王 龍,陽曉燕,溫慧蕓,吳曉慧,劉美佳
(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300459)
調(diào)驅(qū)是在調(diào)剖的基礎上,通過注入驅(qū)替劑進一步驅(qū)出油層中的原油,以降低油井含水,改善注水開發(fā)效果,提高原油采收率[1-5]。調(diào)驅(qū)技術發(fā)展多年,在陸地油田和海上部分油田已經(jīng)進行了一系列礦場應用,并取得了一定效果[6-9]。泡沫調(diào)驅(qū)是在水氣交替注入的基礎上加入表面活性劑,生成的泡沫可以有效降低驅(qū)替體系的流度,改善驅(qū)替相與被驅(qū)替相的流度比,泡沫的賈敏效應可以封堵大孔道,同時對油水具有選擇性封堵作用。體系中的表面活性劑可以減小油水界面張力,提高洗油效率[10-11]。微球調(diào)驅(qū)的作用機理則是遇水膨脹、逐級封堵孔喉,最終實現(xiàn)深度調(diào)剖[12-13]。
此前海上SZ油田及QHD油田進行過礦場調(diào)驅(qū),但不論是從流體性質(zhì)還是從井網(wǎng)井型方面看,都與BZ29油田存在較大差異[14-16]。BZ29油田以水平井開發(fā)為主,目前綜合含水率67%,動用探明原油地質(zhì)儲量采出程度14.4%,逐漸進入產(chǎn)量遞減階段。水平井見水后存在優(yōu)勢滲流通道,油水井治理難度大、治理手段有限。為了封堵高滲通道,擴大水平井注水波及體積,改善水平井開發(fā)效果,開展了中輕質(zhì)油藏氮氣泡沫微球復合調(diào)驅(qū)技術研究。
BZ29油田是水平井開發(fā)的中高滲、中輕質(zhì)復雜斷塊油田,位于明下段Ⅲ油組。A砂體是BZ29油田的主力砂體之一,如圖1所示。A砂體平均有效厚度7.2 m,孔隙度32.6%,滲透率1 266×10-3μm2,地下原油粘度16.11 mPa·s。砂體采用2注(C11H、C17H)4采(C12H、C13H、C15H、C16H)水平井進行注水開發(fā),注采井網(wǎng)完善。其中注水井C11H井對應的主要受效油井為C12H和C13H井。
圖1 A砂體含油面積
2016年3月,A砂體綜合含水率57.2%,采出程度14.4%。其中注水井C11H日注水量805 m3,注水井C17H日注水量404 m3,對應4口采油井日產(chǎn)液1 117m3,日產(chǎn)油482 m3。其中C12H井日產(chǎn)液597 m3,日產(chǎn)油170 m3,含水率71.5%;C13H井日產(chǎn)液135 m3,日產(chǎn)油64 m3,含水率52.2%。分析油井生產(chǎn)動態(tài),并結(jié)合油藏數(shù)值模擬結(jié)果及砂體屬性分布規(guī)律,認為C11H與C12H井間存在明顯注水優(yōu)勢通道,如圖2所示。為了改善主力砂體注水開發(fā)效果,確定對該砂體C11H井實施氮氣泡沫微球復合調(diào)驅(qū)。
圖2 A砂體數(shù)值模擬流場分布
調(diào)驅(qū)的整體思路是:①注入微球前置段塞封堵高滲通道;②注入多個泡沫調(diào)驅(qū)主段塞,實現(xiàn)液流轉(zhuǎn)向,并根據(jù)實施過程中注入情況進行調(diào)驅(qū)注入?yún)?shù)調(diào)整;③調(diào)驅(qū)結(jié)束后恢復注水,擴大水驅(qū)平面波及體積。
