孫紅玉?尹佳麗
摘 要 多級離心泵在操作過程中保持多級離心泵穩(wěn)定運行并且能夠及時針對故障進行判斷分析是設(shè)備維護人員應(yīng)該具備的能力。振動是多級離心泵常見的一種故障表現(xiàn),本文圍繞振動故障展開分析,為多級離心泵的振動故障診斷和處理提供技術(shù)支持。
關(guān)鍵詞 多級離心泵;震動故障;首級葉輪;鍍鉻
多級離心泵作為關(guān)鍵的能量轉(zhuǎn)化裝置和流體輸送裝置,它的使用給人們帶來了便捷,但如果出現(xiàn)設(shè)備故障則會影響生產(chǎn),嚴重的還會污染環(huán)境或造成人員傷亡。多級離心機出現(xiàn)故障的主要信號為異常振動,通過振動測試儀可以及時發(fā)現(xiàn)故障。多級離心泵的整體結(jié)構(gòu)復雜,如果使用的材料不勻、裝配不齊、加工誤差等因素都會引起振動。順利的對振動故障進行分析診斷并處理并不容易。下面對煉油廠球罐裝置P-2/1進行研究,分析出故障并解決振動超標的問題,對類似的裝置的振動故障具有一定參考意義。
1泵體基本情況及參數(shù)
該泵體為煉油廠球罐裝置P-2/1立式筒袋泵,泵內(nèi)為液化氣。該裝置在運行過程中出現(xiàn)振動超標并且在泵體的下端出現(xiàn)異響。為查找問題原因,我們對該泵體進行了分解,發(fā)現(xiàn)泵體的外殼口環(huán)和首級葉輪環(huán)出現(xiàn)嚴重磨損,并且有多道為0.5mm至1.5mm深度的溝印,轉(zhuǎn)子上端的平衡鼓出現(xiàn)為1.2mm的磨損間隙,嚴重超過技術(shù)標準規(guī)定的0.4mm以內(nèi)。同時在球罐裝置中的其余多級離心泵也出現(xiàn)類似情況。泵型號為TTMC50 (A) -3,轉(zhuǎn)速為2980 r/min,軸承型號7224BDB,葉輪級數(shù) 5 級。
2振動故障表現(xiàn)以及初步診斷研究
2.1 振動表現(xiàn)
該多級離心泵的功率為35kW,按照ISO 2372—1974 標準報警值的振動速度為(2.8-4.5)mm/s[1]?,F(xiàn)在該多級離心泵的振動速度達到2.8mm/s和4.1 mm/s,處于報警值之間,屬于報警狀態(tài)。并且該泵在一周時間內(nèi)的振動總值得增幅為239%,通常在短期內(nèi)的振動總量值變化超過30%即可說明機械發(fā)生故障,該機器發(fā)生嚴重故障,并且蔓延快、損害大。
2.2 故障性質(zhì)
(1)振動導致的故障性質(zhì)。依據(jù)典型的摩擦頻譜來看,泵體的振動一般引起摩擦故障。當泵體內(nèi)的轉(zhuǎn)子與靜止部件進行接觸時,產(chǎn)生的摩擦會導致轉(zhuǎn)子產(chǎn)生類似機械松動的頻譜。旋轉(zhuǎn)體在旋轉(zhuǎn)時會產(chǎn)生不同的頻率,在局部摩擦和整體摩擦時會產(chǎn)生一個或者多個共振,其中有亞諧波倍頻(0.25×,0.5×,1×,1.5×,2×,2.5×)占多數(shù),如果轉(zhuǎn)子和靜止體有較大的間隙,那么滑動軸承就會因為不平衡或者不對稱引起巨大的振動。
(2) 故障信號的診斷及分析。經(jīng)過對泵體頻譜的研究表明,發(fā)現(xiàn)在頻率為0.5×,1×,1.5×,2×,2.5×,3×的地方全部符合典型的摩擦特征故障頻譜圖[2]。寬頻帶出現(xiàn)于1800~2800Hz的高頻處;在 2207.428 Hz,2524.714 Hz,2358.664 Hz,2657.147 Hz 等對應(yīng)的位置顯示出故障頻率的相應(yīng)的倍速頻率。在對1V波形圖的研究后發(fā)現(xiàn)波形呈現(xiàn)帶魚狀,可見能量的沖擊比較大,達到了10.68mm/s2,可以推斷出來該泵體的轉(zhuǎn)子有比較厲害的摩擦故障。我們可以得出,該泵體的振動故障是由于泵體內(nèi)部的轉(zhuǎn)子和靜止部分存在摩擦導致的。
