蘆利生
【摘 要】當(dāng)汽缸溫差較大時,缸體將發(fā)生“貓拱背”變形,轉(zhuǎn)子中心線會出現(xiàn)一定程度的變化。輕則破壞汽機結(jié)合面的嚴密性,導(dǎo)致漏汽;重則致使動、靜部分間隙變小,使機組發(fā)生劇烈振動,給機組帶來嚴重損害。
【Abstract】When the temperature difference of the cylinder is large, the arch deformation liking a cat back will occur on the cylinder, and the center line of the rotor will change to a certain extent. The light will destroy the tightness of the turbine joint surface, leading to leakage of steam, the heavy will lead to a small gap between the moving and static parts, resulting in severe vibration of the unit, causing serious damage to the unit.
【關(guān)鍵詞】溫差;停機;中心線;摩擦;振動
【Keywords】temperature difference; stop; central line; friction; vibration
【中圖分類號】TM76 【文獻標(biāo)志碼】A 【文章編號】1673-1069(2017)10-0175-02
1 引言
某電廠ST13號機組采用哈汽廠生產(chǎn)的LN82.6-8.0-0.65/530/250型雙壓、單軸、單缸、沖動、凝汽式汽輪機。該機組采用調(diào)峰方式運行,停機時間約為8小時。機組停機后,高壓外缸上、下缸溫差過大,通常缸溫差達到117℃。如不及時處理,可能造成缸體變形,從而引起動靜碰磨和大軸彎曲等嚴重后果。本文分析了停機后汽缸溫差大的原因,并提出了解決方案。
2 熱控儀表是否正常
測點反饋的真實性是我們的眼睛,是我們判斷問題的首要依據(jù)。首先要確定反饋信號的真實性;其次本體設(shè)置溫度測點是測量壁溫變化,如果測量孔過大,熱電偶接觸不好,停機后測量出來的溫度可能是汽缸的輻射溫度,偏離了實際值。根據(jù)對2臺機組的歷史曲線進行分析,雖然下缸溫度降得較多、較快,但是每次熱態(tài)啟動時,機組本體各項主要參數(shù)都在正常范圍內(nèi)。
處理措施如下:停機后,該廠熱控檢修人員對汽輪機上下缸溫測點進行檢查,其中多次更換熱電偶,用以排除硬件故障導(dǎo)致下外缸測點溫度偏低,同時考慮下缸溫測點的熱電偶通道可能與標(biāo)準(zhǔn)熱電偶尺寸出現(xiàn)誤差,例如標(biāo)準(zhǔn)熱電偶探頭進入通道后不能接觸缸體等情況,從而采用細直的鐵絲對通道尺寸進行測量,測量發(fā)現(xiàn)通道尺寸與熱電偶尺寸基本吻合。最后對熱控信號反饋進行全面校驗,試驗結(jié)果均為正常。
3 主、補汽調(diào)門是否嚴密
高壓主汽門與高壓調(diào)門的高壓端門桿漏汽、高壓軸封的漏汽進入11級與補汽匯合。由于管道較多,停機后空氣沿管道流通,借助盤車轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),加強汽輪機內(nèi)部通流造成下缸溫度下降。汽包起壓對旁路進行暖管到?jīng)_轉(zhuǎn)前,可發(fā)現(xiàn)DCS顯示自動主補汽門、調(diào)門后溫度測點、缸溫測點均無變化,就地對管道通流、溫度檢測均無異常。由此可得主、補汽調(diào)門嚴密,無漏汽現(xiàn)象,故可排除該原因引起缸溫差變大。
