趙永濤
摘 要:某石化廢水處理廠采用A/O/O工藝處理低氨氮濃度廢水,并通過(guò)對(duì)堿度、pH值的調(diào)節(jié),最終實(shí)現(xiàn)氨氮去除率達(dá)97%以上,本文就堿度、pH值對(duì)石化廢水處理除氮過(guò)程的影響,及日常運(yùn)行中堿度和pH值調(diào)節(jié)的必要性進(jìn)行了分析。
關(guān)鍵詞:氨氮;硝化細(xì)菌;堿度;pH值
1 導(dǎo)言
氨氮是石化企業(yè)生產(chǎn)廢水的主要污染物之一,自然水體中氨氮的高耗氧量會(huì)導(dǎo)致水體富營(yíng)養(yǎng)化,形成“水華”和“赤潮”,對(duì)水生生物產(chǎn)生毒害作用。目前工業(yè)廢水去除氨氮的方法主要有A/O、A2/O、SBR等的傳統(tǒng)生物脫氮工藝,和同步硝化反硝化、短程硝化反硝化、厭氧氨氧化等新型生物脫氮工藝等的生物處理法,以及化學(xué)沉淀、折點(diǎn)氯化、吹脫、離子交換、吸附、膜分離等物理化學(xué)處理方法等,其中對(duì)中低氨氮濃度的廢水以生物法應(yīng)為主,且生物法相對(duì)運(yùn)行成本最低,高濃度氨氮廢水往往需要吹脫等物理化學(xué)方法輔助。
本文介紹的廢水處理廠以預(yù)處理+A/O/O的處理工藝,對(duì)收集的低氨氮濃度廢水進(jìn)行處理,并通過(guò)對(duì)運(yùn)行中堿度、pH值的調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定排放達(dá)標(biāo)。
2 生物脫氮的過(guò)程
筆者廢水處理廠采用傳統(tǒng)的A/O生物脫氮工藝,其除氮過(guò)程主要分為有機(jī)氮的氨化、硝化除氨氮階段和反硝化除總氮過(guò)程。其中在硝化階段,廢水中含氮有機(jī)物在有氧或無(wú)氧環(huán)境中被氧化氨氮,氨氮在曝氣段有氧的條件下,在亞硝酸細(xì)菌和硝酸菌的作用下,轉(zhuǎn)化為硝基氮。
生物脫氮的過(guò)程中,有機(jī)氮轉(zhuǎn)換為氨氮的過(guò)程稱(chēng)之為氨化過(guò)程,氨化過(guò)程可以在有氧條件下進(jìn)行,也可以在無(wú)氧條件下進(jìn)行。氨氮轉(zhuǎn)換為硝基氮的過(guò)程可以分兩個(gè)階段,一是氨氮在有氧的條件下被亞硝化菌氧化為亞硝酸鹽氮,二是亞硝酸鹽氮在有氧的條件下被氧化或被硝化菌氧化為硝酸鹽氮,而硝化菌是自養(yǎng)型好氧微生物,這類(lèi)微生物是化能自養(yǎng)菌,其利用有機(jī)碳化合物如CO,CO2等作為碳源,并通過(guò)氨氮的被氧化的反應(yīng)過(guò)程獲得生命所需的能量。
反硝化階段是在缺氧條件下使硝酸鹽氮還原轉(zhuǎn)化為氮?dú)馀懦鏊w實(shí)現(xiàn)脫氮處理的過(guò)程,反硝化過(guò)程也經(jīng)兩步反應(yīng),分別是硝酸鹽轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽的反應(yīng)和亞硝酸鹽轉(zhuǎn)化為一氧化氮、氧化二氮和氮?dú)獾姆磻?yīng)。近年來(lái),也有研究發(fā)現(xiàn),氨氮的處理過(guò)程中可能還有短程硝化--反硝化以及同步硝化--反硝化的發(fā)生,由于這兩個(gè)過(guò)程能夠節(jié)省大量的能耗及相應(yīng)縮短運(yùn)行時(shí)間,因此逐漸成為研究的熱點(diǎn)和前沿方向。
3 堿度和pH值對(duì)生物除氮過(guò)程的影響
pH值是水溶液中氫離子活度的負(fù)對(duì)數(shù),反應(yīng)水中氫離子濃度值,硝化階段最適宜的pH值是8.0-8.4,這一pH值條件下,硝化速率,硝化菌最大的比增殖速率可達(dá)最大值,pH值低于7時(shí),硝化反應(yīng)會(huì)受到抑制。反硝化菌的最適宜pH值是6.5-7.5,當(dāng)pH值高于或低于6時(shí),反硝化速率將大幅下降。而硝化反應(yīng)過(guò)程中將釋放出H+,致使混和液中H+離子濃度增高,pH值下降。
