李雷明
(大慶煉化公司煉油一廠,黑龍江大慶 163318)
大慶煉化公司煉油一廠汽油加氫裝置往復式新氫壓縮機K101B 原設計為直接型指式吸氣閥卸荷。2016 年對壓縮機進行增設賀爾碧格氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)改造。該造后雖然節(jié)能效果明顯,但壓縮機活塞支撐環(huán)磨損過快,因此氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)一直無法投用。經(jīng)多次試驗改進,于2017 年底解決了壓縮機活塞支撐環(huán)磨損過快的問題,使氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)得以重新發(fā)揮作用。
大慶煉化公司煉油一廠汽油加氫裝置往復式新氫壓縮機K101B 由沈陽遠大壓縮機股份有限公司于2013 年制造生產(chǎn),壓縮機型號為2D12-13/10-29,兩級兩列對稱式布置,驅(qū)動機功率400 kW,壓縮機設計氣量7200 m3/h,原設計入口壓力1.093 MPa,級間設計壓力1.89 MPa,級間安全閥整定壓力2.3 MPa。原設計氣閥卸荷方式為直接型指式吸氣閥卸荷,負荷有0、50%、100%,共3 個擋位。該壓縮機僅有一個二級出口返一級入口控制閥。
(1)由于工藝改進,氫氣需求量為3400~4400 m3/h,壓縮機設計氣量偏大,由于壓縮機氣閥卸荷方式為直接型指式吸氣閥卸荷,且不建議長期在50%擋位下運行,所以壓縮機運行負荷只能為100%,需依靠壓縮機出口返回線控制壓縮機出口壓力,返回閥開度約為40%,造成電能的極大浪費。
(2)由于實際生產(chǎn)中新氫壓縮機入口壓力偏高,最高達到1.293 MPa,因此理論上壓縮機的級間壓力會達到2.39 MPa,安全閥整定壓力2.2 MPa,如果不降低壓縮機入口壓力,壓縮機級間安全閥就會起跳,降低壓縮機入口壓力的方法是將壓縮機入口管線內(nèi)的氫氣排至低瓦系統(tǒng),造成氫氣的極大浪費。
壓縮機氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)投用后,在滿足工藝生產(chǎn)的前提下,通過降低壓縮機負荷,關小壓縮機出口返回發(fā),節(jié)電效果明顯。以壓縮機長時間在60%負荷情況下運行為例,每日可節(jié)電約4000 kW·h,按電價0.6 元/kW·h 計,每天可節(jié)省成本2400元,每年可節(jié)省電費87.6 萬元。
氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)投用后,通過分別調(diào)整壓縮機一、二級負荷,使壓縮機一、二級負荷的差值保持在5%,可降低壓縮機的一級壓縮比,降低壓縮機的級間壓力,有效減少了壓縮機入口氫氣的排放,以2018 年全年的生產(chǎn)數(shù)據(jù)為例,以裝置額定處理量1 500 000 t/年為例,氫氣單價按2 萬元/t 計算,壓縮機氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)投用后,每年可節(jié)省氫氣量1200 t,節(jié)省氫氣費用2400 萬元。
壓縮機活塞支撐環(huán)為易損備件,活塞支撐環(huán)原設計材料為PTFE,設計使用壽命8000 h。壓縮機氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)投用前,活塞支撐環(huán)使用壽命最長可達7000 h。壓縮機氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)投用后,使用壽命出現(xiàn)大幅縮短的情況,最短將至2000 h,且活塞桿沉降量出現(xiàn)大幅波動。
壓縮機正常運行時,氣缸內(nèi)壓縮側(cè)的氣體會向膨脹側(cè)流動,在壓縮機活塞與氣缸的間隙處高壓氣體會對活塞產(chǎn)生作用力F1與F2,(圖1)。由于出口區(qū)域壓力大于入口區(qū)域的壓力,因此F1<F2,會對活塞產(chǎn)生一個向上的推力。由于壓縮機氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)投用后降低了每次壓縮氣體的時間,通過活塞與氣缸間隙的氣體量減少,活塞受到向上的推力也會減少,由于壓縮機負荷較低,活塞出現(xiàn)明顯的下移,使活塞支撐環(huán)磨損加劇。
圖1 壓縮機活塞受力示意
3.3.1 提高壓縮機負荷
提高壓縮機負荷可以提高活塞支持環(huán)的使用壽命,在壓縮機負荷控制在85%的情況下,壓縮機活塞支撐環(huán)的使用壽命3000 h,該方法雖然有一定的作用但效果不明顯,且與壓縮機增設氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)實現(xiàn)節(jié)能的初衷不符。
3.3.2 升級活塞支撐環(huán)材質(zhì)
壓縮機活塞支撐環(huán)原設計材料為PTFE,經(jīng)與壓縮機廠溝通采用一種填充納米級陶瓷晶須的新型密封材料HW-PTFE,這種材料通常用于飛機的剎車片,HW-PTFE 材料中的陶瓷晶須與PTFE 結(jié)晶體形成交聯(lián)互織的加強體結(jié)構(gòu),使材料有更高的強度和低硬度的特點,增強了材料的耐磨性,具體性能見表1。活塞支撐環(huán)材料升級后壓縮機活塞支撐環(huán)壽命延長到5000 h。
表1 活塞支撐環(huán)材料特性對比
3.3.3 活塞輕量化
為延長壓縮機活塞支撐環(huán)的使用壽命,經(jīng)與廠家溝通后,決定對壓縮機一二級活塞進行輕量化改造,結(jié)構(gòu)由原來的整體結(jié)構(gòu)改為分體結(jié)構(gòu),改造后壓縮機活塞支持環(huán)使用壽命已經(jīng)達到8000 h。改造情況見表2。
表2 活塞輕量化改造前后對比
往復式壓縮機增設無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)可以實現(xiàn)壓縮機的節(jié)能,對于大慶煉化公司煉油一廠汽油加氫裝置新氫壓縮機來說,節(jié)省氫氣的效果和價值更為明顯。但改造后,由于負荷較低,造成壓縮機活塞支撐環(huán)磨損過快,通過升級壓縮機活塞支撐環(huán)材料,對壓縮機活塞進行減重改造,使活塞支撐環(huán)壽命得到有效提升,氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)的功效得到極大提升。今后的使用中,應注意壓縮機負荷不應處于過低位置,才能在保證設備平穩(wěn)運行的前提下,達到節(jié)能的效果,實現(xiàn)效益最大化。