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      利用EGSB工藝處理高濃度加工廢水的現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析

      2020-04-07 03:43錢瑛
      名城繪 2020年3期

      錢瑛

      摘要:加工廢水污染物濃度高,水質(zhì)成分復(fù)雜且含有氨氮、氰等有毒有害物質(zhì)和酚類、雜環(huán)類、長鏈烷烴、芳香烴等有機(jī)碳化合物,具有污染物濃度高、廢水排放量大、處理難度高、運行成本高等問題。因此,選擇處理工藝時,應(yīng)重點考慮有機(jī)物的降解以及酚等污染物的去除,生物處理工藝以其處理效果好、成本低、設(shè)備簡單等優(yōu)點在廢水處理中得到廣泛應(yīng)用。

      關(guān)鍵詞:EGSB工藝;高濃度加工廢水;現(xiàn)狀發(fā)展

      1 高濃度加工廢水的現(xiàn)狀

      ①通過改進(jìn)進(jìn)水布水系統(tǒng),提高液體表面上升流速及產(chǎn)生沼氣的攪動等因素;②設(shè)計較大的高徑比;③增加了出水再循環(huán)來提高反應(yīng)器內(nèi)液體上升流速。這些改進(jìn)使反應(yīng)器內(nèi)的液體上升流速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于UASB反應(yīng)器,較高的液體上升流速消除了死區(qū),獲得更好的泥水混合效果。

      2? EGSB應(yīng)用模式分析

      EGSB反應(yīng)器是在UASB工藝基礎(chǔ)上發(fā)展而來的第三代高效厭氧反應(yīng)器,相較于UASB反應(yīng)器,EGSB在處理廢水方面有諸多優(yōu)勢,反應(yīng)器的內(nèi)循環(huán)部分能加快液體上升的流速,使得污泥床膨脹。因此,污水與污泥接觸更充分,提高了反應(yīng)器的傳質(zhì)效果,延長了污水和微生物接觸的時間,在短時間內(nèi)可獲得較好的去除率,且反應(yīng)器能夠快速啟動。與其他厭氧工藝一樣,EGSB反應(yīng)器處理裝置的啟動時間長。EGSB反應(yīng)器能否在不同溫度下穩(wěn)定、高效地運行,在很大程度上取決于反應(yīng)器內(nèi)的污泥性能。好的污泥應(yīng)該具有良好的沉淀性和高產(chǎn)甲烷活性,并且應(yīng)呈顆粒狀。

      3 試驗裝置、材料與方法

      3.1 試驗裝置

      為維持反應(yīng)區(qū)內(nèi)水溫在28~35℃之間,進(jìn)水和出水回流均采用水浴鍋(45℃)加熱后進(jìn)入反應(yīng)器。反應(yīng)器的回流口有兩個,一個在三相分離器上部(距反應(yīng)器底部2.05m),另一個在三相分離器下部(距反應(yīng)器底部1.7m),根據(jù)運行情況選擇其中的一個作為回流口。為了防止回流水中所攜帶的污泥堵塞回流泵,在其進(jìn)水口處設(shè)置了一個由三層不銹鋼篩網(wǎng)組成的過濾裝置。

      3.2 試驗用水

      在本研究中,試驗用水采用葡萄糖自配水,即在自來水中加入一定量的葡萄糖作為有機(jī)基質(zhì),并按COD∶N∶P=100∶5∶1或200∶5∶1加入尿素和磷酸二氫鉀,同時加入一定量的微量元素和酵母膏。在運行過程中還根據(jù)運行情況加入一定量的無水碳酸鈉以維持反應(yīng)器內(nèi)部的pH值在6.8~7.2之間。

      3.3 接種污泥

      接種顆粒污泥取自某處理廢水的UASB反應(yīng)器,污泥的SS48.46g/L,VSS33.36g/L,VSS/SS0.69。從距反應(yīng)器底部1.6m處加入接種顆粒污泥3L,污泥層在反應(yīng)器內(nèi)的原始高度為0.62m,接種污泥在反應(yīng)器中實際的VSS為39.66g/L。

      3.4 分析項目

      COD測定采用TL-1A型污水COD速測儀;pH采用TPX-90ipH計;堿度采用標(biāo)準(zhǔn)酸堿滴定法,以酚酞和甲基橙作為指示劑,結(jié)果以mgCaCO3/L計;懸浮固體(SS)和揮發(fā)性懸浮固體(VSS)采用標(biāo)準(zhǔn)重量法;氣體產(chǎn)量及成分采用濕式氣體流量計和堿液吸收法。

      4 試驗結(jié)果及討論

      4.1? EGSB反應(yīng)器的運行過程與結(jié)果

      在運行的前13d內(nèi),未啟動出水回流;從運行的第14d起,開始啟動出水回流,回流量為10L/h,回流比為17∶1,反應(yīng)區(qū)內(nèi)的水力上升流速為2.6m/h,污泥床的膨脹率為40%~50%。反應(yīng)器完成馴化后,即開始較快地提高其進(jìn)水負(fù)荷。