為了確保微球能夠有效注入油層、起到良好的封堵效果,根據(jù)微球初始粒徑、遇水完全膨脹粒徑及完全膨脹時間等確定注入微球體系。一般原則為微球初始粒徑小于1/7油層孔隙直徑,微球膨脹后粒徑大于1/3油層孔隙直徑。A砂體實際滲透率為1 266×10-3μm2,平均孔隙直徑0.8~10 μm。根據(jù)以上原則確定微球體系為核殼球2100(初始尺寸400~800 μm,膨脹尺寸數(shù)十微米)??紤]阻力因子與注入微球濃度關系及最大注入壓力限制,確定注入微球濃度為0.2%。
前期通過室內(nèi)物理模擬實驗對起泡劑進行優(yōu)選,見表1和表2。從表中可以看出,起泡劑HX-SD和HX-Foam-I具有良好的穩(wěn)定性,泡沫半衰期相對較長,但后者在巖心實驗中沒有起到有效的封堵作用,故選擇起泡劑為HX-SD。同時,隨著起泡劑濃度的增加,泡沫體積和半衰期都逐漸增加,但起泡劑濃度增加到0.5%時,泡沫體積和半衰期趨于穩(wěn)定。因此,優(yōu)化起泡劑濃度為0.5%~0.7%,見表3。
表1 不同起泡劑特征參數(shù)對比
表2 不同起泡劑阻力因子及殘余阻力因子結(jié)果
表3 起泡劑HX-SD濃度優(yōu)選
建立BZ29油田A砂體油藏數(shù)值模擬模型,對砂體及單井的含水率、產(chǎn)油量、油層壓力等進行歷史擬合,使模型能夠較好地符合油層的實際情況。歷史擬合曲線與實際生產(chǎn)變化動態(tài)非常接近,歷史擬合達到預期目的。在歷史擬合的基礎上,使用CMG化學驅(qū)數(shù)值模擬軟件對影響泡沫調(diào)驅(qū)效果的氣液比、段塞體積、注入方式等關鍵參數(shù)進行研究與優(yōu)選。
2.4.1 氣液比研究
選擇氣液比為0.5、1.0、2.0、3.0和4.0的5個模型的模擬結(jié)果進行對比分析,如圖3所示。研究結(jié)果表明,隨著氣液比的增加,采收率逐漸增加,最大采收率達到50.3%。氣液比大于3后,采收率開始下降。這主要是因為氣液比較小時,生成的氣泡量也較少,驅(qū)替劑封堵效果相對較弱,隨著氣液比的增加,驅(qū)替劑發(fā)泡能力增強,產(chǎn)生的大量泡沫導致泡沫的視粘度增大,降低了驅(qū)替相與被驅(qū)替相的流度比,改善了驅(qū)替效果。當氣液比過大時,氣體發(fā)生氣竄現(xiàn)象,提高采收率幅度有所下降。因此氣液比在1~3之間時,可以有效地發(fā)揮泡沫的驅(qū)替作用。同時,研究表明隨著氣液比的增加,滲流阻力增大,注入壓力會大幅增加。考慮到海上平臺施工空間對設備和注氣量的限制以及單井最大注入壓力9.7 MPa限制,推薦氣液比在1以上,結(jié)合實際情況進行優(yōu)化。
圖3 采收率、最大注入壓力與氣液比關系
2.4.2 段塞體積研究
選擇段塞體積為0.5×104m3、1.0×104m3、1.5×104m3、2.0×104m3的4個模型的模擬結(jié)果進行對比分析,研究結(jié)果表明,注入量較小時,含水率與采出程度曲線沒有明顯的變化。主要原因是注入量較小,無法有效地封堵大孔道。當注入量超過1.0×104m3以后,含水率出現(xiàn)了明顯的下降,如圖4所示。說明此時泡沫體系封堵了大孔道,封堵有效。為保證調(diào)驅(qū)的實施效果,選擇調(diào)驅(qū)段塞體積為2.0×104m3。
圖4 含水率與采出程度關系
2.4.3 注入方式研究
