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      一起高主門動作異常故障分析及處理

      2019-10-21 12:59李志高任輝
      科技風 2019年4期
      關(guān)鍵詞:停機插頭油門

      李志高 任輝

      摘要:某電廠5號機高壓主汽門動作異常,造成兩次停機停機消缺,經(jīng)對EH油系統(tǒng)檢查,發(fā)現(xiàn)故障原因,予以處理。

      關(guān)鍵詞:汽輪機;伺服閥

      1 事故概況

      某電廠5號機為N30016.7/537/537型亞臨界、一次中間再熱、單軸雙缸雙排汽、凝汽器式汽輪機。汽輪機數(shù)字式電液調(diào)節(jié)(DEH)系統(tǒng)為上海新華控制工程有限公司產(chǎn)品。機組投產(chǎn)于1995年。2014年5月,因#1高主門故障造成機組被迫兩次停機處理。

      2 事故經(jīng)過

      2014年5月17日,5號機開機。在機組13:30閥切換時發(fā)現(xiàn)#1高主門動作緩慢,開啟時間長。檢查#1高主門伺服閥熱工信號插頭及電壓值工作正常。安排#1高主門做全行程試驗,發(fā)現(xiàn)關(guān)閉迅速,開啟比較緩慢。經(jīng)分析#1高主門伺服閥存在泄漏,決定進行更換。此時,機組已并網(wǎng),在更換#1高主伺服閥的過程中,發(fā)現(xiàn)#1高主油動機EH油進油門不嚴,伺服閥在拆卸中有油漏出,多次緊固#1高主油動機進油門,仍無法安全更換伺服閥。機組解列,停EH油泵,更換進油門和伺服閥。15:40分更換結(jié)束,試驗#1高主門開關(guān)正常15:50分主機沖轉(zhuǎn)隨后并網(wǎng)。

      5月25日19:00,#1高主門指令全開,反饋172mm(全開應205mm),呈緩慢下降趨勢。5月27日0:13做主汽門全行程試驗,關(guān)閉#1主汽門,復位時無法開啟,后#1高壓主汽門自行開至165mm。檢查#1高主門伺服閥熱工信號插頭正常,電壓值已給定最大0.768V。關(guān)閉#1高主門對應#1、#3、#5高調(diào)門進油截止閥,閥門關(guān)閉。加電信號開關(guān)#1高主門,高主門開關(guān)正常,但電信號電流偏大10~11mA。判斷伺服閥存在異常,研究決定,更換#1高主伺服閥。

      更換#1高主伺服閥的過程中,在油動機進油截止閥關(guān)閉、伺服閥熱工信號插頭脫開及卸荷閥關(guān)閉的狀態(tài)下,#1高主門自行全開。從現(xiàn)象初步判斷AST逆止門不嚴造成閥門全開。為了保證機組設備安全及人身安全,申請停機處理。

      #5機于5月28日00:20分負荷降至零。機打閘,停運EH油泵。5月29日00:30分,檢修人員對#1高主門油動機控制塊的有壓回油逆止門、AST逆止門、進油濾芯進行檢查更換。檢查中發(fā)現(xiàn)AST逆止門底部與控制塊之間的“O”型密封件存在破損,更換以上部件及密封件,恢復設備。檢修工作結(jié)束后,手動加電信號試驗#1高主門,電流4.5mA開關(guān)正常,遠控操作閥門動作正常。01:43,消缺工作結(jié)束,#5機沖轉(zhuǎn)開機。02:04,#5機并網(wǎng)。

      3 原因分析

      2014年5月17日,機組#1高主閥開啟緩慢,在更換伺服閥時因系統(tǒng)不嚴密無法解列,檢修人員根據(jù)經(jīng)驗判斷進油門不嚴密,停機后更換了伺服閥和隔離門,未檢驗系統(tǒng)是否能夠隔離開,后發(fā)現(xiàn)#1主汽門緩慢關(guān)閉時。2017年5月28日再次更換伺服閥時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)又隔離不開,且關(guān)閉EH油隔離門主汽門自動打開,發(fā)現(xiàn)原因為#1主汽門EH油AST安全油逆止閥不嚴密,安全油進入油缸底部后將主汽門打開。根據(jù)發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)AST逆止門底部與控制塊之間的“O”型密封件存在破損的情況,判斷其可能造成卸荷閥杯形滑閥上部泄油,導致卸荷閥密封不嚴,將油缸底部油泄到有壓回油,造成主汽門開啟緩慢、開度緩慢下降。5月25日,當#1主汽門EH油進油隔離門關(guān)閉后,AST安全油通過逆止門底部破損的“O”型密封件緩慢漏入油缸底部,造成進油門關(guān)閉、熱工信號插頭拔下的情況下主汽門自動開啟的情況。

      4 暴露問題

      (1)技術(shù)人員對系統(tǒng)不夠熟悉,對問題的判斷不夠準確。

      (2)系統(tǒng)缺少AST、OPC油壓顯示,出現(xiàn)問題難以分析判斷。

      (3)在第一次更換伺服閥和隔離門后,未對系統(tǒng)進行必要的試驗和檢查。

      (4)伺服閥、卸荷閥等EH油系統(tǒng)設備的管理和檢修質(zhì)量還需要提高。

      5 整改措施和注意事項

      (1)組織人員講解學習EH油系統(tǒng),并對典型事故案例進行學習,使技術(shù)人員掌握各種故障和缺陷的處理能力。

      (2)擇機對EH油系統(tǒng)進行完善,增加AST、OPC油壓顯示。

      (3)加強EH油系統(tǒng)的油質(zhì)管理,減少伺服閥、卸荷閥等設備的故障率。

      (4)加強靜態(tài)試驗檢查,及時對存在問題的伺服閥、卸荷閥和控制元件進行處理。

      作者簡介:李志高(1975),男,高級工程師,從事汽輪機技術(shù)管理和供熱改造工作。

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