張惠凱
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司煉鐵廠, 山東 濟(jì)南 271104)
據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐數(shù)據(jù)表明,與傳統(tǒng)的高爐煉鐵工藝相比,氧氣高爐工藝生產(chǎn)流程產(chǎn)生的二氧化碳排放量減少50%以上,生產(chǎn)效率提高0.5~2.0 倍以上。如果利用氧氣取代傳統(tǒng)熱風(fēng),向爐缸風(fēng)口噴吹冷態(tài)循環(huán)煤氣,燃料煤的消耗量?jī)H為383.1 kg/thm,消耗量比傳統(tǒng)高爐煉鐵工藝減少12.9 kg/thm,向爐缸風(fēng)口噴吹預(yù)熱煤氣,燃料煤的消耗量為305.5 kg/thm,比傳統(tǒng)高爐煉鐵工藝減少90.5 kg/thm。
作為一種新型的高爐煉鐵工藝,從上世紀(jì)七十年代開(kāi)始,冶金行業(yè)就相繼通過(guò)半工業(yè)化試驗(yàn),來(lái)驗(yàn)證氧氣高爐工藝的節(jié)能減排效果,并先后提出了OCF 流程、Fink 流程、FOBF 流程等氧氣高爐工藝雛形,但是,受到當(dāng)時(shí)生產(chǎn)試驗(yàn)條件的影響,由于制取氧氣成本高,脫碳工藝尚未成熟,以至于氧氣高爐工藝在本世紀(jì)初才得到較為精準(zhǔn)的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
下面以五礦營(yíng)鋼氧氣高爐試驗(yàn)為例,為了驗(yàn)證氧氣高爐的節(jié)能減排效果,國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室將營(yíng)鋼作為試驗(yàn)基地,建立了一座氧氣試驗(yàn)高爐,高爐體積為8 m3,實(shí)施半工業(yè)化試驗(yàn)項(xiàng)目。在試驗(yàn)前期,為考慮綜合運(yùn)營(yíng)成本,在高爐設(shè)備當(dāng)中并未設(shè)置二氧化碳的脫除裝置,而是直接將處理后的焦?fàn)t煤氣替代爐頂煤氣。此次試驗(yàn)共分為三個(gè)階段,第一階段持續(xù)運(yùn)行時(shí)間為15 d,高爐能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn),并順利產(chǎn)鐵,此階段的噴煤量為300 kg/thm,第二階段的運(yùn)行時(shí)間為23 d,此階段的噴煤量為450 kg/thm,第三階段持續(xù)運(yùn)行18 d,噴煤量降到400 kg/thm,焦?fàn)t煤氣噴吹量為180 m3/thm。通過(guò)試驗(yàn)得出結(jié)論,氧氣高爐能夠順利完成煉鐵流程,最高噴煤量可以達(dá)到450 kg/thm,生產(chǎn)效率提高20%左右,由于當(dāng)時(shí)采用的高爐容積較小,如果使用大容積高爐,將大幅降低燃料消耗,并且減少二氧化碳排放量。
在保證高爐正常運(yùn)行的前提下,僅通過(guò)爐缸風(fēng)口噴吹循環(huán)煤氣就可以合理控制燃燒溫度。下面分別對(duì)風(fēng)中含氧率、煤比、爐缸風(fēng)口循環(huán)煤氣對(duì)工藝的影響予以說(shuō)明。
