(浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司,浙江 舟山 316131)
NOX(氮氧化物)是火電廠燃煤鍋爐在煤燃燒過程中產(chǎn)生的主要污染物之一,如果不經(jīng)處理直接排入大氣,將會引起光化學(xué)煙霧和酸雨,破壞生態(tài)系統(tǒng),造成嚴(yán)重環(huán)境污染,給人類健康帶來極大危害[1-2]。嚴(yán)控NOX排放是環(huán)境治理的重點,燃煤鍋爐必須在煙氣排至大氣前,利用脫硝裝置降低NOX含量,以達到國家規(guī)定的NOX排放標(biāo)準(zhǔn)。近年來,隨著我國“節(jié)能減排”政策深入落實,對燃煤鍋爐NOX排放提出了更嚴(yán)厲的“超低排放”標(biāo)準(zhǔn),要求排至大氣的NOX質(zhì)量濃度不得高于50 mg/m3,促使燃煤電廠采取更加有效的措施來降低NOX排放量[3]。
為了達到國家“超低排放”標(biāo)準(zhǔn),燃煤電廠對煙氣NOX排放控制一般采取兩步[4]:采用低氮燃燒技術(shù),即通過低氮燃燒器、分級燃盡等燃燒控制手段,最大限度地抑制NOX生成;采用煙氣脫硝技術(shù),包括SCR(選擇性催化還原法)和NSCR(選擇性非催化還原法)。SCR 脫硝是目前技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛的脫硝工藝,其工作原理是:在脫硝反應(yīng)器中,煙氣NOX與還原劑在催化劑活性物質(zhì)作用下發(fā)生還原反應(yīng)。所謂選擇性是指在催化劑作用和氧氣存在條件下,NH3優(yōu)先與NOX發(fā)生還原脫除反應(yīng),生成氮氣和水。
早期投運的SCR 脫硝裝置一般采用液氨作為還原劑。但液氨是重大危險品,在運輸、儲存和使用過程中存在較大的安全隱患,一旦發(fā)生泄漏事故,將對環(huán)境和公眾健康帶來嚴(yán)重后果[5-6]。為此,國家能源局發(fā)布了《國能函安全(2018)12號文》,鼓勵燃煤電廠將液氨裝置改造為更為安全的尿素制氨裝置。有越來越多的發(fā)電廠開始使用尿素制氨工藝提供SCR 脫硝所需的還原劑氨氣[7-9],但國內(nèi)80%以上煙氣脫硝裝置仍采用液氨蒸發(fā)工藝制備氨氣[10]。
浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司(以下簡稱“舟山煤電”)2×1 030 MW 超超臨界燃煤機組脫硝裝置采用SCR 工藝,按“2+1”模式布置催化劑層數(shù)。按SCR 入口NOX濃度為330 mg/m3、脫硝效率為85%設(shè)計脫硝系統(tǒng),2 臺機組在設(shè)計工況下氨總耗量為644 kg/h。2 臺機組SCR 系統(tǒng)分別于2014 年7 月和10 月投入運行,并于2017 年完成SCR 反應(yīng)器備用層催化劑加裝,隨后保持三層催化劑運行。
該脫硝系統(tǒng)原先采用液氨作為還原劑,配置了1 套液氨儲存及蒸發(fā)系統(tǒng),設(shè)有2 座120 m3的液氨儲罐。但液氨屬于危險品,根據(jù)GB/T 18218—2009《危險化學(xué)品重大危險源辨識》的相關(guān)規(guī)定,在生產(chǎn)、加工、使用或存儲量超過10 t 時構(gòu)成重大危險源。另外,由于該廠地處海島,液氨運輸需通過島上的客貨兩用碼頭,存在一定的安全風(fēng)險。在遇到臺風(fēng)、大霧等極端天氣時,可能因為封航導(dǎo)致液氨供給不足,影響脫硝系統(tǒng)正常運行。鑒于此,自2018 年初開始,舟山煤電著手進行技術(shù)改造,將現(xiàn)有脫硝系統(tǒng)的還原劑來源由液氨改為尿素制氨工藝。
