植軍平
(海南紅塔卷煙有限責(zé)任公司,海南???571100)
隨著國家控?zé)熑遮厙?yán)格,在市場總量控制、存量博弈的大環(huán)境下,品牌間的競爭進(jìn)入白熱化,把控產(chǎn)品的質(zhì)量顯得尤為重要。產(chǎn)品質(zhì)量控制集中在原料品質(zhì)、口感、工藝標(biāo)準(zhǔn)、外觀等方面,質(zhì)量好的產(chǎn)品首先展示在外觀上,而條煙包裝美容是外觀重要因素。
ZB45 硬盒包裝機(jī)組的條玻美容器對成型條煙整形、美容起到重要作用,如推煙板滑套破損時易出現(xiàn)卡煙問題,其穩(wěn)定性影響包裝機(jī)組的有效作業(yè)率。
美容器工作過程中,條煙達(dá)到條玻美容器入口時,到位檢測檢測條煙,氣缸動作,帶動推煙板伸出,然后推煙板前進(jìn),把條煙推進(jìn)烙鐵工作位進(jìn)行美容。這一過程中會出現(xiàn)2 個問題:①氣缸帶動推煙板的滑套頻繁做往復(fù)運(yùn)動,卡簧位受到頻繁沖擊載荷易破損,造成卡煙;②推煙板推條煙前進(jìn)有慣性、會向前沖,依靠調(diào)整美容通道的大小來增加與條煙的摩擦力達(dá)到條煙定位有不穩(wěn)定的特點(diǎn),容易出現(xiàn)排煙不暢和竄煙現(xiàn)象。
對2017年1~4月的ZB45 包裝機(jī)條玻美容器各類型故障累計時間進(jìn)行統(tǒng)計、分析,實際月平均生產(chǎn)時間為24 420 min,月平均總故障時間89.3 min。其中,推煙板卡煙累計月平均時間最長達(dá)58.5 min,占比為65.5%,其次是竄煙占20.8%,電器故障占8.4%,排煙不暢占5%,其他故障占7.1%。因此,只有解決了推煙板卡煙、竄煙、排煙不暢這3 類主要故障,就能有效降低條玻美容器故障率。
ZB45 硬盒包裝機(jī)組條玻美容器滑套的受力分析如圖1 所示:氣缸動作時,帶動推煙板動作,受力點(diǎn)集中在推煙板與2 個滑套連接的4 個卡簧位處;推煙板縮回時,滑套受到向上的力F,伸出時受到向下的力F。該力是氣缸動作瞬間產(chǎn)生的,并且僅為氣缸的1/4 的均分沖擊載荷。
因為氣缸額定推力為10 N,則氣缸的沖擊力W≤10 N,滑套的沖擊力F≤10÷2÷2=2.5 N。
通過計算,得出滑套受到的最大沖擊強(qiáng)度ak=FL/S=2.5×10/1.7=15 J/cm2。其中,L=10 cm,為氣缸工作行程。
根據(jù)設(shè)計要求,滑套的許用沖擊強(qiáng)度ak許=Δak=1.5×15=22.5 J/cm2。其中,Δ為安全許用系數(shù),查資料取1.5。
查閱資料可知,滑套的材質(zhì)為聚酰氬氨。該材料的沖擊強(qiáng)度(無缺口)≥2.8 J/cm2,而滑套所受的最大沖擊強(qiáng)度ak=15 J/cm2,說明滑套材質(zhì)沖擊強(qiáng)度可能存在不足的情況,容易出現(xiàn)破損現(xiàn)象。
圖1 滑套受力分析
圖2 滑套卡簧位置受力面積
推煙板推動條煙前進(jìn),條煙端面受到推板推力T,條煙在T的作用下進(jìn)入美容通道,前進(jìn)過程中條煙與美容通道發(fā)生摩擦,該摩擦力為f。T 與f 的關(guān)系有3 種情況:T>f 時,條煙在推力作用下克服摩擦力,通過美容通道時,由于慣性前沖而出現(xiàn)竄煙;T=f 時,推力與摩擦力為平衡狀態(tài),條煙剛好推到行程結(jié)束位置停止;T 摩擦力可以使條煙在推煙板前進(jìn)行程結(jié)束時,減少前沖的慣性,達(dá)到定位條煙的效果。