張洪偉(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司甲醇項目于2008年建成投產(chǎn),甲醇精餾系統(tǒng)技術(shù)工藝是以煤制氣為原料合成粗甲醇,經(jīng)預(yù)精餾塔、加壓精餾塔和常壓精餾塔分離后得到精甲醇的新節(jié)能型三塔工藝流程開發(fā)的。設(shè)計生產(chǎn)能力50 萬噸/年精甲醇,產(chǎn)品質(zhì)量符合美國聯(lián)邦A(yù)A 級標準(O-M-232M),操作彈性50~125%。生產(chǎn)時間8000小時/年。
2019.8 對常壓塔進行改造:將提餾段填料更換為塔板,設(shè)置側(cè)線采出口,將乙醇從常壓塔側(cè)線采出。改造后裝置運行后發(fā)現(xiàn)常壓塔壓差高,產(chǎn)品乙醇含量高。改造后的流程如下圖所示。
粗甲醇經(jīng)過充分的預(yù)熱處理后進入到預(yù)精餾塔中,位于塔頂部的氣相將粗甲醇中殘留的溶解氣體和低沸物雜質(zhì),而位于塔釜的甲醇經(jīng)過加壓處理后進一步流入到加壓精餾塔中。在加壓精餾塔中,甲醇氣體依次經(jīng)過冷凝器和再沸器,回收其中的熱量后變?yōu)橐后w,其中的一部分繼續(xù)進行回流,而另一部分則作為產(chǎn)品進入到甲醇貯槽中,然后流入到精餾常壓塔中。常壓塔中抽出一股物料送至汽提塔汽提,塔頂氣相冷凝后,一部分回流至汽提塔,一部分作為產(chǎn)品采出。
圖1 改造后的流程示意圖
在開車初期,隨著甲醇生產(chǎn)負荷的不斷增加,精餾常壓塔裝置逐步加量,當其采出負荷增加到80%時,精餾常壓塔所采出的甲醇中乙醇雜質(zhì)含量急劇上漲,超出了標準數(shù)值,一度超過了200×10-6。乙醇含量超標會對后續(xù)的生產(chǎn)工作造成嚴重影響,因此,需要對精餾常壓塔的整個生產(chǎn)過程進行系統(tǒng)全面的分析研究,并采取有針對性的改善措施。
甲醇合成系統(tǒng)操作條件對于甲醇的生產(chǎn)質(zhì)量和產(chǎn)量具有非常重要的影響,甲醇合成主副反應(yīng)的特點相似,一是反應(yīng)后體積縮小,二是可逆反應(yīng),整個合成過程始終處于一種平衡狀態(tài),三是放熱反應(yīng)。當合成塔入口處氣體組份中的碳氫比、系統(tǒng)壓力以及CH4等惰性氣體含量控制不合理,就會導致副反應(yīng)的發(fā)生,從而使粗醇中乙醇等副反應(yīng)產(chǎn)物含量增加,當其超過精餾粗醇進料中的乙醇含量設(shè)計值時,會造成甲醇產(chǎn)品中的雜質(zhì)乙醇含量增加,嚴重影響甲醇的純度。
對于甲醇精餾系統(tǒng)而言,為了能夠進一步提高甲醇的提取率,確保甲醇產(chǎn)品的采出質(zhì)量符合要求,在精餾常壓塔設(shè)計相應(yīng)的側(cè)線采出,主要采出其中的乙醇和異丙醇等高級醇,將甲醇中的雜質(zhì)含量控制在合理的范圍內(nèi)。由于粗甲醇中的成分在生產(chǎn)過程中發(fā)生變化,為了能夠滿足不同生產(chǎn)負荷條件下的操作要求,需要將側(cè)線采出設(shè)置在不同位置的塔板上。通過大量的生產(chǎn)實踐證明,側(cè)線采出的位置和采出量會對甲醇的生產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生非常重要的影響。當精餾常壓塔的負荷發(fā)生較大的波動,如果沒有及時對側(cè)線采出位置和采出量進行有針對性的調(diào)整,就會造成甲醇中的雜質(zhì)含量過高,進而影響甲醇生產(chǎn)工作的順利開展。
