(中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司,內(nèi)蒙古 阿拉善盟 750336)
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司純堿分公司現(xiàn)有純堿產(chǎn)能為33萬t/a,采用的是氨堿法純堿生產(chǎn)工藝。根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)工況,每生產(chǎn)1 t純堿排出蒸氨廢液10 m3左右,年產(chǎn)生蒸氨廢液330萬m3。蒸氨廢液主要成分為CaCl2、NaCl、CaCO3、CaSO4。目前蒸氨廢液副產(chǎn)品的處理是先進行灘曬,制得的濃鈣液再用于生產(chǎn)氯化鈣的原料,回收其中的氯化鈣和氯化鈉,氯化鈉返回純堿化鹽,由于二水氯化鈣生產(chǎn)成本較高,目前氯化鈣生產(chǎn)處于停止?fàn)顟B(tài)。
中鹽吉鹽化集團氯堿廠的燒堿產(chǎn)能為36萬t/a,在一次鹽水精制過程中,采用冷凍脫硝、膜分離工藝降低鹽水中的硫酸根含量,每年因此而副產(chǎn)芒硝(Na2SO4·10H2O)產(chǎn)量為2萬t/a,近幾年氯堿廠摻比使用榆林、寧夏等地的精制鹽中硫酸根含量較低,芒硝實際產(chǎn)生量,見表1。
表1 氯堿廠芒硝實際產(chǎn)量
根據(jù)氯堿廠芒硝產(chǎn)量統(tǒng)計表核算,實際每年副產(chǎn)芒硝( Na2SO4·10H2O)約為1.1萬t左右,因其市場規(guī)模小、附加值低,目前采取貼補運費送外處理,拉運費10元/t。
純堿分公司蒸氨廢液主要成分為氯化鈣,利用芒硝與氯化鈣反應(yīng)生成氯化鈉,削減芒硝存量,理論上可行。其反應(yīng)方程為:
Na2SO4+CaCl2=CaSO4↓+2NaCl
反應(yīng)生成硫酸鈣沉淀及氯化鈉。
利用現(xiàn)有蒸氨廢液中的氯化鈣與芒硝反應(yīng),生成氯化鈉。
1)通過試驗尋找硫酸鈣在鹵水中的溶解曲線;
3)測定硫酸鈣沉降的時間。
1)檢測芒硝的含量;
3)計算理論上需要加入的芒硝量;
4)準(zhǔn)備助沉劑(聚丙烯酰胺);
5)抽濾設(shè)備。
室溫狀態(tài)下,在蒸氨原液(清液)中加入固體芒硝,通過攪拌加速溶解、反應(yīng)。
1)設(shè)計6組試驗:分別稱取不同質(zhì)量的芒硝,溶解于1 200 mL的蒸餾水中,與固定質(zhì)量的蒸氨廢液反應(yīng);
2)記錄蒸氨原液的溫度、自然沉降時間、加入助沉劑沉降時間;
3)分別取反應(yīng)后的清液進行NaCl、Ca2+、檢測;
試驗結(jié)果見表2、表3。
表2 試驗現(xiàn)象
表3 試驗數(shù)據(jù)
1)產(chǎn)生結(jié)晶沉淀物細(xì),不易沉淀和分離;
2)反應(yīng)進行較快,混合后立即產(chǎn)生大量白色結(jié)晶;
3)結(jié)晶自然沉降速度非常緩慢,不加助沉劑幾乎不分層,加入助沉劑后半小時后分層,但清液量非常少,沉淀物不壓縮;
在不同的電場E、激勵振幅A和ω的實驗條件下,測取減振前后加速度傳感器的實驗數(shù)據(jù),在對數(shù)據(jù)處理時發(fā)現(xiàn)同等激勵、不同場強下其減振前的加速度和力的變化基本保持不變,而減振前后的加速度降幅在不同場強下變化明顯。用動態(tài)分析儀對同等激勵條件下減振后的加速度曲線進行峰值平均值分析,將三種不同場強下的實驗數(shù)據(jù)繪制在同一曲線圖5上。
5)反應(yīng)前后清液中氯化鈉含量明顯上升。
根據(jù)試驗數(shù)據(jù)可以看出,4#試驗是設(shè)計反應(yīng)的最佳配比,芒硝轉(zhuǎn)化率為89%。
