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      某轎車高速行駛后排轟鳴聲改善研究

      2019-12-31 06:13張強(qiáng)李守魁畢金亮趙晶寶陳曉梅
      汽車科技 2019年6期
      關(guān)鍵詞:排氣

      張強(qiáng) 李守魁 畢金亮 趙晶寶 陳曉梅

      摘要:本文針對(duì)某前置后驅(qū)轎車高速行駛時(shí)車內(nèi)后排出現(xiàn)的轟鳴聲,從激勵(lì)源、傳遞路徑和響應(yīng)三個(gè)方面進(jìn)行了影響因素分析,論證了變速箱標(biāo)定、排氣消音結(jié)構(gòu)、傳動(dòng)系動(dòng)不平衡、后副車架襯套隔振和車身局部結(jié)構(gòu)對(duì)轟鳴聲的影響,制定了有效可行的解決方案,使轟鳴聲降低8dB(A),主觀評(píng)價(jià)轟鳴聲消失。

      關(guān)鍵詞:轟鳴聲;滑摩;排氣;傳遞路徑;聲固耦合

      中圖分類號(hào):U461.4

      文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

      文章編號(hào):1005-2550(2019)06-0014-05

      The Study on Improving Booming Noise in Back Row of Vehicle at

      High Speed

      ZHANG Qiang", LI shou-kuit, BI Jin-liang”, ZHAO jing-?bao"?, CHEN Xiao-mei+2( 1.China FAW Group Co., Ltd, Changchun 130013 China ; 2. State Key Laboratory ofComprehensive Technology on Automobile Vibration and Noise & Safety Control, Changchun?130011 China)

      Abstract: Aiming at the booming noise in back row of a FR layout car at high speed, The?paper analyzed the influence factors from three aspects: excitation source, transmission path?and response, and the effects of gearbox calibration, exhaust muffler structure, dynamic imbalance?of transmission system, vibration isolation of rear sub-frame bushing and local?structure of body on the booming noise are demonstrated, effective and feasible improvement?measures are formulated. The booming noise was reduced by 8 dB (A) to an acceptable level?subjectively.

      Key Words: Booming noise; Slip; Exhaust; Transfer Path; Acoustic-structural Coupling

      張強(qiáng)

      畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷現(xiàn)就職于中國(guó)第一汽車股份有限公司研發(fā)總院,任整車NVH性能控制主管,主要從事汽車NVH性能開發(fā)工作。

      引言

      隨著生活品質(zhì)的快速提升,人們對(duì)汽車舒適性的要求也隨之提高,振動(dòng)噪聲作為舒適性的重要內(nèi)容之一,已成為人們購(gòu)買車輛與否的重要判斷依據(jù)和車輛使用過程中的重要關(guān)注點(diǎn)。車內(nèi)轟鳴聲是汽車噪聲問題中常見的一種,汽車在封閉狀態(tài)下,車內(nèi)空氣作為彈性體會(huì)形成許多振動(dòng)模態(tài),受到發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)或路面激勵(lì)時(shí),車身某些鈑金的振動(dòng)頻率與密閉空氣的固有模態(tài)頻率一致,會(huì)產(chǎn)生很強(qiáng)的耦合,空氣產(chǎn)生體積變化,使車內(nèi)產(chǎn)生很高的壓力脈動(dòng),引起人耳不適,甚至出現(xiàn)頭暈、惡心等癥狀,嚴(yán)重影響乘坐舒適性?!?】

      1問題概述

      某前置后驅(qū)轎車在車速90~110km/h之間加速行駛時(shí),后排乘員感受到強(qiáng)烈壓耳的轟鳴聲。針對(duì)該現(xiàn)象進(jìn)行客觀測(cè)試,以手動(dòng)模式6檔全油門加速工況進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,車速覆蓋90~130km/h,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速?gòu)?500r/min升至2300r/min,后排噪聲測(cè)試結(jié)果如圖1所示。分析結(jié)果表明,轟鳴聲發(fā)生的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速范圍是1600~1950r/min,由發(fā)動(dòng)機(jī)2階激勵(lì)引起。

      2轟鳴聲影響因素分析

      該車的轟鳴聲發(fā)生在高檔位、低轉(zhuǎn)速、變速箱鎖止時(shí)刻,激勵(lì)源主要包括動(dòng)力總成自身激勵(lì)和排氣管口噪聲。變速箱鎖止時(shí),動(dòng)力總成激勵(lì)變大,一部分通過懸置傳遞到車體;一部分通過傳動(dòng)軸、后橋、后副車架傳遞到車體;另一部分通過排氣管、排氣吊耳傳遞到車體。共同作用激起車身結(jié)構(gòu)局部模態(tài),并與乘員艙聲腔模態(tài)、以及傳遞到車內(nèi)的排氣口噪聲發(fā)生聲固耦合,在后排處形成壓耳的轟鳴聲,整個(gè)傳遞過程如圖2所示。

