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      破碎圍巖注漿加固技術(shù)研究

      2019-10-21 19:28:22張耀華
      科技風(fēng) 2019年24期
      關(guān)鍵詞:注漿加固

      摘 要:結(jié)合孫莊礦四采區(qū)泵房加固工程的應(yīng)用,簡(jiǎn)述了注漿加固技術(shù)方案,介紹了注漿加固工藝及設(shè)備性能,總結(jié)了該技術(shù)的特點(diǎn)和適用條件,分析了該技術(shù)的應(yīng)用效果,結(jié)果表明,通過(guò)采用新聯(lián)邦注漿材料,有效控制了圍巖變形,降低了加固成本,達(dá)到預(yù)期目的。

      關(guān)鍵詞:工程軟巖;注漿加固;錨注聯(lián)合支護(hù)

      孫莊礦四采區(qū)泵房施工于2016年初,為U型鋼支護(hù)巷道,下寬5.2m,中高5m,長(zhǎng)度36m,受礦壓影響巷道變形速度較快,于2017年中整修過(guò)一次,并加打錨索加強(qiáng)支護(hù),至2018年初巷道又產(chǎn)生較大變形,將要影響正常使用。

      四采區(qū)泵房位于一座煤之上層位,圍巖巖性主要為砂泥巖互層,屬于節(jié)理化高應(yīng)力軟巖硐室的范疇,整修后補(bǔ)打了錨索支護(hù),但是并未實(shí)現(xiàn)有效控制變形的目的,效果不佳,故要控制圍巖變形破壞務(wù)必采取其它有效措施。經(jīng)研究分析,受集中地應(yīng)力、構(gòu)造應(yīng)力及巖層層位的影響,巷道已經(jīng)形成了較大的圍巖松動(dòng)圈,圍巖傳遞的壓力已超出了錨索-U鋼聯(lián)合支護(hù)可以承受的有效抵抗范圍,進(jìn)一步加劇了巷道變形,從而使圍巖松動(dòng)圈變得更大是該措施效果不佳的主要原因。

      1 注漿加固方案

      結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)具體條件,確定對(duì)四采區(qū)泵房?jī)蓭秃晚敯暹M(jìn)行注漿加固,工程量36m。注漿材料采用新型聯(lián)邦注漿材料。該材料滲透性較強(qiáng),為與煤巖體均有較高的粘合力的高分子聚合物,在壓力作用下可滲透到微裂隙之中,混合后反應(yīng)膨脹凝固,形成致密的網(wǎng)絡(luò)骨架體,對(duì)破碎煤巖體起到有效的固結(jié)作用。

      2 注漿工藝、參數(shù)及設(shè)備

      2.1 注漿孔布置

      注漿孔采用排式布置,排距2m,間距2m(1.2m),每排孔數(shù)4~8個(gè),根據(jù)實(shí)際巷道位置關(guān)系進(jìn)行布置,確保注漿孔終端距離自由面不小于3m。深部注漿孔與淺部注漿孔交錯(cuò)布置,頂板深部孔深6m,淺部孔深3m;泵房與車場(chǎng)之間巖柱深部孔深4m,淺部孔深2m;泵房小井側(cè)只打6m深孔。注漿巷道范圍:四采區(qū)泵房從1#泵井往回3m處,至5#泵井往前3m處,巷道長(zhǎng)度36m,預(yù)計(jì)19排,共需打設(shè)注漿孔數(shù)118個(gè)。

      2.2 單孔注漿量與注漿終壓

      由于巖體破碎,裂隙非常多,無(wú)法使用公式計(jì)算單孔注漿量,故單孔注漿量以實(shí)際達(dá)到壓力所需注漿量為準(zhǔn)。其注漿終壓的設(shè)計(jì)主要依據(jù)巖體的承受能力、最小抵抗面及注漿段圍巖情況因素確定為2.5MPa,擴(kuò)散半徑隨巖層裂隙變化為1.5至2.0m。

      2.3 注漿施工工藝

      工藝流程依次為:首先標(biāo)孔位置、檢查注漿管質(zhì)量和安裝注漿管;然后準(zhǔn)備漿液、開(kāi)泵注漿、凝固;最后檢查注漿質(zhì)量、驗(yàn)收。

      2.4 施工機(jī)具

      當(dāng)局部頂板較硬時(shí),鉆孔施工時(shí)應(yīng)使用錨桿鉆機(jī)配相應(yīng)的接長(zhǎng)鉆桿和鉆頭,鉆頭直徑42mm,同時(shí)打眼時(shí)應(yīng)確??捉嵌群蜕疃鹊戎笜?biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)。

      2.5 注漿設(shè)備

      注漿泵采用進(jìn)口多功能專用氣動(dòng)雙液注漿泵;配套供風(fēng)管直徑、高壓管、出漿管直徑分別為Φ16mm、20m、Φ10mm。

      2.6 注漿效果檢驗(yàn)