堿度是指水中所含有的能與強(qiáng)酸發(fā)生中和反映的物質(zhì)的量,主要反應(yīng)的是水中碳酸氫根、碳酸根等的量。理論上,硝化反應(yīng)降解1g氨氮,需要消耗7.14g堿度,因此勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)堿度的下降,運(yùn)行中需要保持一定的堿度。而反硝化過(guò)程以硝酸根和亞硝酸根為電子受體,每還原1g硝酸鹽氮會(huì)產(chǎn)生3.57g堿度,從而影響系統(tǒng)中的堿度和pH值,對(duì)緩沖廢水pH值變化產(chǎn)生幫助。
4 工藝設(shè)置及水質(zhì)
某污水處理廠設(shè)計(jì)處理量250m3/h,采用均質(zhì)調(diào)節(jié)+平流隔油+氣浮+缺氧+一級(jí)好氧+一級(jí)沉淀+二級(jí)好氧+二級(jí)沉淀+高級(jí)氧化深度處理的工藝,其脫氮過(guò)程為較為傳統(tǒng)的生物脫氮工藝,其中一級(jí)好氧采用活性污泥法,并設(shè)置內(nèi)回流和外回流,二級(jí)好氧采用生物接觸氧化工藝強(qiáng)化氨氮去除,增加系統(tǒng)的保險(xiǎn)能力。其出水達(dá)到《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB31570-2015》的表二標(biāo)準(zhǔn)。
5 運(yùn)行中堿度、pH值控制的必要性
筆者介紹的污水系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行中,經(jīng)缺氧段處理后的污水在好氧段進(jìn)口處檢測(cè)pH小于7.5,甚至多數(shù)檢測(cè)數(shù)據(jù)pH值小于7,因此需通過(guò)對(duì)投加氫氧化鈉的方法調(diào)節(jié)曝氣池pH值在7.5-8之間,以保證好氧段氨氮硝化過(guò)程的反應(yīng)速率。
筆者介紹的污水場(chǎng)進(jìn)水中,因多種原因堿度偏低,按50mg/L的進(jìn)水氨氮濃度計(jì)算,完全硝化該部分氨氮需要約357mg/L的堿度,同時(shí)筆者污水處理系統(tǒng)中設(shè)置硝化液回流工藝,回流比設(shè)置為100%,按理想狀態(tài)計(jì)算,全部硝化液回流后通過(guò)反硝化除氮過(guò)程,可產(chǎn)生堿度約178.5mg/L,因此,去除50mg/L的氨氮大約需要消耗178.5mg的堿度。而污水處理系統(tǒng)進(jìn)水堿度最高檢測(cè)值為250mg/L,且進(jìn)水氨氮最高控制在80mg/L,因此往往出現(xiàn)出口堿度幾乎為零,pH值小于7,氨氮去除率不足的情況,因此在實(shí)際運(yùn)行中要求生化系統(tǒng)出水剩余堿度不低于70mg/L,以滿(mǎn)足出水氨氮和總氮的有效去除,同時(shí)應(yīng)對(duì)生化進(jìn)水氨氮的波動(dòng),因此需要向系統(tǒng)內(nèi)投加一定的碳酸氫鈉來(lái)維持一定的堿度。
6 結(jié)語(yǔ)
某石化企業(yè)污水進(jìn)水堿度和pH值偏低,為保證和維持污水處理系統(tǒng)除氮能力和氨氮的去除效率,需要根據(jù)進(jìn)出水監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),補(bǔ)充一定的氫氧化鈉和碳酸氫鈉來(lái)維持系統(tǒng)的堿度和pH值,保證除氮系統(tǒng)細(xì)菌的反應(yīng)速率和氨氮的去除率。
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