當(dāng)風(fēng)溫為1 250 ℃時(shí),理論燃燒溫度為2 100 ℃,此時(shí),爐頂燃?xì)鉁囟葎t不小于175 ℃,當(dāng)風(fēng)中含氧率從0.4 增加至0.98 后,鼓風(fēng)量從647.1 m3/thm 減少到249.0 m3/thm,而風(fēng)口循環(huán)煤氣量則從315.3 m3/thm 增至472.4 m3/thm,此時(shí),爐腹內(nèi)的煤氣量也從14 752.5 m3/thm 減少至1124.8 m3/thm。因此,在一定的煤比條件下,風(fēng)中含氧率增加,高爐低溫區(qū)的熱量需求以及供給全部下降。比如當(dāng)煤比為150 kg/thm時(shí),理論燃燒溫度為2 100 ℃,當(dāng)含氧率由0.3 增加至0.737 后,爐缸風(fēng)口循環(huán)煤氣量也從197.1 m3/thm增加至459.9 m3/thm,碳素的消耗量從397.3 kg/thm降至368.5 kg/thm。
如果風(fēng)中含氧率為0.6 的定值時(shí),同時(shí)確保理論燃燒溫度保持在2 100 ℃,此時(shí),將循環(huán)煤氣噴吹到爐缸風(fēng)口當(dāng)中,當(dāng)煤比從150 kg/thm 增加至300 kg/thm,理論燃燒溫度值處于恒定區(qū)間時(shí),焦比從原來(lái)的323.3 kg/thm 降至217.6 kg/thm,而循環(huán)煤氣量也從原來(lái)的427.8 m3/thm 降至282.3 m3/thm,此時(shí)可以看到,碳素消耗從380.2 kg/thm 升至394.8 kg/thm。
如果以含氧率0.6,煤比150 kg/thm 為例,當(dāng)理論燃燒溫度介于1 900~2 300 ℃時(shí),爐缸風(fēng)口循環(huán)煤氣量由302.3 m3/thm 增至585.7 m3/thm,此時(shí),燃料中的碳素消耗量從386.5 kg/thm 降至374.8 kg/thm。
爐頂干煤氣經(jīng)過(guò)脫除二氧化碳工藝流程后,煤氣出現(xiàn)部分剩余,這部分煤氣余量完全可以作為外供煤氣,由于風(fēng)口循環(huán)煤氣中CO2和H2O 的含量較高,在這兩種成分的共同作用下,焦炭極易發(fā)生溶損反應(yīng),而吸附較高的熱量,這樣極易對(duì)合金元素的還原反應(yīng)造成不利影響,因此,應(yīng)當(dāng)利用換熱器對(duì)風(fēng)口循環(huán)煤氣進(jìn)行加熱[1]。
當(dāng)風(fēng)溫為25 ℃,爐缸風(fēng)口循環(huán)煤氣溫度為1 200 ℃,理論燃燒溫度為2 100 ℃時(shí),如果煤比由原來(lái)的150 kg/thm 增加至300 kg/thm,理論燃燒溫度值保持恒定,此時(shí),循環(huán)煤氣量也從原來(lái)的550.2 m3/thm 降低至370.2 m3/thm,而煤氣總耗量從原來(lái)的91.6 m3/thm 減至60.0 m3/thm。脫除二氧化碳的爐頂煤氣量由631.3 m3/thm 增至678.8 m3/thm,焦比降至172.2 kg/thm,此時(shí),燃料中的碳素消耗量增加至356 kg/thm。由此可以看出,在同一理論燃燒溫度下,預(yù)熱循環(huán)煤氣總耗量較大,當(dāng)煤氣供給量無(wú)法滿足生產(chǎn)需要時(shí),應(yīng)當(dāng)利用燃料煤加熱的方法,來(lái)補(bǔ)添預(yù)熱循環(huán)煤氣,以滿足爐頂煤氣噴吹用量。
當(dāng)煤比為300kg/thm 時(shí),理論燃燒溫度介于1 900~2 300 ℃之間時(shí),風(fēng)口循環(huán)煤氣從236.2 m3/thm 增至528.8 m3/thm,加熱煤氣量從37.9 m3/thm 增至87.0 m3/thm,為了增加風(fēng)口循環(huán)煤氣量,可以通過(guò)補(bǔ)添熱量的方法,向爐體內(nèi)噴吹預(yù)熱煤氣,在這種情況下,高爐爐身風(fēng)口處的循環(huán)煤氣量減至0,脫除二氧化碳的爐頂煤氣量也相應(yīng)減少。