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      解決PVD 套鉻不良品新工藝

      2020-03-15 07:55:10陳華輝
      中國金屬通報 2020年23期
      關(guān)鍵詞:臟污啞光水漬

      陳華輝

      (廈門建霖健康家居股份有限公司,福建 廈門 361000)

      1 現(xiàn)狀分析

      啞光鎳-拉絲-PVD 課套鉻-PVD 工序,訂單量大主要客戶為國際頂尖品牌客戶,訂單量已上升PVD 課產(chǎn)能負(fù)荷的70%~80%。而臟污、白點、水漬、手印等嚴(yán)重困擾著啞光PVD 行業(yè)一次良品率的提升,良品率只有40%~50%,更低的只有10%,良品率過低制約PVD 作業(yè)制程的改良進(jìn)程。

      2 臟污、白點、水漬、手印不良原因分析

      2.1 白點

      主要分布在產(chǎn)品滯水面上,且滯水面上最容易在沉降面產(chǎn)生麻點,形成后易吸入空氣中或藥水中的有機(jī)物或者無機(jī)物等,然后經(jīng)過烘烤再慢慢吐出形成有機(jī)斑,經(jīng)過拉絲高溫后表面形成難以去除的鈍化膜,正常的電解及除油仍不能去除,故套鉻后形成灰白色的斑點,而下水位經(jīng)烘烤或者切水后由于受重力向下作用縫隙內(nèi)有機(jī)物或者無機(jī)物會更容易排出,如果產(chǎn)品會掛水則形成水漬。

      2.2 水漬

      形成位置有兩道,一道為電鍍電鍍線半光后表面下水位積水部位烤干后形成沉積,形成過程分析如下:啞半光表面粗糙比表面積較大,易吸附半光鎳槽中有機(jī)添加劑或者分解物和無機(jī)污染物,水洗時因表面具有較強(qiáng)的吸附能力,正常水洗清洗不掉,表面中的水洗水及吸附有機(jī)無機(jī)的殘留物,隨重力作用及烤箱烘烤后慢慢下沉集中至產(chǎn)品下部位,形成水圏。

      第二道為套鉻線后水漬不良基本形成掉膜不良等結(jié)合力差PVD 不良現(xiàn)象。

      2.3 臟污、手印

      套鉻前形成手印,半光下掛至拉絲前形成,經(jīng)過拉高溫后形成頑固的致密的氧化膜,至前處理除油,電解除油,電解除油電解活化均不能把該氧化膜去除,導(dǎo)致套鉻后形成水印形狀的發(fā)白不良,或者上掛前用手接觸了拉絲產(chǎn)品,而現(xiàn)有工藝不能去除,形成該手印不良。

      2.4 可能原因分析

      2.4.1 白點形成可能原因

      (1)上水位電鍍槽內(nèi)毛刺顆粒不良只導(dǎo)致。

      (2)可能為空氣中密度大于空氣密度的酸霧沉積導(dǎo)致形成在產(chǎn)品的上水位上。

      (3)可能為表面粗糙內(nèi)藏有機(jī)或者無機(jī)物,慢慢吐出,經(jīng)拉絲后更難去除。

      2.4.2 水漬形成可能原因

      (1)后處理水洗方式不正確不能洗掉產(chǎn)品表面的藥水殘留物。

      (2)后處理清洗水水質(zhì)不良。

      2.4.3 手印、臟污形成可能原因

      (1)可能電鍍線下掛時手套或者手臟接觸產(chǎn)品。

      (2)可能拉絲人員沒有及時更換手套導(dǎo)致與產(chǎn)品接觸形成臟污。

      (3)手印部分在套鉻線電解除油不能去除,油能力不足。

      3 驗證

      3.1 針對白點驗證方法

      (1)驗證一:取***本體作為實驗對象,因該產(chǎn)品沉降面大且易形成水漬。電鍍線水洗后進(jìn)入烤箱前采用布套封起,杜絕空氣中的酸霧沉降產(chǎn)品表面,視有無白點,該產(chǎn)品分兩種拉絲方法,一個是輕拉,一個是重拉,比對白點形成的比例。若有說明產(chǎn)品在烤箱烘烤過程,空氣中酸霧不對產(chǎn)品上水位產(chǎn)生影響。若沒有說明產(chǎn)品在烘烤階段空氣中的酸霧等其它雜質(zhì)顆粒氣體會對產(chǎn)品上水位產(chǎn)生影響。

