杜文青 李燕
摘 要:大中型煙氣制酸轉(zhuǎn)化工序,系統(tǒng)開(kāi)車(chē)時(shí),轉(zhuǎn)化器催化劑升溫加熱方式常用天然氣加熱爐加熱、直接電加熱爐加熱兩種方式。采用電加熱方式,操作簡(jiǎn)便、升溫速度易控、故障率較低,能有效保證系統(tǒng)的正常啟運(yùn)及現(xiàn)場(chǎng)污染源的治理。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)化器;催化劑 ;煙氣;電加熱爐; 操作簡(jiǎn)便 ; 易控 ; 污染治理
大中型煙氣制酸煙氣制酸轉(zhuǎn)化工序采用了五段“3+2”或“3+1”雙接觸工藝,“Ⅲ、Ⅰ-Ⅴ、Ⅳ、Ⅱ”或““Ⅲ、Ⅰ-Ⅳ、Ⅱ”換熱流程。煙氣自冶煉系統(tǒng)經(jīng)凈化洗滌、電除霧處理干燥塔干燥吸收后,通過(guò)SO2風(fēng)機(jī)輸送至轉(zhuǎn)化系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)換熱依次進(jìn)入轉(zhuǎn)化器一段、二段、三段催化劑層,SO2在催化劑催化作用下94-95%轉(zhuǎn)化為SO3,至干吸工序的一吸塔吸收,煙氣與98%硫酸逆流接觸,SO3被濃硫酸吸收,未吸收的SO2氣體,再經(jīng)換熱進(jìn)入轉(zhuǎn)化器的第四、五段或第四段催化劑進(jìn)行第二次轉(zhuǎn)化,總轉(zhuǎn)化率達(dá)到99.8%以上。轉(zhuǎn)化后的SO3氣體,經(jīng)換熱后至二吸塔吸收,SO3被98%硫酸吸收,吸收后的尾氣經(jīng)脫硫裝置脫硫后達(dá)標(biāo)排放。在制酸系統(tǒng)新建后投運(yùn)前或長(zhǎng)時(shí)間停車(chē)后系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí),需使用開(kāi)工爐加熱設(shè)備對(duì)空氣加熱后,利用熱空氣對(duì)轉(zhuǎn)化器催化劑升溫,待催化劑達(dá)到轉(zhuǎn)化條件即催化劑溫度430℃左右時(shí),通入SO2煙氣進(jìn)行煙氣的轉(zhuǎn)化吸收。
轉(zhuǎn)化器催化劑開(kāi)工常用加熱方式主要為天然氣加熱爐加熱、電加熱爐加熱兩種方式。1.天然氣加熱爐采用燃?xì)鉄犸L(fēng)爐,提供熱風(fēng)給預(yù)熱器進(jìn)行熱交換,所產(chǎn)生出口煙氣溫度為650-800℃(可調(diào))通過(guò)熱風(fēng)爐與空氣熱交換后產(chǎn)生≥500℃熱空氣再進(jìn)入轉(zhuǎn)化器內(nèi)升溫。為制酸生產(chǎn)轉(zhuǎn)化工段供轉(zhuǎn)化器開(kāi)車(chē)所需提供熱空氣之用??刂葡到y(tǒng)采用熄火報(bào)警控制器、數(shù)字顯示溫度儀、及溫度傳感器、只須分別按下“啟動(dòng)”按鈕,便可實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)啟動(dòng)、自動(dòng)點(diǎn)火,供氣、送風(fēng)、熄火立即發(fā)出熄火報(bào)警信號(hào),并延時(shí)停風(fēng)。溫度可根據(jù)用戶需要,在所需范圍內(nèi)設(shè)定,且在設(shè)定值內(nèi)控制。熱風(fēng)爐燃燒所產(chǎn)生的火焰溫度在二次風(fēng)摻冷風(fēng)的均勻摻混下降到650℃—800℃可調(diào)的燃?xì)鈴某隹诖党觯M(jìn)入預(yù)熱器進(jìn)行熱交換。燃燒氣體通過(guò)熱風(fēng)爐系統(tǒng)燃燒后所產(chǎn)生的熱空氣從熱交換器下部進(jìn)入空氣加熱器管程,與干燥初殼程內(nèi)空氣進(jìn)行遞流熱交換,燃燒氣體從空氣加熱器的頂部煙囪排入大氣,殼程空氣經(jīng)過(guò)熱交換后進(jìn)入轉(zhuǎn)化器內(nèi)加熱催化劑。2.電加熱爐一般為上開(kāi)式、側(cè)開(kāi)式兩種,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)安裝位置及檢修進(jìn)行確定。其殼體主材質(zhì)為Q235-B,電熱絲材質(zhì)0Gr25Al5 ,絕緣骨架采用高鋁鎂絕緣材料,密封件材料為硅橡膠材質(zhì),白鋼石墨,保溫材質(zhì)為高鋁鎂輕質(zhì)保溫磚,爐體外壁平均溫度≤55℃。其控制單元可根據(jù)需要制做成80-240KW的范圍,可通過(guò)PLC根據(jù)轉(zhuǎn)化升溫期間溫度的需求,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)/手動(dòng)投運(yùn)電爐組數(shù)。其具有操作方便、升溫速度易控、故障率較低等優(yōu)點(diǎn)。