根據(jù)分解原理的不同,尿素制氨技術(shù)可以分為水解制氨法和熱解制氨法兩大類[11]。本節(jié)首先介紹兩類制氨技術(shù)的工作原理,然后從技術(shù)和經(jīng)濟角度比較二者的優(yōu)缺點,最后確定適合舟山煤電的制氨工藝。
尿素水解反應(yīng)是尿素生產(chǎn)過程的逆反應(yīng),其反應(yīng)過程由以下2 步組成[12]:
發(fā)電廠SCR 煙氣脫硝系統(tǒng)的尿素水解裝置工藝流程如圖1 所示。袋裝尿素經(jīng)槽罐車運送至尿素溶液箱,由除鹽水將固態(tài)尿素顆粒溶解并稀釋為50%質(zhì)量濃度的尿素溶液,制備好的尿素溶液經(jīng)輸送泵運送至尿素溶液儲存箱存放。然后在計量系統(tǒng)的控制下,將滿足脫硝系統(tǒng)氨需求量的尿素溶液通過供給泵送入水解反應(yīng)器。同時,由鍋爐抽出的飽和蒸汽以盤管方式送至水解反應(yīng)器加熱尿素溶液,蒸汽冷卻后變?yōu)槔淠亓鬟M入除鹽水箱。蒸汽流量控制尿素水解反應(yīng)器的壓力,尿素溶液流量控制尿素水解反應(yīng)器的液位,使尿素水解反應(yīng)器內(nèi)保持平衡狀態(tài)。水解后的產(chǎn)品氣在氨空混合器內(nèi)與稀釋風(fēng)混合,稀釋生成濃度小于5%的混合氣體,并由噴氨格柵裝置噴入脫硝反應(yīng)器。
圖1 尿素水解制氨系統(tǒng)工藝流程
當(dāng)反應(yīng)器內(nèi)溫度為130 ℃~160 ℃,且壓力為0.4~0.6 MPa 時,尿素溶液發(fā)生尿素水解反應(yīng),生成NH3,H2O 和CO2的混合氣體,其質(zhì)量份額分別為28.3%,36.7%和33.5%,體積份額分別為37.5%,18.75%和43.5%。由于水解產(chǎn)物中的縮二脲、聚合物等物質(zhì)具有腐蝕性,故罐體材質(zhì)采用耐腐蝕鋼材。
尿素?zé)峤庵瓢狈ǖ墓ぷ髟硎且詿峥諝庾鳛闊嵩?,?0%質(zhì)量濃度的尿素溶液加熱至450 ℃~600 ℃,使尿素分解,得到氨氣[13]。尿素?zé)峤夥磻?yīng)方程式如下:
與水解法類似,在熱解法制氨工藝中,首先需要將尿素顆粒用除鹽水溶解并稀釋為50%質(zhì)量濃度的尿素溶液,存放于尿素溶液儲存罐。儲存罐內(nèi)的尿素溶液經(jīng)由給料泵輸送至計量分配模塊,該模塊根據(jù)SCR 脫硝系統(tǒng)的實時氨需求量,自動控制進入熱解爐的尿素溶液流量。然后利用壓縮空氣將尿素溶液霧化,通過霧化噴嘴噴入熱解爐,與經(jīng)過空預(yù)器加熱的鍋爐熱一次風(fēng)混合,分解生成NH3,H2O 和CO2混合氣體。最后通過噴射系統(tǒng)將氨氣噴入脫硝反應(yīng)器。熱解爐結(jié)構(gòu)如圖2 所示,由于尿素?zé)峤夥ú捎脽嵋淮物L(fēng)作為熱源,故熱解爐以單元方式靠近鍋爐布置。
圖2 尿素?zé)峤鉅t結(jié)構(gòu)
2.3.1 尿素轉(zhuǎn)化率