4 停機方式是否合理
由于該廠是燃-汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組,汽機隨燃機出口煙溫滑降進行滑停。
通過分析檢修前的試驗數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn):滑停過程中,主蒸汽溫度下降較快,從而使得內(nèi)缸溫度出現(xiàn)較為直觀的小范圍波動,并未出現(xiàn)上下缸溫差大趨勢。由此可以推出,該廠停機方式對汽輪機上下外缸溫差無直接影響。
5 結(jié)合面是否漏汽
汽缸受到驟熱驟冷均會出現(xiàn)變形,產(chǎn)生結(jié)合面漏汽。汽缸變形的同時又會使法蘭螺栓受到附加應(yīng)力。正常情況下,法蘭螺栓受到螺栓預(yù)緊力、汽缸內(nèi)由于蒸汽壓力使螺栓受到的工作應(yīng)力、螺栓溫度與法蘭溫度不同受到的熱應(yīng)力,這三種應(yīng)力的疊加,現(xiàn)再加上由于汽缸法蘭變形使螺栓受到附加應(yīng)力,如其總應(yīng)力超過屈服點,將使螺栓產(chǎn)生塑性伸長,這樣又會使法蘭結(jié)合面上汽密緊力不足(相當(dāng)于增加螺栓的松弛量),加劇了漏汽。
該廠#13汽輪機2015年3月前汽輪機停機后上下外缸溫差在117℃左右,經(jīng)過為期一個多月的檢修,發(fā)現(xiàn)高中壓缸組合部位水平結(jié)合面有明顯漏汽痕跡,扣空缸測量結(jié)合面間隙,在高中壓結(jié)合部位和中低壓結(jié)合部位均有0.05~0.07mm的間隙。
處理措施如下:①將高中壓缸垂直結(jié)合面內(nèi)部用A507焊條焊接。②在汽缸結(jié)合面中低壓結(jié)合部加裝0.20mm的石墨板并涂抹密封脂處理。③復(fù)緊中低壓垂直結(jié)合面螺栓。扣空缸嚴密性檢查合格。
6 軸封間隙大、軸封結(jié)合面是否漏汽
汽輪機下缸疏水及蒸汽管道分布較多,散熱面積較大。停機后本體疏水全開連至疏水?dāng)U容器對本體進行疏水,防止下缸出現(xiàn)積水冷缸[1]。若軸封間隙較大、軸封結(jié)合面漏氣,可能引起少量冷空氣沿軸封間隙進入汽缸,而冷氣是流向下缸的,因此下缸溫度急劇下降。
該廠13號汽輪機2015年3月前汽輪機停機后上下內(nèi)缸溫差在35℃左右;上下外缸溫差117℃左右。檢修時發(fā)現(xiàn)汽缸前后軸封體結(jié)合面,有明顯漏汽痕跡;測量軸封間隙,左側(cè)小于設(shè)計值而右側(cè)大于設(shè)計值;扣空缸檢查汽缸結(jié)合面嚴密性,汽缸前軸封#1軸封體結(jié)合面有0.15mm的間隙;前軸封#2軸封體和#3軸封體一部分轉(zhuǎn)子上凸臺在上次大修時被車掉。
處理措施如下:①將前軸封上半垂直結(jié)合面螺栓解體,上下半對研,合格后,涂抹密封脂回裝。②由大陸激光公司將#2軸封體對應(yīng)位置上的轉(zhuǎn)子凸臺恢復(fù)至出廠狀態(tài)。③更換#2軸封體,更換第3/4/5/6/9圈汽封為梳齒汽封,并調(diào)整間隙至合格范圍。④經(jīng)檢查,軸封回汽暢通。檢修結(jié)束后正常啟停機發(fā)現(xiàn),停機后上下內(nèi)缸溫差在10℃以內(nèi)。下缸(內(nèi)缸)溫度測點變化較為明顯,上下外缸溫差同樣有明顯減小。endprint
