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      伊拉克米桑油田破乳劑的評價與應(yīng)用*

      2020-04-07 10:11:10李湘山郭海軍
      油田化學(xué) 2020年1期
      關(guān)鍵詞:含鹽外輸脫鹽

      李湘山,魏 強,陸 原,郭海軍

      (中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津300452)

      米桑油田位于30多年前兩伊戰(zhàn)爭的主戰(zhàn)場[1],2011年中海油伊拉克公司成為作業(yè)者后,計劃6年內(nèi)將該油田群的產(chǎn)量從10萬桶/天提高到45萬桶/天。米桑油田在用破乳劑為Baker公司產(chǎn)品RP-968,產(chǎn)品性能一般,加上處理設(shè)備老舊,外輸原油含鹽量極不穩(wěn)定,外輸原油鹽含量經(jīng)常高于合同規(guī)定的28 mg/L的要求[2],影響油田提產(chǎn)計劃,亟需優(yōu)化破乳劑。米桑油田原油主要處理流程為[3-6]:不同脫氣站來液匯集成4條管匯進入終端廠,經(jīng)加熱器加熱至80℃后,進入水洗罐,沉降脫水約15數(shù)20 h,水洗罐分離出來的原油進入兩級電脫鹽設(shè)備摻水洗鹽,合格的脫鹽原油輸送至儲罐后外輸。米桑油田原油鹽含量高達17 g/L,要實現(xiàn)外輸原油含鹽小于28 mg/L,難度較大。

      脫鹽主要是脫水溶性的鹽,如NaCl等,這些鹽存在于原油中的水相[7-11],因此原油脫水和脫鹽是一致的。理論上通過絕對脫水可以實現(xiàn)絕對脫鹽,但實際應(yīng)用中,絕對脫水幾乎是不可能的或者是不經(jīng)濟的,因此一般采用摻水洗鹽的方法來稀釋原油中水的含鹽量,在相同脫后含水率的情況下實現(xiàn)更高的脫鹽率。摻水洗鹽的過程就是用淡化水(低含鹽)與原油混合,混合越均勻,洗鹽效果越理想,但乳化程度也越高,破乳脫水難度也相應(yīng)增加。因此,使用破乳脫水效果好的破乳劑,既可滿足摻水洗鹽工藝,又可降低脫后原油的含鹽量。針對米桑油田原油脫鹽經(jīng)常不達標(biāo)的問題,通過提高破乳劑脫水速度和脫水率,盡可能降低外輸原油鹽含量,使伊拉克米桑油田外輸原油含鹽量不高于合同規(guī)定的28 mg/L。

      1 實驗部分

      1.1 材料與儀器

      破乳劑RP-968,米桑油田在用破乳劑,美國貝克休斯公司;破乳劑YFPC-140、YFPC-539、YFPC-541、YFPG-205、YFPG-242,分別為脂肪胺、烷基酚醛樹脂、烷基酚醛樹脂、多元醇、酚胺樹脂型聚醚破乳劑,均為公司自產(chǎn)且應(yīng)用效果較好的產(chǎn)品;復(fù)配破乳劑P-16,由YFPC-539和YFPG-205按質(zhì)量比3∶1組成;復(fù)配破乳劑P-43由YFPC-541、YFPG-242、YFPC-140按質(zhì)量比4∶1∶0.5組成;實驗用油為米桑油田生產(chǎn)管匯未加破乳劑混合原油,含蠟7.48%、瀝青質(zhì)11.39%、膠質(zhì)6.46%,原油API密度為20.73,綜合含水5%;米桑油田洗鹽水,Cl-≤200 mg/L,Na+≤130 mg/L。

      100 mL刻度脫水瓶,美國Robinson公司;搖架,定制,2排每排6格,配合脫水瓶使用;SH-II型電脫鹽試驗儀,洛陽市分析儀器廠;Julabo TW8恒溫水浴槽,德國Julabo公司。

      1.2 實驗方法

      (1)瓶試法

      參照石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 5280—2018《原油破乳劑通用技術(shù)條件》評價破乳劑的破乳脫水效果??紤]到米桑油田原油處理流程與煉油廠電脫鹽預(yù)處理工藝類似,重點在于摻水洗鹽,故對部分評價條件進行了調(diào)整。在裝有實驗用油的脫水瓶中加入6%洗鹽水和規(guī)定濃度的破乳劑,用搖架乳化混合規(guī)定次數(shù),然后置于規(guī)定溫度的恒溫水浴中,記錄90 min(基于公司電脫鹽破乳劑評價方法和經(jīng)驗)內(nèi)不同時間脫出水的體積,并觀察脫出水水質(zhì)和油水界面狀況。

