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      某尾礦庫(kù)浸潤(rùn)線偏高探析及治理

      2020-05-12 07:54:16賀利民
      湖南有色金屬 2020年2期
      關(guān)鍵詞:導(dǎo)水管主壩壩頂

      楊 榮,賀利民

      (湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司,湖南郴州 423000)

      湖南郴州某多金屬礦尾礦庫(kù)位于湖南省郴州市蘇仙區(qū)境內(nèi),于2011年10月建成投入使用,屬山谷型尾礦庫(kù)。尾礦庫(kù)采用上游法濕排,排放方式為壩前放礦。尾礦庫(kù)由主壩和1#、2#副壩組成。主壩初期壩為碾壓土壩,壩頂標(biāo)高+170.0 m,壩高20.0 m,壩軸線長(zhǎng)104.0 m,壩頂寬3 m,上、下游邊坡均為1∶2.0,使用干砌塊石護(hù)坡,外坡+158.0 m標(biāo)高以下設(shè)塊石排水棱體。1#副壩位于初期壩南東方向,為碾壓土壩,壩頂標(biāo)高+180.0 m,壩高10 m,壩頂寬為5 m,上、下游邊坡均為1∶2.0。2#副壩初期壩為碾壓土壩,壩底標(biāo)高+200.0 m,壩頂標(biāo)高+215.0 m,壩高15 m,壩頂寬為5 m,上、下游邊坡均為1∶2.0。尾礦設(shè)計(jì)最終堆積標(biāo)高為+220.0 m,總壩高65 m,總壩容1 267.0×104 m3,有效壩容 1 245.4×104 m3,為Ⅲ等尾礦庫(kù)。

      尾礦庫(kù)匯水面積0.76 km2,尾礦庫(kù)防洪標(biāo)準(zhǔn)為500年一遇,尾礦庫(kù)排洪系統(tǒng)為框架式排水井+斜槽+排水隧洞+排水涵管的方式進(jìn)行排水。

      尾礦庫(kù)排滲系統(tǒng)主要為土工席墊水平排滲系統(tǒng),主壩在 +172.0 m、+177.0 m、+182.0 m、+187.0 m、+193.0 m 5個(gè)坡面布置,1#副壩在+183.0 m、+188.0 m、+193.0 m 3個(gè)坡面布置,另1#副壩在+180.0 m標(biāo)高施工了8根水平排滲管及一條排滲盲溝進(jìn)行排滲。主壩、副壩設(shè)置在壩體內(nèi)的土工席墊導(dǎo)水管是采用Φ110 mm PVC材質(zhì),該材質(zhì)抗剪能力、抗壓強(qiáng)度偏低,由于受選礦藥劑腐蝕和庫(kù)內(nèi)取砂設(shè)備輾壓等多方面原因,主壩堆積壩+172.0 m、+177.0 m、+182.0 m標(biāo)高、1#副壩+183.0 m、+188.0 m標(biāo)高坡面布置的水平排滲導(dǎo)水管出現(xiàn)不同程度的跑混現(xiàn)象。

      該尾礦庫(kù)主壩堆積壩現(xiàn)壩頂標(biāo)高為+200.1 m,1#副壩堆積壩現(xiàn)壩頂標(biāo)高為+200.1 m。主壩現(xiàn)狀壩高為45.1 m,1#副壩現(xiàn)狀壩高為30.1 m。現(xiàn)狀庫(kù)容約為800.0×104m3,每年堆壩高度3 m,離設(shè)計(jì)最終壩高還有22 m,現(xiàn)狀庫(kù)容為Ⅳ等尾礦庫(kù)。

      1 存在的問(wèn)題

      尾礦庫(kù)排放規(guī)模由原設(shè)計(jì)的2 000 t/d擴(kuò)大至目前的3 500 t/d,壩體上升速度加快,由原來(lái)的1.83 m/a上升到3.0 m/a。

      由于排放規(guī)模的擴(kuò)大,尾砂沉積和固結(jié)的時(shí)間比原來(lái)縮短,不利于壩體的穩(wěn)定。

      尾礦排放濃度由原設(shè)計(jì)的30%左右變?yōu)楝F(xiàn)在12%~15%左右,進(jìn)入尾礦水量增加,尾礦干灘形成需要時(shí)間長(zhǎng),同時(shí)沉積灘坡度變緩,達(dá)不到設(shè)計(jì)的1%,導(dǎo)致高洪庫(kù)容變小,安全超高減小,尾礦庫(kù)的防洪能力降低[1]。尾礦庫(kù)全景照如圖1所示。