當(dāng)爐缸循環(huán)煤氣由236.2 m3/thm 增至 528.8 m3/thm 時(shí),焦比由 212.8 kg/thm 降至124.8 kg/thm,燃料中碳素的消耗量由390.6 kg/thm 減至315.7 kg/thm,還原度也降到0.078。通過(guò)試驗(yàn)表明,如果采用爐缸風(fēng)口噴吹預(yù)熱循環(huán)煤氣工藝,當(dāng)爐頂煤氣供給量與生產(chǎn)進(jìn)度不相匹配時(shí),需要調(diào)整煤比,同時(shí),降低風(fēng)口循環(huán)煤氣量,當(dāng)煤比為162 kg/thm 時(shí),燃料中碳素的消耗量為305.5 kg/thm,這比傳統(tǒng)的熱風(fēng)操作工藝減小了90.5 kg/thm。
與爐頂煤氣循環(huán)工藝相比,噴吹焦?fàn)t煤氣工藝的成分是固定的,對(duì)前一階段的高爐操作不產(chǎn)生依附作用。爐頂煤氣的主要成分是一氧化碳,而焦?fàn)t煤氣的主要成分是氧氣與甲烷,由于氫氣的還原能力較強(qiáng),因此,對(duì)降低焦比以及燃料中碳素消耗的效果更為明顯[2]。
該工藝的不操作條件是風(fēng)溫為1 250 ℃,煤比為150 kg/thm,理論燃燒溫度維持在2 100 ℃,爐頂煤氣溫度不得小于175 ℃。當(dāng)風(fēng)中含氧率由0.4 增至0.98時(shí),鼓風(fēng)量也由原來(lái)的645.6 m3/thm 減少至280.7 m3/thm,在理論燃燒溫度值保持恒定狀態(tài)時(shí),煤氣的噴吹量由原來(lái)的163.4 m3/thm 增至295.3 m3/thm。在煤比由150 kg/thm 增至300 kg/thm 時(shí),風(fēng)中含氧率的上限從0.562 降至0.534。在保持上述初始條件的前提下,當(dāng)焦比從288.0 kg/thm 降至208.8 kg/thm 時(shí),碳素總消耗從原來(lái)的350.1 kg/thm 增至387.2kg/thm,還原度則從0.201 上升至0.218。如果調(diào)整煤氣供給量,將其增加至277.8 m3/thm,焦比也將大幅下降,而此時(shí)碳素的總消耗量也將降至330.1 kg/thm。
受到爐料熱裝溫度的影響,高爐爐頂處的煤氣供給溫度也將發(fā)生較大變化,如果以風(fēng)中含氧率為0.98,風(fēng)溫為25 ℃的條件為例,爐料的熱裝溫度應(yīng)當(dāng)小于125 ℃,而為了收到最佳的除塵效果,高爐爐頂處的煤氣供給溫度與爐料熱裝溫度間的差值應(yīng)當(dāng)始終低于50 ℃。
這種氧氣高爐工藝如果采用較低的理論燃燒溫度、較低的煤比,這樣能夠提高焦?fàn)t煤氣的噴吹量,當(dāng)煤氣供給量足夠時(shí),就會(huì)大幅降低焦炭的總消耗量,而爐料熱裝工藝只是起到增加熱量值的作用,在生產(chǎn)過(guò)程中,不會(huì)消耗燃料,在爐料熱裝溫度逐漸升高過(guò)程中,被帶入到高爐內(nèi)的熱量會(huì)被爐頂煤氣帶走,因此需要嚴(yán)格控制爐料熱裝溫度。通過(guò)試驗(yàn)得出結(jié)論,當(dāng)爐料熱裝溫度為125 ℃時(shí),燃料中碳素的消耗量最低。
爐頂煤氣循環(huán)以及噴吹焦?fàn)t煤氣工藝是氧氣高爐工藝中較為常見(jiàn)的兩種生產(chǎn)模式,通過(guò)生產(chǎn)試驗(yàn),這兩種氧氣高爐工藝能夠有效改善高爐運(yùn)轉(zhuǎn)的工況條件,不僅節(jié)約了大量的煤碳能源,而且污染物排放量得到大幅降低,進(jìn)而使冶金企業(yè)實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益與生態(tài)效益雙豐收的美好愿景。