李 鵬
(山西晉煤集團沁秀公司岳城煤礦,山西 晉城 048006)
岳城煤礦為晉煤集團沁秀公司下屬高瓦斯礦井,目前主采3#煤層。礦井現(xiàn)有通風(fēng)方式為分區(qū)通風(fēng)式,總進風(fēng)量為20522m3/min,總回風(fēng)量為20716m3/min,礦井配風(fēng)量合理,能夠滿足安全生產(chǎn)需要。1309(上)工作面為該礦東翼第九個工作面,其中13091巷和13093巷進風(fēng),13092巷和13094巷回風(fēng),整個工作面區(qū)域配風(fēng)量2560m3/min,滿足安全生產(chǎn)需求。
1309(上)工作面的瓦斯治理采用千米區(qū)域遞進式鉆孔超前抽放,煤質(zhì)疏松且有軟分層分布的區(qū)域采用本煤層順層鉆孔抽放進行瓦斯治理。鉆孔布置為:每組間距為6m,單組18個鉆孔,雙組16個鉆孔,每組鉆孔分兩列布置,列間距3.0m,如圖1。
3#煤層賦存不均衡,部分區(qū)域存在煤質(zhì)疏松且有軟分層分布的情況,鉆孔封孔后經(jīng)常發(fā)生塌孔,導(dǎo)致濃度迅速衰減。同時由于塌孔原因,“兩堵一注”封孔工藝里側(cè)封堵不嚴,一旦注漿反而會堵塞鉆孔[1]。因此,需要對順層低濃度鉆孔進行診斷分析,找出順層孔塌孔、低濃度的原因,制定并完善低濃度順層孔下篩管護孔的二次處理工藝,并對護孔后的鉆孔進行后期維護,最大限度地提高順層孔瓦斯抽采效率。
圖1 1308工作面鉆孔布置圖
(1)在13081巷順層鉆孔試驗下32mm篩管,經(jīng)過捅孔和揭露后發(fā)現(xiàn)篩管內(nèi)全部被煤粉堵死,說明32mm篩管管徑太小、煤粉太細易堵塞等無法滿足瓦斯抽采需求。
(2)在13082巷順槽試驗螺旋鉆桿機械排渣工藝,因為該螺旋鉆桿接口處易斷開造成掉鉆事故,同時打鉆效率太低,因此無法滿足順層鉆孔長期施工的需求。
(3)目前“兩堵一注”封孔工藝(封孔段為6~10m)容易引起塌孔,無法有效實現(xiàn)孔深處護孔、護管下進和封堵嚴密,一旦注漿極易堵塞鉆孔,造成鉆孔濃度迅速下降。
本研究主要對1個月內(nèi)抽采能力降至30%以下的低濃度鉆孔進行診斷分析,找出順層孔低濃度的原因;通過數(shù)值模擬,結(jié)合現(xiàn)場數(shù)據(jù),制定并完善順層孔下篩管護孔工藝,并在1309(上)采面順槽巷道進行抽采鉆孔護孔及二次處理試驗,通過試驗數(shù)據(jù)研究抽采鉆孔護孔及二次處理試驗的效果。
由于大多數(shù)順層孔僅在局部構(gòu)造破壞區(qū)段塌孔,因此,需要找出塌孔范圍,僅在塌孔區(qū)段進行護孔[2]。同時,由于鉆孔內(nèi)煤粉在負壓作用下進入護孔管,鉆孔內(nèi)護孔管抽采一段時間后,護孔管容易被煤粉堵死,大大降低了護孔效果。因此,需要對現(xiàn)有的護孔管護孔方式進行改進。
(1)優(yōu)化篩管孔眼參數(shù)。增加篩管孔眼數(shù)量,減少孔眼直徑,防止煤粉在負壓作用下進入篩管。
(2)分段護孔。對順層孔的應(yīng)力集中段和軟煤段等易塌孔區(qū)段采用高強度篩管進行護孔。
(3)增加篩管直徑。采用50mm管代替原有的32mm管,采用插接式連接,增加篩管的有效內(nèi)徑。
