曹思捷
(湖南大學(xué),湖南 長沙 410012)
氨,在一百多年之前被人類發(fā)現(xiàn),在現(xiàn)實(shí)生活中起著非常重要的作用,廣泛應(yīng)用于多種領(lǐng)域,在生產(chǎn)方面、化工方面、輕工業(yè)方面、制藥方面等都有著重要的體現(xiàn)。
HB 工藝是一種能量密集的制氨技術(shù),需要在高溫高壓下進(jìn)行(氣壓150~250bar,溫度為400~500℃),且需要大量催化劑,能耗較大,并產(chǎn)生大量雜質(zhì)。已有相關(guān)研究發(fā)現(xiàn),等離子技術(shù)制氨可以在常溫常壓下進(jìn)行,可以降低反應(yīng)能耗,提高能量產(chǎn)率,降低成本,延長催化劑壽命。等離子體制氨技術(shù)是一個(gè)比較先進(jìn)的儲能技術(shù),但目前利用該技術(shù)提高氨的產(chǎn)率仍是熱點(diǎn)研究的問題。
1971 年,Eremin,在DBD 裝置中加入催化劑Pd,利用等離子體技術(shù)制氨,提出N2+離子對解離吸附的重要作用,以及原子H 對氨的破壞。2000 年,Bai 等人進(jìn)行脈沖流光放電,用平行扁平形作為電極,以氧化鎂作為催化劑,利用等離子體技術(shù)制氨,于2003 年使用Microgap 放電,把α-Al2O3涂覆到不銹鋼電極上,研究了電壓頻率氣體流量對氨產(chǎn)率的影響,并于2008 年用同樣的反應(yīng)儀器,使用輸入氣體混合物CH4/N2,研究了輸入能量、氣體組成、氣體停留時(shí)間和溫度對氨產(chǎn)率的影響。2004 年,Mizushima,用管狀膜狀反應(yīng)器,以多孔氧化鋁管Ru 顆粒作為催化劑,研究氨的最大產(chǎn)量,實(shí)驗(yàn)中調(diào)節(jié)氮?dú)鈿錃獾谋嚷?,得出最佳能耗比?.3g/kwh。2007 年用同樣的發(fā)生裝置,加入Fe,Ni 和Pt 納米顆粒沉積在氧化鋁膜上,表面反應(yīng)優(yōu)于氣體反應(yīng),推測Ru 可以加速反應(yīng)。
多年的研究表明,DBD(介質(zhì)阻擋放電)具有非常顯著的特點(diǎn),可以得到均勻的等離子體,可以利用控制電壓的大小和電壓的頻率,可以有效的控制放電效果,以得到我們需要的產(chǎn)物。DBD 對于獲得等離子體具有很大的優(yōu)勢,可以有很高的放電電流,能量轉(zhuǎn)化率比較高,尤其同心圓電極的DBD,更能得到均勻的放電狀態(tài),穩(wěn)定性也相對較高,同心圓電極的介質(zhì)是單層的,也非常有利于散熱。當(dāng)前,我們所要討論的就是介質(zhì)阻擋放電對于催化合成氨的實(shí)驗(yàn),在常溫常壓下提高氨的能量產(chǎn)率和轉(zhuǎn)化率。
本文對等離子技術(shù)制氨的產(chǎn)率問題進(jìn)行了對比實(shí)驗(yàn),利用介質(zhì)阻擋放電原理,在最適合的DBD 放電的發(fā)生裝置里,將氮?dú)鈿錃怆婋x,在常溫常壓下利用等離子體生成氨,通過改進(jìn)電氣設(shè)備、對比催化劑種類、氣體流速比等方面,進(jìn)一步優(yōu)化反應(yīng)結(jié)果。
本實(shí)驗(yàn)采用的裝置包括等離子體發(fā)生器(plasma generator),調(diào)壓器,流速控制器,DBD 發(fā)生裝置,示波器,氫氣氮?dú)狻?/p>
圖1 實(shí)驗(yàn)裝置圖
1、連接裝置
按照圖1 示意圖連接實(shí)驗(yàn)裝置。
2、檢查裝置的氣密性
將實(shí)驗(yàn)裝置連接好后,首先檢查實(shí)驗(yàn)裝置的氣密性,在通入氣體的過程中,在每個(gè)連接處,涂抹一些肥皂水,看肥皂水是否有冒泡的現(xiàn)象,判斷裝置的氣密性是否良好。
3、排出裝置內(nèi)的殘留的氣體
管內(nèi)殘留一定量的氣體雜質(zhì),實(shí)驗(yàn)前,可通入1 到2 分鐘的氮?dú)鈿錃饣旌蠚怏w,使管內(nèi)的雜質(zhì)排除。
4、打開等離子電源,調(diào)壓
在打開電源之前,需要進(jìn)一步確認(rèn)調(diào)壓器歸零,裝置與接地線相連,確保實(shí)驗(yàn)安全。然后打開等離子體電源,緩慢的調(diào)節(jié)調(diào)壓器使電壓升高,調(diào)節(jié)等離子電源的頻率,使頻率和電壓達(dá)到我們需要的值。
5、測量氨的產(chǎn)量
觀察示波器的波形和數(shù)據(jù),待波形穩(wěn)定后,再等5 到10 分鐘,等待反應(yīng)穩(wěn)定后,準(zhǔn)備好2ml 的0.005%的硫酸和2 滴1%的酚酞試劑于一個(gè)試管內(nèi),通入氨氣,測量試劑變紅的時(shí)間。
6、數(shù)據(jù)的記錄
記錄試劑變紅的時(shí)間,同時(shí)保存示波上的波形,記錄此時(shí)的電壓和頻率,等離子體的電源功率等。
1、控制變量方法
實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)是提高氨的產(chǎn)率和能量產(chǎn)率。實(shí)驗(yàn)中要采用控制變量的方法,研究氨合成的影響因素,氣體的流速、氮?dú)夂蜌錃馔ㄈ氲谋壤?、電壓的大小、頻率的高低會對低溫等離子體合成氨的反應(yīng)產(chǎn)生影響。
(1)氣體流速對實(shí)驗(yàn)的影響
