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      高硫原料條件下八鋼燒結脫硫運行實踐

      2020-05-24 09:17:32秦斌馮齊
      新疆鋼鐵 2020年1期
      關鍵詞:消石灰配礦八鋼

      秦斌,馮齊

      (新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)

      1 前言

      鋼鐵生產(chǎn)中燒結工序是空氣污染物排放大戶,據(jù)統(tǒng)計燒結工序產(chǎn)生的SO2約占鋼鐵生產(chǎn)系統(tǒng)空氣污染物中SO2的40%~60%。隨著我國環(huán)保標準的日益趨嚴和防治大氣污染的環(huán)保立法不斷完善,國內鋼鐵企業(yè)通過采取一系列措施減少燒結工序SO2的排放,以實現(xiàn)排放指標達標。

      八鋼燒結系統(tǒng)有2×265m2燒結機+430m2燒結機,八鋼燒結采用循環(huán)流化床脫硫工藝,采用一機一塔全煙氣脫硫,煙氣循環(huán)流化,根椐各項在線測量燒結煙氣的溫度、系統(tǒng)壓降等參數(shù)可實現(xiàn)自動控制,消石灰作為脫硫的吸收劑。脫硫系統(tǒng)于2012年12月投入運行,設計脫硫入口煙氣SO2最大濃度是2200mg/Nm3,投入運行以來,脫硫率在95%以上。近幾年隨著八鋼燒結生產(chǎn)中鐵料SO2含硫不斷升高,脫硫入口煙氣SO2最大濃度時有超過最大量程3000mg/Nm3,脫硫系統(tǒng)的生產(chǎn)壓力陡增,環(huán)保風險日益加大,限制了燒結產(chǎn)能。為實現(xiàn)環(huán)保達標,解決燒結產(chǎn)能受限的問題,根據(jù)八鋼所用鐵礦資源的特點,通過對原料管控、優(yōu)化燒結配礦結構、改進脫硫系統(tǒng)工藝控制等措施,提高燒結脫硫能力,燒結出口排放SO2濃度均值控制在60mg/Nm3以內,保證了燒結生產(chǎn)正常運行,提高了燒結產(chǎn)能。

      2 優(yōu)化配礦結構,降低燒結混勻料硫波動

      燒結礦在高溫燒結成型過程中會產(chǎn)生含有多種污染成分的氣體。燒結煙氣的主要特點:

      (1)煙氣量大且波動大。由于燒結漏風率高(50%以上)和固體物料循環(huán)率高,有相當一部分空氣沒有通過燒結料層,使燒結煙氣量大大增加,每產(chǎn)生一噸燒結礦約產(chǎn)生4000~6000m3煙氣,變化幅度達40%以上。

      (2)煙氣溫度變化范圍大。燒結煙氣的溫度變化范圍在90~200℃。

      (3)SO2濃度變化大。進廠原燃料的品種多、成分差異大,燒結生產(chǎn)最終產(chǎn)生的SO2的濃度變化范圍在400~5000mg/Nm3。

      (4)煙氣粉塵濃度高,一般達10 g/Nm3。燒結煙氣粉塵主要是由金屬、金屬氧化物或不完全燃燒物質等組成,氧化鐵粉占40%以上,含有重金屬、堿金屬等;粒徑細,微米級和亞微米級占60%以上。

      八鋼使用的疆內鐵礦石來自50 多家生產(chǎn)廠,鐵礦石成分差異性較大,特別是SO2含量差異性大,硫含量最高>1.1%,最低0.02%,如表1所示。

      表1 SO2 含量差異性大的原料成分 %

      八鋼使用鐵料品種多,質量差異較大。根據(jù)鐵礦化學成分和資源量,通過優(yōu)化燒結配礦結構,來降低混勻料S 的波動:

      (1)針對原料品種多,存放場地有限,按照化學成分相近的原料合堆堆放,并進行初混;(2)根據(jù)原料S 含量高低,分三個層級單獨堆放;(3)采購、財務、制造部等部門采取聯(lián)動機制,將原料中的S 含量納入采購加減價,從源頭上控制S 的波動;(4)生產(chǎn)廠制定原料品種堆放、合堆制度,從制度上規(guī)范原料管理;(5)根據(jù)鐵料庫存量和鐵礦成分,優(yōu)化配礦結構,穩(wěn)定燒結混勻料質量;(6)縮小混勻料堆之間配比結構差異性,配比差異性控制在5%以內。通過以上措施,有效降低了燒結混勻料S 的波動,混勻料S的標準偏差由0.0793 降低到了0.0510,降幅達36%,為燒結脫硫入口煙氣硫濃度的操作控制提供了基礎保障。

      3 完善燒結脫硫工藝,提高脫硫劑消石灰制備能力

      八鋼燒結采用循環(huán)流化床脫硫工藝,2012年12月正式投產(chǎn)運行,脫硫率在95%以上。

      自2017年10月開始,受疆內鐵礦資源量的限制,八鋼燒結鐵料中含硫量不斷升高,已經(jīng)超過脫硫系統(tǒng)設計能力,燒結生產(chǎn)轉入低負荷運行狀態(tài),直接影響到八鋼煉鐵生產(chǎn)成本。

