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      注水泵提效技術(shù)研究及現(xiàn)場應(yīng)用

      2020-02-26 13:45:14夏友山李學(xué)而
      設(shè)備管理與維修 2020年1期
      關(guān)鍵詞:盤根注水泵液力

      夏友山,李學(xué)而

      (吐哈油田公司魯克沁采油廠,新疆鄯善 838202)

      0 引言

      注水泵是油田注水系統(tǒng)主要設(shè)備之一,是注水工序中較為關(guān)鍵的環(huán)節(jié),更好地控制注水泵的運行方式、液量調(diào)整和地層壓力,在油田開發(fā)中起著關(guān)鍵的作用。隨著油田開發(fā)相繼進入中高含水期,油田回注污水增多,而污水的水腐蝕性強、機雜含量高,注水泵液力端封面腐蝕磨損速度快、泵效低,造成能源的極大浪費。因此,對注水泵進行提效研究,以更好地利用先進技術(shù)和設(shè)備,提高注水泵效,降低注水系統(tǒng)單耗,從而實施高效注水,使采油廠經(jīng)濟效益最大化,在油田開發(fā)降本增效中很有必要[1-4]。

      1 注水泵失效原因分析

      吐哈油田魯克沁采油廠玉北脫水站共有8 臺5ZB-20/43Ⅱ型注水泵,2014 年5 月投運,正常運行壓力37.5~38.5 MPa,2016 年和2017 年,玉北脫水5 臺42 MPa 注水泵維修頻次分別為387 次和353 次,2017 年配件成本達到126 萬元,其中液力端配件費用105 萬元,占總費用的83%。通過對維修分析,總結(jié)注水泵失效的主要原因。

      (1)注入水氯離子高、礦化度高,易腐蝕泵頭、閥體、盤根。魯克沁采油廠注入水礦化度高(145 570 mg/L),氯離子含量高(87 338.0 mg/L),該數(shù)值遠遠超過了不銹鋼材料耐氯離子的使用范圍[5],因此污水的水質(zhì)造成注水泵液力端封面腐蝕嚴(yán)重(圖1)。

      圖1 水質(zhì)造成封面腐蝕

      (2)設(shè)備結(jié)構(gòu)缺陷造成盤根盒、方法蘭螺栓易斷裂(圖2),配件使用周期短[6-7]。2016 年、2017 年檢泵故障因素統(tǒng)計見表1。

      從表1 可以看出,泵閥、填料、柱塞三類易損件的損壞和失效累計高達90%,是注水泵故障的主要影響因素。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)研、測試分析,問題的主要原因是零件結(jié)構(gòu)、材料設(shè)計不適合回注污水工況造成的。

      圖2 法蘭斷裂

      表1 注水泵檢泵故障因素統(tǒng)計

      注水泵泵頭直接密封高低壓水,泵頭直接承受吸排液閥片的交變載荷和高壓水的沖擊,受污水礦化度高、氯離子高的影響,泵頭、配件易磨損,導(dǎo)致密封不嚴(yán),注水泵泵效低,此液力端結(jié)構(gòu)不適用當(dāng)前注污水系統(tǒng)的工況。閥體使用平面密封,由于腐蝕、高壓沖擊及交變應(yīng)力的作用,閥體、閥片磨損、開裂嚴(yán)重。注水泵柱塞與拉桿之間的連接為卡子硬連接,易造成連接部位斷裂。

      (3)長期高壓力運行,配件疲勞開裂嚴(yán)重,備用泵不足,系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定。

      2 改造措施

      (1)優(yōu)化液力端結(jié)構(gòu),安裝單獨閥體(圖3)。在泵頭5 個缸安裝單獨的密封函體,函體內(nèi)部完成注入水的增壓,泵頭不直接參與增壓及密封,受吸排液閥高低壓交變載荷作用小,磨損性、腐蝕性小。只需考慮函體的耐腐蝕、耐高壓性能。

      圖3 注水泵液力端安裝單獨閥體

      (2)使用雙導(dǎo)向螺旋錐形組合閥。雙導(dǎo)向螺旋錐形組合閥錐面密封效果好,閥芯尺寸小,閥芯導(dǎo)向翼為螺旋形,可轉(zhuǎn)動,顆粒雜質(zhì)不易堆積,閥密封面磨損均勻,進液閥和排液閥共同組合在閥體上。

      (3)改進柱塞對中技術(shù)(圖4)。采用柱塞卡環(huán)性連接,當(dāng)有裝配偏差或拉桿運動發(fā)生輕微偏差時,該結(jié)構(gòu)可以確保柱塞運行時與導(dǎo)向套保持平行。

      圖4 柱塞卡環(huán)連接改進

      (4)添加防腐涂料。柱塞表面噴涂Ni60/WC 復(fù)合金屬涂層(圖5),提高柱塞的耐腐蝕性和抗磨性能,降低對密封填料的要求。

      圖5 柱塞表面涂層

      (5)改進盤根和和盤根材質(zhì)。盤根盒先后試用了20#碳鋼、輕鋼、雙相不銹鋼;使用芳綸+石墨盤根,增加柱塞的潤滑性能。

      3 改造效果

      (1)注水系統(tǒng)穩(wěn)定。改造前匯管壓力37.5~38.5 MPa,改造后匯管壓力38~38.5 MPa,為精細注水奠定良好基礎(chǔ)。

      圖6 盤根材質(zhì)改進

      (2)降低故障維修率、延長配件使用周期,達到降本增效目的。對2018 年1 至10 月玉北脫水站8 臺泵維修次數(shù)進行統(tǒng)計,維修次數(shù)為265 次,其中改造后的注水泵(圖7)僅維修36次,至今最長的已安全運行2387 h,注水泵維修頻率下降,配件更換次數(shù)減少,具體維修情況見表2。

      圖7 改造后的注水泵

      表2 注水泵改造前后維修情況

      (3)泵效大幅提升,達到節(jié)能降耗目的。改造后的注水泵單臺設(shè)計注水能力 1000 m3/d,泵機組效率由71.45%提高至81%,注水系統(tǒng)效率則由53.16%提高至58.2%,單位注水電耗降低0.078 kW·h/m3.MPa,單臺注水泵每小時節(jié)電約27 kW·h,節(jié)能效果明顯,見表3。

      表3 注水泵改造前后能耗情況

      4 結(jié)語

      (1)分析吐哈油田魯克沁采油廠玉北脫水站注水泵維修情況,找出造成注水泵失效的三大因素。

      (2)對注水泵提出了5 項改造措施,應(yīng)用效果證明:改進后注水泵可靠性顯著提高,最長無故障運行時間2387 h,注水壓力更加穩(wěn)定,泵效由2016 年的71.45%提高至81%,單位注水電耗降低0.078 kW·h/m3.MPa,單臺注水泵每小時節(jié)電約27 kW·h。

      (3)經(jīng)提效技術(shù)改后的注水泵,管線和閥組損失大大降低,提高了泵機組效率和注水系統(tǒng)效率,減少因故障造成的頻繁停機,延長泵的使用時間,提高生產(chǎn)效率,同時配合使用變頻器等節(jié)能設(shè)備,達到節(jié)約能耗的目的。

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