測量室,其構(gòu)成核測量系統(tǒng)源量程、中間量程和功率量程的測量通道,其分布情況如圖1所示。
測量室中布置有堆外測量系統(tǒng)探測器等組件,在小車貯藏位置正上方為檢修通道,通道頂部安裝有生物屏蔽體和水密蓋即測量小室蓋板(簡稱“RPN蓋板”),其結(jié)構(gòu)如圖2所示。
在機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)下,為保證測量小室內(nèi)的通風(fēng)流量以達(dá)到冷卻核測量設(shè)備的作用,需將RPN蓋板進(jìn)行打開并固定。當(dāng)機(jī)組裝換料大修期間,由于換料水池需充滿硼酸水作為裝換料操作的屏蔽層,檢修人員需將RPN蓋板關(guān)閉嚴(yán)實(shí),并保證測量小室的密封性能,防止硼酸水進(jìn)入測量室,避免因其發(fā)生泄漏導(dǎo)致的硼酸水滴落在核測量儀表設(shè)備及其他組件上而造成的電氣短路、絕緣失效或金屬腐蝕等事件。
圖1 核測量小室分布
圖2 核測量小室結(jié)構(gòu)
若RPN蓋板在換料水池充水期間發(fā)生泄漏,不光對測量小室中的核測量系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)生較大危害,同時會導(dǎo)致機(jī)組大修狀態(tài)的回退,直接影響大修主線時間。在方家山機(jī)組QF-OT101大修開蓋作業(yè)期間,因RPN蓋板泄漏導(dǎo)致大修主線的開蓋時間延長了6 h,大量工作返工:回裝反應(yīng)堆假頂蓋、換料水池去污、RPN蓋板的復(fù)裝、核測量設(shè)備檢查等,即使在設(shè)備未被損壞的情況下,也直接造成電廠經(jīng)濟(jì)損失超過250萬元,大量檢修人員承擔(dān)了不必要的輻照劑量。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)研發(fā)現(xiàn),國內(nèi)其他核電站如:秦山二期核電站、福清核電站等同樣發(fā)生過RPN蓋板泄漏的事件。
RPN蓋板屬于結(jié)構(gòu)較為簡單的機(jī)械式靜壓密封蓋板,蓋板由不銹鋼圓板、不銹鋼圍板、定位手桿、層壓彈簧、手桿固定塊和緊固件等部件組成。所有機(jī)械部件均焊接或螺紋連安裝在不銹鋼圍板上,RPN蓋板通過不銹鋼圍板末端的鉸鏈機(jī)構(gòu)打開或關(guān)閉,通過定位手桿鎖定在打開狀態(tài)。不銹鋼圍板側(cè)面加工有兩道凹槽,用于安裝內(nèi)、外橡膠O形圈,當(dāng)RPN蓋板關(guān)閉時,通過安裝鉸鏈的緊固螺栓,將圍板上的O形圈整體壓在蓋板底座密封面上,從而形成兩道防水密封。
2.2.1 RPN蓋板設(shè)備本身缺陷原因分析
維修人員根據(jù)RPN蓋板的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場泄漏情況調(diào)查,對RPN蓋板泄漏的原因進(jìn)行了分析,推斷結(jié)果如表1所示。
表1 RPN蓋板泄露原因分析
結(jié)論:RPN蓋板及底座密封面本身均不存嚴(yán)重缺陷,不是發(fā)生泄露的根本原因。
2.2.2 RPN蓋板O形密封圈備件原因分析
維修人員針對O形圈進(jìn)行調(diào)查分析,若O形密封圈備件在生產(chǎn)、運(yùn)輸、領(lǐng)用階段造成了難以發(fā)現(xiàn)的缺陷或安裝過程無意造成備件損壞,但現(xiàn)場拆除原密封圈后,檢查密封圈無肉眼可見的明顯缺陷。另一方面為O形圈由于工藝原因造成尺寸偏差,間接造成密封圈壓縮率不足,引起泄漏。所以針對同一批次O形密封圈截面進(jìn)行尺寸測量。
