摘要:本文主要結(jié)合義901-平2井實(shí)際,從施工工藝、鉆井液工藝等方面對(duì)其采用優(yōu)快施工工藝進(jìn)行了論述,以期為同類(lèi)型鉆井施工提供技術(shù)參考。
關(guān)鍵詞:鉆井技術(shù);軌跡控制;鉆進(jìn)參數(shù)優(yōu)化;泥漿工藝;水平井
水平井是指井眼軌跡井斜角達(dá)到90°左右,并且繼續(xù)延伸一定長(zhǎng)度的定向井。水平井技術(shù)發(fā)展很迅速,并且應(yīng)用也逐漸擴(kuò)大,從最初的定向救援井,發(fā)展到現(xiàn)在的大位移水平井、水平分支井、側(cè)鉆水平經(jīng)、徑向水平井。由于水平井的合理利用,使得大批老井復(fù)活,并且使許多具有氣頂和低水的油藏得到了有效開(kāi)采。水平井的突出優(yōu)點(diǎn)是井眼穿過(guò)油層的長(zhǎng)度長(zhǎng),所以油井的單井產(chǎn)量高。義901-平2井位于濟(jì)陽(yáng)坳陷沾化凹陷渤南洼陷義901塊,鉆探目的是開(kāi)發(fā)沙三段94砂層組油藏發(fā)。該井設(shè)計(jì)井深3245.68米(垂深2937),2個(gè)靶點(diǎn),靶半高1米,半寬5米,本井是一口新區(qū)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)井,地質(zhì)分層還不是很成熟,增加了施工的難度,同時(shí),本井裸眼段較長(zhǎng),施工靶點(diǎn)多,要求精度高。在施工中利用無(wú)線隨鉆、PDC配合復(fù)合鉆進(jìn)等技術(shù),采用優(yōu)質(zhì)的鉆井液體系,僅用34天1小時(shí)就完成了該井施工任務(wù),創(chuàng)渤南地區(qū)同區(qū)塊同類(lèi)型井較高水平。
1井深結(jié)構(gòu)
2施工工藝
2.1直井段(0-2683.03)
保直是直井段施工的重點(diǎn)。表層采用單泵一檔吊打鉆鋌開(kāi)孔,后改二檔雙泵30-40KN吊打,一開(kāi)完鉆后投測(cè),確保井斜在0.5°以內(nèi)。
二開(kāi)采用如下鉆具組合:HAT127鉆頭+7′鉆鋌*3柱+7′無(wú)磁鉆鋌+5′加重鉆桿*6柱+5′鉆桿。二開(kāi)下鉆到底后,先掃水泥塞,采用一檔吊打,把鉆鋌吊打出套管后,采用轉(zhuǎn)盤(pán)二檔鉆進(jìn),鉆頭采用HAT127,鉆進(jìn)排量34L/S,50KN以內(nèi)鉆壓吊打,清水鉆進(jìn)到1700米后改小循環(huán),改小循環(huán)200m后待泥漿性能調(diào)整好,及時(shí)進(jìn)行測(cè)斜,確保井身質(zhì)量。在鉆進(jìn)至2000米時(shí),起鉆換四翼PDC鉆頭,在換用新鉆頭下鉆快接近井底時(shí),我們采用小排量開(kāi)泵,1檔啟動(dòng)鉆盤(pán),慢慢下放到井底,再用30-50KN的鉆壓磨合鉆頭約半小時(shí)后,逐漸加壓至正常鉆壓鉆進(jìn)。用PDC鉆頭后,平均鉆速為17m/h,由于鉆頭的合理選用,不僅大大提高了機(jī)械鉆速,同時(shí)節(jié)省了起下鉆時(shí)間。提高了鉆頭的使用效率。測(cè)斜結(jié)果直井段最大井斜1.5°。
2.2增斜段(2683.03-3070)
在井深2683.03m開(kāi)始造斜。鉆具結(jié)構(gòu):PDC+φ172螺桿鉆具(1.5°) +431*410(轉(zhuǎn)換接頭)+172無(wú)磁鉆鋌+懸掛+無(wú)磁承壓+加重鉆桿6柱 +5′鉆桿。定向初期,為方便定向作業(yè)容易擺工具面,選用HJ517牙輪鉆頭,下鉆到底后,先采用小鉆壓、小排量確保工具面穩(wěn)定,鉆至2730米時(shí),井斜14.5度,然后起鉆換用PDC鉆頭,鉆速明顯提高,鉆至3070米時(shí),井斜達(dá)到90.2°,方位53.9°,完成增斜任務(wù)。
2.3穩(wěn)斜段(3070-3198)
