牛存紅(云南省化工學(xué)校,云南 昆明 650500)
濕法磷酸生產(chǎn)由磷礦研磨、萃取反應(yīng)、料漿過濾、稀磷酸濃縮、廢棄磷石膏排放等五個(gè)部分組成。磷礦和硫酸是生產(chǎn)濕法磷酸的主要原料,其費(fèi)用約占直接成本的80%。因此,降低磷礦和硫酸的消耗是濕法磷酸生產(chǎn)中十分關(guān)鍵的問題。磷礦和硫酸的消耗與磷回收率有著密切的關(guān)系,只有提高磷回收率才能降低磷礦和硫酸的消耗,從而降低生產(chǎn)成本。濕法磷酸生產(chǎn)中磷回收率的高低主要取決于萃取率和洗滌率的高低,而影響萃取率的主要因素是磷礦漿的細(xì)度和反應(yīng)條件的控制;影響洗滌率的主要因素是石膏中殘余水溶性五氧化二磷的高低。
磷礦被酸分解的過程是液固反應(yīng),其反應(yīng)速度與反應(yīng)溫度、氫離子濃度、礦粒的有效表面積和液膜的擴(kuò)散等因素有關(guān)。在氫離子濃度,溫度、液膜擴(kuò)散速度等恒定下要想加快反應(yīng)速度提高萃取率只有增大礦粒的有效接觸面積,也就是要讓礦漿粒度足夠小。
萃取溫度高,反應(yīng)速度加快,液相SO3濃度是保證良好石膏結(jié)晶的先決條件,因此,萃取溫度、液相SO3濃度也是影響萃取率的主要因素。
合理的攪拌強(qiáng)度可有效避免局部過飽和,因此,攪拌強(qiáng)度是影響萃取率的因素之一。
料漿及洗水分布盒存在異物、結(jié)垢堵塞現(xiàn)象,導(dǎo)致料漿分配不均勻,石膏厚度不一致,再經(jīng)過不均勻的洗滌,過濾石膏中殘存的水溶性P2O5必將升高,即石膏水溶磷升高,導(dǎo)致洗滌率降低。
系統(tǒng)結(jié)垢是濕法磷酸生產(chǎn)過程中的難題,主要是系統(tǒng)溫差造成的。減緩或消除某個(gè)部分的結(jié)垢對(duì)實(shí)際生產(chǎn)意義十分重大。例如:濾布結(jié)垢就是各段溫差過大造成的,濾布結(jié)垢后,過濾、洗滌困難,必將大致洗滌率降低。
洗水溫度的高低決定著洗水穿過濾餅的時(shí)間,決定著石膏洗滌的好壞和洗滌率的高低。
過濾是在真空條件下實(shí)現(xiàn)液固的分離,真空度高低影響石膏最終含水量,從而影響到洗滌率。
(1)提高磷礦漿細(xì)度。通過對(duì)磨礦系統(tǒng)操作的優(yōu)化,適當(dāng)增加棒磨機(jī)內(nèi)的含固量,以增加有效磨礦時(shí)間,提高磷礦漿細(xì)度。如優(yōu)化操作前,磷礦漿過40 目為96.69%,過100 目為71.42%,得到的萃取率為96.66%,枸溶磷為0.28%,不溶磷為0.385%;優(yōu)化操作后,磷礦漿過40 目升至98.52%,過100 目升至78.83%,得到的萃取率提高到97.21%,枸溶磷降至0.26%,不溶磷也降至0.275%。
(2)加強(qiáng)濃密分級(jí)的控制,保證最終礦漿的細(xì)度達(dá)到要求:過40目≥98.5%,過100目≥75%。
(3)保證反應(yīng)條件的穩(wěn)定、均衡,尤其是液相SO3、溫度,控制液相SO3(25~35g/L)、溫度(82±1℃)指標(biāo)合格率在95%以上,從而保證萃取率。
濾布洗水溫度低,會(huì)導(dǎo)致濾布在石膏卸料段和濾布再生段溫差過大,使結(jié)晶析出造成濾布堵塞,過濾效果差。這是技改前過濾系統(tǒng)存在的問題。進(jìn)行渣場回水大循環(huán)改造后,充分利用閃冷、濃縮系統(tǒng)的熱源來提高濾布洗水溫度,使濾布洗水溫度由原來的40~45℃提高到55~60℃,減緩了濾布的結(jié)垢速度,延長濾布更換周期,提高了洗滌率,而且濾布再生效果好,過濾效果也得到改善。如技改前,濾布洗水溫度為40~45℃,濾布的更換周期為9~10天,濾餅水溶P2O5含量為0.46%,洗滌率為97.62%;技改后,濾布洗水溫度升至55~60℃,濾布的更換周期延長到為13~15 天,濾餅水溶P2O5含量降至0.35%,洗滌率提高到98.23%。
