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      焦?fàn)t煤氣副產(chǎn)甲醇系統(tǒng)入加熱爐前加裝過濾器的必要性分析及初步設(shè)計(jì)

      2019-12-28 13:21:45龐善超劉金麗
      煤炭加工與綜合利用 2019年6期
      關(guān)鍵詞:焦?fàn)t煤氣焦油絲網(wǎng)

      龐善超,劉金麗

      (1.山東兗礦國(guó)際焦化有限公司,山東 濟(jì)寧 272100;2.兗礦煤化工程有限公司,山東 鄒城 273500)

      附有甲醇副產(chǎn)系統(tǒng)的焦化企業(yè)均采用方箱式加熱爐給介質(zhì)加熱。焦?fàn)t煤氣從壓縮機(jī)后入轉(zhuǎn)化爐前的氣體成分中含有大量的萘、焦油、粉塵、壓縮機(jī)油等,容易造成加熱爐爐管嚴(yán)重阻塞,平均運(yùn)行半年系統(tǒng)需停產(chǎn)清理一次。介質(zhì)經(jīng)常阻塞爐管,無法保證化工系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

      1 項(xiàng)目的必要性分析

      為保障壓縮機(jī)后系統(tǒng),包括加熱爐、干法脫硫、轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,在壓縮機(jī)后加過濾器,分離入爐前焦?fàn)t氣中雜質(zhì),是非常必要的,能有效防止焦?fàn)t煤氣中焦油、煤粉、萘、水等焦質(zhì)狀雜質(zhì)堵塞加熱爐管道。目前,大部分焦化企業(yè)化產(chǎn)工段除雜質(zhì)效果并不理想,導(dǎo)致氣柜后端電捕效果較差,大量焦油、煤粉、萘帶入后序工段,氣體中雜質(zhì)質(zhì)量濃度高達(dá)48~80 mg/m3。由介質(zhì)特性決定,會(huì)在低溫下堵塞設(shè)備管道及污染后序工段催化劑,造成生產(chǎn)事故或安全事故,給企業(yè)生產(chǎn)帶來損失。并且,管道阻塞造成系統(tǒng)阻力增大,需要短期停車消除阻力,浪費(fèi)大量人力、物力,并造成產(chǎn)品產(chǎn)量降低,生產(chǎn)成本增大。

      2 過濾部分初步設(shè)計(jì)[1]

      參考國(guó)內(nèi)多個(gè)過濾器制造企業(yè)的產(chǎn)品,初步設(shè)計(jì)過濾器由進(jìn)氣機(jī)械分離組件、高效機(jī)械絲網(wǎng)分離器、高精密濾芯構(gòu)成。

      2.1 機(jī)械分離

      焦?fàn)t煤氣進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部后,順著管壁向下旋轉(zhuǎn),在離心力作用下,較大的雜質(zhì)將被甩至管壁,從而分離出介質(zhì)中大于150 μm左右的大顆粒雜質(zhì)。

      2.2 絲網(wǎng)分離

      當(dāng)帶有粉塵、焦油、萘的氣體以一定的速度上升通過絲網(wǎng)時(shí),由于上升的慣性作用,介質(zhì)與細(xì)絲網(wǎng)相互碰撞而被附著在細(xì)絲表面,隨著附著介質(zhì)的增多、擴(kuò)散,其自重力大于上升力,雜質(zhì)就從絲網(wǎng)上分離下落,實(shí)現(xiàn)分離。該絲網(wǎng)采用高精度不銹鋼材質(zhì),可有效攔截介質(zhì)中粒徑大于50~100 μm的雜質(zhì)。

      2.3 濾芯分離

      該步驟主要是過濾分離氣體中粒徑大于10~50 μm的雜質(zhì)。該濾芯應(yīng)采用特殊不銹鋼纖維膜,能專門針對(duì)焦?fàn)t煤氣中介質(zhì)的特殊性,有效攔截介質(zhì)中焦粉、焦油、萘、水等介質(zhì)。濾芯表面需經(jīng)過特殊處理,使攔截在濾芯表面的濾餅容易脫落,確保濾芯長(zhǎng)周期運(yùn)行。