增斜段完成后,根據(jù)定向作業(yè)隊(duì)預(yù)計(jì),即將進(jìn)入A靶,提前將井斜角調(diào)整到合適的數(shù)值,保證矢量中靶,鉆至3079.3米時(shí),中A靶,垂深2937.52米,水平位移246.16米,方位54度,靶心距1米,然后直接復(fù)合鉆進(jìn)行穩(wěn)斜(鉆壓60KN、鉆盤(pán)轉(zhuǎn)速61r/min、排量28L/S),鉆進(jìn)施工中,堅(jiān)持3根測(cè)1次井斜,在測(cè)斜的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)井斜增長(zhǎng)的較快(57米內(nèi)井斜增加3.08°),開(kāi)始“打一劃一”,效果比較好,在穩(wěn)斜段主要用HJ517牙輪鉆頭,完鉆井深為3198米。
3.鉆井液工藝
0-405m。由于本段地層膠結(jié)疏松,井徑大,鉆屑攜帶困難。因此,在鉆進(jìn)中我們根據(jù)井下實(shí)際不斷補(bǔ)充提粘劑,保持鉆井液具有較強(qiáng)的攜帶和懸浮能力,滿足大井眼鉆進(jìn)需要。
405-2683.03m。在該井段中由于地層的成巖性差,泥巖性較軟且砂層發(fā)育。為了防止坍塌卡鉆,我們的鉆井液主要以抑制地層造漿,攜帶巖屑,防止泥巖縮徑來(lái)配置,確保安全生產(chǎn)。
開(kāi)鉆將鉆水泥塞污染的鉆井液放掉,其余的鉆井液經(jīng)地面凈化處理后作正常鉆進(jìn)使用。鉆進(jìn)中及時(shí)補(bǔ)充濃度為2%MMH稀膠液,細(xì)水長(zhǎng)流維護(hù)鉆井液,盡量不單獨(dú)加清水,增強(qiáng)鉆井液的抑制性。井深1700米改小循環(huán)后,及時(shí)調(diào)整鉆井液性能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。在正常維護(hù)及處理鉆井液的處理劑中按比例配成膠液加入,防止了處理劑在完全生效前就被固控設(shè)備除去。我們還利用NPAN來(lái)調(diào)整鉆井液粘度,調(diào)節(jié)流變性,利用MMH抑制頁(yè)巖,巖屑分散,合理控制濾失,確保了井眼的清潔。我們所擁有的良好固控設(shè)備和高的運(yùn)轉(zhuǎn)率嚴(yán)格控制鉆井液中的劣質(zhì)固相含量和低密度固相。振動(dòng)篩,除砂器,除泥器與鉆井泵的同步運(yùn)轉(zhuǎn)也保證了鉆井液的質(zhì)量。
2683.03-3198m。首先我們還是利用NPAN來(lái)調(diào)整鉆井液粘度,利用MMH調(diào)節(jié)流變性,抑制頁(yè)巖,巖屑分散,合理控制濾失,同時(shí)還加足防塌劑確保了井眼的穩(wěn)定。在進(jìn)入沙河街組地層前,我們采取了有利的措施來(lái)強(qiáng)化防塌。一是提高鉆井液濾液的抑制性,防止泥頁(yè)巖吸水膨脹;二是使用聚合醇等防塌劑形成化學(xué)固壁作用;三是利用瀝青類(lèi),非滲透類(lèi)處理劑等進(jìn)行物理封堵,提高地層的承壓穩(wěn)定能力;四是盡量降低鉆井液的濾失量,形成良好的泥餅。定向前,加入原油潤(rùn)滑劑10%,轉(zhuǎn)化為正電膠潤(rùn)滑鉆井液。進(jìn)入油氣層前50m,加入陽(yáng)離子乳化瀝青油層保護(hù)劑。井深2500m時(shí),加入磺化類(lèi)處理劑,控制鉆井液高溫高壓失水不超過(guò)15ml。
4結(jié)論
直井段施工保直是關(guān)鍵,為下步施工打下良好的基礎(chǔ)。在定向段成功地使用了PDC。一直以來(lái),用PDC定向存在工具面控制難的問(wèn)題,在本井中采用小鉆壓均勻送鉆,小排量鉆進(jìn)的方式解決了這一問(wèn)題。針對(duì)不同地層及時(shí)調(diào)整泥漿性能。在施工中,加強(qiáng)坐崗,勤測(cè)量泥漿性能,以便根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整性能進(jìn)行,防止井下復(fù)雜。本井穩(wěn)斜井段更換鉆具結(jié)構(gòu)頻繁,最終還是利用PDC+復(fù)合鉆進(jìn)技術(shù)解決了問(wèn)題,這說(shuō)明在決定起鉆前多調(diào)整鉆進(jìn)參數(shù)以解決問(wèn)題的重要性。
參考文獻(xiàn):
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作者簡(jiǎn)介:
肖永軍(1985—),男,山東省泰安市人,大學(xué)本科,工程師。