王利超
摘 要:回收煙絲的整絲率的高低直接影響著煙葉原料的有效利用率和生產(chǎn)成本。在FY115型殘煙處理設(shè)備煙絲整絲率測(cè)評(píng)中發(fā)現(xiàn),殘煙處理后煙絲整絲率較低,部分批次殘煙處理后不能達(dá)到技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)要求。通過(guò)現(xiàn)狀調(diào)查、原因分析、對(duì)策實(shí)施、效果驗(yàn)證等方法,開(kāi)展攻關(guān)活動(dòng),提高殘煙處理整絲率的合格率。
關(guān)鍵詞:殘煙 ;整絲率;合格率
殘煙絲整絲率指3.35mm網(wǎng)上的物料質(zhì)量占總樣品質(zhì)量的比率,合格率指整絲率大于65%的批次占總批次的比率。過(guò)低的殘煙處理后整絲率影響產(chǎn)品質(zhì)量,增加了原料消耗和生產(chǎn)成本。因此提升殘煙處理后煙絲整絲率的合格率,對(duì)提升產(chǎn)品質(zhì)量,降低物料消耗具有重要意義。
1 現(xiàn)狀調(diào)查
為掌握殘煙處理后整絲率合格率的具體情況,統(tǒng)計(jì)分析了2018年整絲率數(shù)據(jù),整絲率的合格率僅為84.1%,無(wú)法滿足生產(chǎn)要求,嚴(yán)重影響了車間綜合質(zhì)量的提升,亟需對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行攻關(guān)解決。
2 原因分析
1)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn),目前的篩分振篩是雙層封閉式的,上層易清理,下層不易清理,若全部徹底清理振篩,需維修工進(jìn)行拆卸后才能徹底清理,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,并且影響煙絲篩分效率。由于來(lái)料中較多的碎煙絲得不到及時(shí)的篩分,碎煙絲隨著煙支通過(guò)殘煙處理設(shè)備后摻入到處理后煙絲中,碎煙絲含量直接影響了殘煙處理后的整絲率。
2)殘煙處理設(shè)備剖切煙支刀輥的速度和刀輥高度對(duì)整絲率影響較大。由于同時(shí)作用于煙支,將煙支剖切開(kāi),所以刀輥高度的大小和刀輥轉(zhuǎn)速的高低均對(duì)煙支剖切的質(zhì)量有影響,且兩個(gè)因素共同參與整個(gè)剖切過(guò)程,考慮到會(huì)有交互作用,于是同時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)設(shè)計(jì)與分析。刀輥高度選擇平時(shí)工作時(shí)候的最低和最高高度:20mm和30mm;刀輥轉(zhuǎn)速選擇設(shè)備允許設(shè)置的最低和最高轉(zhuǎn)速:700r/min和1000r/min,如下表所示為DOE試驗(yàn)設(shè)計(jì)表及測(cè)試結(jié)果。
根據(jù)試驗(yàn)設(shè)計(jì),得到如下分析結(jié)果。
從試驗(yàn)分析結(jié)果可以看出,刀輥高度和刀輥轉(zhuǎn)速的P值分別為0.457和0.003,兩因子交互作用P值為0.026,刀輥轉(zhuǎn)速和兩因子交互作用P值小于0.05,說(shuō)明刀輥轉(zhuǎn)速和兩因子交互作用對(duì)整絲率影響顯著。
3 對(duì)策實(shí)施
1)將篩分振篩改造為可靈活、快速拆卸的振篩。改造完成后,操作工一人就能拆卸,方便清理,清理次數(shù)由原來(lái)的每月清理改善為每天清理一次,提高了碎煙絲篩分效率。
2)刀棍高度和導(dǎo)輥速度參數(shù)的優(yōu)化。刀輥高度和刀輥轉(zhuǎn)速對(duì)整絲率具有顯著影響。為此,對(duì)刀輥高度和刀輥轉(zhuǎn)速選取20mm、25mm、30mm和700r/min、850r/min、1000r/min進(jìn)行試驗(yàn),并進(jìn)行了相應(yīng)的分析。從響應(yīng)優(yōu)化器可以看出,刀門(mén)高度為25mm,刀輥轉(zhuǎn)速為700r/min時(shí),為模型最佳值,整絲率最高。
4 效果檢查
通過(guò)連續(xù)三個(gè)月殘煙處理整絲率及其合格率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),整絲率的合格率平均值達(dá)到95.2%,滿足考核要求。
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