郭 劍
(合肥固泰自動(dòng)化有限公司, 安徽 合肥 230051)
煤粉制備系統(tǒng)機(jī)械設(shè)備在安裝過程中要求嚴(yán)格,它不但要求建立一套嚴(yán)格的安裝規(guī)程,也要保證安裝技術(shù)內(nèi)容逐項(xiàng)落實(shí),避免出現(xiàn)疏忽遺漏甚至敷衍安裝作業(yè)等不良情況??紤]到它對(duì)于企業(yè)煤炭生產(chǎn)作用重大,因此針對(duì)設(shè)備的技術(shù)改造革新非常有必要,且革新工作涉獵諸多技術(shù)方面[1]。
磨煤機(jī)的動(dòng)靜環(huán)在煤粉制備系統(tǒng)機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)過程中屬于易磨損消耗品,這是因?yàn)樵跈C(jī)組鍋爐內(nèi)部磨煤機(jī)的運(yùn)行整體存在出力低、通風(fēng)阻力大、爐內(nèi)溫度分布不均勻、一次風(fēng)速偏差大等等問題?;跀?shù)據(jù)分析,磨煤機(jī)的出口差壓普遍保持在2kPa 左右,最大只能達(dá)到4kPa,所以設(shè)備出口煤粉顆粒均勻性指數(shù)只有1.00~1.05 左右,相對(duì)表現(xiàn)偏差?;谶@一問題,當(dāng)一次風(fēng)通過噴嘴環(huán)時(shí)其攜帶煤粉顆粒會(huì)持續(xù)擊打和沖刷噴嘴靜環(huán),導(dǎo)致靜環(huán)被嚴(yán)重磨損。而磨煤機(jī)內(nèi)部也會(huì)形成紊流,大幅度增加磨煤機(jī)的通風(fēng)阻力,導(dǎo)致磨煤機(jī)工作效率嚴(yán)重下降,影響到設(shè)備的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo),其噴嘴動(dòng)環(huán)也會(huì)受到磨損影響[2]。
針對(duì)磨煤機(jī)的這一動(dòng)靜環(huán)磨損問題,需要在技術(shù)改造過程中對(duì)噴嘴動(dòng)靜環(huán)磨損部位(堆焊耐磨層)進(jìn)行堆焊修復(fù)耐磨處理,不斷提高耐磨層基本性能。噴嘴動(dòng)靜環(huán)在技術(shù)改造后可保證磨煤機(jī)正常出力,其一次送風(fēng)量、風(fēng)壓都會(huì)有所增強(qiáng),針對(duì)煤顆粒的阻礙程度會(huì)有效減小。另外,該技術(shù)改造的另一大優(yōu)勢(shì)在于它降低了系統(tǒng)電機(jī)電耗,保證煤粉細(xì)度達(dá)標(biāo),同時(shí)也規(guī)避了磨煤機(jī)的筒壁磨損,保護(hù)其防磨焊陶瓷不會(huì)輕易脫落。在改造后,煤粉細(xì)度均勻性有所改善,煤粉燃燼率提升,磨煤機(jī)的整體運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益也大幅度上升[3]。
在該技術(shù)改造過程中,還需要對(duì)磨煤機(jī)的筒壁易磨損區(qū)域加入防磨襯板配合堆焊金屬陶瓷特種耐磨材料,提高磨煤機(jī)筒壁的硬度與熔點(diǎn),如此可保證磨煤機(jī)的出力提升到67.55t/h,標(biāo)準(zhǔn)碾磨處理達(dá)到97.3t/h,將煤粉的均勻性指數(shù)n 調(diào)整到1.08~1.34 左右,確保煤粉細(xì)度指標(biāo)良好[4]。
在磨煤機(jī)動(dòng)靜環(huán)設(shè)備實(shí)現(xiàn)技術(shù)改造后,還要針對(duì)煤粉輸送鉸刀技術(shù)內(nèi)容實(shí)施改造,主要改造對(duì)象為鉸刀的氧割與焊接部分。例如某些鉸刀運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)了不平衡問題,發(fā)現(xiàn)其聯(lián)結(jié)螺栓斷裂,如果不及時(shí)加以技術(shù)改造可能會(huì)導(dǎo)致煤秤被卡死,嚴(yán)重影響磨煤機(jī)設(shè)備正常運(yùn)行,甚至導(dǎo)致煤窯斷煤停產(chǎn),造成較大經(jīng)濟(jì)損失。為此需要分析鉸刀可能存在的先天性設(shè)計(jì)缺陷。在檢查鉸刀尾端時(shí)發(fā)現(xiàn)了其尾孔邊緣位置上存在頂絲螺栓定位不到位。而在實(shí)際設(shè)備運(yùn)行過程中也發(fā)現(xiàn)了鉸刀難以保證自身與各個(gè)吊瓦有效聯(lián)結(jié)并始終保持較好的平行度,此時(shí)尾軸與尾鉸刀就容易出現(xiàn)聯(lián)結(jié)位置松動(dòng)問題,帶動(dòng)整條鉸刀擺動(dòng)幅度加劇,嚴(yán)重時(shí)會(huì)出現(xiàn)連接螺栓扭斷,吊瓦破損等等問題。