      2 尾礦壩浸潤(rùn)線偏高原因探究

      2.1 治理前浸潤(rùn)線埋深情況

      根據(jù)尾礦庫(kù)工程地質(zhì)勘察資料及尾礦壩在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)資料,該尾礦庫(kù)現(xiàn)狀浸潤(rùn)線觀測(cè)孔位置如圖2所示。

      主壩段+170.0 m~+190.0 m標(biāo)高段實(shí)測(cè)浸潤(rùn)線埋深為3.5~12 m,1#副壩段+180.0 m~+190.0 m標(biāo)高段實(shí)測(cè)浸潤(rùn)線埋深為3.2~10 m,且副壩浸潤(rùn)線埋深較淺,副壩靠近壩肩處(南側(cè))勘察期間出現(xiàn)局部沼澤化,如圖3所示。

      圖1 尾礦庫(kù)全景照片

      圖2 主壩浸潤(rùn)線觀測(cè)點(diǎn)位置圖

      圖3 副壩段沼澤化處

      2.2 浸潤(rùn)線埋深偏高原因分析

      1.選廠內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、尾礦庫(kù)未完善清污分流工程,致使入庫(kù)水量增加。

      2.由于該尾礦壩主壩、1#副壩初期壩在初始放礦時(shí),出現(xiàn)有尾礦跑渾情況,導(dǎo)致環(huán)保壓力增大,為了保證選廠正常生產(chǎn),在上游坡面施工了近3 m厚的粘土層,導(dǎo)致尾礦壩初期壩透水效果差。

      3.根據(jù)尾礦庫(kù)庫(kù)址條件,尾礦庫(kù)滲徑和縱深較短,尾礦庫(kù)堆積至+200.0 m標(biāo)高后,將成為一個(gè)傍山型的尾礦庫(kù),庫(kù)長(zhǎng)將逐漸減小,加之入庫(kù)尾礦上升速率快,尾礦固結(jié)時(shí)間慢,排滲效果差,導(dǎo)致浸潤(rùn)線偏高。

      4.由于原礦中含有鈣離子、加之選廠各類藥劑的綜合使用,導(dǎo)致大口輻射井內(nèi)部分集滲管和輻射井虹吸外排水管結(jié)垢嚴(yán)重,排滲管集滲能力下降,集滲效果差,輻射井排水管排水實(shí)際斷面變小,以致井內(nèi)水位抬升,進(jìn)而造成壩內(nèi)浸潤(rùn)線偏高。

      5.因生產(chǎn)需求,回選螢石礦,磨礦粒度變細(xì),尾礦粒徑-0.074 mm達(dá)到82%,實(shí)際尾礦排放濃度只有13%左右;細(xì)顆粒的礦泥易形成透鏡體夾層,滲透系數(shù)變小,不利于排滲固結(jié),引起浸潤(rùn)線偏高。

      3 尾礦庫(kù)浸潤(rùn)線治理措施

      3.1 完善選廠內(nèi)部和尾礦庫(kù)雨污分流工程

      在選廠內(nèi)部實(shí)施清污分流工程,對(duì)一些長(zhǎng)流水進(jìn)行控制,能夠廠內(nèi)回用的廢水通過(guò)回用設(shè)備進(jìn)行循環(huán)利用,完成廠內(nèi)雨水、清水收集溝,使清水不流入廠內(nèi)排水系統(tǒng);尾礦庫(kù)完善山體截水溝,將地表水通過(guò)市政涵管排出壩外,做到了清污分流。