尿素水解為可逆反應(yīng),尿素溶液在一定溫度和壓力條件下,分解產(chǎn)生包含NH3,H2O 和CO2等成分的混合氣體。一般來說,水解法尿素轉(zhuǎn)化率約為99%;熱解法將尿素分解為1 個氨分子和1 個異氰酸分子,但異氰酸在熱解室的溫度壓力條件下難以分解為氨氣,故尿素轉(zhuǎn)化率只有90%左右。
2.3.2 氨氣響應(yīng)速度
發(fā)電廠鍋爐的負荷變化比較劇烈,幅值大、頻率快,故要求尿素制氨系統(tǒng)具有較快的響應(yīng)速度?,F(xiàn)有水解制氨技術(shù)對氨氣需求信號的響應(yīng)時間約3~5 min(如使用催化劑,則響應(yīng)時間降至約1min),熱解制氨技術(shù)的響應(yīng)時間約5~30 s。
2.3.3 系統(tǒng)可靠性
尿素水解系統(tǒng)和尿素?zé)峤庀到y(tǒng)的可靠性相當(dāng),但水解系統(tǒng)的工藝裝置比較復(fù)雜。為了防止水解反應(yīng)器出口氨氣管路堵塞,需要在氨氣管路及水解反應(yīng)器周邊安裝精度較高的伴熱管和伴熱裝置(溫度控制在130~160 ℃)。尿素?zé)峤庀到y(tǒng)的高溫?zé)煔鈸Q熱器布置在鍋爐內(nèi),換熱面易積灰,影響換熱效率,可能給鍋爐運行帶來不確定影響。
2.3.4 費用比較
對于舟山煤電2×1 030 MW 機組,若脫硝系統(tǒng)分別采用水解法與熱解法,計算各項費用(其中,年成本費用包括年運行費用和年折舊費用),經(jīng)濟性比較結(jié)果如表1 所示。從年成本費用這一指標(biāo)來看,電加熱熱解法制氨的成本最高,普通水解法制氨的成本最低。
表1 尿素水解和熱解經(jīng)濟性比較
2.3.5 制氨工藝選擇
目前,基于尿素水解法和熱解法的制氨工藝越來越成熟,已經(jīng)在很多發(fā)電廠得到了實際應(yīng)用。根據(jù)上述技術(shù)與經(jīng)濟指標(biāo)的比較與分析可知,水解制氨法的工藝流程簡單、運行成本低、系統(tǒng)可靠性高,年運行成本費用較低,因此舟山煤電在2×1 030 MW 機組脫硝系統(tǒng)改造中選擇普通尿素水解制氨工藝。
鑒于尿素水解系統(tǒng)對氨氣需求信號的響應(yīng)速度慢、滯后性大,為了適應(yīng)發(fā)電廠鍋爐負荷波動頻繁的運行特點,在設(shè)計時應(yīng)考慮加大水解器出力,增加水解器上部氨氣緩存空間,以提高系統(tǒng)響應(yīng)速度。
尿素水解系統(tǒng)設(shè)計不夠合理時,在投運后會出現(xiàn)設(shè)備腐蝕、管路堵塞、氨氣響應(yīng)慢等問題[14]。因此舟山煤電在設(shè)計階段,吸取了省內(nèi)外相關(guān)發(fā)電廠的運行經(jīng)驗和教訓(xùn),采取以下3 項優(yōu)化設(shè)計措施,確保系統(tǒng)投運后長期安全可靠地運行。
在尿素水解反應(yīng)過程中,首先生成一種叫做氨基甲酸銨的亞穩(wěn)態(tài)物質(zhì),該物質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)極不穩(wěn)定,將繼續(xù)水解生成氨氣和二氧化碳。但氨基甲酸銨具有腐蝕性,且隨著溫度升高,腐蝕性增加,當(dāng)溫度高于160 ℃時,腐蝕性急劇增加,超過190 ℃時,普通不銹鋼材料(如304SS)會被嚴(yán)重腐蝕,超過220 ℃時,即使系統(tǒng)采用鈦等耐腐蝕材料,也會遭受嚴(yán)重腐蝕。
