司海云
(山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)七一煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048400)
山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)七一煤業(yè)有限公司9109回風(fēng)順槽北部、西部為井田邊界,南部為9#北回風(fēng)大巷,東為實(shí)體煤。9109回風(fēng)順槽設(shè)計(jì)長度為1200m,巷道設(shè)計(jì)斷面規(guī)格為寬×高=4.2×2.4m,施工巷道掘進(jìn)煤層為9#煤層。9#煤層位于太原組中部K4灰?guī)r之上,煤層厚度1.56~1.72m,平均厚度1.64m,厚度變異系數(shù)11.92%,可采系數(shù)100%,煤層傾角-3°~ +5°,平均4°,結(jié)構(gòu)簡單,不含夾矸,普氏系數(shù)f=1~2,煤層賦存情況穩(wěn)定。9109回風(fēng)順槽沿9#煤層底板平行掘進(jìn),無偽頂,直接頂主要以炭質(zhì)泥巖為主,平均厚度為2.7m,基本頂主要以砂質(zhì)泥巖為主,平均厚度為8.7m。目前巷道已掘進(jìn)290m。
根據(jù)地測資料,9109回風(fēng)順槽掘進(jìn)至370m處揭露X0陷落柱,該陷落柱為橢圓形狀,其東西發(fā)育較長,南北發(fā)育較短,預(yù)計(jì)受影響范圍約30m,預(yù)計(jì)巷道過陷落柱期間頂板較破碎。
(1) 掘進(jìn)工藝。初步設(shè)計(jì)中9109回風(fēng)順槽采用綜合機(jī)械化掘進(jìn)施工工藝,掘進(jìn)機(jī)單茬掘進(jìn)深度為1.5m,一次性成巷,巷道掘進(jìn)后及時(shí)清理巷道內(nèi)煤矸石,然后對頂板及巷幫施工永久支護(hù)。
(2)支護(hù)工藝。初步支護(hù)設(shè)計(jì)中9109回風(fēng)順槽采用錨桿、錨索、金屬網(wǎng)、鋼帶進(jìn)行聯(lián)合支護(hù)。頂板每排布置5根長度為2.0m、直徑為18mm螺紋鋼錨桿,錨桿間排距為1.0m;頂板鋼帶采用長度為4.0m、寬度為0.2m鋼帶,鋼帶與錨桿配套使用,鋼帶與巷道走向垂直布置;頂板錨索采用長度為4.5m、直徑為17.6mm預(yù)應(yīng)力鋼絞線,每排布置2根,間距為2.0m,排距為3.0m。
(1)掘進(jìn)擾動影響。9109回風(fēng)順槽采用綜合機(jī)械化掘進(jìn)后,由于巷道空頂面積大,頂板支護(hù)不及時(shí),受巷道圍巖應(yīng)力影響,巷道掘進(jìn)后不穩(wěn)定頂板無法起到臨時(shí)承載作用,導(dǎo)致頂板出現(xiàn)下沉、破碎現(xiàn)象,不僅增加頂板永久支護(hù)施工難度,影響巷道成型率,而且威脅著巷道施工安全。
(2)頂板不穩(wěn)定。通過探測鉆孔發(fā)現(xiàn),9109回風(fēng)順槽揭露的X0陷落柱腔體內(nèi)主要為炭質(zhì)泥巖,且?guī)r體呈破碎狀,膠結(jié)穩(wěn)定性差,未能形成穩(wěn)定連續(xù)的塊巖,巷道掘進(jìn)后頂板極不穩(wěn)定,很容易發(fā)生頂板冒漏現(xiàn)象,威脅著巷道掘進(jìn)施工安全。