      3.2 增設(shè)大口輻射井排滲設(shè)施

      在主壩段+190.0 m標(biāo)高坡面增設(shè)2座輻射井,編號(hào)為1#、2#輻射井,在1#副壩+190.0 m標(biāo)高坡面增設(shè)一座輻射井,編號(hào)為3#輻射井。大口輻射井采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),井內(nèi)徑為3.0 m,井壁厚0.3 m,鋼筋保護(hù)層厚0.5 m。主壩1#、2#輻射井深度H=25.0 m,副壩3#輻射井深度H=18.0 m。輻射井剖面示意圖如圖4所示。集滲管呈一字型布置(采用DN60HDPE管),主壩段+168.0 m~+172.5 m每隔1.0 m設(shè)一排,管長(zhǎng)50.0 m,副壩段+175 m~+177 m每隔0.5 m設(shè)一排,管長(zhǎng)50.0 m,集滲管管周開(kāi)孔(開(kāi)孔間距10 cm)外包400 g/m2的土工布兩層。垂直于壩軸方向每座大口輻射井各設(shè)置一根DN100HDPE外排水管,將滲水排出壩外。主壩段1#、2#輻射井外排水管長(zhǎng)度約129 m,副壩段3#輻射井外排水管長(zhǎng)度約55 m。輻射井內(nèi)集、排水管布置示意圖如圖5所示。

      圖4 輻射井剖面示意圖

      圖5 輻射井內(nèi)集、排水管布置示意圖

      3.3 水平排滲與垂直排滲聯(lián)合運(yùn)用提高排滲能力

      主壩堆積壩段繼續(xù)沿+187.0 m、+193.0 m標(biāo)高2個(gè)坡面施工土工席墊水平排滲層,1#副壩段+193.0 m標(biāo)高1個(gè)坡面施工土工席墊水平排滲層,水平排滲層在距堆積壩灘頂100 m的沉積灘面平行壩軸線分段鋪設(shè)。為杜絕導(dǎo)水管出現(xiàn)漏砂現(xiàn)象,主壩、副壩+190.0 m標(biāo)高以上全部采用HDPE管,管徑為DN90,壁厚6.7 mm,承壓能力1.25 MPa,接頭采用熱熔方式。連接水平土工席墊排滲層由δ=12 mm土工席墊、Φ100軟式透水管、400 g/m2土工布組成。土工席墊分三段鋪設(shè),每段寬4.0 m,間距2.0 m,鋪設(shè)整個(gè)軸線長(zhǎng);軟式透水管橫向貫穿排水席墊。將導(dǎo)水管間距由原來(lái)50 m調(diào)整為25~30 m,垂直壩軸線均布,通過(guò)增加導(dǎo)水管路來(lái)提高滲水能力。

      為增大透水效果,在水平排滲基礎(chǔ)上采用垂直排滲設(shè)施跟土工席墊聯(lián)合使用,垂直排滲工藝采用網(wǎng)狀硬式透水管外包400 K土工布,網(wǎng)狀硬式透水管規(guī)格直徑:160 mm,壁厚6 mm,開(kāi)孔部分60%,孔數(shù)為7 000個(gè)/m2,環(huán)剛度1KN-4KN,長(zhǎng)度2 m/根,間距布置10 m,單次布置量2 m/根×30根×2排,在第一排土工席墊和第三排土工席墊上垂直等距離架設(shè)豎直排滲管,增大壩體軟弱夾層的排滲能力如圖6所示。

      圖6 土工席墊+豎式網(wǎng)狀透水管鋪設(shè)示意圖

      根據(jù)壩體勘探剖面、孔隙水運(yùn)動(dòng)規(guī)律,采用垂直排滲聯(lián)合水平排滲的方式要比原單一的排滲方式更符合細(xì)粒級(jí)尾礦庫(kù)的排滲,能降低壩體浸潤(rùn)線,提高壩體的安全系數(shù),解決了細(xì)粒級(jí)尾礦抗剪強(qiáng)度低、滲透系數(shù)小、脫水固結(jié)慢的缺點(diǎn)。

      3.4 新建排滲盲井

      通過(guò)尾礦壩浸潤(rùn)線在線數(shù)據(jù)和人工數(shù)據(jù)表明,主壩+172.0 m標(biāo)高浸潤(rùn)線數(shù)據(jù)超設(shè)計(jì)埋深,在主壩+172.0 m標(biāo)高平行于壩軸線等距離實(shí)施四口排滲盲井,排滲盲井設(shè)計(jì)采用預(yù)制現(xiàn)澆無(wú)砂混凝土管,井深H=5 m,內(nèi)徑D=1.0 m,壁厚d=0.3 m,采用井內(nèi)虹吸法排水,主壩+152 m標(biāo)高7根水平排滲管施工完成后,+172.0 m標(biāo)高浸潤(rùn)線都降至5 m以下,現(xiàn)四口排滲盲井內(nèi)基本無(wú)水。

