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      水力割刀切割落魚探討

      2020-01-13 23:43:47陳昭萬中海油田服務有限公司油田生產(chǎn)事業(yè)部廣東湛江524057
      化工管理 2020年11期
      關鍵詞:泵壓刀尖銷軸

      陳昭萬(中海油田服務有限公司油田生產(chǎn)事業(yè)部,廣東 湛江 524057)

      南海西部油田A井于1994年8月采用礫石充填完井,2014年12月大修打撈防砂管柱,打撈過程中頂部封隔器斷裂,剩余在井內(nèi)的封隔器長度僅有30厘米,作業(yè)過程中源源不斷出砂,不滿足水力割刀進行水力切割作業(yè)。2015 年8 月封堵套管出砂漏點,進行沖砂清理封隔器上部砂礫,使用水力割刀多次切割,成功撈出原井全部的防砂管柱。本文將就作業(yè)中使用水力割刀遇到的問題及解決方案做探討。

      1 水力割刀的結(jié)構(gòu)原理

      水力割刀由上部接頭、本體、活塞、彈簧、噴嘴組成。當割刀下入井內(nèi)到達預定切割位置后,連接方鉆桿,啟動轉(zhuǎn)盤,測試記錄不同轉(zhuǎn)速下的空轉(zhuǎn)扭矩數(shù)據(jù),導通流程,啟動泥漿泵對管柱進行試壓。啟動轉(zhuǎn)盤,調(diào)整轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速至預定轉(zhuǎn)速,開泵循環(huán),逐漸加大排量,鉆井液通過上、下滑閥上的噴嘴,使下滑閥上下產(chǎn)生壓力差,此壓力差使下滑閥克服彈簧阻力向下運動,推動刀頭向外旋轉(zhuǎn)進入切削狀態(tài)。割斷落魚后,停泵,下滑閥上、下的壓力差消失。下滑閥在被壓縮的彈簧作用下向上運動復位。刀頭在彈簧壓片的作業(yè)下向內(nèi)旋轉(zhuǎn)復位,割刀就能從井中取出。

      2 切割作業(yè)的過程

      2.1 切割思路選擇

      根據(jù)井下落魚情況,作業(yè)現(xiàn)場決定先采用切割下部磨銑延伸筒,后使用打撈工具打撈切割后上部管柱的方案;若上述方案無法順利打撈,則執(zhí)行切割上部磨銑延伸筒,分段打撈切割后管柱的作業(yè)方案。

      2.2 水力切割井下管柱

      本次作業(yè)累計切割七刀,其中前六刀切割下部延伸筒,第七刀切割上部延伸筒。下部延伸筒外徑5”,內(nèi)徑4.4”,上部延伸筒外徑5.5”,內(nèi)徑4.8”。

      鉆具組合分別如下:

      第一次切割:水力割刀+鉆鋌+變扣+液壓震擊器+鉆鋌+鉆桿+方鉆桿。

      第二次切割:水力割刀+鉆鋌+變扣+液壓震擊器+鉆鋌+鉆桿+方鉆桿。

      第三次切割:水力割刀+鉆鋌+變扣+液壓震擊器+鉆鋌+鉆桿+方鉆桿。

      第四次切割:水力割刀+鉆鋌+變扣+液壓震擊器+鉆鋌+鉆桿。

      第五次切割:水力割刀+鉆鋌+變扣+鉆鋌+鉆桿。

      第六次切割:水力割刀+鉆鋌+變扣+鉆鋌+鉆桿。

      第七次切割:水力割刀+鉆鋌+變扣+鉆鋌+鉆桿(切上部延伸筒)。

      除第三次與第四次切割所用割刀為水力割刀外,其余均采用同一個水力割刀,鉆臺功能試驗時排量達到5 方/小時,泵壓100psi 時刀片全部撐開,在排量18 方/小時,泵壓500psi 時分別測量刀片撐開尺寸。

      切割過程分別如下:

      第一次切割:接方鉆桿后稱重,上提29噸,下放22噸,確認切割位置1082.2m。。開始切割,轉(zhuǎn)速60 轉(zhuǎn)、1000-2000Nm。排量45 方/小時、2000psi,旋轉(zhuǎn)懸重26 噸,扭矩逐漸恢復空轉(zhuǎn)扭矩;停轉(zhuǎn)盤,釋放轉(zhuǎn)盤扭矩,上提管柱過提1 噸,停泵,懸重29噸,再次上提管柱,無過提現(xiàn)象。起出割刀,檢查刀片,刀尖磨損嚴重,刀背無明顯磨痕;根據(jù)后續(xù)打撈出井管柱,發(fā)現(xiàn)第一刀并未切開,只是在管柱內(nèi)壁割出一些劃痕。

      原因分析:本次使用水力割刀,配45mm 刀片,刀片全開尺寸35/35/36mm,割刀在切割過程中刀片張開角度較小,刀尖不能完全作用在管壁上,只能依靠刀腹在管壁上磨削,所以沒能將管柱切開。

      第二次切割:接方鉆桿后稱重,上提29噸,下放22噸,確認切割位置1082.5m。。開始切割,轉(zhuǎn)速60 轉(zhuǎn)、1250-2500Nm。排量43方/小時、1800psi,旋轉(zhuǎn)懸重26噸;停轉(zhuǎn)盤,釋放轉(zhuǎn)盤扭矩,上提管柱過提無過提,停泵,懸重29噸,再次上提管柱,無過提現(xiàn)象。起出割刀檢查,發(fā)現(xiàn)一塊刀片落井,另外一塊刀片銷軸部位損壞嚴重,刀片刀尖磨損嚴重;根據(jù)后續(xù)打撈出井管柱,第二刀成功切開管柱,切口一側(cè)較為平整,整體呈喇叭口裝。