(3)支護(hù)難度大。由于過陷落柱期間頂板破碎、不穩(wěn)定,采用普通的錨桿(索)支護(hù)時(shí)支護(hù)體錨固端位于不穩(wěn)定巖體內(nèi),錨固效果差,造成支護(hù)失效現(xiàn)象嚴(yán)重,不能起到預(yù)期支護(hù)效果。
為了防止過陷落柱期間一次性成巷導(dǎo)致巷道頂板垮落,決定采用導(dǎo)硐分層爆破施工工藝。
(1)導(dǎo)硐分層爆破對施工巷道進(jìn)行分層掘進(jìn),先爆破下分層預(yù)留上分層,下分層掘進(jìn)后受巷道圍巖應(yīng)力影響,上分層巖體及巷道頂板產(chǎn)生塑性變形,使上分層出現(xiàn)局部垮落,從而對巷道設(shè)計(jì)頂板起到卸壓、保護(hù)作用。
(2)9109回風(fēng)順槽過陷落柱期間下分層斷面為寬×高=4.2×1.4m,預(yù)留上分層厚度為1.0m,下分層采用光面爆破施工工藝。下分層共計(jì)布置26個(gè)爆破鉆孔,其中掏槽孔4個(gè),深度為2.0m,輔助孔10個(gè),深度為1.8m,周邊孔12個(gè),深度為1.8m。每個(gè)炮孔裝藥量為600g,光面爆破深度為1.6m。如圖1所示。
圖1 過陷落柱期間分層爆破炮孔布置示意圖
(3)光面爆破后對分層上施工一排松動爆破孔,爆破孔施工在距頂板0.5m處且垂直煤壁布置,共計(jì)8個(gè)爆破孔,炮孔深度為1.2m,炮孔間距為0.5m。炮孔施工后每個(gè)炮孔裝藥量為300g,每次允許爆破炮孔數(shù)量為4個(gè),爆破進(jìn)度為1.0m。
(4)采用礦用乳化三級許可炸藥以及毫秒延期電雷管,光面爆破炮孔封孔深度不得低于0.8m,松動爆破炮孔封孔深度不得低于0.5m。
3.2.1 撞楔超前支護(hù)施工
(1)撞楔超前支護(hù)施工在巷道設(shè)計(jì)頂板位置,超前支護(hù)垂直煤壁布置。首先在指定位置采用YT-23型鑿巖機(jī)進(jìn)行支護(hù)孔施工,一排共計(jì)10個(gè)超前支護(hù)孔,孔間距為0.4m,鉆孔直徑為35mm,深度為3.0m。
(2)超前支護(hù)鉆孔施工完后,對鉆孔內(nèi)依次填裝錨固劑及鋼針。每個(gè)鉆孔兩支錨固劑,一支MSKC23/80超快型,一支MSK23/35快速型;鋼針長度為3.2m,直徑為30mm。填裝后采用手持式鉆機(jī)進(jìn)行錨固。
(3)錨固后在鋼針外露端安裝一根長度為4.0m、寬度為0.15m“M”型鋼帶將其與頂板進(jìn)行固定,巷道掘進(jìn)期間永久支護(hù)施工在超前支護(hù)下方,當(dāng)巷道掘進(jìn)2.5m后施工第二排超前支護(hù),以此類推,直至巷道完全過陷落柱。
3.2.2 永久支護(hù)工藝優(yōu)化
(1)大錨桿支護(hù)。為了提高錨桿錨固效果及屈服強(qiáng)度,將原頂板錨桿支護(hù)進(jìn)行優(yōu)化,采用左旋無縱筋螺紋大錨桿支護(hù),錨桿長度為3.5m,直徑為22mm。為了減少支護(hù)鉆孔對頂板擾動破壞,優(yōu)化后頂板每排布置4個(gè)錨桿,錨桿間排距為1.2m。