查閱國家相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于密封槽及密封圈的說明:根據(jù)密封槽的尺寸,密封圈選擇截面尺寸宜控制在(8.6±0.16)mm[1]。另國家密封件設(shè)計手冊中記載:平面靜密封密封圈壓縮率宜控制在15%~30%,因此,壓縮率為w=(d-h)/d×100%。式中,d—密封圈截面尺寸;h—密封槽深度(含密封間隙)。
圖3 RPN蓋板圖紙尺寸
此RPN蓋板密封圈截面尺寸為φ(8.0±0.2)mm,dmax=8.2 mm,dmin=7.8 mm密封圈理論極限壓縮率計算如下:
Wmin=(7.8-7.1)/7.8×100%=8.97%
Wmax=(8.2-6.1)/8.2×100%=25.61%
計算結(jié)果:該設(shè)計O形密封圈尺寸在RPN蓋板密封槽內(nèi)的壓縮率不滿足設(shè)計要求15%~30%。再者根據(jù)現(xiàn)場測量密封槽深度值及對應(yīng)O形密封圈尺寸帶入壓縮率計算公式。
得出結(jié)論:1號、4號、5號密封槽內(nèi)的密封圈壓縮率均小于15%的設(shè)計要求。
由此可見,與設(shè)計最佳壓縮率相比,實(shí)際RPN蓋板的密封圈壓縮率存在一定差異。在RPN蓋板在關(guān)閉時,僅通過非均布的兩顆螺栓進(jìn)行緊固,相比常規(guī)法蘭連接,O形圈受到的壓力也存在一定不均勻的狀況,盡管RPN蓋板的錐形結(jié)構(gòu)本身具備一定的自密封功能,理論上在換料水池水位由+10.5 m充滿至+19.5 m高度的過程中,密封性能會有所提高。但進(jìn)一步考慮現(xiàn)場存在O形圈和密封槽的極限偏差、加工誤差,O形圈截面均勻程度、金屬腐蝕缺陷,安裝人員技能偏差等因素,現(xiàn)使用O形圈在換料水池充水初段時間內(nèi)對于RPN蓋板不具備最佳的密封性能。
結(jié)論:O形密封圈在RPN蓋板的密封槽內(nèi)沒有達(dá)到最佳壓縮率是此次RPN蓋板泄漏的主要原因。
由上述可得知,為降低RPN蓋板泄漏的概率,減少核電站關(guān)于此類事件的經(jīng)濟(jì)損失,需采取一系列措施保障RPN蓋板的密封性能。從人、機(jī)、料、法、環(huán)五大因素入手就提高RPN蓋板密封可靠性進(jìn)行了研究及改進(jìn),其中重點(diǎn)改進(jìn)了“備件”“工藝和結(jié)構(gòu)”兩大部分。
3.1.1 O形密封圈材料改進(jìn)
研究針對目前常用的4種密封橡膠進(jìn)行篩選,并簡要說明它們的優(yōu)缺點(diǎn)及特性[2],如表2所示。
表2 不同材質(zhì)的密封橡膠特點(diǎn)
分析對比以上四種O形圈材料的綜合性能,要求新設(shè)計O形圈材料具有一定的機(jī)械強(qiáng)度;因其使用環(huán)境在硼酸水中,且具有一定輻射劑量,要求新O形密封圈具有性能穩(wěn)定。綜上所述,選擇三元乙丙橡膠(EPDM)為最佳。
3.1.2 壓縮率對O形密封圈尺寸改進(jìn)
根據(jù)上述結(jié)構(gòu)描述及密封圈壓縮率標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合Ansys對O形密封圈在不同壓縮率在接觸壓力分布進(jìn)行分析,結(jié)果表明提高壓縮率對密封圈密封性能有顯著影響[3]。設(shè)計人員在重新設(shè)計了密封圈尺寸,φ8.5 mm密封圈相對于原φ8.0 mm密封圈,其理論壓縮率更接近于靜密封壓縮率的15%~30%,也更便于O形圈的安裝。