7 汽缸本體疏水系統(tǒng)是否暢通,布局是否合理
該廠主補汽管道疏水、汽輪機本體疏水都連接至疏水?dāng)U容器。正常停機時由于存在真空,負壓加強各管道疏水、排汽。停機后真空到零轉(zhuǎn)速到零,正常盤車后可能存在各疏水閥至擴容器關(guān)不嚴、內(nèi)漏等情況,導(dǎo)致疏水?dāng)U容器出現(xiàn)微正壓且壓力相對過高,此時本體疏水閥為全開狀態(tài),可能出現(xiàn)反汽至下缸,從而使下缸壁溫加速下降。
處理措施如下:對汽輪機本體進行悶缸試驗,停機盤車后關(guān)閉#13汽機本體疏水氣動門,關(guān)閉主補蒸汽管道至擴容器的所有疏水閥(機側(cè)疏水、均壓箱疏水等),開啟主補蒸汽管道疏水至排地溝,調(diào)節(jié)疏水?dāng)U容器減溫水流量至最小(控制停機后擴容器溫度在正常范圍內(nèi)),使汽缸本體自然溫降達到最低,觀察汽缸本體溫度測點變化,就地檢查各個本體疏水管是否存在內(nèi)漏(漏水、返汽)等。
8 設(shè)備保溫效果是否良好
根據(jù)該廠機組熱控元件安裝位置可以看出,該廠下缸溫度測點內(nèi)外缸點接在調(diào)門導(dǎo)汽管之間。正常運行時,由于蒸汽流通溫度基本不變,但是停機后,調(diào)門導(dǎo)汽管與管道的空氣熱交換,造成下缸溫度的變化,造成一定的換熱溫差,當(dāng)冷空氣進入后保溫效果急劇下降,而且該廠下缸保溫多年未進行更換,下缸保溫性能降低。廠房內(nèi)也可能存在4m、9m空氣對流形成的穿膛風(fēng),這將會加劇影響下缸保溫效果。對#13汽輪機9m層水平線周圍鋪設(shè)鐵板,圍堵高低壓缸周圍的間隙,從而隔離4~9m通流,隔離穿堂風(fēng)。同時關(guān)閉#13機9m層?xùn)|側(cè)窗戶,最大程度減少外因?qū)Ρ氐挠绊?。隔離穿堂風(fēng)前后的停機后上下外缸溫差無明顯變化,故可以基本忽略此因素對缸溫變化的影響。
未進行任何處理之前,上下外缸溫差達到117℃左右,根據(jù)日常工況可知,該廠上下外缸溫差在11小時左右為最大點,晚停早啟停機時間主要在6至8小時內(nèi)。機組中修進行專項處理后,上下外缸溫差降至38℃左右,機組連續(xù)運行至8月2日,停機后發(fā)現(xiàn)上下外缸溫差44℃左右。直至12月,溫差慢慢升至48℃。溫差由38℃逐步升至48℃的原因分析為:①由于該廠下缸保溫長時間未進行更換,同時長時間機組運行時的自身振動、下缸保溫安裝位置的特殊性,在汽缸下部貼壁處由于重力的作用,導(dǎo)致保溫貼壁處松動。②由于機組自身老化等原因,機組中修處理的結(jié)合面漏氣等主要問題再次出現(xiàn)或其他原因緩慢導(dǎo)致停機后上下缸溫差增大。保溫性變差導(dǎo)致缸溫差增大使得汽缸變形,從而使檢修時效性大大縮短,進而循環(huán)惡化,最終造成上下外缸溫差再次增大。
9 結(jié)論
上下缸溫差大導(dǎo)致結(jié)合面熱應(yīng)力過大,使結(jié)合面局部出現(xiàn)變形、漏汽等現(xiàn)象,使蒸汽漏入保溫層造成保溫效果降低,導(dǎo)致上下缸溫差再次增大。因此,對汽缸及軸封結(jié)合面進行檢查維護同時還要確保檢修的時效性。
【參考文獻】
【1】中海海南發(fā)電有限公司規(guī)程編寫組.余熱發(fā)電熱力系統(tǒng)運行規(guī)程[J].海南洋浦,2014(9):16.endprint