解決腐蝕問題可從管道與設(shè)備的材質(zhì)選取和化學(xué)工藝設(shè)計2 個方面進行。在設(shè)計階段,舟山煤電將水解器及出口氨管道等材質(zhì)選型為316L不銹鋼;同時為水解器配置溫度控制器,將反應(yīng)溫度嚴(yán)格控制在120~160 ℃,以滿足生產(chǎn)工藝要求,有效抑制氨基甲酸銨的腐蝕性。
在尿素水解系統(tǒng)運行中,有2 個環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)堵塞問題:尿素溶液和水解產(chǎn)品的輸送過程;氨混合氣體的稀釋過程。以下在分析堵塞形成原因的基礎(chǔ)上,有針對性地提出預(yù)防堵塞的方案。
3.2.1 管路優(yōu)化設(shè)計
當(dāng)溫度較低時,尿素溶液會發(fā)生尿素結(jié)晶析出,這將導(dǎo)致尿素溶液輸送管道堵塞。另外,水解產(chǎn)品氣是包括氨氣、二氧化碳和水蒸氣等在內(nèi)的混合氣體,各種氣體基本處于飽和狀態(tài),如果氨氣輸送管道的保溫伴熱措施不到位,極易產(chǎn)生氣體冷凝,發(fā)生逆反應(yīng)結(jié)晶而造成管道堵塞。
因此,對尿素溶液箱罐、溶液輸送管道、水解器和產(chǎn)品氣管道等設(shè)計增加了嚴(yán)格的保溫伴熱措施,實現(xiàn)全方位無死角的管路保溫。同時還增設(shè)沖洗管路,以便運行時在尿素溶液輸送完畢后,及時沖洗管道,避免管道殘留尿素溶液。
3.2.2 氨氣稀釋優(yōu)化設(shè)計
尿素水解系統(tǒng)生成的混合氣體含氨濃度約為37.5%(體積濃度),而SCR 煙氣脫硝工藝要求的含氨濃度為5%,因此需要利用稀釋風(fēng)將混合氣體的含氨濃度稀釋至5%。因尿素水解是可逆反應(yīng),為了避免結(jié)晶逆反應(yīng)發(fā)生,稀釋風(fēng)溫度應(yīng)在160 ℃以上。先投運的2 號機組尿素水解系統(tǒng)以鍋爐熱一次風(fēng)作為稀釋風(fēng),由于空預(yù)器密封性不良,熱一次風(fēng)含有較多粉塵,導(dǎo)致水解系統(tǒng)出現(xiàn)稀釋風(fēng)系統(tǒng)管路堵灰現(xiàn)象。特別是噴氨格柵的噴氨支管堵塞后,導(dǎo)致SCR 噴氨均勻性下降,自動控制性能變差,SCR 反應(yīng)器局部氨逃逸率增大,進而引起脫硝效率降低。
基于2 號機組投運存在的問題,在進行1 號機組SCR 尿素水解系統(tǒng)設(shè)計時,根據(jù)初設(shè)審查意見及調(diào)研分析,提出了自然風(fēng)加熱方案。通過對電加熱、蒸汽加熱、煙氣加熱3 種方案的技術(shù)經(jīng)濟比較及專家論證,決定采用煙氣加熱自然風(fēng)方案,即在SCR 反應(yīng)器尾部錐體部分內(nèi)增設(shè)煙氣換熱器,自然風(fēng)通過稀釋風(fēng)機送至換熱器內(nèi),與鍋爐煙道內(nèi)的熱煙氣(設(shè)計溫度為280 ℃)進行熱交換,使加熱后的稀釋風(fēng)溫度達到160℃以上,從而解決了稀釋風(fēng)堵塞問題。