將氯堿廠芒硝拉運至純堿廠蒸氨廢液泵房處,通過人工(機械)方式加入到廢液泵房廢液池內(nèi),與蒸氨廢液混合后經(jīng)廢液泵排至原液庫。芒硝與蒸氨廢液中的氯化鈣反應(yīng)生成的硫酸鈣和氯化鈉,硫酸鈣沉淀于原液庫,氯化鈉在灘曬池中經(jīng)日曬蒸發(fā)后析出回收。
優(yōu)點:不需要新增設(shè)備、裝置投入,確定方案后即可實施。
缺點:
1)反應(yīng)過程中生成大量硫酸鈣,會堵塞廢液池、管線、廢液泵及廢液輸送管線;
2)雖然是解決了氯堿廠芒硝的處置問題,但是所生成的氯化鈉在灘曬過程中損失較大;
3)從試驗結(jié)果來看,所生成的硫酸鈣結(jié)晶非常細(xì)小,且不易沉降分離,對蒸氨廢液的澄清會有影響。
將某個灘曬池作為反應(yīng)池或新增反應(yīng)器,氯堿副產(chǎn)芒硝與蒸氨廢液反應(yīng),硫酸鈣沉淀于澄清池,上清液返回純堿廠化鹽工序,添加原鹽至飽和粗鹽水,作為生產(chǎn)純堿的原料,既回收了反應(yīng)生成的鹽分,又回收了廢液中的水;
優(yōu)點:投資少,不需要考慮硫酸鈣的處理問題, 同時回收鹽和水,經(jīng)濟效益明顯。
缺點:
1)需增加上清液返回管線,相比方案一需增加投資;
2)相同于方案一,硫酸鈣不易沉降,上清液分離時間長、所需澄清面積大,上清液品質(zhì)難以保證,方案可行性不高。
若考慮長周期運行,且以處理廢液中氯化鈣、回收氯化鈉為主,建議增加一套生產(chǎn)裝置,如板框壓濾機、帶式過濾機等,也可考慮離心分離,如臥螺機等。
思路如下:芒硝與氯化鈣溶液在反應(yīng)器中反應(yīng),含硫酸鈣結(jié)晶的混合液進入分離裝置(帶式過濾機等),濾液送回化鹽工序,副產(chǎn)硫酸鈣拉運至灘曬工序存放。
處理難點主要是:
1)硫酸鈣結(jié)晶不易沉降,考慮采用生產(chǎn)裝置實現(xiàn)過濾分離;
根據(jù)前期試驗分析數(shù)據(jù)得知,化學(xué)反應(yīng)中芒硝轉(zhuǎn)化率89%、主含量94%、全年按照11 000 t計,可生成氯化鈉(折百)為:94%×89%×0.44×117÷142×11 000=3 336 t。
灘曬工序氯化鈉回采率約為70%,每噸鹽的完全收益為218元計,全年理論上可產(chǎn)生收益為:3 336×70%×218=509 114元。
按方案二考慮,因不通過灘曬工序,氯化鈉回收率按80%,全年理論上可產(chǎn)生收益為:3 336×80%×218=581 798元。
方案中發(fā)生的運行費用主要是芒硝的運輸費及裝卸、加入系統(tǒng)勞務(wù)費用,因吉蘭泰地區(qū)進入貨物多,出貨少,因此多數(shù)情況下為單趟運輸,費用較高,價格為44元/t;裝卸、加入系統(tǒng)勞務(wù)費用按每噸10元計,芒硝合計費用54元/t,全年僅芒硝部分費用合計約為:11 000×54=59.4萬元,具體見表4。
表4 經(jīng)濟效益比較
在回收氯化鈉的同時也增加了硫酸鈣的生成量:11 000×44%×94%×136÷142=4 635 t,折合二水硫酸鈣量為5 862 t。生成硫酸鈣的問題需要進行解決,消化芒硝參與反應(yīng)的蒸氨廢液總量經(jīng)過計算為6.72萬m3??紤]公司芒硝運營的現(xiàn)狀,采用方案一,解決了氯堿廠芒硝堆放存在的環(huán)保問題,同時也增加了純堿分公司的利潤。采用方案二,不但回收上清液鹽水,還可以解決廢液庫的庫存容量的問題。
通過芒硝與蒸氨廢液綜合利用,一方面消化了氯堿廠副產(chǎn)芒硝的存放、處置問題,另一方面削減了蒸氨廢液排放量,同時回收了部分氯化鈉,不但有很好的經(jīng)濟效益,還可以變廢為寶、廢棄物綜合利用。