張科峰(煉油第一作業(yè)部1#常壓焦化裝置,新疆 庫(kù)車 842000)
塔河煉化1#延遲焦化裝置為常壓-焦化聯(lián)合裝置,加工原料為塔河劣質(zhì)稠油。工藝設(shè)計(jì)原油經(jīng)閃蒸罐(V1103)閃蒸后的閃底油進(jìn)常壓加熱爐升溫到360℃后進(jìn)常壓塔,閃頂氣至焦化分餾塔(T1102)。常頂油氣(125℃)經(jīng)常頂油氣空冷器(A1001A~D),常壓塔頂后冷器(E1005A/B)過(guò)冷到40℃進(jìn)入常頂回流罐(V1001)進(jìn)行油、氣、水分離,常頂油由常頂回流泵(P1001A/B)抽出后分為兩路:一路作為返回常壓塔,另一路作為石腦油產(chǎn)品出裝置。常一線油從第13塊或第15塊塔盤抽出,常二線從第31塊或第33塊塔盤抽出,兩路側(cè)線分別經(jīng)汽提塔汽提后生產(chǎn)普通柴油。常壓塔設(shè)置了一個(gè)中段回流,從第19 塊塔盤抽出,返回第16塊塔盤。常底油作為焦化的原料送至焦化部分。
常壓塔設(shè)備參數(shù)參見(jiàn)表1。
表1 常壓塔設(shè)備表
常壓塔物料平衡參數(shù)參見(jiàn)表2。
表2 常壓塔物料平衡表
根據(jù)生產(chǎn)安排,常一線生產(chǎn)航煤原料終餾點(diǎn)控制在255℃以下、閃點(diǎn)33℃~45℃之間,且常頂石腦油作為重整裝置原料干點(diǎn)控制需在178℃以下。從近三個(gè)月產(chǎn)品質(zhì)量分析結(jié)果來(lái)看,常頂及常一線產(chǎn)品質(zhì)量合格率呈下降趨勢(shì)。常壓塔差評(píng)合格率及流程分析參見(jiàn)表3、表4。
表3 常壓塔產(chǎn)品合格率
表4 常壓塔產(chǎn)品餾程分析表
從餾程來(lái)看,當(dāng)常一線閃點(diǎn)合格時(shí),常頂干點(diǎn)出現(xiàn)超178℃現(xiàn)象,當(dāng)常頂干點(diǎn)合格則常一線閃點(diǎn)出現(xiàn)低于33℃現(xiàn)象。主要反映在常頂油干點(diǎn)及常一線油閃點(diǎn)之間的平衡問(wèn)題。由于1#常壓焦化常壓塔塔頂產(chǎn)品主要有塔頂冷回流提供回流比來(lái)保證其精餾效果,出現(xiàn)此現(xiàn)象表明常壓塔頂分離精度不夠,常頂組分出現(xiàn)在常一線組分中造成常一線閃點(diǎn)降低。
常壓塔操作參數(shù)變化參見(jiàn)表5。從常壓塔操作數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看,常壓塔頂溫度呈下降趨勢(shì),常壓塔頂壓力上升,常壓塔頂回流量上升,在保證各側(cè)線產(chǎn)品質(zhì)量合格的前提下,需要更大的內(nèi)回流保證常壓塔頂產(chǎn)品的精餾效果。
表5 常壓塔操作參數(shù)對(duì)比
以2019年10月27日當(dāng)時(shí)操作數(shù)據(jù)為例,常壓塔反映的溫度梯度變化為例,常壓塔頂溫度106℃,冷回流溫度83℃,常壓塔頂回流量16t/h,常頂壓力0.09MPa,常一線抽出溫度164℃,常一線流量10t/h,常一線汽提塔液位43%,常一中流量116t/h?,F(xiàn)保證常頂石腦油干點(diǎn)控制需在178℃以下,需將常頂溫度控制在100℃至102℃之間。此時(shí)將常頂回流量緩慢從16t/h提高到17t/h,此時(shí)常頂溫度沒(méi)有變化,但常一線抽出溫度下降至160℃,常一線出裝置量增加0.5t/h,當(dāng)常頂回流量提高至19t/h時(shí),常頂溫度才開(kāi)始出現(xiàn)緩慢下降趨勢(shì)。從現(xiàn)象分析,常頂回流量由16t/h提高到17t/h,常頂溫度無(wú)變化,常一線抽出溫度下降流量上升,分析常頂回流量卻有增加,常一線抽出溫度下降,但常頂回流入塔后,常壓塔頂部?jī)?nèi)回流沒(méi)有與塔頂上升的氣相充分接觸,塔頂溫度沒(méi)有下降。當(dāng)常頂回流量提高到19t/h,
此時(shí)常頂溫度開(kāi)始緩慢下降,表明常頂回流入塔后,常壓塔頂部?jī)?nèi)回流與塔頂上升的氣相接觸換熱。判斷原因如下:(1)常壓塔頂部塔盤腐蝕,塔盤浮閥缺失,塔盤存在漏液現(xiàn)象。(2)塔內(nèi)氣液相負(fù)荷問(wèn)題,常壓塔頂部氣相負(fù)荷不足,造成塔頂塔盤漏液。
