摘 要:我公司自從引進(jìn)第一臺深孔鉆后,經(jīng)過安裝調(diào)試,到機(jī)床可以鉆孔,經(jīng)歷了幾個月的時間。在初期使用過程中,完成了2塊30萬千瓦高加管板、2塊60萬千瓦高加管板的鉆孔工作,但是檢測結(jié)果發(fā)現(xiàn)鉆孔精度和機(jī)床穩(wěn)定性都很差,如只鉆一些對精度要求不高的產(chǎn)品還勉強(qiáng)可以,根本無法進(jìn)行AP1000管板的加工。為了使深孔鉆床能夠滿足管板鉆孔的要求,我們對鉆孔實驗數(shù)據(jù)和機(jī)床原理進(jìn)行了深入的分析研究,對機(jī)床的機(jī)械系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)都做了優(yōu)化調(diào)整,同時還完成了部分備件的國產(chǎn)化。
關(guān)鍵詞:深孔鉆床;液壓系統(tǒng);優(yōu)化
1 機(jī)械、液壓系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整
1.1 機(jī)械系統(tǒng)調(diào)整
在機(jī)床調(diào)整初期,為了提高鉆孔精度,使相鄰孔距公差能夠滿足要求,對主軸和BOZA座的同軸度、立柱位置等進(jìn)行了多次的觀測和調(diào)整,機(jī)床的鉆孔精度有所提高,但同時發(fā)現(xiàn)機(jī)床的穩(wěn)定性不好,如某次進(jìn)行9個孔的鉆孔試驗時,檢測結(jié)果相鄰兩孔距離公差都在0.3mm/1000mm以內(nèi),但再次鉆9個孔試驗時,檢測結(jié)果就會出現(xiàn)超差,其中最大的相鄰兩孔距離公差超過1mm/1000mm。經(jīng)過分析我們認(rèn)為該機(jī)床的穩(wěn)定性存在問題,為保證AP1000管板鉆孔的順利進(jìn)行,必須提高機(jī)床的穩(wěn)定性。另外機(jī)床的排屑系統(tǒng)存在排屑不暢問題,也要對其進(jìn)行改造。
1.1.1 提高機(jī)床的穩(wěn)定性
針對機(jī)床穩(wěn)定性的問題,從兩個方面入手解決了這一問題,第一是加大Y1、Y2、Y3軸間夾緊效果,消減鉆孔時3個軸的上下竄動;第二是對X、Y軸導(dǎo)軌進(jìn)行加固。具體如下:
①為了增強(qiáng)鉆孔時Y1、Y2、Y3軸的穩(wěn)定性,在原有夾緊裝置的基礎(chǔ)上,再增加一套夾緊裝置,位置確定在3個BOZA頂端的后部。首先對這部分的表面進(jìn)行加工,根據(jù)公司現(xiàn)有的條件,使用130移動式鏜床進(jìn)行加工,期間克服了機(jī)床定位,找正等困難,然后開始安裝夾緊裝置,連接液壓管路。
②對于X、Y軸導(dǎo)軌,原有機(jī)床導(dǎo)軌剛性較差,機(jī)床滑座在運行過程中會發(fā)生“漂移”,為增強(qiáng)導(dǎo)軌剛性,需要采取加固措施。具體為先經(jīng)過計算確定銷孔位置,然后進(jìn)行鉆孔、加入固定銷、填充密封膠,最后對導(dǎo)軌平面進(jìn)行刮研平整。
1.1.2 排屑系統(tǒng)的改造
機(jī)床在使用過程中,我們發(fā)現(xiàn)它的排屑系統(tǒng)效果不太好,當(dāng)有長鐵屑時經(jīng)常會發(fā)生在某一段堵住的情況,同時還存在原有的鐵屑箱太小,不能滿足生產(chǎn)需要。針對這兩個問題我們對排屑系統(tǒng)進(jìn)行改造,采取的方法是將北側(cè)的排屑系統(tǒng)的所有裝置去除,新做一個鐵屑箱和接油槽安放在東側(cè)鐵屑傳送帶下方,同時對電氣線路、油路和急停系統(tǒng)進(jìn)行了重新的連接和調(diào)整。改造后消除了鐵屑堵塞現(xiàn)象,提高了排屑系統(tǒng)的工作效率。
經(jīng)過上述調(diào)整后,機(jī)床鉆孔精度得到穩(wěn)定,為了進(jìn)一步提高精度,我們決定對機(jī)床的液壓系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
1.2 液壓系統(tǒng)優(yōu)化
1.2.1 優(yōu)化壓力值
首先確定調(diào)整后的壓力值范圍,同時針對每個壓力值進(jìn)行鉆孔實驗,經(jīng)過逐一試驗后,把X軸夾緊壓力、導(dǎo)套向前的壓力等都優(yōu)化為最佳值。為正式產(chǎn)品提供了有效的參數(shù)保證。
