張德星,胡 展
(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
貴溪冶煉廠(以下簡(jiǎn)稱“貴冶”)經(jīng)歷一期、二期、三期以及新30萬噸工程建設(shè)后,其陰極銅年產(chǎn)能已突破百萬噸,成為世界單體規(guī)模最大的煉銅工廠。隨著世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)低迷,銅的消費(fèi)出現(xiàn)下降,市場(chǎng)逐漸由供應(yīng)短缺轉(zhuǎn)為產(chǎn)能過剩,這制約了貴冶的發(fā)展。同時(shí),貴冶還面臨著資源供應(yīng)不足、生產(chǎn)成本上升以及環(huán)保要求趨嚴(yán)等一系列問題。在外部環(huán)境越來越嚴(yán)峻的情況下,深挖內(nèi)潛、不斷提升內(nèi)生動(dòng)力對(duì)企業(yè)的發(fā)展就顯得尤為重要。
閃速熔煉是將干燥后的原料經(jīng)中央精礦噴嘴與工藝風(fēng)充分混合后噴入閃速爐,在高溫反應(yīng)塔內(nèi)進(jìn)行熱離解和氧化反應(yīng)的熔煉過程,得到的冰銅和爐渣在沉淀池內(nèi)分離。冶煉煙氣經(jīng)上升煙道進(jìn)入廢熱鍋爐,降溫除塵后再進(jìn)入閃速爐電收塵,除塵后的煙氣通過閃速爐排煙風(fēng)機(jī)送至硫酸工序制酸。閃速爐冶煉作為貴冶核心工序,其運(yùn)行狀況對(duì)工廠生產(chǎn)影響很大。近年來,爐況管理、排煙系統(tǒng)及鍋爐系統(tǒng)等方面存在的問題成為了干擾閃速爐正常運(yùn)行的主要因素。為了工廠生產(chǎn)的平穩(wěn)運(yùn)行以及效益的穩(wěn)步提升,必須減輕甚至消除這些因素對(duì)閃速爐作業(yè)的負(fù)面影響。
在礦產(chǎn)資源日益緊缺的形勢(shì)下,優(yōu)質(zhì)銅精礦越來越難以采購,高雜質(zhì)銅精礦進(jìn)廠量越來越大,但處理雜質(zhì)含量較高的銅精礦往往會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)難以穩(wěn)定控制,主要體現(xiàn)在閃速爐爐況大幅波動(dòng)。貴冶通過精細(xì)化生產(chǎn)管理,優(yōu)化了閃速爐爐況管理模式,在加大高雜質(zhì)銅精礦處理量的同時(shí)確保了爐況的穩(wěn)定控制。
2.1.1 抓好入爐物料管控,均衡控制成分及雜質(zhì)含量
加強(qiáng)源頭把關(guān)力度,嚴(yán)把原料入爐關(guān)口[1],與相關(guān)部門密切配合做好原料成分管控工作,用好用準(zhǔn)入爐物料的前饋控制,探索實(shí)踐總結(jié)了一套閃速爐處理復(fù)雜原料的管理辦法。此外,還通過定期對(duì)配料倉、給料螺旋進(jìn)行校準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)計(jì)量、減少給料波動(dòng),達(dá)到均衡穩(wěn)定給料的目的。
2.1.2 優(yōu)化精礦噴嘴性能,增強(qiáng)爐況穩(wěn)定性
針對(duì)閃速爐爐況波動(dòng)較大的問題,改進(jìn)了精礦噴嘴結(jié)構(gòu)[2],加裝雙層分配風(fēng)環(huán),有效緩解了問題。同時(shí)聯(lián)合中南大學(xué)研發(fā)具有貴冶特色的精礦噴嘴,研發(fā)過程中摸索出了一些優(yōu)化塔壁溫度、煙灰發(fā)生率等能較為直觀反映爐況的參數(shù)的控制方法,并且為今后具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的貴冶式精礦噴嘴的應(yīng)用積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