      (2)驗證二:采用***本體作為實驗對象,改變上掛方式去除滯水面,在化學(xué)鎳水洗后出槽改變裝掛方式,采用倒掛作一掛,到各槽水洗活化時用手動作業(yè),確保無任何顆粒形成,進(jìn)行烘烤。實驗結(jié)果:

      表1 白點驗證結(jié)果

      說明:

      包布仍有白點說明從電鍍線下料區(qū)到品檢線之間的空氣中的酸霧不是影響現(xiàn)在白點的主要原因。

      包布仍有白點說明從電鍍線下料區(qū)到品檢線之間的空氣中的酸霧不是影響現(xiàn)在白點的主要原因?;瘜W(xué)鎳后產(chǎn)品A 面朝下轉(zhuǎn)掛結(jié)果白點減少一半,說明上水位的另一影響因素顆粒存在可能性。

      (3)驗證三:采用高除銹活化去除表面頑固鈍化點。①實驗?zāi)康模航?jīng)該工序處理后前道帶過來的手印或者白點能得以清除。②工藝流程:除臘---電解除油---電解活化---鉻前活化——套鉻,說明:工藝應(yīng)用在電解活化槽中,特點強(qiáng)力除銹功能,用以去除手印及白點經(jīng)拉絲高溫處理后形成頑固鈍化膜。工藝設(shè)計處理原理:鈍化膜經(jīng)除臘處理泡軟+電解除油加固破壞鈍化膜結(jié)構(gòu)+強(qiáng)力除銹電解浸蝕用以徹底去除表面的頑固鈍化膜。

      M-629 浸泡式酸鹽 產(chǎn)品編號:#113001 供應(yīng)商:*****③實驗結(jié)果:采用以上的工藝針對前道產(chǎn)生的手印能夠完全清除干凈,且套鉻后不存在手印問題。批量生產(chǎn)實驗:

      表2 兩次實驗對手印或者白點清除情況

      實驗(1)(2)結(jié)果說明:

      新制程手印馬上拉絲馬上套鉻可以把手印去除。

      產(chǎn)品手印拉絲經(jīng)放置后無法去除,體現(xiàn)在生產(chǎn)該產(chǎn)品時,有時批量全部手印,有時沒有手印的現(xiàn)象。

      新舊流程均不能把表面已形成的臟污手印去除,藥水腐蝕能力待進(jìn)一步提升。d、拉絲人員或者下掛人員與產(chǎn)品接觸人員防護(hù)措施不足。

      (4)實驗四:采用高腐蝕藥水對表面有水跡的產(chǎn)品進(jìn)行處理后套鉻。

      取套鉻100%水跡的***本體拉絲后套鉻。對比(圖略)說明:鉻黃產(chǎn)品不導(dǎo)電時在鉻槽中浸泡拉絲表面鎳層被浸蝕,且浸蝕鍍層剛好去除了水漬,套鉻后成良品,表明套鉻前采用強(qiáng)腐蝕藥水對表面進(jìn)行活化浸蝕的方向是正確的。

      3.2 針對手印臟污驗證方法

      (1)驗證一:電鍍線下掛時不戴手套,用手抓并作上記號,拉絲輕重兩種,套鉻后視手印是否還存在標(biāo)記位置。

      (2)驗證二:拉絲時用不帶手套只接手抓產(chǎn)品拉絲,分拉絲輕重兩種,套鉻后視手印是否還存在標(biāo)記位置。

      (3)驗證三:套鉻上掛時用手直接接觸產(chǎn)品然后在手印的位置標(biāo)記起來,套鉻后視手印是否還存在標(biāo)記位置。

      實驗結(jié)果:以上實驗說明現(xiàn)有的套鉻前處理藥水對手印處理能力有限,不能去除套鉻前各工序產(chǎn)生的手印。取手印比例出現(xiàn)頻率最高的產(chǎn)品進(jìn)行驗證5#壓柄:

      表3 PVD 制程改善前與改善后的產(chǎn)品合格情況

      3.3 針對水漬驗證方法

      3.3.1 實驗一:采用***本體作為實驗對象

      電鍍線啞光后處理增加活性碳過濾水洗,純水再生系統(tǒng)過濾器更換濾芯,同時水洗增加超音清洗至少4MIN 清洗時間,陰陽離子樹脂交換系統(tǒng)清洗后第二天開始作實驗,另在作倒數(shù)第二道純水清洗時加一道超純水噴淋清洗。

      說明:改善后水洗制程實際設(shè)備未能達(dá)到預(yù)期的效果,實驗出來的數(shù)據(jù)未能完全反應(yīng)出實驗制程設(shè)計的結(jié)果。實驗跟蹤數(shù)據(jù)顯示***本體水跡仍存在。

      3.3.2 實驗二:啞光及半啞光表面使用切水劑后對比套鉻后水漬形成狀況實驗

      說明:水漬白點去除有三個方法能夠?qū)崿F(xiàn):第一種是使用切水劑馬上拉絲過程不停留。

      第二種使用切水劑只用汽吹不烘烤,馬上拉絲。第三種使用切水劑且啞半光光澤調(diào)微亮至半啞光,正常烘烤可放置2.5 天。

      表4 產(chǎn)品出現(xiàn)白點、臟污、手印、水漬情況時改善前與后的流程變更

      3.3.3 實驗三:針對實驗二半啞光切水劑實驗良好效果作更大批量生產(chǎn)實驗

      說明:解決水漬白點的方案三可行,且可實現(xiàn)批量生產(chǎn)和適合我們現(xiàn)有制程生產(chǎn)。

      4 結(jié)論

      根據(jù)以上實驗驗證數(shù)據(jù)及結(jié)論總結(jié)如下:

      (1)白點水漬不良解決方案。

      (2)啞光光劑調(diào)整為半啞光:整平劑不加水消耗量為120ML/KAH;晶體細(xì)化劑:濕潤劑:水=1:0.1:2.9 消耗量為150ML/KAH。

      (3)半啞光后水洗采用:切水劑10ML/L,三天更換一次,平時不補(bǔ)加。

      圖1 PVD 制程改善前與改善后流程圖

      (4)拉絲采用新制拉絲輪可確保光澤符合品保要求,(含砂量5%~7%)。

      (5)中間停頓天數(shù)以現(xiàn)有數(shù)據(jù)不得超過2.5 天。

      4.2 針對臟污手印不良

      電鍍線下掛,拉絲,套鉻上掛,套鉻轉(zhuǎn)掛,均使用內(nèi)橡膠手指套外棉手套或者紗手套。以上方案是解決半光至套鉻前白點、臟污、手印、水漬的解決方法。通過以上方案提升半啞光至套鉻間的一次良品率,流程變更為。

      減少了預(yù)烘烤烤箱2 個及長達(dá)24m 寬1.4m 的臥式烤箱及各工序的多次交叉打架搬運(yùn),取消了長10m 寬2.4m 龍門式清洗線,整個PVD 車間規(guī)劃作了一次革命,節(jié)能減排、提升車間空間利用率,生產(chǎn)效率更高,周期大大縮短等效果。

      5 效益

      (1)取消預(yù)烘烤烤箱設(shè)備減少投資20 萬。(2)空間用來作立式烘箱放置位置位及龍頭上掛區(qū),空間節(jié)約200 平米,約合200*15*12=3.6 萬。(3)前道半光臟污減少對直接推行物料快速移轉(zhuǎn)的影響,PVD日清日結(jié)提供基礎(chǔ),及為省人并提升人均產(chǎn)值提供必備條件。

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