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      建筑用鋼筋籠加工之滾焊機工藝改進

      2020-03-23 06:06郭劍
      價值工程 2020年5期
      關(guān)鍵詞:運輸

      郭劍

      摘要:HLSGH-1500型滾焊機,適用于生產(chǎn)加工∮1500以內(nèi)的鋼筋籠?!?500”為鋼筋籠直徑,“HLSGH”為滾焊機規(guī)格,焊接采用CO2氣體保護焊。

      Abstract: HLSGH-1500 roll welding machine is suitable for the production and processing of steel cages within ∮1500. "1500" is the diameter of the reinforcement cage, "HLSGH" is the specification of the roll welder, and CO2 gas shielded welding is used for welding.

      關(guān)鍵詞:鋼筋籠生產(chǎn)加工;CO2氣體保護焊;機械化程度高;運輸;節(jié)能低碳

      Key words: steel cage production and processing;CO2 gas shielded welding;high degree of mechanization;transportation;energy saving and low carbon

      中圖分類號:TU391? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1006-4311(2020)05-0173-02

      1? 滾焊機簡介

      ①滾焊機主要是由移動滾筒(行走系統(tǒng))、固定滾筒、上料系統(tǒng)和CO2氣體保護焊系統(tǒng)組成。

      ②滾筒部分:減速機(5)減速比為31.50,滾筒直徑為1.5m時鏈輪(6)減速比為17:174、滾筒直徑為2.0m時鏈輪(6)減速比為17:224、滾筒直徑為2.5m時鏈輪(6)減速比為17:274,固定與移動滾筒相同。

      ③小車部分:減速機(8)減速比為48.57。鏈輪(10)減速比為18:27,鏈條(9)節(jié)距為25.4mm、鏈輪齒數(shù)為18。

      2? 主要工作原理

      HLSGH-1500型滾焊機是通過上料系統(tǒng)將鋼筋籠主筋穿過固定滾筒,再將主筋端頭固定在移動滾筒的固定套上,然后通過調(diào)節(jié)固定滾筒和移動滾筒旋轉(zhuǎn)伺服電機參數(shù)實現(xiàn)同步旋轉(zhuǎn),再調(diào)節(jié)移動小車伺服電機實現(xiàn)移動滾筒勻速行走,從而實現(xiàn)移動滾筒、固定滾筒、行走系統(tǒng)三同步。CO2氣體保護焊系統(tǒng)通過人工焊接操作將鋼筋籠箍筋與主筋焊接成型。

      3? 滾焊機結(jié)構(gòu)優(yōu)化

      由于廠方的設(shè)計缺陷,鋼筋籠滾焊機的操作安全性和生產(chǎn)效率較低,鋼筋籠的制作進度跟不上灌注樁施工進度。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,對鋼筋籠滾焊機的部分結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化和改進。通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化滿足了灌注樁施工的進度,提高了設(shè)備操作的安全性,也降低了鋼筋籠制作成本,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

      3.1 使用中存在的問題

      ①上料系統(tǒng)的鏈輪結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,端頭固定軸承強度不夠,軸承下繞跑偏導(dǎo)致滾焊機在運行中上料鏈條經(jīng)常脫落,如圖2。②鋼筋籠鋼筋固定套安裝方向不合理,而且穿套鋼筋籠主筋時,對位比較困難,生產(chǎn)效率不高。緊固螺栓很不方便,只能人工操作且操作空間狹小,嚴重影響了生產(chǎn)效率,如圖3。

      ③由于鋼筋籠鋼筋固定套和連接套的固定螺栓松緊頻繁(主筋定位及成品鋼筋籠移出)以及強度不夠,導(dǎo)致螺栓容易斷裂或滑絲,無法固定鋼筋籠主筋。(設(shè)計為4.8強度,∮14mm螺栓)。

      ④鋼筋籠滾輪托架數(shù)量不夠(設(shè)計為2個),滾輪托架間距較大(間距10米左右)。生產(chǎn)的鋼筋籠在制作完成后需臨時放在滾輪托架上存放,鋼筋籠容易出現(xiàn)中間下繞變形現(xiàn)象。