2.1.3 合理控制三大參數(shù),減少爐況波動(dòng)
對(duì)風(fēng)、油、鐵硅比等參數(shù)實(shí)時(shí)跟蹤、調(diào)整,并植入離線數(shù)模,解決配料單變更過程中的爐況波動(dòng)問題。同時(shí),在穩(wěn)定閃速爐爐內(nèi)壓微負(fù)壓控制的前提下,參照稀酸濃度及氧濃度分析結(jié)果,合理調(diào)整鍋爐鹽化風(fēng)鼓風(fēng)量、沉淀池二次氧量等參數(shù),改善爐況波動(dòng)帶來的負(fù)面影響。
在煙氣粉塵濃度高、收塵系統(tǒng)能力受限以及設(shè)備故障率高等因素的影響下,排煙系統(tǒng)通常每2個(gè)月左右就會(huì)發(fā)生因煙灰堵塞而排煙不暢的狀況,進(jìn)而不得不定修停爐以清通堵塞。貴冶從源頭抓起,通過強(qiáng)化排煙系統(tǒng)管控,有效的將定修周期從2月/次延長(zhǎng)至6月/次。同時(shí),還提升了技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、降低了生產(chǎn)成本,使貴冶在同行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力更具優(yōu)勢(shì)。
2.2.1 精準(zhǔn)調(diào)配入爐物料,降低煙塵發(fā)生率
精準(zhǔn)控制入爐物料成分、水分及粒度,精確控制失重給料系統(tǒng)的準(zhǔn)確性,合理控制閃速爐爐膛壓力,達(dá)到降低煙灰發(fā)生率的目的[3],從源頭上遏制過多的煙塵量進(jìn)入排煙系統(tǒng)。
2.2.2 采用“點(diǎn)”“投”操作法,擴(kuò)大開口部通煙面積
針對(duì)上升煙道開口部粘結(jié)問題,通過局部過熱熔化的方法來進(jìn)行有效控制,具體方法是在上升煙道東西側(cè)“點(diǎn)燒嘴、投焦粉”[4],以提高開口部粘結(jié)物部位的溫度,進(jìn)而熔化粘結(jié)物,達(dá)到擴(kuò)大開口部通煙面積、降低煙氣流速的目的,煙氣流速的降低減少了帶入后續(xù)排煙系統(tǒng)的煙塵量。
2.2.3 應(yīng)用高頻電源除塵技術(shù),提高電收塵收塵效率
以前電場(chǎng)配置的是普通工頻供電電源,其對(duì)濃度高或比電阻高粉塵的荷電能力不足,進(jìn)而導(dǎo)致收塵效率受限。應(yīng)用高頻電源除塵技術(shù)后,二次電壓提高了約30%、二次電流提升了1倍以上,使電收塵收塵效率從95%提升至97%左右,大大降低了進(jìn)入后續(xù)排煙系統(tǒng)的粉塵量。
2.2.4 加強(qiáng)系統(tǒng)漏風(fēng)治理,改善煙塵吸潮粘結(jié)狀況
針對(duì)排煙系統(tǒng)漏風(fēng)較多,導(dǎo)致煙塵吸潮粘結(jié),進(jìn)而堵塞排煙系統(tǒng)的問題,應(yīng)對(duì)措施是將電收塵外部殼體保溫層改進(jìn)為新型膏體保溫材料。新型膏體保溫材料的優(yōu)點(diǎn)是保溫性好、不易脫落、易于施工以及便于及時(shí)查找漏風(fēng)點(diǎn)。新型膏體保溫材料應(yīng)用后不但使電收塵出入口的溫降減少了10℃左右,同時(shí)使漏風(fēng)點(diǎn)查找、修復(fù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性得到了很大提升,顯著改善了煙塵吸潮粘結(jié)狀況[5]。
