屈猛 熊慶遲
關鍵詞:座圈 加工 刀痕 崩刀 座圈材質(zhì)成分
1 座圈工藝
缸蓋是發(fā)動機的重要部件,其座圈在缸蓋做功中起著重要作用,座圈與氣門配合直接影響發(fā)動機功率、油耗及性能[1-3]。目前座圈主要是由粉末金屬材料燒結壓制而成,具有高硬度、耐高溫、耐磨損的特性,以保證其在高溫環(huán)境下能穩(wěn)定工作。座圈自有特性導致其在加工時容易出現(xiàn)刀具崩刃和刀具耐用度低等問題,為此,本文針對刀具加工座圈常見問題進行了分析和改進。
2 問題現(xiàn)狀
某主機廠加工缸蓋采用刀片裝配可調(diào)式刀具精鉸進、排氣座圈,目前主流的座圈加工工藝分為粗加工和精加工,粗加工刀具(如圖1 所示)加工座圈大部分余量及導管底孔的導向孔,保證設備節(jié)拍。精加工刀具為長柄刀桿,先加工導管底孔,再加工座圈55° \60°及45°密封面(如圖2 所示),45°密封面由于材料本身硬度問題,頻繁出現(xiàn)刀片崩刀導致座圈密封面出現(xiàn)刀痕和臺階質(zhì)量問題(如圖3 所示)。
團隊統(tǒng)計了1 月-10 月段座圈刀片崩刀次數(shù)及每月座圈返修數(shù)量,崩刀刀具加工壽命平均為80 件,每次崩刀會產(chǎn)生返修零件,每次崩刀后都需要追溯隔離并進行返修,嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制。
如果對座圈的加工質(zhì)量不加以控制,那么有刀痕的座圈就會造成發(fā)動機壓縮比不足,影響排放或者功率降低,發(fā)動機抖動等潛在失效風險,對客戶的滿意度有很大的影響。嚴重情況下,可能導致售后拉回,更會影響企業(yè)的品牌價值。因座圈加工質(zhì)量難控制,各座圈供應商目前都缺乏有效的解決措施,所以座圈加工也成為了各主機廠的瓶頸工位。
3 原因分析
為解決座圈刀痕質(zhì)量問題,團隊通過收集大量的基礎數(shù)據(jù)進行分析:
3.1 人員因素
崩刀大多發(fā)生在過程,并非出現(xiàn)在換刀首件,說明刀片在裝上機床時狀態(tài)可以,與人員操作無直接關系。
3.2 設備因素
統(tǒng)計生產(chǎn)線4 臺機床發(fā)生次數(shù),并檢查機床加緊壓力、主軸跳動、拉刀力,結果顯示4 臺機床崩刀發(fā)生頻次吳明顯差異,檢查機床相關參數(shù)合格,與設備無直接關系。
在刀具選擇上,目前公司多家工廠均采用同樣的刀片,檢查刀具調(diào)刀標準文件及調(diào)刀尺寸無異常,通過統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)崩刀問題發(fā)生在刀片各個壽命區(qū)間,且修磨刀片與新刀片發(fā)生概率相當,與刀片無直接關系。
3.3 座圈因素
通過檢測座圈硬度、金相及成分均符合圖紙要求,與座圈無直接關系。
3.4 工藝因素
主機廠多家基地車間均采用相同的工藝以及刀具進行加工,試用不同加工參數(shù),對崩刀問題無改善;統(tǒng)計4 臺機床切削液溫度及壓力正常,機床監(jiān)控無報警。切削濃度未出現(xiàn)超差,提高切削液濃度驗證無明顯的改善。
基本排除人員、設備刀具、物料原因?qū)е卤赖?,團隊計劃通過刀片、座圈材料的優(yōu)化解決刀具崩刀問題。
4 措施驗證
團隊計劃通過不同的刀片供應商驗證對座圈切削是否有所改善,使用供應商W、供應商Z、供應商T 以及供應商M 四個供應商進行驗證,結果如下(如表1 所示),其他供應商刀片無法有效改善座圈崩刀情況。
團隊通過切削液及加工參數(shù)優(yōu)化,改善崩刀情況,分別做了多組驗證:a、刀片、座圈供應商、加工參數(shù)不變情況下,提升切削液濃度,驗證崩刀改善,無改善;b、刀片、座圈供應商、切削液濃度不變情況下,優(yōu)化刀具參數(shù)提高進給量、降低進給量,驗證崩刀改善,無改善,通過驗證發(fā)現(xiàn)切削液濃度及刀具加工參數(shù),無法改善座圈崩刀情況。
團隊統(tǒng)計分析崩刀座圈的相關工藝要求,發(fā)現(xiàn)崩刀座圈尺寸均符合工藝要求(如表2所示),比崩刀座圈與正常零件座圈金相(如圖4 所示),并無差異,而且分析檢測座圈化學成分,排氣座圈成分、進氣座圈均在合格范圍內(nèi)。
通過研究座圈材質(zhì)成分作用,決定驗證在圖紙要求范圍內(nèi)增加機加工助劑以提高切削性能,添加原則為機加工助劑不能影響材料的尺寸及力學性能,團隊決定在座圈材料圖紙標準范圍內(nèi),微調(diào)化學成分,增加硫化物:硫化錳(MnS),硫化鐵(FeS),二硫化鉬(MoS2),改善座圈的機加工切削性能。
為確認座圈增加硫化物后,相關的尺寸、力學性能不受影響,團隊對新添加了硫化物的座圈進行密度、硬度、金相組織、化學成分測試,結果均在合格范圍。進行座圈耐磨性測試,結果如下(如表3、圖5 所示)
測試說明:藍色為試驗前密封帶數(shù)據(jù),紅色為試驗后密封帶數(shù)據(jù),推定磨損量計算公式為:X=(L2-L1)/(1/tgα+1/tgβ),單位mm;其中X 表示磨損量,L1表示試驗前密封帶寬度,L2 表示試驗后密封帶寬度,α 表示內(nèi)圓與密封面角度,β 表示端面與密封面角度。
5 成果展示
經(jīng)過驗證3 輪進排氣座圈增加硫化物驗證,加工未出現(xiàn)座圈崩刀問題,且座圈相關尺寸,泄漏及刀具磨損情況均未出現(xiàn)異常,刀具能到達壽命下刀。團隊收集加工座圈泄露數(shù)據(jù)(如圖6 所示)數(shù)據(jù)穩(wěn)定,且明顯優(yōu)于正常未添加硫化物座圈加工的泄露尺寸。
驗證結論:增加硫化物后,有助機加工切削性能。
6 改善座圈加工的其他經(jīng)驗分享
由于座圈材料的特殊性,加工控制難度較大,在保持刀具及機床穩(wěn)定性的同時,座圈本身質(zhì)量控制也相當重要,以下是根據(jù)制造經(jīng)驗總結的座圈制造工藝中的控制要點及失效模式(如表4 所示),后續(xù)團隊問題解決中提供幫助。
7 結束語改善座圈加工的其他經(jīng)驗分享
通過對座圈成分的優(yōu)化分析,并基于刀具加工進行了改進。通過實際驗證,這種改善有效解決座圈加工崩刀產(chǎn)生刀痕問題,對生產(chǎn)線的的效率、成本、質(zhì)量提升具有重大意義。