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      曝氣風機壓力和能耗升高的處理方法

      2020-02-17 16:51:06李瑞峰馬金金李治剛
      凈水技術 2020年9期
      關鍵詞:氧池曝氣池羅茨

      李瑞峰,馬金金,李治剛

      (魯泰紡織股份有限公司,山東淄博 255100)

      1 基本情況

      魯泰集團某廠區(qū)擁有1座設計能力為5 000 m3/d的污水處理站,主要處理漂染、整理等工序產(chǎn)生的工業(yè)廢水,處理后污水達標排放,滿足《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》(GB 4287—2012)中表2間接排放的指標要求。污水處理站采用“水解酸化+缺氧/好氧(AO)+后物化”的處理工藝,具有良好的脫氮除磷效果。

      好氧池為推流式曝氣池,有效容積約為4 200 m3,有效水深為6.7 m,池內(nèi)污泥濃度保持2 500~4 000 mg/L,溶解氧維持在2.5~3.0 mg/L。采用羅茨風機、螺桿風機進行充氧曝氣,羅茨風機主要對好氧池前端1/6容積的部分進行曝氣,剩余部分采用螺桿風機進行曝氣。羅茨風機選用三葉型羅茨風機,額定流量為44.6 Nm3/min,升壓為68.6 kPa,功率為75 kW;螺桿風機額定流量為110 Nm3/min,升壓為75 kPa,功率為250 kW。好氧池曝氣方式為微孔曝氣,采用可提升式管式曝氣器,規(guī)格有Φ65 mm×600 mm、Φ65 mm×750 mm、Φ65 mm×1 000 mm,膜片材質(zhì)為EPDM,曝氣器安裝深度為6.5 m。

      2 遇到的問題及原因

      2.1 遇到的問題

      羅茨風機、螺桿風機為變頻控制,正常情況下風機排氣壓力低于80 kPa,羅茨風機運行頻率為28~40 Hz,螺桿風機頻率在25~30 Hz。AO系統(tǒng)運行半年后,風機排氣壓力逐漸增加,排氣壓力高達85~90 kPa,需增加風機頻率才能滿足曝氣池的需要量。由于風機排氣壓力增加,風機電流增加、能耗增加,風機耗電量達到1.22 kW·h/(t水)。

      風機的運行壓力過高,無法正常運行,曝氣量也無法進一步提高,經(jīng)常出現(xiàn)“喘震”現(xiàn)象,風機和供氣管路經(jīng)常發(fā)生震動,風機故障率增加,長期維持高風壓運行會縮短風機的使用壽命[1]。風機排氣壓力大大超過額定升壓,導致風機流量降低,無法滿足好氧池的需氧量,溶解氧降低至2.5 mg/L,甚至低于2 mg/L,影響COD、氨氮的去除效果,導致二沉池出水COD、氨氮上升,造成后物化加藥量增加,綜合水處理成本增加。

      2.2 原因分析

      2.2.1 管式曝氣器膜片結垢

      印染過程使用大量的硫酸鈉、碳酸鈉、燒堿,導致印染廢水呈堿性。污水中和印染過程均需投加大量的硫酸,導致污水中含有大量的硫酸鹽,濃度可達3 000 mg/L。同時,北方地區(qū)自來水中鈣、鎂離子濃度較高,總硬度約為300 mg/L(以CaCO3計)。

      在缺氧/好氧系統(tǒng)中,缺氧池的主要作用是反硝化脫氮,反硝化過程中,污水的堿度會逐漸增加。好氧池的主要作用是在碳化有機物的同時實現(xiàn)硝化作用,將氨氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮。硝化過程中,污水的堿度逐漸降低,好氧池后端的堿度低于前端。由于反硝化的作用,污水在進入好氧池時堿度上升,同時,污水中本來就含有的高濃度硫酸根離子、鈣離子在高堿度的狀態(tài)下更易結垢,導致曝氣器膜片上的微孔逐漸堵塞,風機曝氣阻力增大。

      在進行管式曝氣器檢查時,膜片表面有白色的沉淀物,其不能被鹽酸清洗,推測應為硫酸鈣。曝氣池前端的風機(羅茨風機)比后端的風機(螺桿風機)排氣壓力更高。羅茨風機排氣壓力達到90 kPa,說明曝氣池前端管式曝氣器污堵更加嚴重。

      2.2.2 風機選型不合理

      羅茨風機和螺桿風機具有噪聲大、效率低、運行維護費用高、能耗高的特點[2]。選用的羅茨風機和螺桿風機升壓分別為68.6 kPa和75 kPa,在管式曝氣器污堵、曝氣阻力增大時不能滿足工況需求。

      2.2.3 供氣流量分布不合理

      推流式曝氣池污染物負荷沿程遞減分布,導致好氧池前端需氧量大、溶解氧濃度偏低,末端需氧量低、溶解氧濃度偏高。這不僅不利于污染物降解,還會造成能源浪費[3]。

      3 采取的對策

      (1)更換管式曝氣器膜片材質(zhì)

      將膜片材質(zhì)由EPDM更換為聚氨酯,聚氨酯材質(zhì)的管式曝氣器具有良好的抗結垢能力。

      (2)曝氣風機更換為磁懸浮風機

      磁懸浮風機具有效率高、能耗低、噪音低、維護簡單等優(yōu)點,雖一次性投入費用較高,但在長期運行過程中節(jié)約電耗及維護費用[2]。采購1臺磁懸浮風機,額定流量為120 m3/min,升壓為80 kPa,功率為200 kW。

      (3)調(diào)整曝氣流量分配

      曝氣池空氣管道呈枝狀布置,每個曝氣區(qū)域分別由1根支管控制,實行單獨供氣。通過各曝氣支管閥門開度的調(diào)節(jié),保持曝氣池前端閥門全開,隨著水流方向,閥門開度逐漸遞減,曝氣池后端閥門開度約1/4。調(diào)整后,好氧池前端的曝氣量增大,滿足需氧量的需求。

      4 效果總結及經(jīng)驗

      對曝氣池風機壓力和能耗升高的問題進行分析,確定導致風壓增大的原因,并通過管式曝氣器、曝氣風機的更換,調(diào)整曝氣流量分配。好氧池溶解氧穩(wěn)定維持在2.5~3.0 mg/L,風機出氣壓力保持在80 kPa以下。經(jīng)過改造后,風機耗電量降低至0.77 kW·h/(t水),節(jié)約能耗36.89%。本文的經(jīng)驗可為印染行業(yè)污水處理系統(tǒng)的改造提供重要借鑒。

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