3故障原因
由泵體的故障細節(jié)可以得出,轉(zhuǎn)子和靜止部件出現(xiàn)摩擦的原因和首級葉輪的材料有較大的關(guān)系?,F(xiàn)場的觀察和研究發(fā)現(xiàn),該泵體上一次的運行周期為7天,一直有不能長時間運作的情況,遠不及該泵體18個月的維修周期。
經(jīng)過對泵體的內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn),葉輪口環(huán)的間歇經(jīng)過磨損產(chǎn)生的縫隙從上到下逐漸加大,間距為0.8~2.5mm,超過該裝置的裝配間隙的標準距離0.5~0.6mm。底端的首級葉輪和口環(huán)在多級離心泵中的主要作用是承擔徑向的沖擊力,這樣產(chǎn)生故障的問題基本定位在首級葉輪和口環(huán)上。經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn),口環(huán)制作材料為磷青銅。根據(jù)API 610 標準的C-6的要求,口環(huán)的材料應(yīng)該為低于葉輪50個硬度。磷青銅材料符合要求,排除口環(huán)的問題,導致多級離心泵振動故障的原因只有首級葉輪的材料。
經(jīng)過對離心泵的出廠資料閱讀審查,發(fā)現(xiàn)葉輪口環(huán)的原始設(shè)計材料應(yīng)該為SS304不銹鋼[3]?,F(xiàn)場對離心泵的首級葉輪拆檢發(fā)現(xiàn)制造材料為普通碳鋼,分析研究確定離心泵振動的原因為首級葉輪的材料不符合標準,導致表面的耐磨性無法達到設(shè)備的使用要求。經(jīng)過現(xiàn)場詢問以及廠家回復,為了降低成本,將葉輪口環(huán)的材料降級為普通碳鋼,沒有確認該泵體所傳輸?shù)慕橘|(zhì)液化氣,導致磨損不達標。廠家建議可以將普通葉輪的表面進行鍍鉻處理,進而提升耐磨度。通過進行磨合實驗,得出SS普通不銹鋼的摩擦因數(shù)約為1.06,鍍鉻層的摩擦因數(shù)約為0.55,鍍鉻層的摩擦因數(shù)明顯小于普通碳鋼材料,耐磨性更好。廠家建議可以采用。
4故障維修總結(jié)
經(jīng)過對首級葉輪的磨損面進行加工,對其表面鍍鉻到(0.8-1.6)Ra。鍍鉻后的首級葉輪相比之前的普通碳鋼葉輪表面整齊光滑,耐磨度更高,可以達標使用。
經(jīng)過整體對泵體的拆解研究,對平衡鼓組件、葉輪和葉輪口環(huán)的觀察,得出葉輪和葉輪口環(huán)之前的空隙達到2.5mm,出現(xiàn)嚴重磨損,嚴重超過使用標準。對軸的各個部位進行跳動點測試,得出均符合范圍標準,軸體沒有彎曲變形。因為其首級葉輪使用材料不達標,對首級葉輪進行鍍鉻重新裝配后,調(diào)整口環(huán)和葉輪間隙處于標準。在經(jīng)過離心泵運行一個月后進行觀察和數(shù)據(jù)分析,葉輪的摩擦率正常,且多級離心泵的振動處于合理范圍內(nèi),證明以上對多級離心泵振動故障診斷分析及處理是正確的。
5結(jié)束語
多級離心泵的振動故障可能有多種原因,以上是針對P-2/1 離心泵振動的分析和研究,口環(huán)的材料不符標準導致抗磨性不同,引起口環(huán)和葉輪的較大間隙是引起泵體振動的原因。同時提醒我們泵體的生產(chǎn)要嚴格按照生產(chǎn)標準,避免引起更大的機器故障或損失。
參考文獻
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作者簡介
孫紅玉(1984-),女,黑龍江省綏化市人;學歷:本科,職稱:機械助理工程師,現(xiàn)就職單位:佳特(沈陽)制泵有限公司,研究方向:多級離心泵設(shè)計。