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      巨厚煤層綜采放頂煤高效開采技術(shù)與應(yīng)用

      2019-10-21 15:01:49郝志強
      關(guān)鍵詞:創(chuàng)新

      郝志強

      摘要:針對唐家會煤礦地質(zhì)條件,通過設(shè)備選型、綜放工藝優(yōu)化、技術(shù)創(chuàng)新保障等途徑結(jié)合現(xiàn)代化的管理,實現(xiàn)了綜采放頂煤在唐家會煤礦產(chǎn)出高、安全效益好的高產(chǎn)高效之路,對其他礦井的放頂煤安全高效開采具有借鑒意義。

      關(guān)鍵詞:綜采放頂煤;一采一放;多輪順序;創(chuàng)新

      淮南礦業(yè)集團(tuán)唐家會煤礦是一座設(shè)計生產(chǎn)能力為1000.00Mt/a的現(xiàn)代化特大型礦井,礦井開采水文地質(zhì)條件復(fù)雜,開采深度超過500m,局部地區(qū)采放比最高超過1︰3,這在內(nèi)蒙地區(qū)甚至全國均是先例。礦井主采的6煤平均可采煤厚達(dá)20m,含有3~15層夾矸,夾矸為泥巖、砂泥巖,夾矸厚1.3~6.47m,平均2.8m,局部呈透鏡狀。根據(jù)綜放支架選型原則和周邊不連溝等礦井多年的綜放開采經(jīng)驗,并結(jié)合唐家會礦井煤層賦存條件和頂?shù)装鍫顩r,首采面支架選用了ZF18000/25/45型正四連桿四柱低位插板式放頂煤液壓支架;底座選用了分體底座結(jié)構(gòu)型式,排矸性能好,利于安裝抬底座裝置。

      1放頂煤工藝優(yōu)化

      綜采放頂煤生產(chǎn)過程中,必須根據(jù)煤層層理、節(jié)理發(fā)育程度,煤的硬度系數(shù),頂板巖性狀況,礦壓顯現(xiàn)規(guī)律及設(shè)備性能等,綜合分析放煤工藝。在61101首采面試驗期間,在煤機截深800mm的情況下,采放比達(dá)到1:3時,我們試驗了兩采一放、一采一放以及單輪順序放煤、單輪間隔放煤、多輪順序放煤等方式。發(fā)現(xiàn)兩采一放無論采取何種放煤參數(shù),由于放煤步距達(dá)到1.6m,造成放煤塊度大,不但難放而且丟煤現(xiàn)象嚴(yán)重,在同樣進(jìn)尺的條件下,萬噸煤兩采一放比一采一放多損失10%的煤量。另外,一采一放單輪間隔及單輪順序放煤,矸石率較大,洗選率不足70%,甚至一度達(dá)到62%。一采一放多輪順序折返式放煤在采放比大于1:3時,采用2-3輪順序放煤,即安排2名主力放煤工,另一名進(jìn)行配煤。2名主力各布置在工作面上下部,跟機順序放煤,首輪順序放煤控制在采高的1-1.5倍即尾梁抖動3-4次,第二輪折返放煤再放煤約1個采高,最后一輪放煤見矸關(guān)閉。采用一采一放多輪順序折返式放煤工藝,洗選率最大達(dá)到78%,采出率達(dá)到95%以上。因此確定采用一采一放、多輪順序折返式放煤工藝為唐家會最佳綜放生產(chǎn)工藝,能夠?qū)崿F(xiàn)采放平行作業(yè),達(dá)到高產(chǎn)高效要求。

      2技術(shù)創(chuàng)新成果

      2.1工作面端頭及順槽超前支護(hù)技術(shù)創(chuàng)新

      綜放工作面端頭區(qū)域支護(hù)與管理,直接制約工作面的安全高效開采。與傳統(tǒng)單體液壓支柱配合工字鋼或鉸接頂梁支護(hù)方式相比,唐家會礦綜放面運順端頭采用2架1組8柱ZFT27600/26/42 型端頭支架與轉(zhuǎn)載機兩側(cè)交替邁步前移,支護(hù)長度達(dá)到14m;采用ZQ19200/26/42型機巷超前支架,支護(hù)長度16米,與端頭支架配合超前支護(hù)距離達(dá)到20米;回順采用4架4柱式ZT37600/26/42型超前支架整體推移,支護(hù)長度達(dá)到25m。實踐證明,使用超前支架有效提高了端頭支護(hù)質(zhì)量及安全,同時減少了端頭維護(hù)人工與時間,降低了人工勞動強度,便于工作面快速推進(jìn)。

      2.2排水系統(tǒng)快速挪移技術(shù)創(chuàng)新

      排水系統(tǒng)快速挪移技術(shù)特點是,運順利用轉(zhuǎn)載機、端頭支架布置開關(guān)、排水干管、支管,軌順利用超前支架配合單軌吊、自制鋼管滑車配合機尾風(fēng)巷架布置水泵、電纜及管路,隨著轉(zhuǎn)載機、支架拉移自動前行。另外,軌順還設(shè)置自制多功能電纜車及端頭排水雙回路供電,不需要安設(shè)專門排水及挪移水泵電纜的人員,并為端頭快速推進(jìn)創(chuàng)造有利的條件。

