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      MUX-100DJ移動DR故障分析及處理三例

      2020-03-01 03:41:36喻志才蔣元林
      中國醫(yī)療設備 2020年2期
      關鍵詞:燈絲插頭馬達

      喻志才,蔣元林

      解放軍第903醫(yī)院 醫(yī)學工程科,浙江 杭州 310013

      引言

      MUX-100DJ 移動DR 是島津公司生產(chǎn)的一款質量穩(wěn)定、成像清晰的移動X線機。它主要由主機、立柱、球管、準直器、高壓發(fā)生器、驅動電機和成像系統(tǒng)等組成。該機由于使用年限長,機械磨損、早期設計缺陷等因素引起的故障主要表現(xiàn)在立柱、馬達和燈絲電路,現(xiàn)就其日常使用中的幾例高頻率故障分析和處理做具體分析和總結。

      1 MUX-100DJ移動DR基本工作原理

      1.1 MUX-100DJ移動DR主機電路分析

      該主機的內部結構主要包括主控板NEXSC-MUX、電路板MUX CHARGE-99、通信控制板X CONT-2008、逆變器板INVERTER UNIT-C1、電源板MUX POWER-99、馬達驅動板MUX DRIVER-07 等[1]。其中,各主要電路板的功能介紹如下:主控板NEXSC-MUX 板控制整機工作的主CPU 板;通信控制板XCONT-2008 主要功能是輸入/輸出電路,傳送數(shù)據(jù)給NEXSC-MUX 板,管電流和管電壓的測量和反饋,測量管電壓過載檢測,IGBT 驅動控制,燈絲加熱驅動控制,充電控制等;逆變器板INVERTER UNIT-C1包括IGBT 主電路和燈絲加熱電路及電流啟動等;充電檢測電路板MUX CHARGE-99 主要檢測電池電壓、電流、充電錯誤;電源板MUX POWER-99 功能包括電源的開/關、電源的控制、電池電壓的檢測;馬達驅動板MU DRIVER-07主要驅動控制馬達的前后運動及機械相關聯(lián)鎖[2]。

      1.2 MUX-100DJ移動DR機械臂部分工作原理

      該設備采用滑軌式立柱和可伸展式支撐臂結合實現(xiàn)球管的上下、前后、左右移動。當設備通電后按下“管球臂移動”按鈕,通信控制板XCONT-2008 接收解鎖信號,將12 V 電壓輸入立柱及支撐臂上的電磁鐵,進而實現(xiàn)解鎖定位[3]。觸發(fā)解鎖按鈕后,可實現(xiàn)立柱左右移動、球管臂上下移動。

      2 常見故障案例與分析

      2.1 故障1:管球橫臂行走速度故障

      2.1.1 故障現(xiàn)象當按下“管球臂移動”按鈕時管球臂不能抬起,并且設備行走速度緩慢。

      2.1.2 故障分析

      當按下管球臂移動的按鈕后,管球臂的鎖定電磁閥應當立即釋放,此時管球臂不能抬起,可能是電磁閥沒有動作。

      2.1.3 故障檢修過程

      (1)觀察故障出現(xiàn)時的機器狀況。首先我們可以在按下“管球臂移動”按鈕時仔細聽電磁閥的聲音,本機未聽到管球臂鎖定釋放電磁閥的動作聲音。其次察看條件顯示設定面板,發(fā)現(xiàn)在管球鎖定狀態(tài)時面板正常顯示,縮光器前指示燈亮藍燈(正常狀態(tài)下管球臂鎖定時兩者應該處于無任何顯示的狀態(tài))。

      (2)根據(jù)機器顯示的狀態(tài)初步確定故障原因。通過結合以上兩項檢查可判斷故障是由于管球臂未插好??蓪嶋H管球臂的鎖定栓已完全插入到管臂連接部分的鎖定裝置內。打開管臂連接部分拆除遙控器接收部的外殼,就可以看到管球臂鎖定機構。里面有一個限位開關SW4(上面有一個小鐵片和它連接使SW4 處于常開狀態(tài))和一個電磁鐵(有一個鉤子和它連接)。當球管臂的鎖定栓插入到管臂連接部分時會碰到SW4 的小鐵片,使SW4 變?yōu)槌i]狀態(tài),這時設備就認為管球臂已收好。而這臺故障設備的SW4 的小鐵片由于多次撞擊位置太靠下,所以當球管臂的鎖定栓插入到管臂連接裝置內時未使SW4 變?yōu)槌i]。所以在按下“管球臂移動”按鈕時管球臂不能抬起(電磁閥的鉤子無法脫開)。