根據(jù)舟山煤電2017 年度運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果,2 臺機組滿負荷運行時SCR 脫硝系統(tǒng)的入口NOX濃度基本在250 mg/m3以內(nèi)。在進行尿素水解系統(tǒng)設(shè)計時,首要考慮產(chǎn)氨量滿足2 臺機組滿負荷設(shè)計工況的100%需氨量,而且單臺水解反應(yīng)器可以滿足1 臺機組日常滿負荷運行(SCR 系統(tǒng)入口NOX濃度為250 mg/m3)所需氨量的150%,由此計算得到單臺水解反應(yīng)器的出力為368 kg/h。
尿素水解反應(yīng)器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖3 所示,氨氣主要儲存于反應(yīng)器上部空間和反應(yīng)器下部溶液。當(dāng)鍋爐負荷升高時,脫硝系統(tǒng)的氨需求量增大,可利用儲存于反應(yīng)器上部空間的氨氣滿足氨需求量的快速變化。同時,氨流量增大導(dǎo)致反應(yīng)器壓力下降,氨氣溶解度隨著壓力下降而減小,溶液中的氨氣再次析出,因此也可以快速提供少量氨氣量。水解系統(tǒng)對氨需求信號的響應(yīng)時間為3~5 min,因此需要將水解反應(yīng)器內(nèi)尿素溶液容積率控制在70%以內(nèi),使尿素水解反應(yīng)器上部留有足夠氨氣緩存空間,以彌補水解系統(tǒng)的滯后性。
圖3 水解反應(yīng)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)
在初始設(shè)計階段,考慮到與原液氨供氨系統(tǒng)相比,尿素水解系統(tǒng)的反應(yīng)速率較慢,當(dāng)鍋爐負荷變化較大時,產(chǎn)氨速率可能無法跟上SCR 脫硝系統(tǒng)氨需求量的變化速率。為此,經(jīng)多方調(diào)研,并與設(shè)計院和生產(chǎn)廠家多次溝通和討論,將單臺水解反應(yīng)器出力調(diào)整為單臺機組滿負荷運行所需氨量的200%(SCR 系統(tǒng)入口NOX濃度為250 mg/m3,出口NOX濃度為50 mg/m3)。出力調(diào)整后,存儲于反應(yīng)器的氨氣量增加,可使系統(tǒng)緩沖時間從5 min 提高至10 min(在單臺機組滿負荷設(shè)計工況下),大大提升了水解反應(yīng)系統(tǒng)對鍋爐負荷變化的響應(yīng)能力。
舟山煤電尿素水解制氨系統(tǒng)已于2019 年2月9 日和3 月17 日分別投運接入2 號、1 號機組SCR 脫硝系統(tǒng)。目前制氨系統(tǒng)、SCR 脫硝系統(tǒng)各項運行參數(shù)正常,脫硝效果良好,但是也出現(xiàn)了一些問題,如堵塞、閥門內(nèi)漏等。
2 號機組SCR 脫硝系統(tǒng)的尿素水解裝置投運較早,設(shè)計時因經(jīng)驗不足,采用熱一次風(fēng)作為稀釋風(fēng),因此常出現(xiàn)噴氨格柵局部堵塞現(xiàn)象,導(dǎo)致稀釋風(fēng)量下降、噴氨自動控制困難等問題。
經(jīng)過不斷摸索和經(jīng)驗總結(jié),舟山煤電采用3項措施來避免堵塞:通過運行時定期吹掃有效防止堵灰;利用噴氨格柵調(diào)整試驗控制噴氨均勻性;停機檢修時采用壓縮空氣對噴氨格柵進行吹掃疏通。與投運初期相比,目前因局部堵塞引起噴氨控制困難的問題已經(jīng)得到明顯改善。