選取連續(xù)注入泡沫、注入兩個段塞泡沫和注入三個段塞泡沫的3個模型的模擬結(jié)果進行對比分析,研究結(jié)果表明,注入方式對調(diào)驅(qū)效果也有較大的影響,段塞式注入方式明顯優(yōu)于連續(xù)注入方式,三個段塞注入方式相比連續(xù)注入方式,采收率增加10%以上,如圖5所示。分析原因主要是交替注入方式可以使驅(qū)替體系更好地發(fā)揮協(xié)同作用,故選擇段塞式注入。
圖5 不同注入方式預測效果
2.4.4 方案效果預測
綜合以上參數(shù)優(yōu)選結(jié)果,設計總調(diào)驅(qū)方案:注入前置段塞體積1.15×104m3,微球濃度0.2%,注氣量86.4×104Nm3,注液量1.35×104m3,注入地下體積2.16×104m3。預測結(jié)果表明,與水驅(qū)相比,調(diào)驅(qū)見效后含水率最大下降14.1%,實現(xiàn)凈增油0.95×104m3,有效期355天,如圖6所示。
圖6 調(diào)驅(qū)方案效果預測
2016年3月,C11H井實施了復合調(diào)驅(qū)作業(yè),采用微球+泡沫復合調(diào)驅(qū)工藝,共計注入微球20.4 t,起泡劑46.6 t,注入氮氣91.6×104Nm3,穩(wěn)定劑6.5 t,累計注入量4.03×104m3,實際注入氣液比1.1:1,2016年7月調(diào)驅(qū)作業(yè)結(jié)束。相比設計方案,注入泡沫及段塞用量超過方案設計要求,并增補了穩(wěn)定劑2.72×104m3。
調(diào)驅(qū)結(jié)束后,C11H井組9月初含水率由80.5%下降至68.9%,含水率下降明顯,井組日產(chǎn)油量由163 m3增加至273 m3,其中C12H井最大日增油量92 m3,含水率下降12.9%,降水增油效果突出,如圖7所示。調(diào)驅(qū)后砂體遞減率得到有效控制,調(diào)驅(qū)前砂體月自然遞減率為2.9%,調(diào)驅(qū)后實現(xiàn)“負遞減”,有效期達到一年以上,實現(xiàn)當年累增油量3.53×104m3。A砂體含水率與采出程度曲線明顯右偏,水驅(qū)效果得到顯著改善,如圖8所示。
圖7 C11H井組調(diào)驅(qū)后開采曲線
圖8 A砂體含水率與采出程度曲線
(1)生產(chǎn)動態(tài)表明,BZ29油田調(diào)驅(qū)后注水優(yōu)勢通道得到一定程度的抑制,降水增油效果明顯,在渤海中輕質(zhì)油田水平井中,首次實施氮氣泡沫微球復合調(diào)驅(qū)并獲成功,說明該技術能夠有效擴大中輕質(zhì)油藏注水波及體積,改善水驅(qū)開發(fā)效果,成為油田后續(xù)穩(wěn)油控水的重要技術手段。
(2)利用油藏數(shù)值模擬方法對調(diào)驅(qū)參數(shù)進行敏感性分析,結(jié)合油田實際情況對調(diào)驅(qū)參數(shù)進行優(yōu)選。研究結(jié)果表明,微球濃度0.2%,氣液比為1、注入段塞體積為2.0×104m3、采用段塞式注入的方式開發(fā)效果較好,方案預計含水率最大下降14.1%,實現(xiàn)凈增油0.95×104m3,有效期355天。
(3)從實際效果看,調(diào)驅(qū)后砂體自然遞減率得到明顯控制,受效單井最大日增油量92 m3,最大含水率下降12.9%,砂體實際增油量超過方案設計2.58×104m3。分析原因主要是調(diào)驅(qū)實施過程中對注入?yún)?shù)進行及時調(diào)整,注入泡沫及段塞用量達到并超過方案設計,同時增補穩(wěn)定劑確保了整體方案的效果。