在2016年1#裝置檢修時(shí),裝置技術(shù)人員趁常壓塔人孔打開(kāi)之際,進(jìn)入常壓塔內(nèi)部進(jìn)行詳細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)常壓塔頂部的腐蝕情況嚴(yán)重,塔頂部分塔盤出現(xiàn)腐蝕脫落,塔盤浮閥腐蝕脫落。
此時(shí)常壓塔長(zhǎng)周期生產(chǎn)處于末期,計(jì)劃2020年初進(jìn)行檢修,不排除塔盤腐蝕情況。常壓塔塔盤腐蝕情況參加圖1。
圖1 常壓塔塔盤
常壓塔目前期運(yùn)行工況,對(duì)現(xiàn)有工況進(jìn)行核算。核算過(guò)程中,保持常壓塔的操作條件、各側(cè)線產(chǎn)品產(chǎn)率與實(shí)際運(yùn)行情況保持一致。常壓塔部分塔盤氣液相負(fù)荷參見(jiàn)表6。
表6 常壓塔塔盤氣液相負(fù)荷表
現(xiàn)有常壓塔第1 層到第6 層塔盤采用固閥塔盤,第7層至46層塔盤采用了條形浮閥。分別取其中氣液相負(fù)荷最大的第6層和第22 層塔盤進(jìn)行核算,核算結(jié)果參見(jiàn)表7。
表7 常壓塔塔盤水力學(xué)計(jì)算表
從目前工況下,特別在每個(gè)檢修周期的運(yùn)行后期,常頂石腦油干點(diǎn)經(jīng)常超過(guò)178℃。這是因?yàn)槌核蠈铀P未達(dá)到分離要求,較多的重組分未有效分離被帶到塔頂。為了控制常頂石腦油干點(diǎn),操作上采取了降低塔頂拔出率,增大回流比,增大中段回流抽出量等操作。
當(dāng)中段回流量為100~150t/h(設(shè)計(jì)值為55t/h)時(shí),第6層塔盤的液相負(fù)荷約為17635.7kg/h,氣相負(fù)荷約為29452.6kg/h,遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)值35682~40362kg/h及50787~55467kg/h。從表7中可以得出,第6層塔盤在目前運(yùn)行工況下塔盤漏液嚴(yán)重,從而可以推斷出第1 層到第5層固閥塔盤也存在漏液情況,導(dǎo)致上層塔盤分離效率低。
為解決塔內(nèi)氣液相負(fù)荷問(wèn)題,常壓塔頂部氣相負(fù)荷不足,造成塔頂塔盤漏液。對(duì)常壓塔進(jìn)行操作調(diào)整,參見(jiàn)表8。
通過(guò)降低常壓塔頂部壓力至0.06MPa,提高塔底汽提至0.9t/h等手段來(lái)提高塔頂氣相負(fù)荷并對(duì)常壓塔頂產(chǎn)品質(zhì)量間隔4h進(jìn)行分析,常壓塔頂部溫度變化情況參見(jiàn)表9。
表8 常壓塔操作參數(shù)的調(diào)整
表9 常壓塔頂部溫度變化情況
從調(diào)整常壓塔操作后分析來(lái)看,在保證常壓塔常一線質(zhì)量合格情況下常壓塔頂常頂油干點(diǎn)依然在178℃以上。
常頂回流:13.105t/h;常頂油出裝置:6.1313t/h;塔頂注水量:6t/h;含硫污水排除量:11.255t/h;表壓力0.054MPa;汽提蒸汽:1.17569t/h;脫后原油:227.69t/h;脫后原油含水:0.36%;塔頂回流含水:680.862μg/g。
進(jìn)常壓塔水量:
1.17569 +227.69×0.36%+13.105×680.862/106=2.0043t/h;
出常壓塔水量:
11.255 +(13.105+6.1313)×680.862/106-6=5.256t/h;
以進(jìn)常壓塔水量計(jì)算可得:
油氣摩爾流量:(13.105+6.1313)×1000/100=192.363 kMol/h;
水摩爾流量:2.0043×1000/18=111.35 kMol/h;
水的摩爾分?jǐn)?shù)為:111.35/(111.35+192.363)=0.36663;
水的分壓為:0.36663×(0.101+0.054)×1000=56.827kPa;
水露點(diǎn)核算:56.827kPa水蒸汽對(duì)應(yīng)露點(diǎn)84.57℃。
以出常壓塔水量計(jì)算可得:
油氣摩爾流量:(13.105+6.1313)×1000/100=192.363 kMol/h;
水摩爾流量:5.256×1000/18=292kMol/h;
水的摩爾分?jǐn)?shù)為:292/(292+192.363)= 0.603;