      原因分析:本次使用水力割刀,配41mm 刀片,刀片全開尺寸30/30/31mm,割刀在切割過程中刀片張開角度較第一次切割張開角度大,刀尖能夠直接作用在管壁上,雖然成功切開,但轉(zhuǎn)速過快,泵壓過高,導致刀片在銷軸部位損壞落井。

      第三次切割:接方鉆桿后稱重,上提29噸,下放22噸,確認切割位置1082.8m。轉(zhuǎn)速76轉(zhuǎn)、1250-5000Nm,排量30方/小時、900psi,開始切割;停轉(zhuǎn)盤,上提31.5 噸,停泵后懸重無變化,上提至32.5噸,后下壓至30.5噸,判斷管柱遇卡,繼續(xù)下壓至26噸后上提至31 噸,多次上提下放無法解卡,上提至31 噸,旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤2圈后懸重降至29噸,再次上提31噸,旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤,重復上述動作三次后解卡,起鉆。起出割刀檢查,刀尖磨損嚴重,刀片銷軸部位彎曲變形;根據(jù)后期打撈出井管柱,第三次切割出現(xiàn)兩處明顯割痕,在原定切割位置切割一段時間后,切割點下移0.1m后繼續(xù)切割。

      原因分析:作業(yè)過程中使用的液壓震擊器因使用次數(shù)過多,導致液壓震擊器失效,震擊器伸長,割刀下移0.1m。另外本次累計切割時間為60mins,切割時間較短,同時不知道割刀下移的時間,根據(jù)兩道切口痕跡來看,只要切割時間足夠長,就可以將落魚成功切開。另外,切割過程中轉(zhuǎn)速過大,刀片存在崩齒現(xiàn)象,導致銷軸變形。

      第四次切割:接方鉆桿稱重,上提29噸,下放22噸,確認切割位置1083m。開始切割,轉(zhuǎn)速30轉(zhuǎn)、500-800Nm。排量26方/小時、700ps。起出刀片檢查,三塊刀片刀尖及刀背磨損嚴重;管柱成功切開,切口較為平整。

      第五次切割:接方鉆桿稱重,上提27噸,下放22噸,確認切割位置1083.2m。開始切割,轉(zhuǎn)速30 轉(zhuǎn)、250-750Nm。排量25方/小時、700psi,懸重25噸,切割過程中懸重有波動。起出刀片檢查,三塊刀片刀尖輕微磨損;根據(jù)后續(xù)打撈出井管柱,第五次切割僅為一道明顯劃痕。

      第六次切割:接方鉆桿后稱重,上提27噸,下放22噸,確認切割位置1083.4m。切割轉(zhuǎn)速50轉(zhuǎn)、500-800Nm,排量31方/小時、1150psi。起出刀片檢查,刀片落井一片,刀片帶出部分鐵屑出井兩塊刀片刀尖磨損,刀腹有磨痕;切口不平整。

      第七次切割(上部延伸筒):接方鉆桿后稱重,上提27噸,下放22噸,確認切割位置1079.16m。轉(zhuǎn)速45轉(zhuǎn)、500-2500Nm,排量32 方/小時、1200psi,累計下放12 厘米,每次下放后提排量,泵壓每次上漲100psi,停轉(zhuǎn)盤,上提至27 噸,停泵,懸重降至26.5噸,起鉆。起出割刀檢查刀尖磨損嚴重,刀腹有明顯擦痕,割口較平整。

      根據(jù)現(xiàn)場使用的切割參數(shù)與廠家給定的參考參數(shù)對比來看,存在一些問題,廠家給定的轉(zhuǎn)速為100轉(zhuǎn),泵壓為160psi,但實際操作中發(fā)現(xiàn)這樣的轉(zhuǎn)速過高,泵壓過低,在鉆臺做功能試驗時發(fā)現(xiàn)這樣的泵壓只能使刀片張開,這樣的高轉(zhuǎn)速,低泵壓也許可以成功切割,但是切割時間較長,切割力度不夠。在實際切割中一般轉(zhuǎn)速控制在45轉(zhuǎn),泵壓控制在1000psi,這樣既可以保證切割力度,也可以防止因轉(zhuǎn)速過高導致刀片受損。

      3 結(jié)語

      (1)水力割刀切割井下落物中,可以根據(jù)井況及落物尺寸,靈活選用割刀尺寸及刀片尺寸,選擇合理的切割參數(shù),快速、高效的完成切割作業(yè),減少起下鉆的次數(shù)。水力割刀入井前,需要在鉆臺進行水力割刀測試,記錄水力割刀刀片撐開壓力。下入水力割刀管柱時,需要控制下鉆速度,防止刀片意外撐開,造成井下事故。

      (2)切割參數(shù)要選擇合理,盡量避免高泵壓、高扭矩的操作。泵壓過高,活塞下部對刀片尾部作用力太大,有可能將刀片尾部壓斷,導致刀片落井致使切割失??;同時泵壓升高,扭矩也會增加,扭矩過大,對割刀本體損傷比較嚴重,銷軸也會活動,損壞銷軸和刀片,對方鉆桿,滾子補芯等設備也會造成不同程度的損壞。因此在切割作業(yè)中,可以根據(jù)現(xiàn)場情況靈活調(diào)節(jié)切割參數(shù),對于操作參數(shù),建議泵壓1000psi,轉(zhuǎn)速45轉(zhuǎn)。

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