      2.1動(dòng)力總成激勵(lì)影響分析——自動(dòng)變速器鎖止及滑摩控制策略

      自動(dòng)變速箱鎖止離合器滑摩控制技術(shù),是通過對(duì)鎖止離合器摩擦片上壓緊力的調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)鎖止離合器微小滑摩的精確控制。當(dāng)鎖止離合器存在微小滑摩而非完全鎖止時(shí),一部分動(dòng)力經(jīng)液力傳動(dòng),另一部分經(jīng)鎖止離合器機(jī)械傳動(dòng)。液力傳動(dòng)和機(jī)械傳動(dòng)聯(lián)合作用,可以很好的平衡傳動(dòng)系.的傳動(dòng)效率和抗振緩沖性能,使鎖止領(lǐng)域得到充分的擴(kuò)展,而這其中的關(guān)鍵就在于鎖止點(diǎn)、滑摩差和滑摩區(qū)間的確定。

      下圖3為該轎車手動(dòng)模式最高檔加速時(shí),鎖止?fàn)顟B(tài)和滑摩狀態(tài)(滑摩差50r/min)車內(nèi)后排2階噪聲對(duì)比?;顟B(tài)2階噪聲在整個(gè)轟鳴轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)降低約10dB(A),主觀評(píng)價(jià)車內(nèi)后排轟鳴聲消失。

      試驗(yàn)結(jié)果表明,通過滑摩和優(yōu)化鎖止點(diǎn),能有效衰減動(dòng)力總成扭振激勵(lì),解決車內(nèi)轟鳴,但考慮到油耗和動(dòng)力性,決定從其他路徑解決。

      2.2排氣系統(tǒng)噪聲影響分析

      分析圖4中的排氣管口噪聲測(cè)試結(jié)果,2階噪聲1400-2250r/min范圍內(nèi)存在明顯峰值,與轟鳴聲發(fā)生的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速范圍相符。圖5的排氣吊耳受力測(cè)試結(jié)果顯示,7個(gè)排氣吊耳的受力在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速1700-2000r/min之間都明顯增大,推斷是由于排氣脈沖氣流激起排氣系統(tǒng)模態(tài)后,從排氣吊耳、吊鉤傳遞到了車身。

      結(jié)合CAE仿真分析和試驗(yàn)手段,對(duì)排氣后消內(nèi)部結(jié)構(gòu)和尾管進(jìn)行多輪優(yōu)化及驗(yàn)證,最終確定圖6(b)中的排氣后消方案,使轟鳴聲在峰值處下降4dB(A)左右,如圖6(c)所示。

      2.3傳動(dòng)軸1階振動(dòng)影響分析

      在轟鳴聲解決過程中,發(fā)現(xiàn)部分問題車輛后排噪聲頻譜圖(跟蹤發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速)中,除了2階噪聲,1.72階噪聲也存在問題,經(jīng)過速比計(jì)算,與傳動(dòng)軸1階相對(duì)應(yīng),其主要由傳動(dòng)軸旋轉(zhuǎn)過程中自身動(dòng)不平衡引起。優(yōu)化傳動(dòng)軸動(dòng)不平衡量由47g.cm降低至8g.cm,結(jié)果如圖7(a)所示,差速器殼體上監(jiān)測(cè)到的傳動(dòng)軸1階振動(dòng)明顯變小達(dá)到目標(biāo),車內(nèi)后排1.72階噪聲消失,轟鳴聲下降2.7dB(A),如圖7(c)所示。確定車內(nèi)后排1.72階噪聲,是由傳動(dòng)軸動(dòng)不平衡量過大導(dǎo)致1階振動(dòng)大,通過差速器殼體、后副車架傳遞到車身再到車內(nèi)。其大小在一定轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)達(dá)到甚至超過車內(nèi)后排2階噪聲,由于兩個(gè)階次噪聲相鄰較近形成“拍”,使得2階轟鳴聲進(jìn)一步增大。

      2.4傳遞路徑影響分析

      對(duì)傳遞路徑進(jìn)行排查測(cè)試和分析,發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)懸置、傳動(dòng)軸中間支撐、排氣吊耳的隔振和車身的隔聲能力都達(dá)到既定的開發(fā)目標(biāo),且在對(duì)應(yīng)的頻率未發(fā)現(xiàn)異常,但后副車架襯套在問題轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)隔振效果較差。

      為了抑制動(dòng)力總成激勵(lì)從傳動(dòng)軸、差速器、后副車架到車身的傳遞,后副車架襯套的隔振起著關(guān)鍵作用,為提高襯套隔振量,對(duì)剛度參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,如表1所示,優(yōu)化后隔振量變化情況如圖8所示,在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速1900r/min以內(nèi)襯套隔振量明顯提升,車內(nèi)后排2階噪聲在1900r/min以內(nèi)降低2dB(A)左右。

