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      提高50kg/m重軌軋鋼工序成材率

      2020-04-19 09:28孫進
      寫真地理 2020年1期
      關(guān)鍵詞:缺陷

      孫進

      摘?要: 本文根據(jù)攀鋼重軌生產(chǎn)線的工藝特點,結(jié)合生產(chǎn)實際和孔型特點,分析了重軌軋疤缺陷的產(chǎn)生原因以及形態(tài)特征,制定出合適的缺陷檢查方法,針對上腰軋疤產(chǎn)生的特點提出了相應(yīng)的改進方法,并推廣覆蓋到重軌其它部位,以達(dá)到有效降低軋疤缺陷造成的重軌改切下線率的目的。

      關(guān)鍵詞: 萬能軋制;成材率;缺陷;衛(wèi)板

      【中圖分類號】TG335.43?????【文獻標(biāo)識碼】A?????【文章編號】1674-3733(2020)01-0220-01

      1?前言

      作為鐵路的重要組成部分,重軌起著支撐和導(dǎo)向列車的雙重作用,也是影響鐵路行車安全的重要因素。作為企業(yè)主要產(chǎn)品的一部分,50軌成材率的高低直接影響企業(yè)的效益。下面本文將結(jié)合攀鋼重軌生產(chǎn)線的生產(chǎn)工藝特點,簡單分析50軌成材率偏低的原因以及解決辦法。

      2?50軌生產(chǎn)工藝流程

      攀鋼50軌萬能軋制線,生產(chǎn)工藝流程包括原料準(zhǔn)備、加熱、軋制、冷卻及精整等工序。生產(chǎn)重軌時其主要生產(chǎn)流程如下:鋼坯在加熱爐內(nèi)加熱到1200℃左右時,由出鋼機逐根送出爐外,經(jīng)出爐輥道、高壓水除鱗后送入軋機軋制。鋼坯經(jīng)950軋機進行開坯軋制9道次后,進入開坯軋機(BD2),往復(fù)3道次軋制出中間軌形坯,隨后進入萬能粗軋機及軋邊機進行往復(fù)3道次軋制,最后經(jīng)過萬能精軋機1道次軋制出熱態(tài)下的鋼軌成品。

      采用的孔型系統(tǒng)包括:箱形孔、梯形孔、帽形孔、軌形孔、萬能孔、軋邊孔和半萬能成品孔[1]。其中950配置箱形孔、梯形孔、帽形孔;BD2軋機上配置切深孔和先導(dǎo)孔;萬能粗軋機上配置萬能孔;軋邊機上配置軋邊孔;萬能精軋機上配置半萬能成品孔。

      3?找出主要影響成材率問題

      影響50kg/m重軌軋鋼工序成材率的主要質(zhì)量問題是軋疤、熱尺和規(guī)格不合,其所占比率達(dá)到84.2%。確定影響一軋鋼作業(yè)區(qū)50kg/m重軌軋鋼工序成材率的主要原因:

      3.1?輔助設(shè)備(包括地板蓋、各區(qū)域輥道衛(wèi)板和950區(qū)域翻鋼鉤)刮鋼所致;

      3.2?孔型、導(dǎo)衛(wèi)板和夾板等備件表面粘氧化鐵皮所致;

      3.3?坯料較短;

      3.4?鋼材表面缺陷較多

      3.5?熱鋸取樣過多。

      3.6?孔型系統(tǒng)有待進一步完善;

      3.7?鋼坯加熱溫度不均,存在陰陽面等缺陷;

      4?要因確認(rèn)

      由以上分析可知,導(dǎo)致50重軌軋鋼工序成材率降低,軋疤、熱尺和規(guī)格不合等主要缺陷增多的要因是:(1)輔助設(shè)備刮鋼;(2)孔型和導(dǎo)、衛(wèi)板等備件表面粘氧化鐵皮;(3)崗位人員業(yè)務(wù)技能欠缺。

      5?對策實施

      在檢查廢品中,軋疤、熱尺和規(guī)格不合這三類缺陷是影響50重軌軋鋼工序成材率的主要缺陷原因,且這三類缺陷除了受輔助設(shè)備、備品備件和孔型系統(tǒng)的影響外,還與人員的操作、調(diào)整技能及質(zhì)量監(jiān)控意識密切相關(guān)。所以為了有效提高50重軌軋鋼工序成材率,總結(jié)制定了以下幾個方面的工作:

      (1)為有效減少軋疤缺陷產(chǎn)生的可能性,作業(yè)區(qū)要求950操作臺嚴(yán)禁輥道轉(zhuǎn)動時翻鋼或前后兩組輥道轉(zhuǎn)動不一致時送鋼。

      (2)要求各班在重軌開軋前應(yīng)對各架軋機的衛(wèi)板進行檢查,以減少劈頭鋼打衛(wèi)板、斷輥設(shè)備事故的發(fā)生。

      (3)要求950臺操作人員嚴(yán)格控制坯料的開軋溫度,杜絕軋制低溫鋼、黑頭鋼和陰陽面,當(dāng)發(fā)現(xiàn)坯料表面出現(xiàn)通長拉裂時,應(yīng)及時通知調(diào)度室,并要求后工序做好標(biāo)識。

      (4)要求各班在開軋前或中間待熱時間,必須認(rèn)真檢查本區(qū)域的地板蓋、翻鋼鉤、翻鋼機、輸送輥道等備件設(shè)施的表面光潔度,發(fā)現(xiàn)毛刺時應(yīng)及時修磨,以減少鋼軌表面軋疤、刮傷和缺肉等質(zhì)量缺陷的產(chǎn)生。

      (5)作業(yè)區(qū)要求各班每,每爐鋼至少取三次小試樣,每爐紅檢工到臺架檢查鋼軌通長表面質(zhì)量狀況,并及時反饋信息,采取措施停軋?zhí)幚恚苑乐咕植啃∪毕莼蛑芷谛?、通長缺陷的進一步擴大化,有效地避免批量質(zhì)量事故的發(fā)生。

      (6)作業(yè)區(qū)有計劃、有步驟地開展業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)活動和競賽活動,為員工提供一個相互交流經(jīng)驗的平臺,以提高作業(yè)區(qū)的整體業(yè)務(wù)技能水平。

      (7)加大過程質(zhì)量監(jiān)控力度,提高紅檢工的業(yè)務(wù)技能水平,確保他們對產(chǎn)品缺陷產(chǎn)生原因判斷的準(zhǔn)確性和及時性。

      6?效果檢查

      改進效果:經(jīng)過半年來的共同努力,2019年上半年作業(yè)區(qū)50重軌軋鋼工序成材率得到了大幅提高,統(tǒng)計列表如下:(單位:%)

      2019年1—6月一軋作業(yè)區(qū)50重軌軋鋼工序成材率統(tǒng)計目標(biāo)值的完成情況,見下圖。

      7?總結(jié)

      (1)通過對過程的分析,采取對應(yīng)措施,2019年上半年一軋作業(yè)區(qū)50重軌軋鋼工序成材率得到了有效的提高,提高到91.75%。

      (2)由于2020年50重軌的批量生產(chǎn)有所增加,用戶對其表面質(zhì)量提出了更高的技術(shù)要求,因此,對于如何提高50重軌軋鋼工序成材率,仍是今后需要進一步探討的問題。

      參考文獻

      [1]?吳迪,趙憲明.萬能孔型軋制高精度重軌的研究[J].軋鋼,2000,17(3):12~14.

      [2]?周劍華等.全萬能成品孔型軋制高精度重軌生產(chǎn)工藝研究[J].鋼鐵研究,2007,35(3):31~34.

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