      注漿結(jié)束后,對(duì)四采區(qū)泵房進(jìn)行礦壓監(jiān)測(cè),觀測(cè)數(shù)據(jù)以兩幫移進(jìn)量為主。

      3 注漿施工安全技術(shù)措施

      (1)封孔時(shí)禁止正面面對(duì),在開(kāi)啟注漿閥門前務(wù)必保證注漿管內(nèi)脈沖壓力已全部釋放。

      (2)非作業(yè)人員(即包括注漿前方觀察人員、以及非打鉆、注漿相關(guān)人員)要求佩戴好相應(yīng)防護(hù)用品,并保證能夠隨時(shí)與注漿泵司機(jī)取得聯(lián)系,其作業(yè)安全距離務(wù)必保證在注漿加固區(qū)域6m以外進(jìn)行遠(yuǎn)距離觀察。

      (3)注漿泵司機(jī)要能夠隨時(shí)聯(lián)系前方觀察人員,并時(shí)刻關(guān)注泵的壓力和吸漿量的變化。

      (4)配漿人員要時(shí)刻關(guān)注泵的吸漿情況,保證其漿液不吸空,保持配比適中的狀態(tài)。

      (5)注漿完畢后馬上用清水清洗管路,并將泵和管路等設(shè)備均整理放置整齊。

      (6)注漿時(shí)連接管路務(wù)必用標(biāo)準(zhǔn)的“U”型銷子,嚴(yán)禁使用鐵絲代替。

      (7)施工地點(diǎn)在打眼和注漿施工前,應(yīng)先敲幫問(wèn)頂,排除頂、幫活噴漿層。

      (8)一旦發(fā)現(xiàn)異常情況,如巖壁松動(dòng)、跑(漏)漿、注漿壓力驟降等,應(yīng)立即停止注漿,并查明原因采取措施進(jìn)行解決處理,然后注漿施工才能繼續(xù)進(jìn)行。

      4 注漿加固效果分析

      注漿結(jié)束后,觀察巷道變形量,檢驗(yàn)效果。注漿前巷道兩幫每月移進(jìn)量0.1m左右,2018年6月初巷道凈寬約為4.2m,注漿后兩幫移進(jìn)量顯著減少,11月初測(cè)量巷道凈寬約為4.1m,并趨于穩(wěn)定,有效控制了巷道兩幫收縮。注漿加固有效阻止泵房圍巖變形,確保泵房在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)能夠正常使用,使得四采區(qū)排水系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常;減少整修工程量,減少危險(xiǎn)性作業(yè)的次數(shù),促進(jìn)孫莊礦經(jīng)濟(jì)發(fā)展,具有很大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

      5 本注漿加固技術(shù)主要特點(diǎn)

      (1)采用了新型聯(lián)邦注漿材料,既保留了原材料優(yōu)異的力學(xué)性能,又避免了可燃的缺點(diǎn)。

      (2)四采區(qū)泵房注漿滯后時(shí)間約為2年,裂隙極多,圍巖破碎,表層圍巖呈塊狀,經(jīng)注漿加固后,產(chǎn)生了顯著的效果,擴(kuò)大了注漿加固技術(shù)的適用范圍。

      (3)采用深孔、淺孔交替布置,距臨近巷道不小于3m,極大的減少了鉆孔工程量。

      (4)漿液反應(yīng)不發(fā)熱,單孔注漿量大大提高,有利于漿液在縫隙中充分?jǐn)U散充填,便于快速達(dá)到設(shè)計(jì)壓強(qiáng),保證了注漿效果的同時(shí),減小了工作量,便于施工。

      6 結(jié)論

      (1)注漿材料的選取是關(guān)鍵,孫莊礦采用的是新聯(lián)邦注漿材料,明顯提高了其注漿加固效果。

      (2)要合理選用注漿設(shè)備的性能參數(shù),尤其是注漿泵的壓力指標(biāo),壓力過(guò)高會(huì)導(dǎo)致原本就破碎的圍巖更加破碎;壓力低則注漿效果差。

      (3)選擇合理的注漿施工工藝,有利于提高破碎圍巖的注漿效率以及巷道加固效果。

      (4)滯后注漿加固圍巖技術(shù)的選用,提高了巷道圍巖體的承載能力,使得工程軟巖巷道變形問(wèn)題得以有效解決,確保了泵房的正常運(yùn)轉(zhuǎn),降低了巷道整修費(fèi)用;此外,該項(xiàng)目對(duì)于錨注聯(lián)合支護(hù)體系的應(yīng)用有了進(jìn)一步發(fā)展,對(duì)已變形整修過(guò)的巷道應(yīng)用注漿技術(shù)加固提供了成功案例,豐富了工程軟巖加固技術(shù)經(jīng)驗(yàn),具有廣闊的推廣應(yīng)用前景。

      作者簡(jiǎn)介:張耀華(1988-),男,河北邯鄲人,本科,助理工程師,2016年6月畢業(yè)于河北工程大學(xué),在邯鄲市孫莊采礦有限公司掘進(jìn)區(qū)工作,研究方向:礦山壓力與圍巖控制。

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