      (2)電脫法

      電脫鹽工藝中電場的作用非常明顯。采用電脫鹽試驗儀對瓶試法優(yōu)選出的破乳劑進行破乳脫水效果驗證。在裝有實驗用油的脫水瓶中加入6%洗鹽水和規(guī)定濃度的破乳劑,用搖架乳化混合規(guī)定次數(shù),然后置于規(guī)定油浴溫度的電脫鹽試驗儀中,記錄規(guī)定時間內(nèi)脫出水的體積。

      (3)含水率和含鹽量的測定

      現(xiàn)場試驗期間,為保證數(shù)據(jù)客觀,原油含水率和含鹽量的測定均由伊拉克米桑油田化驗員完成。參照標(biāo)準(zhǔn)分別為 ASTM D4007-11[12]和 IP 77/72[13]。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 脫水溫度的影響

      在破乳劑RP-968質(zhì)量濃度為80 mg/L、乳化150次的條件下,溫度對RP-968脫水效果的影響見圖1。隨著脫水溫度的升高,RP-968脫水量總體呈上升趨勢。溫度升高有利于降低原油黏度、增加油水密度差等,這些因素都利于提升破乳脫水效果[14-16]。60℃下的脫水速率和脫水量明顯高于50℃。在60數(shù)80℃區(qū)間,隨著溫度上升,脫水速率和脫水量有所上升,但受溫度的影響程度變小。盡管米桑油田經(jīng)加熱器正常加熱可達80℃,但由于部分加熱器老舊,需要經(jīng)常維修,實際加熱后溫度一般在60數(shù)70℃。結(jié)合圖1和米桑油田的實際工況,破乳劑評價中適宜的溫度設(shè)定為60℃,以滿足不理想工況條件下的脫水需求。

      圖1 破乳劑RP-968在不同溫度下的脫水效果

      2.2 乳化次數(shù)的影響

      圖2 破乳劑RP-968在不同乳化次數(shù)下的脫水效果

      在破乳劑RP-968質(zhì)量濃度為80 mg/L、溫度為60℃的條件下,乳化次數(shù)對RP-968脫水效果的影響見圖2。隨著乳化次數(shù)的增加,乳化強度增加,導(dǎo)致脫水難度增加,RP-968脫水量和脫水速率總體呈下降趨勢。乳化50次的脫水速率和脫水量明顯高于乳化100次。米桑油田原油處理的主要目的是摻水洗鹽,在破乳劑能充分脫水的前提下,理論上乳化強度越大、混合得越均勻,脫鹽越徹底。結(jié)合圖2和煉油廠電脫鹽預(yù)處理破乳劑評價經(jīng)驗,破乳劑評價中適宜的乳化次數(shù)為150次。

      2.3 評價條件的確定

      通過考察脫水溫度和乳化次數(shù),確定了瓶試法的基本評價條件:破乳劑質(zhì)量濃度為80 mg/L,評價溫度為60℃,乳化次數(shù)為150次。從圖3可以看出,在該評價條件下,破乳劑破乳性能區(qū)分明顯。YFPC-140、YFPG-205破乳脫水效果明顯差于在用破乳劑RP-968,而YFPC-539、YFPC-541和YFPG-242則明顯優(yōu)于RP-968。因此,在該條件下完成了米桑油田原油破乳劑樣品的評價工作,從中選出一些具有不同特點的破乳劑樣品,作為破乳劑復(fù)配的基礎(chǔ)。

      圖3 不同破乳劑的脫水效果

      2.4 破乳劑的復(fù)配

      破乳劑復(fù)配的主要目的是提升破乳劑的綜合性能,即實現(xiàn)更快的脫水速率、更高的終脫水量和更好的脫出水水質(zhì)。復(fù)配的主要依據(jù)包括:(1)不同類型破乳劑復(fù)配,比如烷基酚醛樹脂型聚醚破乳劑和多元醇類聚醚破乳劑復(fù)配;(2)不同脫水特點破乳劑復(fù)配,如初脫水速率慢、終脫水量大的破乳劑和初脫水率快、終脫水量一般的破乳劑復(fù)配,以及綜合脫水性能最優(yōu)和最差破乳劑復(fù)配;(3)不同脫出水水質(zhì)破乳劑復(fù)配,如脫出水水質(zhì)干凈和水質(zhì)臟的破乳劑復(fù)配。由圖4可見,在乳化劑評價條件下,以YFPC-539和YFPC-541為主劑,通過破乳劑復(fù)配優(yōu)選出了初脫水速率快、終脫水量大和脫出水水質(zhì)干凈的復(fù)配破乳劑P-16和P-43。復(fù)配破乳劑P-16和P-43的綜合性能明顯優(yōu)于主劑YFPC-541和YFPC-539,遠優(yōu)于在用破乳劑RP-968。