按設(shè)計要求,為了降低尿素水解系統(tǒng)中間產(chǎn)物氨基甲酸銨對設(shè)備的腐蝕性,水解器運行溫度應(yīng)控制在140 ℃~155 ℃。在運行中,當(dāng)采取“一對一”運行模式,即單臺水解器給對應(yīng)的1 臺機組供氨時,因水解器設(shè)計出力較大,若鍋爐負荷較低,則水解器運行溫度可能低于140 ℃。
為了避免低溫腐蝕帶來的不利影響,舟山煤電采取降低液位的運行手段,將液位從0.85 m降到0.80 m 甚至0.78 m,以提高運行溫度,運行試驗表明,該方法對提高溫度有一定效果。另外,在運行條件允許時,采取“一對二”運行模式,即單臺水解器給2 臺機組同時供氨,運行試驗表明,該方法可以有效確保水解器運行溫度在設(shè)計范圍內(nèi)。
產(chǎn)品氣管道設(shè)有伴熱蒸汽管道,其溫度為130 ℃。2019 年7 月,在2 號機組調(diào)停時,發(fā)現(xiàn)與之對應(yīng)的2 號水解器出口產(chǎn)品氣管道的閥門大多存在內(nèi)漏問題。經(jīng)分析得知,產(chǎn)品氣含有少量銨基甲酸氨等腐蝕性氣體,在溫度較低時有一定的腐蝕性,可能引起閥門腐蝕內(nèi)漏。但考慮到運行溫度基本達到設(shè)計要求,因而無法明確判定是腐蝕引起的,也有可能是閥門質(zhì)量有問題。
2 臺水解器產(chǎn)品氣出口的聯(lián)通閥也存在上述問題,但由于無法進行隔離檢查,因此計劃在2臺機組同時停機時對相關(guān)閥門解體檢查,分析具體原因。目前采取的主要措施是將產(chǎn)品氣管道上的閥門內(nèi)件材質(zhì)由316L 更換為防腐性能更好的2205 材質(zhì)。
在運行中發(fā)現(xiàn),當(dāng)A,B 任意一側(cè)SCR 脫硝系統(tǒng)滿足保護退出條件時(脫硝入口煙溫低于300℃或氨空比大于13%),尿素水解器至鍋爐脫硝系統(tǒng)供氨氣動閥將自動關(guān)閉,造成A,B 兩側(cè)脫硝系統(tǒng)均退出運行。
為此,熱控技術(shù)人員對相關(guān)邏輯進行了優(yōu)化,只有當(dāng)A,B 兩側(cè)脫硝系統(tǒng)同時滿足保護退出條件時,才關(guān)閉尿素水解器至鍋爐脫硝系統(tǒng)的供氨氣動閥。單側(cè)達到保護退出條件時,僅關(guān)閉該側(cè)的供氨調(diào)節(jié)閥,需進一步隔離時再手動關(guān)閉該側(cè)計量模塊的隔離閥,以確保另一側(cè)脫硝系統(tǒng)的正常運行。
舟山煤電尿素水解制氨系統(tǒng)投運后,進行了各項性能試驗,試驗結(jié)果表明2 臺水解器最大實際出力完全可以滿足2 臺機組滿負荷脫硝所需氨需求量。運行以來,各項運行參數(shù)穩(wěn)定,系統(tǒng)響應(yīng)快,腐蝕性低,已全部替代了原液氨供氨系統(tǒng)功能,因此正著手進行氨區(qū)拆除工作。
尿素水解制氨無需儲存大量液氨和氨水,消除了發(fā)電廠SCR 脫硝系統(tǒng)重大危險源。生產(chǎn)過程密閉無泄漏,溶液配制階段不會發(fā)生氨泄漏,也不需要審批?;愤\輸手續(xù)。雖然運行成本有所提高,但與液氨系統(tǒng)相比,尿素水解反應(yīng)產(chǎn)物中氨氣濃度低,惰性氣體成分高,危險性相對較低,也更為安全。與尿素?zé)峤饧夹g(shù)相比,水解法的尿素轉(zhuǎn)化為氨的效率較高,系統(tǒng)能耗低。