      2.4 再生

      初始投入系統(tǒng)阻力約為0.002 MPa,隨著過濾的進(jìn)行,精密濾芯及絲網(wǎng)上附著的固體顆粒濾餅層不斷增厚,過濾器的過濾阻力會(huì)逐漸增大。當(dāng)設(shè)備壓差達(dá)到0.12 MPa時(shí)(此處需根據(jù)系統(tǒng)整體壓力而定),需要對(duì)濾芯及絲網(wǎng)進(jìn)行清洗再生。具體步驟如下:

      (1)降壓:過濾器進(jìn)出口壓降達(dá)到設(shè)定值后,將設(shè)備切出系統(tǒng),關(guān)閉進(jìn)出口,準(zhǔn)備進(jìn)行反吹操作,絲網(wǎng)和濾芯分開且分區(qū)清洗,先對(duì)濾芯進(jìn)行反吹洗后,再對(duì)絲網(wǎng)進(jìn)行清洗。

      (2)濾芯部分:由于焦?fàn)t氣中介質(zhì)的特殊性,造成濾芯不易清理。為提高濾芯的恢復(fù)率,將濾芯分為多個(gè)獨(dú)立的工作區(qū)及反吹區(qū)域。該部位總共設(shè)置相應(yīng)個(gè)數(shù)的反吹口,每個(gè)反吹口控制一個(gè)區(qū)域內(nèi)濾芯。當(dāng)設(shè)備壓差達(dá)到反吹條件時(shí),濾芯數(shù)個(gè)區(qū)域逐個(gè)打開反吹口,進(jìn)行反吹。

      (3)絲網(wǎng)部分:絲網(wǎng)包括上下兩部分,上下各有數(shù)個(gè)反吹口。根據(jù)絲網(wǎng)厚度,設(shè)置上下反吹口的位置。為確保反吹清洗效果,分區(qū)域及上下設(shè)反吹口。

      (4)反吹操作:當(dāng)設(shè)備壓差達(dá)到反吹條件后,將設(shè)備切出系統(tǒng),關(guān)閉進(jìn)出口,引入2.0MPa壓力蒸氣,打開濾芯區(qū)域數(shù)個(gè)反吹口其中一個(gè),采用憋壓的方式,即在反吹氣達(dá)到0.5 MPa壓力時(shí),快速打開底部排污口。當(dāng)泄壓完成后,關(guān)閉排渣口,繼續(xù)加壓。重復(fù)此操作30 min。完成一個(gè)區(qū)域反洗流程。剩余3個(gè)濾芯區(qū)域同樣采用此操作。當(dāng)濾芯所有區(qū)域全部反吹完畢后,關(guān)閉濾芯所有反吹口。打開絲網(wǎng)位置一側(cè)反吹后,繼續(xù)通過加壓反吹0.5 h。完成后,關(guān)閉一側(cè)的反吹口,打開另一側(cè)的反吹口,同樣操作0.5 h。

      (5)經(jīng)過一段時(shí)間使用后(一般情況是系統(tǒng)停車檢修時(shí)),要打開入孔,拆出濾芯,對(duì)濾芯進(jìn)行徹底清洗。同時(shí)對(duì)絲網(wǎng)進(jìn)行檢修清洗,絲網(wǎng)可用清水進(jìn)行沖洗。在清洗過程中,沉積在罐體底部的渣和廢水由排渣口排出。

      3 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

      經(jīng)過在加熱爐前加兩臺(tái)過濾器,采取并聯(lián)方式,能有效過濾入加熱爐前雜質(zhì),防止焦?fàn)t煤氣中焦油、煤粉、萘、水等焦質(zhì)狀雜質(zhì)堵塞加熱爐管道。

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