(2)JW型鋼帶支護(hù)。為了提高頂板支護(hù)斷面,避免集中應(yīng)力作用下鋼帶對頂板出現(xiàn)切頂破壞,將原頂板鋼帶更換為“JW”鋼帶。鋼帶長度不變,寬度為0.35m,在鋼帶上均勻焊制4個(gè)圓孔,孔間距為1.2m,鋼帶與大錨桿配套使用。
(3)恒阻錨索支護(hù)。通過對陷落柱頂板施工窺視孔發(fā)現(xiàn),在頂板往上5.7m處為穩(wěn)定巖層,單層厚度為5.9m,巖體單向抗壓強(qiáng)度為78MPa。所以為了提高錨索對頂板圍巖松動圈懸吊作用,以及錨索支護(hù)強(qiáng)度,將原頂板錨索更換為恒阻高預(yù)應(yīng)力錨索。恒阻錨索長度為7.0m,直徑為21.6mm,每排施工兩根,錨索間距為2.5m,排距為3.6m,錨索外露端安裝一根長度為0.8m、寬度為0.30m“JW”型鋼梁。如圖2所示。
圖2 9109回風(fēng)順槽過X0陷落柱聯(lián)合支護(hù)斷面圖
3.2.3 施工注漿錨棚支護(hù)
為了進(jìn)一步提高陷落柱處頂板巖體穩(wěn)定性,減少頂板鉆孔數(shù)量,實(shí)現(xiàn)錨桿、注漿同步進(jìn)行以及提高鋼棚支護(hù)強(qiáng)度,巷道掘進(jìn)后決定安裝注漿錨棚。
(1)支護(hù)結(jié)構(gòu)。注漿錨棚主要由鋼棚、注漿錨桿等組成。鋼棚為矩形斷面,斷面規(guī)格為寬×高=4.2×2.4m,鋼棚主要由兩根U29型棚腿和一根JW型頂梁組成。其中JW型頂梁長度為4.0m,寬度為0.35m,頂梁上焊制三個(gè)直徑為35mm圓孔,孔間距為1.8m。注漿錨桿長度為3.0m,直徑為30mm,注漿錨桿兩側(cè)各均勻焊制5個(gè)圓孔,孔間距為0.5m,第一個(gè)孔距錨桿端頭距離為0.2m,最后一個(gè)孔距錨桿底端距離為0.8m。
(2)施工順序。施工鉆孔(三個(gè))→錨注注漿錨桿→安裝“JW”型頂梁→安裝棚腿→注漿。
(3)施工工藝:① 首先采用MT-130錨索鉆機(jī)在頂板施工三個(gè)鉆孔,其中中部鉆孔垂直頂板布置,兩幫側(cè)鉆孔與巷道兩幫夾角為75°。② 注漿鉆孔施工完后對鉆孔依次填裝錨固劑及注漿錨桿。錨桿錨固長度控制在0.5~0.8m范圍內(nèi),中部錨桿垂直頂板布置,兩側(cè)錨桿成75°夾角布置。③ 錨桿錨固后,在錨桿外露端安裝一根“JW”頂梁,并進(jìn)行預(yù)緊。④ 頂梁安裝后采用卡纜依次安裝兩個(gè)棚腿,棚腿安裝時(shí)必須保證具有較強(qiáng)的支撐作用力。鋼棚安裝間距為1.2m,在相鄰兩架鋼棚之間采用三組拉桿進(jìn)行聯(lián)鎖保護(hù)。⑤ 錨桿錨固后,向錨桿內(nèi)注入水泥砂漿,注漿壓力控制在0.5~1.2MPa范圍內(nèi),固結(jié)松散的頂板,提高其整體性。
4月11日9109回風(fēng)順槽揭露X0陷落柱,截至4月19日施工巷道完全過陷落柱。過陷落柱掘進(jìn)工藝優(yōu)化后,過陷落柱期間平均掘進(jìn)速度達(dá)3.2m/d,采用聯(lián)合支護(hù)工藝后,過陷落柱期間巷道頂板未出現(xiàn)破碎、冒落,頂板支護(hù)失效率降低至2%以下,保證巷道成型及施工安全,取得了顯著成效。