劉鑫鑫,王國棟,馮 超,王保明,孫豐濤
(兗煤藍(lán)天清潔能源有限公司潔凈煤廠,山東 鄒城 273500)
在潔凈型煤生產(chǎn)過程中所使用的脫硫添加劑需要達(dá)到一定的細(xì)度,為滿足該需求,需要使用一種可以生產(chǎn)超細(xì)粉體的設(shè)備。而HCH超細(xì)環(huán)輥磨粉機(jī)作為一種超細(xì)粉體生產(chǎn)設(shè)備,在粉體生產(chǎn)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。潔凈型煤生產(chǎn)所需要的脫硫添加劑主要成分為重質(zhì)碳酸鈣,要求平均粒徑小于5 μm,基于此,系統(tǒng)引進(jìn)HCH環(huán)輥磨用于脫硫添加劑的粉磨[1-3]。經(jīng)實(shí)際驗(yàn)證,設(shè)備初期安裝后的運(yùn)行參數(shù)與產(chǎn)品技術(shù)要求均與實(shí)際需求存在較大差異,針對此問題,潔凈煤廠采取了不斷調(diào)試、摸索以及配套設(shè)備升級等手段,最終,產(chǎn)品指標(biāo)達(dá)到目標(biāo)要求。
HCH環(huán)輥磨是一種通過物理方法對物料進(jìn)行機(jī)械破碎的氣流磨[4]。物料經(jīng)給料機(jī)定量送入主機(jī)腔進(jìn)行研磨,主機(jī)腔內(nèi)安裝在轉(zhuǎn)盤上的磨輥繞中心軸旋轉(zhuǎn),磨輥與磨輥銷之間存在很大的活動間隙,在離心力的作用下磨輥水平向外擺動,從而使磨輥壓緊磨環(huán),磨輥同時繞磨輥銷自轉(zhuǎn)[5-6]。物料通過磨輥與磨環(huán)之間的間隙,因磨輥的滾碾而達(dá)到粉碎和研磨作用,磨輥分為多層布置,通過多層的多次粉碎,使物料得到充分地粉碎和研磨,得到的產(chǎn)品粒度更細(xì)[7-8]。
設(shè)備初始安裝完成后,試運(yùn)行調(diào)試情況如下:第一次調(diào)試,環(huán)輥磨主要運(yùn)行參數(shù)詳見表1;第二次調(diào)試,環(huán)輥磨主要運(yùn)行參數(shù)詳見表2;調(diào)試結(jié)果詳見表3和表4。
表1 環(huán)輥磨試運(yùn)行第一次調(diào)試主要運(yùn)行參數(shù)
表2 環(huán)輥磨試運(yùn)行第二次調(diào)試主要運(yùn)行參數(shù)
表3 環(huán)輥磨試運(yùn)行產(chǎn)能 t/h
表4 環(huán)輥磨產(chǎn)品粒度分析
從表1~表4看出:1號環(huán)輥磨產(chǎn)品粒度及產(chǎn)能均未能滿足生產(chǎn)需求;2號環(huán)輥磨產(chǎn)能滿足生產(chǎn)需求,但產(chǎn)品粒度不能滿足生產(chǎn)需求。
通過對以上測試結(jié)果的研究,參考該設(shè)備運(yùn)行案例,根據(jù)廠家指導(dǎo)意見,考慮改變環(huán)輥磨入料粒度,測試環(huán)輥磨產(chǎn)能及粒度是否能夠滿足生產(chǎn)需求。測試情況如下:
(1)第一次調(diào)試控制進(jìn)入環(huán)輥磨原料變粗,環(huán)輥磨主要運(yùn)行參數(shù)詳見表5;調(diào)試結(jié)果詳見表6~表8。
表5 原料粒度變粗時環(huán)輥磨主要運(yùn)行參數(shù)
表6 原料粒度變粗時環(huán)輥磨產(chǎn)能
表7 原料粒度變粗時環(huán)輥磨原料粒度分析
表8 原料粒度變粗時環(huán)輥磨產(chǎn)品粒度分析
(2)第二次調(diào)試控制進(jìn)入環(huán)輥磨原料變細(xì),環(huán)輥磨主要運(yùn)行參數(shù)詳見表9,調(diào)試結(jié)果詳見表10~表12。
表9 原料粒度變細(xì)時環(huán)輥磨主要運(yùn)行參數(shù)
表10 原料粒度變細(xì)時環(huán)輥磨產(chǎn)能
