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      簡析提升煤泥干燥系統(tǒng)運(yùn)行效率的方案

      2020-03-02 11:46:47
      技術(shù)與市場 2020年1期
      關(guān)鍵詞:入料干燥機(jī)煤泥

      (渝新公司金雞巖洗選廠,重慶 401445)

      1 概述

      渝新公司金雞巖洗選廠煤泥干燥系統(tǒng)自2018年3月份投用以來,共干燥煤泥7.3萬t,2019年小時處理量13 t~18 t,遠(yuǎn)低于設(shè)計能力23 t/h,干燥效率未達(dá)到設(shè)計要求。針對此情況,特從以下幾個方面入手改進(jìn)提升。

      2 規(guī)范管理

      2.1 設(shè)備管理

      ①定期清理。干燥機(jī)、引風(fēng)機(jī)、入料螺旋、出料螺旋在使用一段時間后,會在內(nèi)壁附著大量煤泥、煤灰,影響干燥效率。定時檢修維護(hù),能較好地提高干燥機(jī)運(yùn)行效率。建議每次運(yùn)行時間控制在30 d以內(nèi)。②重點(diǎn)設(shè)備管理。干燥系統(tǒng)為單線運(yùn)行,任何一臺設(shè)備損壞均會導(dǎo)致系統(tǒng)停機(jī)。引風(fēng)機(jī)、干燥機(jī)各皮帶、螺旋等設(shè)備均需加強(qiáng)檢查力度,建立設(shè)備潤滑臺賬,確保設(shè)備安全運(yùn)行。③備品備件管理。目前干燥系統(tǒng)大部分電機(jī)、減速機(jī)、大型齒輪、大型軸承、引風(fēng)機(jī)、噴淋泵、引風(fēng)機(jī)管道、干燥機(jī)管子、旋轉(zhuǎn)接頭等均無備用,須針對性進(jìn)行備用。

      2.2 巡視及檢修管理

      ①日常巡視。嚴(yán)格執(zhí)行巡檢制度,檢查出的問題匯報值班領(lǐng)導(dǎo),由值班領(lǐng)導(dǎo)視情況安排集中處理。②日常檢修。在確保系統(tǒng)安全運(yùn)行前提下,盡力減少檢修時間,檢修給生產(chǎn)讓步。檢查出的缺陷集中處理,優(yōu)先處理需停機(jī)的項(xiàng)目。③集控管理。集控工密切注意各皮帶下料情況,發(fā)現(xiàn)有異常立即檢查處理。在條件允許情況下,盡力提升小時進(jìn)料量。

      2.3 裝載機(jī)管理

      建立裝載機(jī)保養(yǎng)、使用記錄,由裝載機(jī)司機(jī)負(fù)責(zé)填寫,干燥集控人員監(jiān)督;要求3臺裝載機(jī)必須保證完好,且每周必須檢查保養(yǎng);日常使用以3#為主,1~2#裝載機(jī)每旬各使用一個班;裝載機(jī)司機(jī)必須服從集控人員安排,按時進(jìn)料,且料水分高時適當(dāng)減少進(jìn)料。

      3 環(huán)節(jié)控制

      3.1 煤泥水分控制

      ①確保煤泥水分≤25%。煤泥水分是影響干燥效率的最關(guān)鍵因素,水含量越高,效率越低。水分高會導(dǎo)致干燥機(jī)出料不暢,頻繁堵塞干燥機(jī)、入料螺旋、給料斗,嚴(yán)重影響運(yùn)行效率。②煤泥干濕均勻,不能有太大波動。縱然水分在25%以下,若水分波動太大,仍會影響干燥效率。

      3.2 蒸汽溫度、壓力控制

      ①加強(qiáng)聯(lián)系。電廠必須確保蒸汽溫度在220 ℃、壓力0.6 MPa以上,如發(fā)現(xiàn)溫度、壓力達(dá)不到要求時,主動聯(lián)系,并減少入料量。②干燥機(jī)壓力、溫度管理。干燥系統(tǒng)運(yùn)行人員關(guān)注并調(diào)節(jié)干燥機(jī)壓力及溫度,確保壓力0.38~0.5 MPa、溫度≥210 ℃,如溫度或壓力低于該值,則應(yīng)適當(dāng)減少入料量。

      3.3 煤泥存放規(guī)范

      ①煤泥入坪盡量不鏟傳。鏟傳的煤泥成團(tuán)成沱,即使外表陰干了,但里面依然很濕,會頻繁堵塞給料斗和干燥機(jī)。缺點(diǎn)是不鏟傳時,煤坪容量只有1 500 t左右。②處理煤泥先后有序、干濕搭配。每天到的濕料集中倒在靠近油脂庫房側(cè),風(fēng)干幾天后再處理;干料立即處理。在處理濕料時,適當(dāng)搭配干料,可有效提升效率。

