趙 創(chuàng),王志雄
(1.西安航天源動(dòng)力工程有限公司,陜西 西安 710038;2.西安中聚能環(huán)研究設(shè)計(jì)院有限公司,陜西 西安 710038)
活性炭是一種優(yōu)良的吸附材料,其物理、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,是一種循環(huán)經(jīng)濟(jì)型材料,廣泛用于食品、制藥及環(huán)保領(lǐng)域[1,2]。制備活性炭的方法包括物理法和化學(xué)法等?;瘜W(xué)活化法是通過(guò)將化學(xué)試劑(ZnCl2或KOH)嵌入炭顆粒內(nèi)部,經(jīng)歷一系列的交聯(lián)縮聚反應(yīng)形成微孔。物理活化先將原料在500℃ 炭化,然后用H2O 或CO2等氣體在800℃以上進(jìn)行活化[2]。物理活化法所需的活化溫度一般較化學(xué)活化法高,且停留時(shí)間也更長(zhǎng),因此,耗能較大,成本高。盡管有這些缺點(diǎn),物理活化法在實(shí)際生產(chǎn)中的應(yīng)用仍然十分廣泛,原因在于其制得的活性炭無(wú)需過(guò)多的后處理步驟,而化學(xué)活化法制得的活性炭需要除去殘留活化劑。
生產(chǎn)活性炭的裝置目前主要包含有內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯、外熱式回轉(zhuǎn)窯、耙式爐和斯列普活化爐,其中,內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯應(yīng)用最為廣泛,在生產(chǎn)過(guò)程中,活化爐需要大量的水蒸氣參與反應(yīng),內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯因?yàn)榧夹g(shù)難度小、投資低而被廣泛應(yīng)用,但是該系統(tǒng)存在產(chǎn)量低、碘值相對(duì)較低的問(wèn)題,提高質(zhì)量和產(chǎn)量是其亟待解決的問(wèn)題。
回轉(zhuǎn)活化爐主要由爐頭、回轉(zhuǎn)筒體、傳動(dòng)部件、爐尾、出料裝置、蒸汽供應(yīng)管道等所組成。隨著回轉(zhuǎn)爐的轉(zhuǎn)動(dòng),回轉(zhuǎn)爐外不斷地向爐內(nèi)供應(yīng)一次空氣,二次空氣從回轉(zhuǎn)爐體徑向方向不斷向爐內(nèi)供應(yīng)。因此,炭化料始終在活化爐的下部向活化爐的尾部移動(dòng),下部通入的水蒸氣和爐內(nèi)炭化料的接觸面增加,使得爐內(nèi)的炭化料和水蒸氣在高溫下發(fā)生反應(yīng),生產(chǎn)活性炭。
在此活化過(guò)程中,炭和水蒸氣放出的CO和H2上升到爐內(nèi)上層,和外部空氣中的氧氣反應(yīng),生成CO2和H2O并放熱,提高爐內(nèi)的活化溫度。同時(shí)在余熱鍋爐內(nèi)補(bǔ)充一定的空氣,保持一定的停留時(shí)間,充分燃燒煙氣中的可燃?xì)猓⑦M(jìn)行余熱回收,從而達(dá)到降低能耗的目的。
該生產(chǎn)裝置由西安中聚能環(huán)研究設(shè)計(jì)院有限公司設(shè)計(jì),在新疆哈密落地生產(chǎn)。
煤基活性炭行業(yè)尾氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為DB64/T 819—2012,該標(biāo)準(zhǔn)要求比較低,環(huán)評(píng)報(bào)告執(zhí)行GB 13271—2014標(biāo)準(zhǔn),但是該標(biāo)準(zhǔn)未明確提出煙氣CO排放值。參考加熱爐煙氣排放要求,本文選用排放值150~250mg/m3進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
(1)系統(tǒng)原料。系統(tǒng)設(shè)計(jì)以原煤為活化原料,原煤粒徑范圍為8~20mm,原煤的工業(yè)分析具體見表1。
表1 原煤工業(yè)分析
(2)活化指標(biāo)。采用空氣作為助燃劑,水蒸氣作為活化劑,活化段溫度為800~950℃,物料停留12~15h,活性炭設(shè)計(jì)產(chǎn)量為5~6t/d,具體活性炭指標(biāo)見表2。
表2 活性炭質(zhì)量指標(biāo)
原料煤用自卸車將物料堆積在料廠,采用鏟斗車將物料送入窯前原料斗,通過(guò)星型給料機(jī)將物料送到活化爐內(nèi),通過(guò)一次風(fēng)機(jī)和二次風(fēng)機(jī)供風(fēng),一次風(fēng)機(jī)主要用于提溫,二次風(fēng)機(jī)主要用于提升中段后溫度。