      3.2 結(jié)構(gòu)優(yōu)化及改進措施

      ①對鏈輪的軸承進行更換并加長,同時將原來的軸承支座更換成剛度較大的鑄鐵支座,如圖4。

      改進效果:鏈輪軸承不會跑偏,上料系統(tǒng)的鏈條不會脫落,滿足連續(xù)生產(chǎn),保證生產(chǎn)進度。

      ②對固定套尾部進行擴孔后調(diào)換方向,可以用氣動扳手代替人工緊固螺栓固定鋼筋籠主筋,如圖5、圖6。

      改進效果:將固定套尾部擴孔后,不僅提高了鋼筋籠主筋的穿套速度,而且提高了設(shè)備運行的安全性。從原來的人工用扳手緊固固定螺栓到現(xiàn)在用氣動扳手緊固螺栓,不僅提高了鋼筋籠生產(chǎn)效率,也提高了設(shè)備操作的安全性。

      ③將4.8強度∮14mm螺栓改成8.8強度的∮18mm螺栓;

      改進效果:連接套松緊頻繁,改用8.8強度∮18mm螺栓后,不僅增加了連接套連接力,而且不會因螺栓強度不夠而斷裂或容易磨損導(dǎo)致鋼筋籠主筋跑位,提高了鋼筋籠加工的質(zhì)量,保證了生產(chǎn)進度。

      ④增加了一套鋼筋籠滾輪托架,調(diào)整滾輪托架間距為4米左右。

      改進效果:改進后,生產(chǎn)加工好的鋼筋籠在滾輪托架上存放時沒有出現(xiàn)整體彎曲下?lián)希岣吡虽摻罨\的加工質(zhì)量。

      4? 經(jīng)濟效益分析

      通過前述分析,優(yōu)化改進后的數(shù)控鋼筋籠滾焊機提高了操作安全性和設(shè)備整體穩(wěn)定性、提高了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)效率(原先每套∮1.2m長度12m的鋼筋籠生產(chǎn)需要5名工人2小時,改進后需要3名工人1.2小時,節(jié)約了2名工人及0.8小時),滿足整個工程進度需求且創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

      ①青島地鐵R3線六工區(qū)鉆孔灌注樁總共1759根,工人工資為300元/天,一天按10小時計算,這樣改進前5名工人一天(10小時)可以生產(chǎn)5套鋼筋籠,改進后3名工人一天(10小時)可以生產(chǎn)8.3套鋼筋籠。改進前成本:300元/天×5人×1759/5=527700元;改進后成本:300元/天×3人×1759/8.3=190734元,節(jié)約人工成本:527700-190734=336966元。

      ②由于工期緊,最高峰時的生產(chǎn)任務(wù)一天需要將近20套鋼筋籠,通過討論分析決定投入兩套數(shù)控鋼筋籠滾焊機即可滿足生產(chǎn)需要,(一套數(shù)控鋼筋籠滾焊機采購價格為217000元)改進后可以少投入一套鋼筋籠滾焊機,節(jié)約成本217000元。

      ③電費單價為1.1元,每小時用電量為40kWh,節(jié)約電費成本為:1.1*1759*0.8*40=61916.8元。

      ④設(shè)備改造費用為:材料、零部件購置費約20000元,人工費約1000元(2人*500元*1天),總計設(shè)備改造成本:22000元。

      ⑤總共節(jié)約成本為:336966+217000+61916.8-21000=603882.8元。

      ⑥與傳統(tǒng)的人工制作鋼筋籠工藝相比,采用工藝改進后鋼筋籠滾焊機制作鋼筋籠有如下優(yōu)點:1)在相同的資源配置下,生產(chǎn)效率提高3-4倍;2)鋼筋籠成型美觀,焊接質(zhì)量好,無焊渣,驗收通過率高;3)生產(chǎn)自動化程度高,可以根據(jù)工藝要求調(diào)節(jié)工藝參數(shù),安全易操作;4)占地少,容易實現(xiàn)工廠化生產(chǎn);5)加工質(zhì)量穩(wěn)定可靠,主筋、纏繞筋的間距均勻,鋼筋籠直徑一致,產(chǎn)品質(zhì)量完全達到質(zhì)量要求;6)箍筋拉緊不需要搭接,較之手工作業(yè),節(jié)省了材料,降低了施工成本;7)主筋在其圓周上均勻分布,如果多個鋼筋籠搭接時很方便,節(jié)省了安裝時間。