      2.5響應(yīng)分析

      分析車身側(cè)后副車架安裝點(diǎn)、排氣吊耳安裝點(diǎn)到后排耳旁的力一聲傳遞函數(shù)試驗(yàn)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)60Hz附近響應(yīng)較大,如圖9所示。進(jìn)一步分析車身的聲腔模態(tài)與聲固耦合模態(tài),車內(nèi)駕駛員座椅位置安裝中低頻體積聲源,前后縱梁對(duì)角位置安裝電磁式激振器,同時(shí)進(jìn)行激勵(lì),試驗(yàn)結(jié)果如圖10所示,60Hz左右車身后左、后右側(cè)圍局部振動(dòng)大,車內(nèi)空腔后部和行李箱聲音大。

      通過CAE對(duì)車身側(cè)排氣吊耳安裝點(diǎn)-后排外耳進(jìn)行NTF仿真分析,以及車身板結(jié)構(gòu)貢獻(xiàn)量分析,結(jié)果如圖11所示,識(shí)別出車身結(jié)構(gòu)的主要問題為:排氣吊鉤剛度低,NVH傳遞路徑貢獻(xiàn)大;后輪罩區(qū)域空腔存在聲振耦合現(xiàn)象;頂蓋后橫梁模態(tài)頻率接近問題頻率。針對(duì)這三項(xiàng)問題制定措施:排氣后部吊鉤結(jié)構(gòu)更改;后輪罩外板車內(nèi)側(cè)加阻隔材料;頂棚后橫梁增加質(zhì)量塊。經(jīng)實(shí)車驗(yàn)證,轟鳴聲在峰值處下降3dB(A)左右,如圖12所示。

      3改善方案及效果

      自動(dòng)變速器滑摩和鎖止控制策略的調(diào)整,對(duì)耐久性、動(dòng)力經(jīng)濟(jì)性和駕駛性影響較大,且考慮到該項(xiàng)目的開發(fā)周期,不能作為該車轟鳴聲的解決措施。從其他激勵(lì)源、以及路徑和響應(yīng)方向?qū)で蠼鉀Q方案,包括:優(yōu)化排氣消聲器和尾管結(jié)構(gòu)、后副車架襯套剛度降低50%、排氣吊鉤剛度提升至3500N/mm;頂棚后橫梁加2kg質(zhì)量塊;后輪罩外板車內(nèi)側(cè)填充阻隔材料,控制好傳動(dòng)系動(dòng)不平衡量不大于10g.cm,使后排轟鳴聲在峰值處降低了8dB(A),如圖13所示,主觀評(píng)價(jià)轟鳴聲消失。

      4結(jié)論

      (1)本文研究了該車高速行駛時(shí)的后排轟鳴聲,是由自動(dòng)變速箱鎖止和排氣消聲能力不足引起的多激勵(lì)源、多傳遞路徑、多響應(yīng)的聲振耦合問題。

      (2)通過試驗(yàn)和CAE仿真相結(jié)合,能夠快速有效且針對(duì)性地從激勵(lì)源、傳遞路徑和響應(yīng)三個(gè)方面對(duì)轟鳴聲進(jìn)行問題分析和方案論證。

      (3)轟鳴聲有時(shí)只從源、或傳遞路徑、或響應(yīng)的優(yōu)化就可解決,有時(shí)卻需綜合多方面解決。

      參考文獻(xiàn):

      [1]龐劍,諶鋼,何華汽車噪聲與振動(dòng)-理論與應(yīng)用[M],北京理工大學(xué)出版社2006.6.

      [2]馬大猷.噪聲與振動(dòng)控制工程手冊(cè)[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2002.9.

      [3]胡建軍,秦大同,蔣小華.液力變矩器鎖止離合器及滑差控制[J].重慶大學(xué)學(xué)報(bào),2004,27(2):1-5.

      [4]謝碩,丁玉蘭,吳光強(qiáng),等.汽車液力傳動(dòng)系統(tǒng)滑摩離合器設(shè)計(jì)[J].同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào),2001,29(12):1420-1424.

      [5]劉永軍,許超楠,張秀明,等.傳動(dòng)軸動(dòng)平衡對(duì)其振動(dòng)特性影響分析[J].汽車工程師,2015,(12):39-41.

      專家推薦

      劉浩:

      文章對(duì)某前置后驅(qū)車的后排的轟鳴聲問題,從激勵(lì)源、傳遞路徑和響應(yīng)三個(gè)方面進(jìn)行了分析與驗(yàn)證,確定了問題的根源在于離合器的鎖止過程的振動(dòng)激勵(lì),鑒于開發(fā)時(shí)間等限制,最后對(duì)傳遞路徑,車身等多處實(shí)施了被動(dòng)降噪方案,解決了問題。內(nèi)容與過程是解決汽車NVH問題的典型案例,具有參考價(jià)值。

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