胡海濱,魏 芳,肖 清
(中國艦船研究設(shè)計中心,湖北 武漢 430064)
潛艇升降桅桿用于升降觀通、導(dǎo)航設(shè)備,是潛艇重要的機(jī)械設(shè)備。為滿足頂部傳感載荷周向觀測需要,桅桿需要繞軸線進(jìn)行轉(zhuǎn)動。在裝備使用過程中,某桅桿出現(xiàn)“回轉(zhuǎn)部位異常磨損、回轉(zhuǎn)力矩過大”的問題,影響了裝備正常操作使用。因此,通過對桅桿回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,制定改進(jìn)設(shè)計方案,并通過臺架試驗進(jìn)行驗證,顯著降低了回轉(zhuǎn)力矩,有效解決了裝備出現(xiàn)的問題。
潛艇升降桅桿一般由升降液缸驅(qū)動升降,通過2個支撐軸承進(jìn)行導(dǎo)向支撐。為滿足桅桿回轉(zhuǎn)運動,在升降液缸于桅桿之間設(shè)置了回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),實現(xiàn)桅桿借助人力或馬達(dá)進(jìn)行轉(zhuǎn)動。回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)包括液缸球頭、承座等部件。桅桿回轉(zhuǎn)過程中,液缸球頭和承座平面的配合實現(xiàn)轉(zhuǎn)動和桅桿軸線定位作用。升降桅桿結(jié)構(gòu)示意如圖1(a)所示,回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)如圖1(b)所示。
在裝備使用過程中,桅桿出現(xiàn)回轉(zhuǎn)力矩過大且回轉(zhuǎn)部位出現(xiàn)響聲的異?,F(xiàn)象。拆檢發(fā)現(xiàn),液缸球頭的頂面處和承座下表面出現(xiàn)了明顯的磨損面。經(jīng)更換零件使用一段時間后,故障現(xiàn)象再次出現(xiàn),問題無法徹底解決。
為尋找故障原因,針對升降桅桿和回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)開展分析,認(rèn)為故障原因如下:
1)升降桅桿的垂向負(fù)載通過回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)傳遞給升降液缸,同時,升降桅桿以回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的液缸球頭為支點進(jìn)行回轉(zhuǎn)。回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)承座與液缸球頭之間為球頭鉸接結(jié)構(gòu)型式,滿足了桅桿定心與減小旋轉(zhuǎn)阻力的要求。但由于承座與液缸球頭之間為點接觸形式,為應(yīng)力集中部位。隨著桅桿長期正向、反向轉(zhuǎn)動使用,接觸部位易于出現(xiàn)磨損。
圖1 潛艇升降桅桿及回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)示意圖Fig.1 Submarine hoisting mast and rotating mechanism
2)承座與液缸球頭之間的磨損,會增大回轉(zhuǎn)阻力,而增大的回轉(zhuǎn)阻力又加劇了兩者之間的磨損,形成惡性循環(huán),最終導(dǎo)致故障產(chǎn)生。
為降低液缸球頭承座之間的回轉(zhuǎn)阻力、減小磨損,在保持回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)外部接口不變的情況下,采用在液缸球頭內(nèi)部增設(shè)一個推力圓柱滾子軸承的改進(jìn)方案,實施方案如下:
1)對液缸球頭部位進(jìn)行改進(jìn),分為液缸和球頭2個零件。在液缸和球頭之間增加推力圓柱滾子軸承;同時,加深承座的接觸平面凹孔,形成容納軸承的高度空間,以保證外部接口和物理尺寸不發(fā)生變化。
2)對承座、球頭進(jìn)行表面處理,提高其表面硬度。承座和球頭材料均為45號鋼,對承座內(nèi)孔配合表面、球頭配合表面均進(jìn)行淬火處理,硬度為HRC45~50。
改進(jìn)后的回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)如圖2所示。結(jié)構(gòu)改進(jìn)后,升降桅桿的載荷通過承座、球頭、軸承傳遞給升降液缸。由于軸承的作用,能夠保證桅桿和液缸之間的轉(zhuǎn)動阻力較小。
圖2 升降桅桿回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)改進(jìn)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Structure of optimized rotating mechanism for hoisting mast
試驗臺架主要包括加載液缸、升降液缸、測試設(shè)備等組成。通過加載液缸模擬升降桅桿承受的不同頂部載荷,模擬試驗臺架如圖3所示。試驗包括回轉(zhuǎn)試驗和偏載工況試驗。
圖3 回轉(zhuǎn)試驗裝置示意圖Fig.3 Test device for rotating-test
回轉(zhuǎn)試驗選定30 kN為最大載荷進(jìn)行試驗,分15 kN,20 kN,25 kN,30 kN四檔逐漸加載,其中25 kN為額定工況。在各檔負(fù)載下,分別進(jìn)行1 000次、1 000次、5 000次、500次回轉(zhuǎn),并按正轉(zhuǎn)10次,反轉(zhuǎn)10次的規(guī)律回轉(zhuǎn)。每檔負(fù)載試驗前和試驗結(jié)束,分別測量正反向回轉(zhuǎn)力矩。
考慮到實艇狀態(tài)下,升降液缸軸線與桅桿軸線之間存在同軸度裝配偏差,造成回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)偏載,進(jìn)而影響回轉(zhuǎn)力矩。為此,在臺架上設(shè)定了偏載狀態(tài),模擬升降桅桿與升降液缸最大同軸度Φ1 mm偏差。試驗按照最大載荷30 kN進(jìn)行偏載回轉(zhuǎn)試驗,共進(jìn)行500次,同樣按照正轉(zhuǎn)10次、反轉(zhuǎn)10次進(jìn)行。
表1為各檔載荷下試驗前和試驗后的回轉(zhuǎn)力矩測試值。從表中可以看出,試驗前后回轉(zhuǎn)力矩均變化不大,最大值遠(yuǎn)小于指標(biāo)值。
表1 回轉(zhuǎn)試驗前后轉(zhuǎn)動力矩Tab.1 Torque of rotating test
表2為偏載下試驗前后的回轉(zhuǎn)力矩對比。從表中可以看出,偏載情況下,試驗前回轉(zhuǎn)力矩要大于表1中的回轉(zhuǎn)力矩,試驗后回轉(zhuǎn)力矩與表1相當(dāng)。整體來看,回轉(zhuǎn)力矩仍然保持在較低的狀態(tài)。
表2 偏載試驗前后回轉(zhuǎn)力矩Tab.2 Torque of partial load test
本文針對潛艇升降桅桿回轉(zhuǎn)力矩過大的故障,通過結(jié)構(gòu)分析和改進(jìn)設(shè)計,制定了減小桅桿回轉(zhuǎn)力矩的改進(jìn)方案,并進(jìn)行了臺架試驗驗證,得到結(jié)論如下:
1)通過在桅桿回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部增加推力滾動軸承的改進(jìn)設(shè)計,有效降低了升降桅桿的回轉(zhuǎn)力矩。
2)臺架試驗表明,改進(jìn)方案的回轉(zhuǎn)力矩遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于給定指標(biāo),耐久性好。
3)改進(jìn)方案不改變設(shè)備的對外接口和物理尺寸,牽連影響小,便于工程實施。