1.2.2 改造部分液壓單元
對控制導(dǎo)套移動的液壓回路進(jìn)行了重新設(shè)計,相比原來增加了一套電磁閥,使得前后換向時的控制更加靈活可靠。
1.2.3 增加切削油加熱裝置
在鉆孔過程中,切削油需要在一定的溫度范圍內(nèi),才能保證機(jī)床正常工作。而在冬天早晨剛開機(jī)時,油溫只有5℃左右,距離要求相差較多,開始我們采取啟動機(jī)床自帶的預(yù)熱程序這種辦法,不過用此種方式達(dá)到需要溫度要預(yù)熱2小時,但這樣每天早晨都特別耽誤時間,為此我們經(jīng)過研究決定增加一套切削油加熱裝置,具體規(guī)格尺寸經(jīng)計算和現(xiàn)場測量后確定。安裝完成投入使用后,在停機(jī)時此裝置能將切削油恒定在我們需要的一個溫度,這就保證了早晨開機(jī)時的油溫也可以滿足正常鉆孔條件,省去了切削油預(yù)熱過程。
經(jīng)過上述機(jī)械、液壓系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整,此臺深孔鉆床鉆孔精度和穩(wěn)定性都得到了明顯提高,在進(jìn)行27個孔的鉆孔試驗時,已能確保出口端相鄰兩孔距離公差都在0.3mm以內(nèi)。此后又經(jīng)過幾個月的工藝試驗,檢測出的鉆孔數(shù)據(jù)也都能滿足AP1000管板鉆孔要求。
2 電氣系統(tǒng)的優(yōu)化
這臺深孔鉆的電氣控制部分采用了最新的西門子840D數(shù)控系統(tǒng),整體性能良好,且制造廠為了方便用戶使用開發(fā)了專門的用戶界面,里面集成了很多復(fù)雜功能,這樣使我們操作起來比較簡單,自動化程度較高。但在機(jī)床使用過程中我們發(fā)現(xiàn)有些地方操作方式不太符合我們的使用習(xí)慣,且機(jī)床沒有防止打錯孔這一功能。另要增加verifier功能,由于此臺機(jī)床原來沒有防止打錯孔的功能,并且我公司在加工60萬高加管板時出現(xiàn)過打錯孔情況,于是我們針對此機(jī)床開發(fā)了verifier功能,用來保證在加工程序出錯或誤操作等情況下,機(jī)床不會在管板的非鉆孔坐標(biāo)上進(jìn)行鉆孔,同時觸發(fā)報警停止加工,提醒操作者進(jìn)行檢查。此功能是通過在專門開發(fā)的用戶界面上輸入相鄰兩孔的X、Y軸中心距等參數(shù),然后經(jīng)由后臺程序進(jìn)行計算,來實現(xiàn)機(jī)床只在我們要求的坐標(biāo)上進(jìn)行鉆孔,verifier功能的實現(xiàn)除了需增加少量PLC程序外,主要是通過編寫的VERIFIER.SPF和VERIF.COM兩個文件來實現(xiàn)。
3 備件國產(chǎn)化
這臺機(jī)床是由意大利SIRMU公司生產(chǎn)的,所有的零部件都是歐洲制造的,為了確保機(jī)床能夠長期正常運行,需要采購大量零部件備用,而這些歐洲制造的零部件價格相當(dāng)昂貴,且供貨周期很長。經(jīng)過我們針對功能、技術(shù)指標(biāo)等的分析發(fā)現(xiàn)有些是可以國產(chǎn)化的,其中過濾用的濾紙經(jīng)過國產(chǎn)化后,使用效果一樣,但價格從原來的每卷1000歐元變成1000元人民幣,一年下來能為公司節(jié)約80000多元(每個月需更換一卷濾紙)。同時我們也對一些低壓電氣元件的備件進(jìn)行了國產(chǎn)化。
4 結(jié)語
綜上所述,我公司的深孔鉆床在經(jīng)過了增加新夾緊裝置、加固導(dǎo)軌、液壓系統(tǒng)優(yōu)化、調(diào)整機(jī)床控制程序、增加verifier功能這些優(yōu)化后,整體性能得到很大提升,已能夠安全可靠的對高精度產(chǎn)品進(jìn)行鉆孔工作,之后又經(jīng)過幾個月的工藝試驗,檢測出的鉆孔數(shù)據(jù)完全滿足AP1000管板鉆孔的要求,最終保證了管板深孔加工,機(jī)床運行狀態(tài)良好。
參考文獻(xiàn):
[1]劉文英,王芳,等.高精度深孔鉆床結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新研究[J].中國設(shè)備工程,2018(19).
作者簡介:楊杰(1976-),男,漢族,吉林人,碩士,工程師,研究方向:機(jī)械工程。