      5? 節(jié)能減排效益分析

      ①具體分析計算節(jié)能減排:改進前人工成本為300元/天×5人×1759/5=527700元;改進后人工成本為300元/天×3人×1759/8.3=190734元,節(jié)約人工成本:527700-190734=336966元,相當于節(jié)約電能336966元/1.1元=306333kWh;生產(chǎn)1759個鋼筋籠節(jié)約的時間為(每個鋼筋籠節(jié)約0.8小時):1759*0.8=1407.2小時,每小時用電量為40kWh,節(jié)約電能為1407.2*40=56288kWh。

      總計節(jié)約電能:306333kWh+56288kWh=362621kWh;

      總計節(jié)約標準煤:362621kWh/10000*1.229=44.57噸;

      總計節(jié)能減排量為:44.57噸標準煤*2.4930=111.11噸。

      備注:1)電能折算成標準煤的折算系數(shù)為0.0001229;2)節(jié)約1千克標準煤=減排2.493千克“二氧化碳”=減排0.68千克“碳”。

      ②單位節(jié)能量投資額:(公式:總投資額÷設(shè)備壽命=年平均投資額,年平均投資額÷年節(jié)能量=單位節(jié)能量投資額;單位:元/噸標準煤):設(shè)備使用壽命按5年計算:21000元/5年/44.57噸=94.23元/噸標準煤。

      6? 鋼筋籠運輸

      成品的鋼筋籠存放在臺座上,通過10t的電動葫蘆門式起重機吊裝裝車。使用一臺13.5m長的平板車將鋼筋籠運送至施工現(xiàn)場,一次可以運輸3節(jié)鋼筋籠(12m)?,F(xiàn)場運距最遠為10公里左右,平板車時速按30km/h計算,運送鋼筋籠至現(xiàn)場需要的時間為:10km÷30km/h*60分鐘=15分鐘,來回路上總計約30分鐘;裝車約20分鐘(3節(jié));鋼筋籠安裝下放約90分鐘(3節(jié)),總計約:140分鐘。一天按10小時工作計算,一輛平板車一天可以最多運送的鋼筋籠數(shù)量為:10小時*60分鐘÷140分鐘*3節(jié)=12.8節(jié)。因此,要滿足現(xiàn)場最高峰的生產(chǎn)任務(wù)每天運輸20節(jié)鋼筋籠的話,需要使用最少兩臺13.5m長的平板車。

      7? 結(jié)束語

      地鐵工程施工具有周期長、流動性、露天作業(yè)多且大多數(shù)是在市區(qū)施工的特點。所以對文明施工要求高,工期要求緊。多數(shù)采用旋挖鉆和沖擊鉆相結(jié)合的施工方案同時施工,作業(yè)面最多可達二十多個孔位同時施工,幾乎同時成孔;地質(zhì)較好的地區(qū)多數(shù)采用旋挖鉆施工,成孔時間短,短期內(nèi)對鋼筋籠需求量很大。鋼筋籠滾焊機制作工藝日趨市場化,必須通過不斷改進才能效益最大化,在今后的實踐中,需要不斷創(chuàng)新與探索,選擇適合自身的生產(chǎn)工藝。在設(shè)備改造的同時需要考慮節(jié)能減排及環(huán)保,本次工藝改造達到了很好的節(jié)能減排效果。青島地鐵R3線不僅降低了鋼筋籠加工成本,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益,還創(chuàng)造了良好的社會效益,響應(yīng)了國家節(jié)能減排、綠色低碳的基本政策。

      參考文獻:

      [1]GB50017-2003,鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范[S].

      [2]GB 699-1999,優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼技術(shù)條件[S].

      [3]GB 6417-86,金屬熔化焊焊縫缺陷分類及說明[S].

      [4]GB 3766-83,液壓系統(tǒng)通用技術(shù)條件[S].

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