      對此,燒結從制約脫硫主要因素入手,采取對應措施解決其瓶頸問題:(1)針對脫硫消石灰制備能力不足,改造了脫硫消石灰制備設施,提高脫硫消化石灰制備能力,消石灰制備量由設計的8t/h 提高到10~12t/h;(2)降低脫硫劑粒度,將脫硫劑粒度由≤1mm 降至≤200 目,提高脫硫劑的反應效率;(3)借鑒電廠脫硫劑電石渣配加經(jīng)驗,在鋼企燒結脫硫系統(tǒng)進行了配加電石渣試驗。通過優(yōu)化燒結脫硫工藝,成功完成了電石渣的配加試驗,彌補脫硫消石灰制備量不足的問題,取得了良好效果。

      4 優(yōu)化燒結、脫硫過程控制操作

      4.1 優(yōu)化燒結過程控制操作

      4.1.1 燒結機開機前的控制

      (1)開機前檢查、確認抽風系統(tǒng)所有閥門、人孔關閉,減少漏風,有效快速提高燒結煙氣溫度;

      (2)開機前燒結機上料量控制在設計能力的60%;

      (3)開機投料生產(chǎn)前3個小時,全部用混勻料生產(chǎn),停止燒結直配精粉的配加。

      4.1.2 燒結煙氣溫度的控制

      燒結脫硫出口濃度S02>180mg/Nm3的情況下:燒結煙氣溫度<100℃,且持續(xù)10 分鐘時,通過采取降低上料量、提高主抽風機風門或轉速等措施控制脫硫入口煙氣硫濃度;燒結煙氣溫度>160℃10 分鐘時,通過采取提高上料量、降低主抽風機風門或轉速等措施控制弱柳入口硫濃度。

      4.2 優(yōu)化脫硫過程控制操作

      (1)當脫硫入口硫濃度>2200 mg/Nm3持續(xù)10分鐘且有上升趨勢時,提高消石灰制備和配加量,降低電石渣用量,同時燒結機上料量減少10%~20%和燒結直配精粉比例降低5%,持續(xù)觀察40 分鐘,跟蹤入口和出口硫濃度。

      (2)當脫硫入口硫濃度>2500 mg/Nm3持續(xù)10分鐘且有上升趨勢時,提高消石灰制備和配加量,降低電石渣用量,同時燒結機上料量減少20%~40%和降低燒結直配精粉比例降低10%。持續(xù)觀察40 分鐘,跟蹤入口和出口硫濃度。

      (3)當脫硫入口硫濃度>2800 mg/Nm3,持續(xù)5 分鐘且有上升趨勢時,提高消石灰制備和配加量,降低電石渣用量,同時降低燒結機上料量>40%或停用直配精粉。持續(xù)觀察40 分鐘,跟蹤入口和出口硫濃度。

      (4) 當脫硫煙氣出口SO2濃度持續(xù)超過180mg/Nm3,持續(xù)10min,脫硫操作工將現(xiàn)場的脫硫劑(電石渣)車對好塔底打灰口,塔底打電石渣,在低溫狀態(tài)下通過提高脫硫劑Ca(OH)2的含量來提高反應速率,提高低溫狀態(tài)下的脫硫效率。

      開機前1 小時開始用生石灰制備消石灰,當在線監(jiān)測系統(tǒng)顯示入口SO2濃度明顯上升,立即手動往吸收塔輸入新制備的消石灰,通過提高脫硫劑的溫度來提高煙氣中SO2與Ca(OH)2的反應溫度,提高脫硫效率。

      5 效果

      八鋼燒結通過設備改進及采取一系列工藝控制措施,在高硫原料條件下,八鋼燒結脫硫技術指標得到了提升。如表2所示。

      2018年、2019年燒結脫硫出口平均S02濃度分別56.77 mg/Nm3、61.85 mg/Nm3,均遠低于國家環(huán)保要求的SO2排放濃度(180mg/Nm3)。

      表2 八鋼燒結廠2018-2019年主要脫硫指標(全礦)對比

      6 結語

      八鋼燒結通過優(yōu)化配礦結構,完善脫硫工藝和優(yōu)化脫硫操作,實現(xiàn)了燒結脫硫能力的穩(wěn)定、可持續(xù)性和安全運行。燒結脫硫出口SO2濃度控制達到環(huán)保環(huán)保指標,燒結生產(chǎn)正常運行產(chǎn)能未再受限。

      (1)優(yōu)化燒結配礦結構,合理、經(jīng)濟的使用鐵礦資源,降低了燒結鐵料硫含量波動幅度,為燒結脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供了有利條件。

      (2)改進脫硫消石灰制備設施,脫硫劑消石灰制備能力提高到10~12t/h,是提高脫硫能力的關鍵因素。

      (3)降低脫硫劑粒度,由≤1mm 降至≤200 目,提高了脫硫劑的反應效率。

      (4)燒結、脫硫過程精細化操作的不斷探索、優(yōu)化和創(chuàng)新,為有效控制燒結出口脫硫煙氣濃度發(fā)揮了重要作用。

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