      2.3轉(zhuǎn)載機進(jìn)料口破碎技術(shù)創(chuàng)新

      唐家會煤礦煤層厚、采高大,放煤及采煤片掉煤塊較大,由于前后運輸機運量大,大塊煤易在轉(zhuǎn)載機進(jìn)料口卡堵,閉鎖不及時極易漫至人行道,不利于端頭作業(yè)及行人安全,同時閉鎖轉(zhuǎn)載機人工破碎煤塊,也影響系統(tǒng)出煤效率。為此,我們在轉(zhuǎn)載機進(jìn)料口處蓋板上焊接了一排朝向進(jìn)料口方向的戧茬廢舊截齒,一旦塊煤超過進(jìn)料口,在轉(zhuǎn)載機刮板運轉(zhuǎn)帶動下,截齒將會戧碎塊煤,避免了頻繁閉鎖人工破碎塊煤影響生產(chǎn)。

      2.4皮帶尾自移裝置防灑貨裝置創(chuàng)新

      首采面皮帶機帶速3.5m/s,帶寬1400mm,為提高回采工效,在61103工作面對皮帶機帶速進(jìn)行提升,帶速提高到4.5m/s。但由于轉(zhuǎn)載機刮板寬1350mm,而皮帶帶寬沒有增加,且轉(zhuǎn)載機由于端頭支架的原因,機頭出口方向易調(diào)斜,造成皮帶機機尾易灑煤矸,給機尾看護(hù)人員清理帶來困難。為此在轉(zhuǎn)載機機頭兩側(cè)設(shè)計了利用千斤頂伸縮自動開合落煤角度的擋煤板,能做到自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)載機出煤口落煤角度,確保能夠落在皮帶上,避免了皮帶機灑貨。另外,我們自行設(shè)計加工了皮帶機尾過渡裝置,有效解決了皮帶自移機尾與H架間懸空段灑貨問題,減少了因懸空距離過長而引起的帶面下墜,避免了煤量大造成皮帶漲緊力過大對帶面的損傷。

      2.5皮帶機卷帶裝置高效帶芯創(chuàng)新設(shè)計

      原廠配置的帶芯卷帶后,帶芯支撐強度低,很難抽大捆皮帶(100m以上),且容易損壞并造成已卷帶面松散。為解決上述問題,我們通過CAD模擬設(shè)計,創(chuàng)新改造卷帶裝置為八面體,通過四個承載面上的4對可拆卸凸塊實現(xiàn)帶芯空間的縮放,使用時依靠插銷支撐凸塊擴展內(nèi)部空間,使得帶芯承載面不與帶面直接接觸。卷帶后去除插銷,使得凸塊與皮帶脫離,最終使卷好的皮帶能輕便抽出帶芯,實現(xiàn)帶芯重復(fù)利用。此裝置的創(chuàng)新改造不但可迅速去除帶芯,職工操作安全簡便且節(jié)約人力,并且在空間許可下,可以實現(xiàn)長距離帶面卷、收工作。為綜采工作面長帶面重復(fù)利用、減少重做卡頭及實現(xiàn)節(jié)支降耗創(chuàng)造了有利條件。

      3綜放技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用效益

      3.1工作面產(chǎn)量遞增速度快

      唐家會礦2015年12月首采面試生產(chǎn)初期,工作面日產(chǎn)量勉強能達(dá)到2萬噸。隨著綜放技術(shù)不斷的創(chuàng)新,產(chǎn)量有了較大幅度的提升;創(chuàng)造了日產(chǎn)原煤5.95萬噸,月產(chǎn)原煤120萬噸的高產(chǎn)高效記錄。

      3.2工作面采出率逐步提高

      隨著綜放工藝改進(jìn)創(chuàng)新以及現(xiàn)場勞動組織優(yōu)化,工作面采出率由首采面61101的90%提高到61103面的95%,工作面采出率的提高,大大減少了丟煤損失,并且提高了煤炭洗選率,穩(wěn)定了礦井煤質(zhì)。

      3.3人力資源優(yōu)化

      通過一系列技術(shù)創(chuàng)新,不但減輕了職工勞動強度,且節(jié)約了人力資源,共計減員22人,技術(shù)創(chuàng)新極大的提高了勞動生產(chǎn)率。

      3.4電耗逐步降低

      通過膠帶機變頻提速及煤量控制工作面前后運輸機互補運行,充分發(fā)揮工作面集中生產(chǎn)的產(chǎn)量規(guī)模優(yōu)勢,最大限度的實行采放平行作業(yè),使設(shè)備滿負(fù)荷運行,發(fā)揮設(shè)備效能等特點。通過對比,我礦61101首采面的噸煤電耗平均為1.75度/噸,61103工作面的噸煤電耗平均不足1.6度/噸,噸煤節(jié)約了0.15度。

      4.結(jié)束語

      高產(chǎn)高效是煤礦效益追求不變的主題。唐家會煤礦在實踐綜放工藝僅僅不到一年半的時間,綜放工藝由初期兩采一放單輪順序放煤,到一采一放的多輪順序折返式放煤,礦井取得班產(chǎn)、日產(chǎn)及月產(chǎn)的最好記錄,煤炭采出率逐步上升,走的是實踐-認(rèn)識-創(chuàng)新-再實踐-再認(rèn)識-再創(chuàng)新的發(fā)展之路。下一步我們將繼續(xù)研究綜放沿空巷道大斷面回采支護(hù)技術(shù)、集約型供電供液技術(shù)、刮板機變頻驅(qū)動技術(shù)、大塊煤矸破碎技術(shù)、初采末采綜放技術(shù)、智能化除鐵技術(shù)等,圍繞安全、高效、集約深入開展技術(shù)創(chuàng)新,實現(xiàn)更高層次的高產(chǎn)高效,打造淮南礦業(yè)集團(tuán)高產(chǎn)高效品牌、技術(shù)創(chuàng)新品牌的綜放隊伍。

      (作者單位:鄂爾多斯市華興能源有限責(zé)任公司)

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