      3.5 增設(shè)水平排滲管設(shè)施

      通過(guò)實(shí)施輻射井和排滲盲井工程,主壩浸潤(rùn)線超升現(xiàn)象有所好轉(zhuǎn),為徹底治理好主壩浸潤(rùn)線超高這一安全隱患,結(jié)合現(xiàn)狀,施工單位在主壩初期壩+152.0 m標(biāo)高從外坡實(shí)施7根水平排滲孔。結(jié)合主壩初期壩剖面圖,需穿透壩體80 m才能將壩體內(nèi)滲水導(dǎo)出,施工單位克服片石與片石的間隙和片石的不規(guī)則、長(zhǎng)距離施工易造成鋼套管跑位和跟管鉆井時(shí)壩體內(nèi)出現(xiàn)跑砂等困難,完成7根水平排滲管的施工任務(wù),實(shí)現(xiàn)庫(kù)內(nèi)壩體滲水自流。全部工程施工結(jié)束后,經(jīng)不間斷測(cè)量7口排滲管每天的出水量約為450 m3/d。7根壩體排滲管出水質(zhì)清澈透明、無(wú)任何顆粒雜質(zhì),做到了24 h自流排滲,后期管理工作極少。

      3.6 增設(shè)輻射井內(nèi)排水設(shè)施

      副壩實(shí)施在輻射井內(nèi)增設(shè)集滲管工程,加大了庫(kù)內(nèi)滲水能力,通過(guò)向初期壩方向和向庫(kù)內(nèi)方向增打集滲管工程,副壩+183.0 m標(biāo)高浸潤(rùn)線從原來(lái)的最低3.2 m降至達(dá)4.9 m。井內(nèi)導(dǎo)水管的出水量由原來(lái)的240 m3/d提高到現(xiàn)每天約300 m3/d的出水,現(xiàn)副壩+183.0 m人工浸潤(rùn)線埋深已達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范4 m要求。

      3.7 采用分級(jí)尾砂模袋法堆筑子壩

      為保證尾礦庫(kù)后期的壩體穩(wěn)定,針對(duì)該尾礦庫(kù)縱深短、尾礦粒度細(xì)、壩體上升速度快、尾礦不宜固結(jié)的特點(diǎn),采用了國(guó)家安監(jiān)總局在非煤礦山推廣的分級(jí)尾砂模袋法新工藝來(lái)堆筑子壩,實(shí)施分級(jí)尾砂模袋法堆筑子壩,避免了原機(jī)械堆壩庫(kù)內(nèi)取砂在壩體上反復(fù)碾壓易造成庫(kù)內(nèi)土工席墊導(dǎo)水管被破壞、回采坑內(nèi)尾砂回填形成透鏡體夾層造成尾礦滲透性差的現(xiàn)象[2~4]。

      經(jīng)上述綜合治理措施的實(shí)施,該尾礦庫(kù)現(xiàn)各斷面標(biāo)高浸潤(rùn)線埋深均降低至設(shè)計(jì)要求的控制浸潤(rùn)線埋深以下,保障了尾礦壩的安全運(yùn)行。

      4 結(jié) 論

      綜上,通過(guò)分析該尾礦庫(kù)浸潤(rùn)線埋深偏高的成因,提出了完善尾礦庫(kù)清污分流、增設(shè)大口輻射井、采用網(wǎng)狀硬式透水管+水平土工席墊聯(lián)合排滲設(shè)施、初期壩+152.0 m實(shí)施水平排滲管設(shè)施、局部浸潤(rùn)線偏高區(qū)域?qū)嵤┡艥B盲井、實(shí)施尾砂分級(jí)模袋法筑壩等措施。工程設(shè)施完成后,尾礦庫(kù)浸潤(rùn)線埋深均降低至設(shè)計(jì)要求的控制浸潤(rùn)線埋深以下,有效地解決了該尾礦庫(kù)浸潤(rùn)線超控制浸潤(rùn)線埋深的問(wèn)題,保障了尾礦庫(kù)的運(yùn)行安全。

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