      (3) 分析導致機器行走緩慢的原因。如果管臂沒被鎖定,設備會自動選擇緩慢移動模式,系統(tǒng)的移動速度將限制為大約正常速度的一半[4]。在這種情況下,驅動輔助的力量限制約為正常的一半。

      (4)故障處理方法。處理此故障非常簡單,拆除遙控接收部分然后在SW4 的小鐵片纏繞一定厚度的絕緣膠帶或用扎帶固定,讓其保證橫臂鎖定時能使SW4 處于閉合狀態(tài),機器可恢復正常。

      2.2 故障2:機器開機或準備狀態(tài)下報故障代碼“F32”或“F33”

      2.2.1 故障現(xiàn)象

      MUX-100DJ 開機起初,在READY 時偶爾出現(xiàn)“F32”或“F33”,后來出現(xiàn)的頻率越來越高,現(xiàn)場偶爾能聞到輕微的焦味。該機器軟件每隔800 ms 檢測一次,在準備狀態(tài)下每隔400 ms 檢測一次燈絲電流,如果儀器測得的燈絲電流約為1 A 或更小時即比預設值低50%以上就會報“F32”或“F33”錯誤[5-6]。因此,可將故障定位在燈絲加熱電路或燈絲檢測電路兩大部分。

      2.2.2 故障分析

      通過查看島津的服務手冊了解到“F32”是指實際球管燈絲電流小于設定的50%,“F33”是指燈絲電流小于1 A?,F(xiàn)場能聞到輕微焦味,故需要打開和球管燈絲電流相關的通信控制板XCONT-2008 和逆變器板INVERTER UNIT-C1進行確認。

      2.2.3 故障檢修過程

      觀察到INVERTER UNIT-C1 上的電阻R5、R8、R15和R25 這幾個電阻有燒毀的痕跡(圖1)。

      圖1 燒壞的電路實物圖

      分析周邊電路(圖2),可以計算R25(LF 1/4 82.5 F)的功率,應該不低于2 W。但是實際上這幾個電阻的阻值如圖中的標示為1/4 W,INVERTER UNIT-C1 板上的電阻R5、R8、R15 和R25 設計功率不足因此造成慢慢地燒毀。用幾個較大功率的電阻更換之后機器沒有再出現(xiàn)故障。

      2.2.4 故障小結

      這種故障頻率從低到高的現(xiàn)象很多情況可能是因為器件的老化引起[7],有可能是使用的原件功率不夠引起的現(xiàn)象,可以分析工作原理后適當加大元件參數(shù)進行改善。

      2.3 故障3:機器報“d1”錯誤代碼。

      2.3.1 故障現(xiàn)象

      MUX-100DJ 機器出現(xiàn)“d1”報錯,且機器推動行駛比較困難。

      2.3.2 故障分析

      MUX-100DJ 出現(xiàn)“d1”報錯,查故障代碼手冊知“d1”表示行駛馬達過流。機器檢測到過電流,可能有以下三種情況。

      (1)在小于0.8 km/h 低速行駛條件下檢測到馬達電流超過6 A,時間上超過10 s。

      (2)在超過0.8 km/h 高速行駛條件下檢測到電動機電流超過8 A,時間上超過10 s。

      圖2 電路原理分析圖

      (3)其中一個左右直流電機存在缺陷。

      可以在馬達驅動板MU DRIVER-07PCB 上的CP5(左電機)和CP19(右電機)上檢查電機電流。當未驅動直流電機時,兩個檢查引腳OFFSET 電壓均為0,關系為0.2 V/1 A[8]。因此,當上述檢查引腳的電壓在低速驅動條件下超過約1.2 V 時,錯誤“d1”可能發(fā)生。上述檢查引腳的電壓由V/F 轉換器轉換為頻率。當該脈沖信號的積分值達到“6 A 或8 A 持續(xù)10 s”時,出現(xiàn)錯誤“d1”,可以通過檢測兩個檢查引腳的電壓,判斷哪個直流馬達有缺陷。如果兩個檢查引腳的電壓都正常,則馬達驅動板MU DRIVER-07 PCB 或通信控制板XCONT 2008 PCB 可能有缺陷[9-10]。但直流電機之一仍有可能出現(xiàn)故障。