當(dāng)密封圈在密封槽內(nèi)的充填率設(shè)計值目標(biāo)控制在75%為最佳,此時密封圈的充填率對密封可靠性有著顯著提升[4]。 充填率為
η=(d2π/4)/(G×h)×100%
式中:d—密封圈截面尺寸;G—密封槽寬度;h—密封槽深度(含密封間隙),如圖3所示。此RPN蓋板密封圈截面新設(shè)計尺寸為φ(8.5±0.2) mm,dmax=8.7 mm,dmin=8.3 mm,G=(11.20±0.2) mm,h=5.6(+0.2)/(-0.1) mm,ηmax=(8.72π/4)/(6.1×11)×100%=88.6%,ηmin=(8.52π/4)/(7.1×11.4)×100%=70.1%。
比較使用原有密封圈,新密封圈尺寸φ8.5±0.2 mm在RPN蓋板密封槽內(nèi)的充填率更為接近75%。所以在已更換O形圈尺寸的前提下,不對RPN蓋板密封槽結(jié)構(gòu)尺寸做出調(diào)整。
改進(jìn)RPN蓋板O形密封圈的尺寸,提高最小壓縮率數(shù)值,從設(shè)計角度的確提高了其密封性能。但增大了O形圈直徑的同時也增加了安裝難度,且依靠僅有兩顆非均布的緊固螺栓,其傳遞給O形圈均勻載荷的能力是有限的,對于現(xiàn)場安裝質(zhì)量帶來了一定不確定因素。同時,由于目前缺乏有效的工藝手段驗(yàn)證當(dāng)前RPN蓋板的安裝狀態(tài),使得檢修人員無法對安裝后的O形密封圈的壓縮狀態(tài)是否符合密封要求進(jìn)行直觀判斷。
開發(fā)人員在吸取現(xiàn)有的RPN蓋板試驗(yàn)工藝的基礎(chǔ)上擴(kuò)大了研究范圍,進(jìn)一步參照了核電站相關(guān)設(shè)備的嚴(yán)密性試驗(yàn)工藝及經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)對RPN蓋板改進(jìn)項(xiàng)目的開發(fā)難度、變更難度、施工難度、成本限制和工期限制等多方面條件進(jìn)行了評估,并確定了明確的改進(jìn)方向:
1)開發(fā)可靠、成熟、安全的RPN蓋板密封可靠性試驗(yàn)工藝及相關(guān)裝置;
2)在上一條的基礎(chǔ)上,僅對RPN蓋板結(jié)構(gòu)進(jìn)行小幅度修改,且不改變主體結(jié)構(gòu);
3)不對RPN蓋板底座進(jìn)行任何改造,因此不改變現(xiàn)有RPN蓋板與底座及專用工具的接口形式;
4)RPN蓋板的檢驗(yàn)工藝在現(xiàn)場應(yīng)用時,應(yīng)具備一定效率,且檢驗(yàn)快捷,操作方便,不會生成新的放射性廢物。
如上所述確定的改進(jìn)思路后,設(shè)計人員在現(xiàn)RPN蓋板結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計,新RPN蓋板具備單獨(dú)的打壓接口,通過外接試驗(yàn)裝置即可對RPN蓋板兩道密封圈同時進(jìn)行嚴(yán)密性試驗(yàn),具體結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及試驗(yàn)狀況如下。
新RPN蓋板相對于原RPN蓋板在外觀、主體結(jié)構(gòu)、接口、密封槽尺寸等方面均完全一致,僅新增了打壓流道、并調(diào)整了下部密封槽的位置,如圖4所示。