但摩擦力的大小受到收縮膜的表面粗糙度Ra、美容通道的大小K、高溫美容帶的粗糙度Ra1等因素影響:收縮膜的粗糙度越大,摩擦力越大,越容易出現(xiàn)排煙不暢;美容通道的寬度越窄時,摩擦力越大。所以摩擦力不穩(wěn)定,造成條煙定位不準(zhǔn)確。 經(jīng)過分析得出,美容器出現(xiàn)卡煙、竄煙和排煙不暢等現(xiàn)象的原因分別是推煙板滑套材質(zhì)沖擊強(qiáng)度不夠、結(jié)構(gòu)設(shè)計有缺陷、排煙設(shè)計不合理。 針對滑套材料沖擊強(qiáng)度不夠問題,查閱機(jī)械設(shè)計手冊,挑選幾種常見材料作為備選方案進(jìn)行對比(表1)。 表1 材料沖擊強(qiáng)度對比表[2] J/cm2 從表1 可知,在常用的材料當(dāng)中,ZG310-570 的沖擊強(qiáng)度與滑套計算出來的最大許用沖擊強(qiáng)度最接近且滿足使用要求。其沖擊強(qiáng)度對比,61 J/cm2>22.5 J/cm2,所以選取ZG310-570 作為滑套的材料。 針對摩擦力不穩(wěn)定導(dǎo)致條煙定位不準(zhǔn)問題,增加了美容通道負(fù)壓定位,以減少條煙慣性前沖和現(xiàn)象。 (1)對于滑套破損的問題,采用以ZG310-570 作為材料的方案。在實施過程中,分析了滑套結(jié)構(gòu),覺得滑套結(jié)構(gòu)可以改進(jìn):把一頭加工成軸肩定位,另一頭保持卡簧定位同樣滿足鏈接要求,而且軸肩的接觸面積大,沖擊強(qiáng)度也大、更耐磨。同時,為了減少導(dǎo)軌磨損,滑套的內(nèi)孔鍍銅(圖3)。 圖3 改進(jìn)后的滑套結(jié)構(gòu) 采用ZG310-570 材料加工成新的滑套,裝到設(shè)備后,滿足裝配要求。 (2)對于竄煙和排煙不暢問題,采用了負(fù)壓定位方案。具體措施是在美容器底部烙鐵板前后各開1 個Φ7.2 mm 的孔,并攻M8 的螺紋,裝上氣管頭,連接電磁閥和負(fù)壓氣管。另外,還在推煙板裝1 個電容式檢測控制負(fù)壓的通斷。負(fù)壓定位的工作原理:當(dāng)推煙包推動條煙前進(jìn)行程結(jié)束后,檢測觸發(fā),控制閥打開,負(fù)壓接通,烙鐵底板吸住具有慣性前沖的條煙,實現(xiàn)定位(圖4)。 圖4 負(fù)壓定位控制示意 上述改進(jìn)在ZB45 機(jī)組實施后,于2017年7~10月對該項目進(jìn)行統(tǒng)計分析,實際月平均生產(chǎn)時間為25 410 min,月平均總故障時間18 min,推煙板卡煙、排煙不暢、竄煙分別占比重為5.5%、8.3%、8.3%。因此得出結(jié)論:①更換新滑套后,使用壽命更換長、不容易磨損,推板卡煙現(xiàn)象明顯減少;②負(fù)壓定位使竄煙和排煙不暢問題也得到很好的解決,美容器故障率大大降低。 對條玻美容器進(jìn)行局部改進(jìn),通過改造滑套的材質(zhì)和結(jié)構(gòu)和增加負(fù)壓定位裝置,大大降低美容器的故障率,提高了生產(chǎn)效率,保證了產(chǎn)品美觀,穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量,提升了產(chǎn)品競爭力,為了企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。3 改進(jìn)方案的確定與實施
3.1 改進(jìn)方案
3.2 改進(jìn)措施
3.3 改進(jìn)效果
4 總結(jié)