      在運行的第29~43d期間,維持反應(yīng)器的進(jìn)水流量基本不變,主要通過提高進(jìn)水濃度來提高負(fù)荷。水COD濃度從3700mg/L逐漸提高到8000mg/L,反應(yīng)器的進(jìn)水負(fù)荷也相應(yīng)地從6.5kgCOD/m3·d提高到15kgCOD/m3·d,而反應(yīng)器的COD去除率在這一階段仍在穩(wěn)步上升,到第43d時,已達(dá)到90%?;亓髁髁咳跃S持在10L/h,反應(yīng)區(qū)內(nèi)的水力上升流速仍為2.6m/h。這一階段沼氣的產(chǎn)量較穩(wěn)定,其中甲烷的含量約為58%~61%,每去除1kgCOD產(chǎn)甲烷約為0.29~0.33m3。在運行的第48~78d期間,維持反應(yīng)器的進(jìn)水濃度基本不變(約8000mg/L),主要通過提高進(jìn)水流量來提高負(fù)荷。

      當(dāng)反應(yīng)器在進(jìn)水負(fù)荷為41.9kgCOD/m3·d下運行8d后,繼續(xù)提高負(fù)荷48.4kgCOD/m3·d,發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器的出水COD濃度從原來的900mg/L急劇上升到3600mg/L,相應(yīng)的COD去除率則從90%以上急劇下降到54%。分析表明,由于反應(yīng)器的進(jìn)水負(fù)荷提高過快,反應(yīng)器內(nèi)部已發(fā)生嚴(yán)重酸化現(xiàn)象。大幅度降低進(jìn)水負(fù)荷到20kgCOD/m3·d左右,并增加進(jìn)水中碳酸鈉的投加量,經(jīng)過20多天,反應(yīng)器基本恢復(fù)正常運行,到試驗結(jié)束時,COD的去除率已達(dá)到83%左右。

      4.2 反應(yīng)器內(nèi)顆粒污泥的變化情況

      在運行的第43天從反應(yīng)器底部取樣口取泥觀察,發(fā)現(xiàn)顆粒污泥粒徑和顏色與接種污泥相比已經(jīng)發(fā)生了變化。

      接種的顆粒污泥基本為球狀,粒徑為2~3mm,表面呈棕褐色,較光滑。而此時的顆粒污泥的粒徑變小,約為0.8~1.5mm,呈米粒狀,顏色以黑色為主,且顆粒表面附著有一薄層白色絮狀物質(zhì)。在電鏡下觀察,顆粒污泥表面的細(xì)菌以短桿菌和球菌為主。分析表明,顆粒污泥粒徑減小的原因是由于在EGSB反應(yīng)器內(nèi)水力上升流速大,水力剪切力也較大,接種顆粒污泥表面所包裹的松散的絮狀物質(zhì)發(fā)生了脫落。顆粒污泥表面物質(zhì)和細(xì)菌的脫落有利于液體中營養(yǎng)物質(zhì)與處于污泥內(nèi)核細(xì)菌的接觸,會促進(jìn)它們的生長,而這些細(xì)菌被認(rèn)為對于顆?;^程更重要。

      運行到第75d時,仍從反應(yīng)器的底部取樣口取泥觀察,發(fā)現(xiàn)多數(shù)顆粒污泥的形狀已轉(zhuǎn)變成球狀,粒徑已增大至3~4mm,但仔細(xì)觀察后可發(fā)現(xiàn),每個顆粒的中間是一個黑色的呈米粒狀的核,直徑為1~1.5mm,而核的外圍包裹著一層較厚的白色膠狀物質(zhì)。在電鏡下觀察發(fā)現(xiàn),顆粒污泥內(nèi)部有明顯的分層結(jié)構(gòu),細(xì)菌排列較緊密,菌種也較豐富,顆粒外層主要以絲狀菌為主,而內(nèi)層則以桿菌和球菌為主。

      綜上,當(dāng)取自UASB反應(yīng)器的顆粒污泥接種到EGSB反應(yīng)器后,需要經(jīng)過一個污泥轉(zhuǎn)型過程,顆粒粒徑首先會變小,然后隨著運行時間的延長,顆粒粒徑又會逐漸增大。通過測定COD濃度和污泥濃度沿反應(yīng)器高度的變化情況可以看出,在適宜的水力上升流速下,反應(yīng)器內(nèi)COD濃度和污泥濃度的沿反應(yīng)器高度的分布比較均勻,這是反應(yīng)器能夠高效運行的重要因素之一。

      5 結(jié)語

      本文試驗重點研究了接種顆粒污泥的EGSB反應(yīng)器處理高濃度有機(jī)廢水的運行效果,通過分析與討論,改善了廢水的可生化性,為后續(xù)好氧處理及深度處理提供了良好的條件。

      參考文獻(xiàn):

      [1]孫蘭梅,李鵬,等水解酸化工藝在化工廢水處理中的應(yīng)用[J].山東化工,2016,45(7):141-142.

      (作者單位:杭州中美華東制藥江東有限公司)

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