圖4 新RPN蓋板示意圖
由于原RPN蓋板兩道密封槽之間的間隙只有4.8 mm,考慮異物堵塞風(fēng)險,設(shè)計人員將打壓流道設(shè)計為在φ5 mm,因此新RPN蓋板需對內(nèi)外密封槽的位置進(jìn)行調(diào)整。通過測量RPN蓋板上下密封槽與水池上下表面的距離,發(fā)現(xiàn)尺寸因水池底部的焊接變形及加工誤差等因素存在較大差異,以上密封槽為基準(zhǔn),增大了兩道槽體的間距。
新設(shè)計的密封槽位置需要考慮上述密封面尺寸的差異性,為保證密封性的可靠,綜合現(xiàn)場數(shù)據(jù)測量,設(shè)計人員將內(nèi)密封槽中心線往下平移3.2 mm,將兩密封槽之間的實(shí)體尺寸增加至8 mm,便于φ5 mm的打壓流道的鉆孔加工。
因新RPN蓋板內(nèi)密封槽位置進(jìn)行了調(diào)整,內(nèi)密封圈的尺寸由原來的φ767 mm×φ8 mm調(diào)整至φ765 mm×φ8.5 mm,并將原材質(zhì)由丁腈橡膠更換成三元乙丙橡膠。
打壓裝置使用硼酸水作為試驗(yàn)介質(zhì),打壓接頭采取一端為快速接頭和另一端管螺紋的連接方式。螺紋接頭部分與RPN蓋板打壓流道螺紋連接,快速接頭端可直接與管線上預(yù)制的快速接頭連接,此結(jié)構(gòu)形式能夠快速將打壓裝置配對至RPN蓋板本體。試驗(yàn)裝置能滿足對8只RPN蓋板同時進(jìn)行密封性試驗(yàn),各打壓回路單獨(dú)配備壓力儀表檢驗(yàn)密封性能。待打壓結(jié)束,利用內(nèi)六角堵頭對打壓流道進(jìn)行封堵即可,此堵頭帶密封墊,且蓋板上接口加工成沉孔形式,保證堵頭安裝后的換料水池鋼覆面平整性。
RPN蓋板樣件、打壓裝置樣件和試驗(yàn)臺架在制造完成后,維修人員按設(shè)計要求,對RPN各關(guān)鍵尺寸進(jìn)行了詳細(xì)的測繪復(fù)核,各項(xiàng)尺寸滿足設(shè)計要求。同時,維修人員對RPN蓋板緊固螺栓的力矩進(jìn)行了標(biāo)定,安裝機(jī)械設(shè)計手冊M12×1.75 mm粗牙螺栓,按螺栓等級6.9劃分,螺栓力矩控制在65 N·m。待RPN蓋板與試驗(yàn)臺架安裝完成后,工作人員現(xiàn)場按設(shè)計文件要求模擬了RPN蓋板樣件的密封性試驗(yàn)。試驗(yàn)中,此打壓裝置與RPN管線進(jìn)行連接并升壓至試驗(yàn)壓力僅耗時約5 min,經(jīng)30 min的保壓后驗(yàn)證了RPN蓋板樣件無泄漏,符合設(shè)計要求,滿足現(xiàn)場工況。
RPN蓋板密封可靠性的改進(jìn)及其試驗(yàn)裝置的開發(fā),將有效的降低因其泄漏而導(dǎo)致大修主線退模式事件的發(fā)生概率,避免了核電站的經(jīng)濟(jì)損失,減少維修人員所承擔(dān)的不必要劑量,不僅保障了測量室核測系統(tǒng)設(shè)備的安全,提高了維修人員的工作效率,而且增加機(jī)組運(yùn)行的安全性、穩(wěn)定性。此RPN蓋板密封裝的設(shè)計是秦山維修技術(shù)力量的體現(xiàn),在公司現(xiàn)有的條件下最安全、最高效的速度圓滿完成了該項(xiàng)工作。為后續(xù)大修RPN蓋板的安裝提供了技術(shù)保障,為大修主線時間的控制提供有力的保證,為核電安全穩(wěn)定運(yùn)行打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。