隨著“四高”技術(shù)(高富氧鼓風(fēng)、高冰銅品位、高投料量、高熱強(qiáng)度)在閃速爐的應(yīng)用以及入爐原料的復(fù)雜化,閃速爐余熱鍋爐的結(jié)構(gòu)以及水力循環(huán)模式已經(jīng)無法滿足長(zhǎng)周期生產(chǎn)的需要,導(dǎo)致近年來閃速爐余熱鍋爐漏水事故頻發(fā),進(jìn)而造成閃速爐長(zhǎng)時(shí)間停爐,給工廠的長(zhǎng)周期穩(wěn)定生產(chǎn)帶來極大的負(fù)面影響。為了解決技術(shù)瓶頸,貴冶利用2015年年修之機(jī)對(duì)閃速爐余熱鍋爐進(jìn)行了優(yōu)化與改造[6]。年修復(fù)產(chǎn)后鍋爐漏水事故大幅下降,因鍋爐漏水導(dǎo)致的閃速爐年停爐時(shí)間減少了約150h,閃速爐多處理了銅精礦近20kt/a。此外,鍋爐換熱效率也得到了大幅提高,每小時(shí)可多產(chǎn)蒸汽3.2t,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
2.3.1 優(yōu)化鍋爐循環(huán)水分布,減少管束積灰
在鍋爐設(shè)置測(cè)溫點(diǎn),檢測(cè)其內(nèi)部實(shí)際煙氣溫度分布狀況,并以此為依據(jù)來調(diào)整節(jié)流孔板尺寸、分拆集箱,進(jìn)而優(yōu)化鍋爐各部位水循環(huán)量。同時(shí),對(duì)鍋爐結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),具體是輻射部后端增設(shè)一組輻射管屏、對(duì)流部減少一組對(duì)流管束、拉大管束及管排之間的間距,使煙氣分布更為均勻,達(dá)到了減少管束積灰的目的。
2.3.2 加強(qiáng)高溫區(qū)水冷壁防護(hù),避免爐管局部漏水
通過縮短每組循環(huán)回路的長(zhǎng)度,并改進(jìn)每組循環(huán)回路的給回水方式,提高了高溫段給水及低溫段回水效率,增加了高溫區(qū)爐水循環(huán)量,避免了因回路末端爐管過熱導(dǎo)致爆管。此外,還自主設(shè)計(jì)研發(fā)了鍋爐出入口密封裝置,改善了因出入口漏風(fēng)而導(dǎo)致的爐管腐蝕。
2.3.3 應(yīng)用燃?xì)饷}沖除塵技術(shù),減少爐管積灰
在對(duì)流部管束部分安裝了燃?xì)饷}沖除塵裝置,并根據(jù)鍋爐出口溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)脈沖頻率,實(shí)現(xiàn)了智能化除灰。此外,還根據(jù)振動(dòng)波的疊加原理,設(shè)計(jì)研發(fā)了彈簧壓扣,以此擴(kuò)大了彈簧錘振打除灰面積。燃?xì)饷}沖除塵技術(shù)的應(yīng)用以及彈簧錘振打的優(yōu)化,顯著減少了爐管積灰,大大提高了鍋爐換熱效率,有效降低了鍋爐出口煙氣溫度,避免了后續(xù)電收塵工序煙灰高溫粘結(jié)現(xiàn)象的出現(xiàn)。
貴冶構(gòu)建“目標(biāo)明確、流程優(yōu)化、高效順暢”的協(xié)同作業(yè)管理模式產(chǎn)生了顯著效果:
(1)行業(yè)公認(rèn)的最能體現(xiàn)閃速冶煉水平的指標(biāo)是閃速爐作業(yè)率,貴冶閃速爐作業(yè)率一直穩(wěn)居行業(yè)第一且領(lǐng)先幅度越來越大。
(2)定修周期大幅延長(zhǎng)以及送至硫酸工序的煙氣含塵量大幅降低,大大降低了生產(chǎn)成本。
(3)鍋爐漏水事故顯著減少,鍋爐換熱效率大幅提高,精礦處理量和蒸汽產(chǎn)量提升較多,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。
在外部環(huán)境越來越嚴(yán)峻的情況下,貴冶通過技術(shù)進(jìn)步及管理創(chuàng)新,開創(chuàng)了具有貴冶特色的閃速爐高效協(xié)同作業(yè)管理模式,不但確保了生產(chǎn)均衡穩(wěn)定高效,而且也為貴冶從“規(guī)模速度發(fā)展”到“質(zhì)量?jī)?nèi)涵發(fā)展”的轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了探索經(jīng)驗(yàn)。