原煤在前段完成熱解反應(yīng),一次風(fēng)機(jī)空氣與可燃?xì)膺M(jìn)行燃燒,使轉(zhuǎn)窯前段逐漸升溫至950~1 100℃,中段通入過(guò)熱水蒸氣,高溫半焦和水蒸氣產(chǎn)生活化反應(yīng)生成活性焦,伴隨著活性焦發(fā)生吸熱反應(yīng),活化反應(yīng)產(chǎn)生H2和CO。二次風(fēng)機(jī)鼓風(fēng)將中段的可燃?xì)馊紵?,提升中段后的溫度,物料溫度高?00℃,提升產(chǎn)品的質(zhì)量,減少了進(jìn)入余熱鍋爐的可燃?xì)夂?。反?yīng)生成的活性炭隔絕空氣冷卻至80℃以內(nèi),經(jīng)出料口進(jìn)入輸送帶,然后送至篩分工段。
活化過(guò)程中產(chǎn)生的煙氣溫度約為800℃,煙氣進(jìn)入余熱鍋爐加熱軟化水,產(chǎn)生蒸汽作為活化劑回到轉(zhuǎn)窯內(nèi),經(jīng)過(guò)余熱鍋爐后尾氣溫度約為400℃,蒸汽作為活化劑進(jìn)入旋轉(zhuǎn)窯參與反應(yīng),煙氣再進(jìn)省煤器和布袋除塵器,然后進(jìn)入脫硫塔進(jìn)行脫硫,煙氣達(dá)標(biāo)高位煙囪排放?;罨a(chǎn)系統(tǒng)流程見圖1。
圖1 活化生產(chǎn)系統(tǒng)流程
采用非傳統(tǒng)的通空氣方式,傳統(tǒng)靠單一風(fēng)機(jī)給窯頭送料,前段溫度逐步升到950~1 000℃,同時(shí)通入蒸汽,發(fā)生活化反應(yīng)(水煤氣反應(yīng)和消碳反應(yīng))產(chǎn)生氫氣和一氧化碳,但氧氣在前半段消耗完,后半段溫度逐步降低,達(dá)不到活化溫度,因此碘值較低。該系統(tǒng)采用二次供風(fēng),可提高后半段溫度,較大提高產(chǎn)品的品質(zhì),增加了產(chǎn)量。窯爐各點(diǎn)溫度見圖2,橫坐標(biāo)中5個(gè)點(diǎn)代表距離進(jìn)料端的2.5m,6m,10m,13m,16m等處。
圖2 窯內(nèi)各點(diǎn)溫度
對(duì)原有鍋爐進(jìn)行調(diào)整,增加二次鼓風(fēng)機(jī)后,尾氣溫度在800℃以上,給鍋爐內(nèi)增加補(bǔ)燃風(fēng)機(jī),將尾氣中的可燃?xì)夥贌蓛?,既環(huán)保,又能增加蒸汽產(chǎn)量,CO含量按照加熱爐標(biāo)準(zhǔn)可以控制在250mg/m3以內(nèi)。富產(chǎn)的蒸汽壓力高,可達(dá)到3.83MPa的飽和蒸汽。如果規(guī)模大,富余的高壓蒸汽可以用于發(fā)電或外供等。傳統(tǒng)可燃?xì)獠蝗紵?,生產(chǎn)環(huán)境有安全隱患。
隨著回轉(zhuǎn)爐的轉(zhuǎn)動(dòng),通過(guò)一次風(fēng)機(jī)不斷鼓風(fēng)提溫,出口風(fēng)管安裝在窯爐端面中心點(diǎn)以下(斜向下),二次風(fēng)機(jī)提高窯爐中后段溫度,出口風(fēng)管安裝在窯爐端面中心點(diǎn)以上(斜向上)。從回轉(zhuǎn)爐的徑向方向不斷送入蒸汽,蒸汽管沿回轉(zhuǎn)窯均勻分布(30圈),每圈有8個(gè)進(jìn)口,正常窯爐供應(yīng)的蒸汽壓力0.4~0.6MPa(飽和蒸汽),經(jīng)減壓為過(guò)熱蒸汽。上述布置使炭化料在下部與通入的水蒸氣接觸,使得爐內(nèi)的炭化料和水蒸氣在高溫下發(fā)生反應(yīng),生產(chǎn)活性炭。蒸汽管分布見圖3。
圖3 局部蒸汽管分布
該系統(tǒng)采用傳統(tǒng)爐型,在外圍工藝方面,增加了些設(shè)備,其他幾乎沒(méi)有變化。但給窯內(nèi)通蒸汽的管道長(zhǎng)期處于高溫,窯內(nèi)有H2、CO、H2S、SO2、焦粉及煤粉,導(dǎo)致蒸汽管道腐蝕,蒸汽管道2~3個(gè)月計(jì)劃重新?lián)Q一批。
設(shè)備密封性好,從進(jìn)料到出料均是密閉的,改善了以往活性炭廠出料粉塵大、工作環(huán)境差的現(xiàn)象,減少環(huán)境污染。
從表3可以看出,兩種爐型對(duì)產(chǎn)品影響較大,新型內(nèi)熱式活化爐產(chǎn)品碘值及亞甲基藍(lán)值高,市場(chǎng)需求量大。同時(shí),新工藝產(chǎn)品質(zhì)量高,相比傳統(tǒng)工藝,提升50%的產(chǎn)量。對(duì)于整體系統(tǒng)來(lái)說(shuō),產(chǎn)品質(zhì)量好,產(chǎn)量高,能降低生產(chǎn)成本,提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
表3 同爐型的產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比
(1)新型內(nèi)熱式活化爐采用新工藝,提高了窯內(nèi)后半段活化溫度,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
(2)采用焚燒余熱一體鍋爐,將可燃物焚燒,不但達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),更加節(jié)能。同時(shí),還改變了目前活性炭企業(yè)粉塵大、工作環(huán)境差的現(xiàn)狀。