水的分壓為:0.603×(0.101+0.054)×1000=93.44kPa;
水露點(diǎn)核算:93.44kPa水蒸汽對(duì)應(yīng)露點(diǎn)97.74℃。
由以上兩種計(jì)算方法可見(jiàn),因水量估算存在較大差距,所得露點(diǎn)溫度相差也較大,在造成差距的因素未消除前,應(yīng)采用較保守的溫度控制策略,即控制塔頂溫度高于最高計(jì)算露點(diǎn)溫度。
塔頂溫度長(zhǎng)期偏低運(yùn)行,常頂回流溫度85℃長(zhǎng)期低于塔頂氣相的露點(diǎn)溫度97.74℃,初期冷凝區(qū)移至塔內(nèi),常壓塔塔頂部分的筒體、封頭及塔盤腐蝕嚴(yán)重。隨著每周期運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),頂層塔盤腐蝕加劇,從而導(dǎo)致這部分塔盤分離效率的降低,以至于繼續(xù)降低塔頂溫度來(lái)調(diào)節(jié)塔頂石腦油的干點(diǎn)。每個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)隨著運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),表現(xiàn)為回流比逐漸增加,塔頂溫度逐漸降低,石腦油產(chǎn)率逐漸下降,這與裝置的運(yùn)行狀況相吻合。
在常壓塔上層運(yùn)行工況不正常的起因證實(shí)后,結(jié)合常壓塔長(zhǎng)周期運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的腐蝕及結(jié)垢現(xiàn)象,進(jìn)一步對(duì)塔盤腐蝕及浮閥失效進(jìn)行進(jìn)一步分析,分析結(jié)果如下:
(1)塔河原油硫含量大約2%左右,酸值約為0.25mgKOH·g-1左右,密度950kg/m3左右;脫前鹽含量較高,通常在200~500mg NaCl/L范圍內(nèi),由于常壓系統(tǒng)電脫鹽運(yùn)行效果不好,脫后含鹽約8~10mgNaCl/L,含水約0.3~0.6wt%。原油經(jīng)過(guò)脫鹽脫水后,仍然有一部分氯化鈣、氯化鎂、氯化鈉等無(wú)機(jī)鹽類存在于脫后原油中,在適當(dāng)?shù)臏囟认?,氯化鈣、氯化鎂等會(huì)水解生成HCl。另外,由于原油的深度開(kāi)采,一些油田添加劑中含有的有機(jī)氯化物也會(huì)在一定條件下生成HCl。氯化氫和硫化氫在沒(méi)有液態(tài)水時(shí)對(duì)設(shè)備腐蝕很輕,或基本無(wú)腐蝕(如常壓塔頂部封頭及常頂餾出線氣相部位)。但在氣液相變部位,出現(xiàn)露水之后,則形成H2S-HCl-H2O型腐蝕介質(zhì),對(duì)設(shè)備造成嚴(yán)重腐蝕。致使常壓塔上層塔盤及受液盤結(jié)鹽造成上部精餾效果變差。
(2)常壓塔頂部塔盤壓板及固定螺栓因腐蝕及塔盤振動(dòng)磨損減薄,造成常壓塔塔盤腐蝕脫落。塔盤浮閥腐蝕減薄,在高氣流沖刷下脫落。常壓塔上層塔盤腐蝕脫落及浮閥腐蝕脫落失效,塔盤間氣液相分布嚴(yán)重不均,常壓塔上部精餾效果變差。
綜上所述,引起常壓塔產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)及操作不正常的主要原因是常壓塔頂部分離效果差,塔盤存在浮閥腐蝕脫落漏液的問(wèn)題。為解決這一部分問(wèn)題,可采取以下措施。
(1)做好裝置“一脫三注”工作,降低電脫鹽脫后鹽含量,必要時(shí)應(yīng)對(duì)電脫鹽改造。
(2)定期對(duì)常壓塔進(jìn)行在線水洗,清除塔盤上結(jié)鹽,減緩塔盤垢下腐蝕。
(3)為了減少常壓中段回流抽出量,使常壓塔塔頂分離負(fù)荷更均勻,增加運(yùn)行過(guò)程中調(diào)節(jié)的靈活性和可調(diào)性,增加頂循取熱。
(4)合理分配加工負(fù)荷,將能在閃蒸罐中頂部分離的組分盡可能在閃蒸罐分離,搞好常壓塔氣液相平衡,控制好塔內(nèi)2個(gè)回流比例,控制好塔頂壓力及冷回流量不大于13t/h,穩(wěn)定常一線抽出量,如常一線終餾點(diǎn)升高時(shí),不能只通過(guò)降低常一線抽出量來(lái)調(diào)節(jié),加重常壓塔頂負(fù)荷。