控制電壓頻率以及功率,氮?dú)夂蜌錃獾谋壤炔蛔?,改變通入反?yīng)器內(nèi)的氣體流速,實(shí)驗(yàn)中分別選取了50ml/min,150ml/min,200ml/min,250ml/min,在氣體比例為1:1 的條件下,進(jìn)行了多組實(shí)驗(yàn)。
(2)氮?dú)鈿錃獗葘?shí)驗(yàn)的影響
本實(shí)驗(yàn)保證電壓頻率功率氣體流速不變的情況下,對氮?dú)鈿錃獗壤M(jìn)行了相應(yīng)的改變,實(shí)驗(yàn)中令氣體流速為1:1,分別選取了氮?dú)夂蜌錃獾谋壤謩e為1:1,2:1,3:1,4:1,進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
(3)研究頻率對實(shí)驗(yàn)的影響
控制了電壓功率,氮?dú)鈿錃獗壤蜌怏w流速不變,改變了頻率的大小,實(shí)驗(yàn)中選取了氮?dú)鈿錃獗壤秊?:1,氣體流速為250ml/min 的條件進(jìn)行控制變量,頻率選取分別為7.8,8.1,8.4,8.7,9.1kHz,進(jìn)行了多組實(shí)驗(yàn)。
2、對比實(shí)驗(yàn)
保證各數(shù)據(jù)不變的前提下,選用了Al2O3,MoC 以及負(fù)載Ru 的MoC 三種催化材料進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
3、氨的轉(zhuǎn)化率和能量產(chǎn)率計(jì)算方式
氨的轉(zhuǎn)化率:氮原子可以轉(zhuǎn)化為氨的百分比。
能量產(chǎn)率:每單位能量合成氨的的速率,每千瓦時(shí)能量合成氨的質(zhì)量,單位為g/kwh。
1、氣體比例對實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響
用Al2O3作為催化劑,通入氣體的總量為500ml/min,改變氮?dú)夂蜌錃獾谋壤瑥?:1 一直調(diào)整到1:1 進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,在氮?dú)庠?:1 的條件下,氨的轉(zhuǎn)化率為0.066%,能量產(chǎn)率為0.175g/kwh,效果最佳。
2、氣體流速對實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響
Al2O3作為催化劑,改變氣體的流速。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,在250ml/min 的情況下,氨的轉(zhuǎn)化率為0.066%,能量產(chǎn)率為0.175g/kwh,相對較高,從經(jīng)濟(jì)性和有效性對比來看,250ml/min 是最優(yōu)方案,有利于節(jié)約原材料,有效利用能源。
3、電壓頻率對實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響
實(shí)驗(yàn)中控制氣體流速,固定電壓,改變頻率,記錄數(shù)據(jù)。從實(shí)驗(yàn)結(jié)果中可以看出,在等離子體電源電壓為36V 時(shí),8.1khz 反應(yīng)最劇烈,氨的轉(zhuǎn)化率為0.0672%,能量產(chǎn)率為0.188g/kwh 較高;在等離子體電源電壓為42V 時(shí),最佳頻率為7.8khz,氨的轉(zhuǎn)化率為0.0736%,能量產(chǎn)率為0.22g/kwh;在等離子體電源電壓為48V 時(shí),8.1khz 為最佳頻率,氨的轉(zhuǎn)化率為0.092%,能量產(chǎn)率為0.249g/kwh。
1、電壓對不同催化劑的影響
分別使用了三種不同的催化劑,Al2O3,MoC,以及Ru/MOC進(jìn)行實(shí)驗(yàn),控制變量,在頻率7.8khz 時(shí),改變電壓,記錄數(shù)據(jù)。從圖2 圖3 中可以看出,功率為75W,催化劑為Ru/MoC,得到最高的能量產(chǎn)率1.1g/kwh,故最佳催化劑為Ru/MoC。
2、頻率對不同催化劑的影響
實(shí)驗(yàn)中控制功率為50W,改變頻率。圖4 顯示,頻率為7.8khz 時(shí)Ru/MoC 作為催化劑,效果最好。
圖2 電壓對不同催化劑氨的能量產(chǎn)率的影響
圖3 電壓對不同催化劑氨的產(chǎn)率的影響
圖4 頻率對不同催化劑能量產(chǎn)率的影響
從目前所得到的實(shí)驗(yàn)結(jié)果來看,氨的產(chǎn)率和能量產(chǎn)率得到了很大的提升,氨的產(chǎn)率(每分鐘)從原來的不足1 微克,最后提升到了20 多微克,氨的能量產(chǎn)率也提升到了最高1g/kwh。實(shí)驗(yàn)過程中,外電極由鐵絲網(wǎng)換成了銅箔,減少了實(shí)驗(yàn)中空氣放電的誤差,有效地減少了能量的損耗。實(shí)驗(yàn)選擇了最佳的催化劑Ru/MoC,用控制變量法減小了實(shí)驗(yàn)誤差。但實(shí)驗(yàn)中外電極和石英管無法做到完全緊密貼合,空氣放電可能導(dǎo)致能量損耗。此外,氨的測量存在一定的誤差,同時(shí),催化劑的結(jié)構(gòu)種類等都可以進(jìn)一步改進(jìn)。
吉林廣播電視大學(xué)學(xué)報(bào)2020年2期