過濾系統(tǒng)在停車或清洗時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行管道用水置換10~15分鐘的制度,充分回收管道中酸液,杜絕對(duì)洗水水質(zhì)的污染,避免用高含P2O5酸水作為濾餅二洗水。
改善用相對(duì)干凈水作為三洗水,使水洗和酸洗嚴(yán)格區(qū)分開。
在日常生產(chǎn)中,發(fā)現(xiàn)料漿、洗水分布不均勻,應(yīng)及時(shí)查找原因,消除影響因素。在出現(xiàn)串洗時(shí),要及時(shí)調(diào)整洗水擋皮,防止系統(tǒng)出現(xiàn)“串洗”。
為盡量回收反應(yīng)所得磷酸,新增一個(gè)四洗水裝置作為濾餅四洗水。理想用水是工藝水,但考慮渣場風(fēng)險(xiǎn)及水平衡,選擇用循環(huán)水作為補(bǔ)充水并用蒸汽加熱使之溫度在75~80℃。在用量上根據(jù)需要合理調(diào)節(jié)。這樣可以有效提高各洗水區(qū)的溫度,使洗滌更加充分。技改后石膏水溶磷含量由之前平均0.46%下降到平均0.35%。
技改前用閃冷熱水作為濾布沖洗水,不但堵塞噴頭也使濾網(wǎng)清理困難。經(jīng)系統(tǒng)大循環(huán)后把閃冷熱水用作濾餅三洗水,按需要合理調(diào)節(jié)。并把三洗水溫度由原來的40~45℃提高到55~60℃。這樣既保證了洗水溫度又提高了洗滌效果。
萃取槽中過低的SO3含量使硫酸鈣結(jié)晶成為薄片狀難于過濾和洗滌;過高的SO3不但增加硫酸消耗而且還會(huì)使結(jié)晶變壞,導(dǎo)致磷礦產(chǎn)生“包裹”現(xiàn)象,從而降低磷礦的分解率使磷得率相應(yīng)降低,故選擇控制SO3在25~35 g/L,月平均值在30g/L 左右,使硫酸消耗進(jìn)一步降低。
在石膏結(jié)晶允許的范圍內(nèi)適當(dāng)提高反應(yīng)溫度可以降低料漿粘度加快反應(yīng)速度提高磷礦反應(yīng)速度。實(shí)際萃取反應(yīng)溫度控制在80~82℃效果較好。
根據(jù)洗水的分布情況及洗滌情況對(duì)洗水分布盒進(jìn)行及時(shí)調(diào)整,確保各洗水分布均勻且濾餅上有一層均勻的液膜,保證有足夠吸干區(qū)杜絕串洗現(xiàn)象。對(duì)破損檔皮及時(shí)更換和定期更換并合理調(diào)整檔皮位置以保證濾餅的充分洗滌。
合理控制真空度即能有效脫出石膏水分,又能防止因溫度變化過大引發(fā)的結(jié)垢加劇,從而提高洗滌率。
上述技改措施的實(shí)施在生產(chǎn)上收到了明顯的效果,萃取率由技改前平均96.66%提高到技改后平均97.21%,洗滌率由技改前平均97.62%提高到技改后平均98.23%,磷回收率由技改前的94.36%提高到技改后的95.49%。硫酸單耗從技改前的2.628t/tp2o5降低到技改后的2.591 t/tp2o5,即每生產(chǎn)1噸磷酸可以節(jié)約37 公斤硫酸,實(shí)際生產(chǎn)23.88 萬噸磷酸,全年共節(jié)約硫酸8835 噸,為節(jié)能減排作出了巨大貢獻(xiàn)。
在濕法磷酸生產(chǎn)過程中,控制好了磷回收率就是控制好了磷酸生產(chǎn),磷回收率的高低直接反應(yīng)了磷酸生產(chǎn)的成本、消耗水平。要提高磷回收率就必須提高萃取率、洗滌率,而萃取率、洗滌率的提高就要從磷礦的研磨、萃取反應(yīng)條件、過濾洗滌、跑冒滴漏的控制等環(huán)節(jié)上做好,有一環(huán)出問題都會(huì)直接影響到磷回收率,影響到濕法磷酸生產(chǎn)的效益。