針對(duì)這一問題的解決方法是將鉸刀一分為二,上下錯(cuò)層設(shè)計(jì),分別設(shè)置兩條鉸刀,如此能夠從根本上去除鉸刀故障隱患問題。在技術(shù)改造過程中,要做好兩條鉸刀的上下銜接,保持鉸刀在距離、空間上設(shè)置到位。改造過程中計(jì)算了尾鉸刀與尾軸的具體聯(lián)結(jié)情況,發(fā)現(xiàn)了尾軸的定位頂絲螺栓過分薄弱,已經(jīng)無(wú)法承受超長(zhǎng)鉸刀的擺動(dòng)力,主要解決尾軸與尾鉸刀松動(dòng)所造成的相對(duì)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)不匹配問題。在發(fā)現(xiàn)核心問題后,還需要從尾鉸刀與尾軸聯(lián)結(jié)部分切入思考問題,取消聯(lián)結(jié)位置的頂絲定位。而在安裝尾軸與尾鉸刀過程中還要配套鉆 20 通孔,用 20 螺栓作為定位銷貫穿孔軸并進(jìn)行定位。在安裝過程中,還需要確保整個(gè)鉸刀處于相對(duì)平衡的位置上。通過這一技術(shù)改造,首先徹底修正了鉸刀故障,保證鉸刀擁有了一個(gè)相對(duì)較好的運(yùn)轉(zhuǎn)率[5]。在該改造過程中,主要對(duì)鉸刀的安裝位置、安裝次序等等進(jìn)行了調(diào)整,確保其能夠始終處于一個(gè)相對(duì)平衡的運(yùn)行狀態(tài)中。
磨煤機(jī)的除渣皮帶是繼動(dòng)靜環(huán)、鉸刀以外的重要分支設(shè)備,針對(duì)磨煤機(jī)的排渣系統(tǒng)需要進(jìn)行大膽革新??紤]到磨煤機(jī)在投入生產(chǎn)后存在煤渣堵塞排渣口的情況,清理相對(duì)困難,往往導(dǎo)致技術(shù)人員疲于應(yīng)付。在經(jīng)過了深入觀察后發(fā)現(xiàn),在磨煤機(jī)排渣口位置加裝皮帶輸送裝置,并配合槽鋼制作一條8m 長(zhǎng)度的皮帶輸送線,且維持排渣口450°角傾斜于地面。當(dāng)磨煤機(jī)排渣口所排出煤渣達(dá)到一定數(shù)量后,可一次性集中清理走。這一改進(jìn)措施可徹底解決磨煤機(jī)的排渣難問題[6]。
在磨煤機(jī)煤粉制備系統(tǒng)中所涉及皮帶數(shù)量較多,再考慮到煤粉水分偏大,粘性十足,所以除渣皮帶在生產(chǎn)運(yùn)行過程中容易出現(xiàn)積料跑偏問題,而針對(duì)煤粉制備系統(tǒng)的皮帶輸送機(jī)帶清掃機(jī)也容易出現(xiàn)卡死問題,清理起來(lái)十分不方便。在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工過程中需要設(shè)計(jì)制作一套專業(yè)化的新型清掃裝置,在裝置中安裝一套彈簧與伸縮桿,在清掃物料過程中,分輕重進(jìn)行清掃機(jī)制調(diào)整。如果所清掃的物料偏重,則必須在輸送帶清掃板上設(shè)置一個(gè)反作用力,保證清掃板在伸縮桿上可以實(shí)現(xiàn)上下自如滑動(dòng)運(yùn)行。另外,通過對(duì)彈簧的合理調(diào)節(jié)保證清掃板清掃皮帶積料部分,保證輸送帶不會(huì)大量積累積料而出現(xiàn)水分粘連問題(卡死輸送帶)。在針對(duì)清掃器清掃班進(jìn)行拆卸換面過程中,也需要做好清理工作,保證其使用壽命有效延長(zhǎng)。目前在磨煤機(jī)中已經(jīng)全面投入使用到了新型清掃機(jī),運(yùn)行效果良好。為此,皮帶輸送機(jī)積料清掃裝置在未來(lái)還擁有巨大發(fā)展上升空間[7]。
綜上所述,水泥干法線煤粉制備系統(tǒng)機(jī)械設(shè)備基于性能與生產(chǎn)運(yùn)行方面的技術(shù)改造是基于多方面展開的,例如文中所討論到的磨煤機(jī)動(dòng)靜環(huán)、輸送鉸刀、除渣皮帶以及積料清掃裝置設(shè)計(jì)改造都非常深入,希望通過技術(shù)方案改造突出設(shè)備改造的合理性,對(duì)設(shè)備提高生產(chǎn)效率很有幫助,確保設(shè)備在煤炭生產(chǎn)過程中正常穩(wěn)定運(yùn)行。