      2.5 破乳劑配方優(yōu)選

      在破乳劑質(zhì)量濃度80 mg/L、溫度60℃、乳化次數(shù)200次的條件下,采用SH-II型電脫鹽試驗儀對瓶試法選出的破乳劑復(fù)配樣品P-43和P-16進行破乳脫水效果驗證,結(jié)果見圖5。用瓶試法測得破乳劑P-43和P-16的脫水效果基本相當(dāng),90 min脫水量分別為2.6 mL和2.5 mL,明顯高于在用破乳劑RP-968的1.1 mL;電脫法(電場強度為1000 V/cm)測試結(jié)果表明,破乳劑P-43稍優(yōu)于P-16,電脫法20 min脫水量是瓶試法90 min脫水量的2倍多,分別達5.5 mL和5.4 mL,明顯高于RP-968的4.8 mL?;谏鲜鰯?shù)據(jù),破乳劑復(fù)配樣品P-43作為米桑油田現(xiàn)場試驗的推薦破乳劑,對應(yīng)產(chǎn)品型號為HYP-243。

      圖4 復(fù)配破乳劑的脫水效果

      圖5 瓶試法和電脫法測得破乳劑的脫水效果

      2.6 現(xiàn)場應(yīng)用

      為解決米桑油田外輸原油含鹽偏高問題,用破乳劑HYP-243進行了現(xiàn)場試驗。試驗期間,破乳劑濃度、外輸原油含鹽、水洗罐出口原油含鹽變化情況如圖6所示。2月21日至3月3日加注在用破乳劑RP-968(85 mg/L,基于產(chǎn)油),水洗罐出口原油含鹽平均值為573 mg/L,外輸原油含鹽平均值為36 mg/L。由圖6可見,3月4日破乳劑HYP-243切入并穩(wěn)定加注后,3月4日至3月7日水洗罐出口原油和外輸原油含鹽呈下降趨勢。但3月8日至3月20日含鹽飆升,水洗罐出口原油含鹽平均值升至1360 mg/L,外輸原油含鹽平均值升至102 mg/L,主要是由設(shè)備故障導(dǎo)致,期間發(fā)生多次加熱器故障、洗鹽水管線故障等。3月21日至4月7日設(shè)備基本正常運行后,水洗罐出口原油含鹽平均值降為358 mg/L,外輸原油含鹽平均值降至22 mg/L。剔除設(shè)備故障影響,破乳劑由RP-968切換為HYP-243后,加注濃度降低了10 mg/L,水洗罐出口原油含鹽平均值降低215 mg/L,外輸原油含鹽平均值降低14 mg/L,表明破乳劑HYP-243的洗鹽效果明顯優(yōu)于在用破乳劑RP-968,并且在設(shè)備正常運行的條件下,能夠滿足外輸原油含鹽小于28 mg/L的控制指標(biāo)。目前,破乳劑HYP-243已經(jīng)在伊拉克米桑油田成功應(yīng)用,效果良好。

      圖6 破乳劑濃度、外輸原油與水洗罐出口原油含鹽量隨試驗時間的變化

      3 結(jié)論

      用瓶試法通過考察脫水溫度和乳化次數(shù)對破乳劑脫水效果的影響,確定了米桑油田原油破乳劑的評價條件,對評選出的破乳劑復(fù)配得到脫水速率快、終脫水量大和脫出水水質(zhì)干凈的復(fù)配破乳劑HYP-243,其破乳效果優(yōu)于在用破乳劑RP-968。在米桑油田現(xiàn)場試驗中,HYP-243加量為75 mg/L時的洗鹽效果顯著,與在用破乳劑RP-968相比,加注濃度降低了10 mg/L,水洗罐出口原油含鹽平均值降低215 mg/L,外輸原油含鹽平均值降低14 mg/L,外輸原油含鹽平均值降至22 mg/L,滿足米桑油田外輸原油含鹽小于28 mg/L的控制指標(biāo),有利于米桑油田增產(chǎn)計劃的順利實施。

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