在甲醇精餾系統(tǒng)的設(shè)計過程中,需要結(jié)合粗甲醇成分和含量的變化情況,對精餾常壓塔的進料和采出進行科學合理的設(shè)計,并且還要隨著精餾塔負荷的變化,對進料和采出位置進行實時的調(diào)整,進而為甲醇的生產(chǎn)質(zhì)量提供可靠保障,若此時調(diào)節(jié)不及時就會導致雜質(zhì)乙醇的含量過高。同時,在實際的生產(chǎn)過程中,回流比的調(diào)整幅度不宜過大,當回流比超過正常范圍后,會造成精餾常壓塔的汽、液負荷增加,當其超過精餾塔允許的工作彈性后,塔盤中的汽液平衡就會被打破,進而造成液泛問題,最終導致甲醇中的乙醇含量過高。
本次開車正常后精餾負荷80%,產(chǎn)品各項指標合格;停車前負荷80%產(chǎn)品乙醇不合格,乙醇含量為1500ppm 左右,兩工況進行對比:
常壓塔檢修前和檢修后運行情況,常壓塔回流調(diào)節(jié)閥檢修前和檢修后開度相差為0.5個開度,回流量相差2M3/H,變化基本上不大;精餾段壓差明顯比以前下降很多(PI15553-PI15506為精餾段壓差),壓差為22KPa;壓差為5KPa;塔盤段壓差比檢修前有所上漲;塔中段溫度比檢修前整體低3℃,塔底溫度保持未變,塔釜組分檢修前為甲醇7%左右,檢修后為甲醇1%,說明塔釜組份甲醇有所下降;塔側(cè)采采出前后變化不大,目前側(cè)采乙醇含量為1.5%左右,離設(shè)計要求20%有很大差距。
通過本次常壓塔運行情況,結(jié)合檢修處理問題來看,常壓塔前段時間存在以下問題:
(1)常壓塔精餾段壓差高,主要是第二和三段填料下放收集器脫落,脫落的收集器大部分掉入新技改的塔盤兩側(cè)溢流堰槽內(nèi),阻擋了液體下流,使第18塊塔盤積液,造成淹塔;
(2)大修時常壓塔內(nèi)部改造,塔內(nèi)碳鋼部件長時間與空氣接觸,產(chǎn)生大量銹渣,這些銹渣會附著在填料表面造成填料堵塞塔壓差上漲;
(3)大量的收集器脫落可能會導致,下降混合液體不能被收集到收集槽內(nèi)通過分布器有效的分布,降低了塔內(nèi)甲醇組分不能有效的分離,造成產(chǎn)品乙醇含量高;
(4)大量的銹渣堵塞分布器下液孔,是分布器失去作用,造成混合液分離效果差,導致產(chǎn)品乙醇含量高。
目前常壓塔操作要點:
(1)在產(chǎn)品各項指標合格情況下,盡量減小回流;
(2)塔釜溫度控制98度以上,降低塔釜液中甲醇含量;
(3)開車時或者加減負荷時蒸汽調(diào)整不宜過快,過大的氣速會沖壞收集器;
(4)PI15506 壓力控制2kpa,防止壓力波動過大影響分離效果;
(5)停車時保證常壓塔為正壓,嚴禁出現(xiàn)負壓。
總而言之,精餾常壓塔作為甲醇生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備,其對于甲醇的生產(chǎn)質(zhì)量具有十分重要的影響。通過對甲醇的精餾工藝流程和乙醇含量的影響因素進行比較深入的分析研究,針對乙醇超標問題提出了具有一定針對性的改善措施,有助于將乙醇含量控制在科學合理的范圍內(nèi),為甲醇生產(chǎn)的順利進行提供可靠保障。