設(shè)備運(yùn)行操作對(duì)比:1.天然氣加熱爐對(duì)轉(zhuǎn)化器自冷態(tài)或熱態(tài)升溫,均須按升溫曲線,對(duì)轉(zhuǎn)化器一段、四段催化劑逐步加熱至轉(zhuǎn)化溫度。天然氣加熱時(shí),其熱風(fēng)爐、換熱器自冷態(tài)開(kāi)始點(diǎn)爐升溫,初始升溫期溫度驟升,熱風(fēng)爐及換熱器殼體與耐火層材料膨脹系數(shù)差異,極易造成換熱器耐火層脫落,設(shè)備殼體、花板等易變形,甚至拉裂,在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生煙氣泄漏易造成環(huán)境污染。2.電加熱爐安裝在煙氣管線上,直接對(duì)煙氣進(jìn)行加熱,無(wú)需再次換熱,電加熱溫度與煙氣溫度同步上升,避免了溫度驟升或驟降造成設(shè)備殼體變形、拉裂等現(xiàn)象。
實(shí)際應(yīng)能效對(duì)比:1.天然氣加熱爐通過(guò)熱交換器換熱后加熱轉(zhuǎn)化器催化劑,在系統(tǒng)開(kāi)車(chē)時(shí),其操作、控制系統(tǒng)故障較為頻繁;另外,在轉(zhuǎn)化升溫至后期,轉(zhuǎn)化器一段催化劑加熱至410℃左右時(shí),升溫速度緩慢,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)升溫時(shí)間延長(zhǎng),造成相應(yīng)配套煙氣制酸系統(tǒng)、冶煉系統(tǒng)設(shè)備處于負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)40萬(wàn)噸硫酸生產(chǎn)線轉(zhuǎn)化催化劑升溫,平均每次消耗天然氣為49032Nm3,天然氣單價(jià)按1.9元Nm3計(jì)算,天然氣消耗費(fèi)用93160元。2.采用電加熱方式升溫,消耗電量為215040KW.h,電單價(jià)按0.37元/KW.h計(jì)算,消耗費(fèi)用為79564元,消耗費(fèi)用略有降低。另外,生產(chǎn)系統(tǒng)的正常投運(yùn),總體生產(chǎn)成本將有很大的降低。
投運(yùn)后環(huán)保方面對(duì)比:1.天然氣加熱系統(tǒng),在接煙氣操作時(shí),因轉(zhuǎn)化器催化劑溫度調(diào)整困難,經(jīng)轉(zhuǎn)化吸收煙氣SO2濃度偏高,造成后續(xù)尾氣脫硫系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間超狀態(tài),甚至可能出現(xiàn)尾氣超標(biāo)現(xiàn)象。同時(shí),換熱器殼體、花板等易變形、拉裂,造成煙氣泄漏,存在較大的環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)。2.電加熱方式升溫,電加熱爐溫度控制調(diào)整便捷、可控,能夠保證設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定,其專(zhuān)用的密封原件,避免了煙霧氣泄漏現(xiàn)象。同時(shí),轉(zhuǎn)化一層、四層催化劑溫度可控,接煙氣時(shí),能在短時(shí)間內(nèi)拉升轉(zhuǎn)化各段的催化劑溫度,減緩對(duì)尾氣脫硫系統(tǒng)時(shí)間超負(fù)荷現(xiàn)象,能有效降低環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。
結(jié)束語(yǔ):
煙氣制酸系統(tǒng)開(kāi)工時(shí)轉(zhuǎn)化器催化劑采用電加熱方式,因早期技術(shù)不成熟配置功率較小,只在小規(guī)模制酸系統(tǒng)使用。隨著技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)開(kāi)工電加熱功率配置不斷提升,在大規(guī)模制酸系統(tǒng)應(yīng)用較為廣泛。因此,采用電加熱方式對(duì)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)開(kāi)工時(shí)系統(tǒng)的啟運(yùn)及現(xiàn)場(chǎng)污染源的治理具有深遠(yuǎn)的意義。
參考文獻(xiàn):
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作者簡(jiǎn)介:
杜文青(1972.),男,副高級(jí)工程師,從事設(shè)備管理工作.
(青海銅業(yè)有限責(zé)任公司? 青海 西寧? 811600)