      3.4 入料量規(guī)范

      ①實(shí)時觀察入料情況,控制入料量在18~22 t/h,干燥機(jī)頻率控制在28~32 Hz。②干燥機(jī)上端設(shè)置觀察口,并安裝紅外攝像頭,通過攝像頭實(shí)時觀察,發(fā)現(xiàn)料達(dá)到警戒位置,立即減少進(jìn)料量,如警戒位置附近無煤泥,則適當(dāng)增加進(jìn)料量。③發(fā)現(xiàn)干燥機(jī)電流波動小于其電機(jī)額定電流的2%~3%(意味著干燥機(jī)內(nèi)部開始堵塞),則立即減少入料量,并降低干燥機(jī)頻率,直至電流波動在規(guī)定范圍內(nèi),再恢復(fù)正常進(jìn)料。

      3.5 引風(fēng)機(jī)使用規(guī)范

      ①頻率調(diào)節(jié)。處理濕料時,引風(fēng)機(jī)頻率適當(dāng)升高,反之降低。發(fā)現(xiàn)干燥機(jī)攝像頭模糊不清時,增加引風(fēng)機(jī)頻率。②發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機(jī)出口未“冒煙”,或者干燥機(jī)入口處出現(xiàn)“冒煙”時,應(yīng)立即停機(jī)檢查引風(fēng)機(jī)或清理其管道。

      4 特殊情況處理

      4.1 干燥機(jī)堵塞處理

      ①立即停止進(jìn)料,將干燥機(jī)頻率調(diào)整至16~22 Hz。②打開干燥機(jī)前端進(jìn)氣。保持干燥機(jī)低頻運(yùn)行。③待開始大量出料,調(diào)整干燥機(jī)頻率至12 Hz。④出料完畢、電流恢復(fù)正常值后,恢復(fù)干燥機(jī)進(jìn)料。

      4.2 蒸汽溫度不達(dá)標(biāo)處理

      ①蒸汽溫度低于150 ℃時,停止進(jìn)料。②蒸汽溫度≥150 ℃,但≤220 ℃,將干燥機(jī)運(yùn)行頻率調(diào)整至15~18 Hz,入料量降低至12~14 t/h。

      4.3 入料螺旋或給料斗螺旋堵塞、壓死處理

      ①清理出上方多余的煤泥,并用水打濕清理不到的位置,再打開入料螺旋或給料斗螺旋,即可正常運(yùn)行。②當(dāng)進(jìn)行①操作后,螺旋仍打不開,則調(diào)節(jié)變頻器參數(shù),選擇反轉(zhuǎn)。待螺旋內(nèi)異物排出后,再恢復(fù)正轉(zhuǎn),即可恢復(fù)正常運(yùn)行。

      5 系統(tǒng)優(yōu)化

      5.1 皮帶電源改造

      目前824-826皮帶沿用的是原同華煤礦出煤皮帶,用渝陽煤礦的660 V電源,功率合計120 kW,每月因其跳電導(dǎo)致系統(tǒng)停3~5次,且存在嚴(yán)重的大馬拉小車現(xiàn)象。因此,可將其改為安電380 V供電,且將3個電機(jī)改為2個18.5 kW電動滾筒,可大大節(jié)約電量消耗。

      5.2 出料螺旋(806)改造

      當(dāng)干燥機(jī)堵塞后大量出料(約40~60 t/h)時,出料螺旋因螺旋滿而堵轉(zhuǎn)停機(jī),導(dǎo)致干燥機(jī)壓死。可通過增加出料螺旋出料口,增加其最大出料量,避免其堵轉(zhuǎn)導(dǎo)致的干燥機(jī)停機(jī)。

      5.3 分煤器及落煤筒改造

      加工一套“/”和一套“”型分煤器,并分別對應(yīng)皮帶兩側(cè)安裝溜煤管道?!啊毙头置浩骷捌淞锩汗艿老驴趯?yīng)一期煤坪,“/”型分煤器伸出煤坪外。日常使用“”型分煤器直接溜入電廠一期煤坪;特殊情況下使用“/”型分煤器,在其對應(yīng)的管道下口停一輛汽車,干燥產(chǎn)品沿其管道放至汽車上。

      5.4 干燥系統(tǒng)雙線運(yùn)行

      干燥受電廠限制較大,且在洗煤量大期間日處理量小于日煤泥產(chǎn)生量,而煤坪受限,會導(dǎo)致煤坪爆滿,甚至?xí)绊懴疵荷a(chǎn)。且當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,單線運(yùn)行無法保障正常洗煤生產(chǎn),因此可增加1臺干燥機(jī)。增加后,當(dāng)煤坪量少、日煤泥產(chǎn)生少時,干燥機(jī)一用一備;當(dāng)煤坪爆滿、日產(chǎn)生煤泥多時,2臺同時運(yùn)行;當(dāng)一臺干燥機(jī)出現(xiàn)問題,可使用另一臺。

      6 結(jié)語

      本文結(jié)合渝新公司金雞巖洗選廠干燥系統(tǒng)針對影響干燥系統(tǒng)運(yùn)行效率的原因進(jìn)行分析,并給出解決辦法,且進(jìn)一步提出優(yōu)化的方案,讓初接觸者能夠更快入手。

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