順層孔施工采用先注漿封孔后施工順層孔的工藝方法。注漿封孔結(jié)束后在孔口套管內(nèi)施工順層抽采鉆孔。“先注漿、后封孔”的封孔工藝具體操作步驟為:
(1)采用113鉆頭開孔、240mm鉆頭擴孔施工6m,并下6mPE管(6寸)。在封孔管底部用石膏封堵不少于200mm,孔口用石膏進行封堵不少于400mm。
(2)封孔管與孔壁之間上部安設(shè)兩根返漿管,下部安設(shè)兩根注漿管。開孔傾角為正時,注漿管在孔口3m處,返漿管下至孔口5m處;開孔傾角為負時,返漿管在孔口1m處,注漿管下至孔口3m處。注漿管和返漿管采用千米鉆孔專用注漿管。
(3)注漿時,將膨脹水泥和水按照0.8∶1(重量比)進行攪拌,并加入少量速凝劑,攪拌均勻后開始注漿[3]。當(dāng)返漿管開始返漿時,將返漿管扎住并繼續(xù)注漿,使注漿壓力達到0.4MPa后停止注漿,將注漿管扎緊??變?nèi)結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 新工藝孔內(nèi)結(jié)構(gòu)圖
將套管全部退出后,迅速拆除孔口四通裝置,將一趟2寸臨時負壓管接在孔口。同時卸下鉆頭,將擋泥板安裝在套管前端,將4m預(yù)留封孔管(1m短管+3m完整管,其中短管接在末端)下入鉆機上套管內(nèi),并在尾部接好二寸負壓管,同時撤掉孔口二寸負壓管,迅速將預(yù)留管與孔內(nèi)封孔管對接。將水泥調(diào)成糊狀(水灰比1:1.5),塞在6寸PE管與封孔管之間,用鉆機將擋泥板緩慢送入PE管內(nèi),并將塞好的水泥推至PE管底部,退出擋泥板繼續(xù)塞水泥至孔口,直至6寸PE管內(nèi)全部被水泥填實。最后拆除4m臨時PE管,將6寸擋板安裝在孔口6寸PE管上,并用2寸負壓管聯(lián)抽。
該項目于2018年3月~6月,在該礦13091巷道內(nèi)順層鉆孔塌孔較嚴重的400m區(qū)域范圍進行試驗。順層鉆孔布置距底板高度是1.5m,排距2m,單排距布置,對200個存在塌孔和低濃度問題的順層鉆孔進行護孔二次處理。同時在試驗區(qū)域附近順層鉆孔塌孔較嚴重的100m區(qū)域范圍按照相同布孔方式施工順層鉆孔,在抽采過程中不采用護孔二次處理措施,并對評價瓦斯抽采濃度數(shù)據(jù)整理,得曲線如圖3所示。其中棱形點為采用護孔二次處理后的濃度曲線,正方形點為不護孔濃度曲線。
由圖3可知,不采用護孔二次處理情況下,抽采初期瓦斯?jié)舛葍H為21.7%,最高抽采濃度為30.2%,有效抽采期的平均濃度為20%左右,并且在30d時間內(nèi)降為0,衰減速率明顯;而采用護孔二次處理的抽放鉆孔,初期瓦斯?jié)舛饶苓_到54.8%,最高抽采濃度為61.4%,有效抽采期的平均濃度為44.8%左右,同時衰減期長達66d,并最終保持在17.2%左右。說明護孔二次處理后有效降低了有效鉆孔的廢孔率,抽采能力平均提高了27.8%,單孔抽采能力最高提高了58.3%,整體抽采能力得到很大提升。
圖3 護孔二次處理效果對比圖
綜上所述,對鉆孔進行護孔二次處理,一方面通過提高鉆孔孔口強度,實現(xiàn)抽采初期瓦斯?jié)舛鹊奶嵘?,?1.7%增加到54.8%,平均濃度由20%提高到44.8%;另一方面通過鉆孔強度提高,能夠延長鉆孔壽命,降低衰減速率,使鉆孔有效時間由30d增加到66d,有效降低了有效鉆孔的廢孔率,提高區(qū)域整體抽采水平。