表11 原料粒度變細(xì)時環(huán)輥磨原料粒度分析
表12 原料粒度變細(xì)時環(huán)輥磨產(chǎn)品粒度分析
從表6~表8看出:環(huán)輥磨原料由原小于0.1 mm粒級占75.74%降至63.78%,原料顆粒變粗,環(huán)輥磨產(chǎn)品粒度未有明顯變化;環(huán)輥磨原料由原小于0.1 mm粒級占63.78%增至70.88%,原料顆粒變細(xì),環(huán)輥磨產(chǎn)品粒度未有明顯變化,且兩次測試產(chǎn)能均有所降低。通過此次測試,排除環(huán)輥磨原料粒度組成對于產(chǎn)品粒度的影響。
排除原料粒度對于設(shè)備產(chǎn)能及產(chǎn)品的影響后,考慮引風(fēng)量對產(chǎn)能不足的影響[9],對其中一臺環(huán)輥磨離心鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行更換,風(fēng)機(jī)風(fēng)量由原來的20 000 m3/h增至30 000 m3/h,同步調(diào)整設(shè)備相關(guān)參數(shù)(主要為分級機(jī)頻率),測試情況如下:
(1)第一次調(diào)試,環(huán)輥磨主要運(yùn)行參數(shù)及調(diào)試結(jié)果詳見表13和表14。
(2)根據(jù)第一次調(diào)試結(jié)果,產(chǎn)品粒度不符合生產(chǎn)需求,需進(jìn)一步提高分級機(jī)頻率[10]。第二次調(diào)試,環(huán)輥磨主要運(yùn)行參數(shù)及調(diào)試結(jié)果詳見表15和表16。
從表13~表16看出:測試一產(chǎn)品粒度未達(dá)標(biāo),產(chǎn)能基本達(dá)到生產(chǎn)需求;測試二成品粒度和產(chǎn)能基本達(dá)到生產(chǎn)需求。通過此次調(diào)試,證明引風(fēng)量是環(huán)輥磨產(chǎn)能的一項(xiàng)重要影響因素,而通過分級機(jī)的配合調(diào)整可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能和粒度的雙達(dá)標(biāo)。
表13 引風(fēng)量對環(huán)輥磨主要運(yùn)行參數(shù)及產(chǎn)能的影響(測試一)
注:因物料沉降時間、管路消耗、計量誤差等,測試數(shù)據(jù)存在一定誤差屬正常情況,在允許范圍內(nèi)。
表14 環(huán)輥磨產(chǎn)品粒度分析(測試一)
表15 引風(fēng)量對環(huán)輥磨主要運(yùn)行參數(shù)及產(chǎn)能的影響(測試二)
注:1、因物料沉降時間、管路消耗、計量誤差等,測試數(shù)據(jù)存在一定誤差屬正常情況,在允許范圍內(nèi)。
表16 環(huán)輥磨產(chǎn)品粒度分析(測試二)
以上調(diào)試方案經(jīng)過潔凈煤廠現(xiàn)場設(shè)備調(diào)試驗(yàn)證后,所有設(shè)備均已進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)備升級改造。改造后配合參數(shù)調(diào)試,現(xiàn)有環(huán)輥磨設(shè)備均已達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn),投入實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)用,為潔凈型煤生產(chǎn)提供符合要求的脫硫添加劑。此外,通過此次調(diào)試,為脫硫添加劑的實(shí)際生產(chǎn)提供直接的參考數(shù)據(jù),為設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行積累了寶貴材料,同時也為同類型設(shè)備的調(diào)試提供了參考依據(jù)。