      此時,需要考慮與馬達運動相關的部件主要電源控制板MUX POWER-99、馬達驅動板MU DRIVER-07以及剎車、驅動電機[11]是否運行正常。

      2.3.3 故障排除過程

      打開左右側蓋,我們先測量MUX POWER-99 板+120 V和-120 V 是否有輸出,根據(jù)電路圖,找到MU DRIVER-07板CN15 接頭,當手握推車把手前后推拉機器時,CN15的1、2 和3、4 端子分別有±125 V 左右,由此確定MUX POWER-99 輸入到MU DRIVER-07 板電壓正常[12]。為了確定是MU DRIVER-07 板的問題還是驅動電機的問題,我們需要檢測MU DRIVER-07 板CN14 和CN16 輸出到驅動電機電壓和驅動電機線圈阻值。拔出CN14 和CN16 端子,測量后發(fā)現(xiàn)輸出電壓異常,而左右馬達線圈阻值也均在11.5 ? 左右且正常。但機器代碼明確指出馬達電機過流,因此,首先需要分析馬達問題。

      MUX-100DJ 有左右各一個馬達,在用萬用表測量兩個馬達的線圈阻值都正常,且現(xiàn)場又沒有新馬達可以更換確認是否為馬達不良的情況下,考慮到一般兩個馬達不會同時損壞,我們可以用交換法處理,具體方法如下。

      (1)用萬用表測量左右馬達的線圈是否良好,如果線圈開路,可以確定馬達故障;如果線圈良好,則需進行下一步檢查。我們假設右側馬達不良:① 操作機器前,先拔下左側馬達插頭CN14,出現(xiàn)“d1”,可能是右側馬達不良,隨后插入左側馬達插頭CN14,拔下右側馬達插頭CN16,操作機器,此時不會出現(xiàn)“d1”;② 拔下左側馬達插頭CN14 和右側馬達插頭CN16,把左側馬達插頭CN14 插入MU DRIVER-07 板的CN16,操作機器,此時可能不會出現(xiàn)“d1”,拔下左側馬達插頭CN14,把右側馬達插頭CN16 插入MU DRIVER 板的CN14,操作機器,如果此時出現(xiàn)“d1”,我們可以斷定右側馬達不良。

      (2)如果左側馬達不良,情況與上面相反,可參照分析。(3)應急解決法。同時拔下左側馬達插頭CN14 和右側馬達插頭CN16,此時操作機器不會出現(xiàn)“d1”,在平坦的路面移動機器,沒有馬達助力的情況下推機器會覺得比較重。

      (4)引起該故障的原因是該款設備使用的是有刷馬達。長期的使用使碳粉磨損,導致馬達線圈短路引起馬達過流,解決的辦法是對馬達進行清潔除碳。

      3 討論與總結

      島津MUX-100DJ 型移動式DR 是一款比較智能的成熟的機器,故障率比較低,它具有很強的自檢和故障自診斷功能。在維修該機時,首先,要查閱故障代碼,清楚各個代碼所對應的意義,實行精確的點對點處理[13];其次,要結合故障現(xiàn)象運用觀察法、靜態(tài)測量法、在線測量法、替換法、原理分析法等,結合該機工作原理電路圖和機器構造,實現(xiàn)故障的粗略和精細查找相統(tǒng)一[14];最后,當懷疑電路缺陷替換或更改電路元件時,必須通過電路運算,得到確切的參數(shù)才能更改,不能盲目替換或更換元器件,以免擴大故障或損壞機器。

      以上三例故障主要由元器件老化、使用磨損、缺乏維護保養(yǎng)等因素引起的。醫(yī)療儀器故障出現(xiàn)后,在能夠精確快速解決的情況下,行業(yè)工作者更多的是需要結合周期性、預防性維修工作[15],特別是在儀器故障發(fā)生前對中大型醫(yī)療儀器定制詳細的周期性、預防性維修計劃(該工作包含目前各大醫(yī)院推行的計量和質量控制檢測)。只有做到像每架飛機起飛前后都必須強制性檢測維護保養(yǎng)一樣的全壽命閉環(huán)質量控制,我們的現(xiàn)代化醫(yī)療設備的管理和維修工作才算真正做到了實處[16]。

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