曹士偉
摘 要:介紹了某石化公司10kt/a硫磺回收裝置對(duì)制硫爐燒嘴的處理能力、液硫脫氣方式等內(nèi)容進(jìn)行了改造情況,及自2014年改造后開工近一年的運(yùn)行情況和遇到的主要生產(chǎn)問題。
關(guān)鍵詞:制硫爐燒嘴;成型機(jī);液硫脫氣;胺液
0 引言
2015年1月1日國家實(shí)行了新《環(huán)保法》,為滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保需要,某石化公司于2014年對(duì)10kt/a硫磺回收裝置進(jìn)行了改造。
將10kt/a硫磺回收裝置尾氣二氧化硫含量設(shè)計(jì)960mg/m3,更改為按照二氧化硫含量200mg/m3設(shè)計(jì)。2014年10月運(yùn)行至今,10kt/a硫磺回收裝置消除了液硫氣相、快切管線蝶閥漏量等對(duì)硫磺尾氣二氧化硫排放帶來的影響,效果顯著。
1 工藝流程簡介
1.1 制硫部分工藝簡介
清潔酸性氣、含氨酸性氣經(jīng)分液罐,分液后進(jìn)入制硫燃燒爐(F-3801),在爐內(nèi)約65%(v)的H2S反應(yīng)轉(zhuǎn)化為硫,余下的H2S中有1/3轉(zhuǎn)化為S02。自F-3801排出的高溫過程氣(約1137℃),經(jīng)余熱鍋爐降溫后進(jìn)入一級(jí)冷凝冷卻器。而后通過高溫?fù)胶祥y加熱后,溫度達(dá)到270℃進(jìn)入一級(jí)轉(zhuǎn)化器(R-3801),過程氣中的H2S和SO2轉(zhuǎn)化為元素硫。反應(yīng)后的氣體進(jìn)入過程氣換熱器(E-3804)管程與二級(jí)冷凝冷卻器出口的低溫過程氣換熱,進(jìn)入二級(jí)冷凝冷卻器,分離后返回過程氣換熱器殼程,加熱至225℃進(jìn)入二級(jí)轉(zhuǎn)化器(R-3802)。反應(yīng)后的過程氣進(jìn)入三級(jí)冷凝冷卻器(E-3803),頂部出來的制硫尾氣經(jīng)尾氣分液罐(V-3802)分液后進(jìn)入尾氣處理部分。
1.2 尾氣部分工藝簡介
尾氣分液罐出口的尾氣先進(jìn)入尾氣加熱器(E-3901),換熱、混氫后進(jìn)入加氫反應(yīng)器(R-3901)進(jìn)行加氫、水解反應(yīng)。反應(yīng)后的高溫氣體進(jìn)入蒸汽發(fā)生器(E-3902)發(fā)生0.4MPa飽和蒸汽,尾氣溫度降至170℃進(jìn)入尾氣急冷塔(T-3901)下部,與急冷水逆流接觸、水洗冷卻至40℃。急冷降溫后的尾氣自尾氣急冷塔(T-3901)頂部出來進(jìn)入尾氣吸收塔(T-3902)。自尾氣吸收塔(T-3902)塔頂出來的凈化尾氣(總硫≤300ppm),進(jìn)入尾氣焚燒爐(F-3901),在600℃高溫下,將凈化尾氣中殘留的硫化物焚燒生成SO2,焚燒后的高溫?zé)煔饨?jīng)過蒸汽過熱器(E-3904)和尾氣加熱器(E-3901)回收熱量后,煙氣溫度降至280℃左右由煙囪排入大氣。
1.3 液硫脫氣和液硫成型
匯入硫封罐的液硫自流進(jìn)入液硫池(B-3801),通過自尾氣吸收塔頂經(jīng)尾氣風(fēng)機(jī)加壓后的尾氣汽提出其中的硫化氫等硫化物后,液硫中的有毒氣體被脫出至氣相,用液硫脫氣抽空器的1.0MPa蒸汽作動(dòng)力,送至加氫反應(yīng)器入口處理。脫氣后的液硫用液硫提升泵(P-3803A/B)送至硫磺成型機(jī)造粒成型,包裝碼垛后,送至裝置外儲(chǔ)存。
2 硫磺回收裝置改造情況
2.1 裝置本次改造運(yùn)行情況
某石化公司10kt/a硫磺回收裝置2009年由山東三維石化工程股份有限公司,2010年10月建成投產(chǎn)。2014年由中國石油工程建設(shè)公司華東設(shè)計(jì)分公司設(shè)計(jì),對(duì)10kt/a硫磺回收裝置進(jìn)行了改造。改造前后對(duì)比如表1、圖1所示。
2.2 改造前裝置運(yùn)行問題及改造情況
2.2.1 制硫爐爐頭
本裝置原有制硫爐爐頭的設(shè)計(jì)指標(biāo)為:11.5t/d,其操作彈性為50%-120%,最大設(shè)計(jì)13.8t/d。無法滿足420萬t/a的生產(chǎn)要求,本次改造更換為加拿大AECOMETRIC公司制造的10kt/a的燒氨火嘴設(shè)計(jì)(帶富氧工藝)。
2.2.2 制硫爐爐溫
針對(duì)制硫爐熱偶進(jìn)行了更換,仍然采用R型熱偶,通過運(yùn)行,熱偶TI0303使用狀況良好,溫度顯示較為準(zhǔn)確。
2.2.3 酸性氣流量計(jì)量儀表測量不準(zhǔn)
改造前硫磺回收裝置,重要計(jì)量儀表清潔酸性氣流量FQ0301,含氨酸性氣流量FQ3804,均計(jì)量不準(zhǔn),無法提供有效地參考,使得對(duì)于酸性氣流量變化后制硫爐配風(fēng)的調(diào)整相對(duì)滯后。本次改造將酸性氣的儀表更換為彎管式流量計(jì)。
2.2.4 尾氣排放的設(shè)計(jì)
改造前本裝置產(chǎn)生的制硫尾氣,設(shè)計(jì)排放排放濃度為612mg/m3(SO2允許排放濃度為960mg/m3)[1]。本次改造按照不不大于200mg/m3的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)改造。
2.2.5 液硫池氣相問題
液硫進(jìn)入液硫池,經(jīng)過脫氣后溢出的氣相,通過1.0MPa的氣體抽空器將氣相引入尾氣爐焚燒,液硫池內(nèi)的氣相對(duì)于尾氣存影響。通過現(xiàn)場試驗(yàn)測試,液硫脫氣對(duì)硫磺尾氣的影響約100mg/m3。本次改造,液硫脫氣是一項(xiàng)重點(diǎn)改造,將原有鼓泡形式更改為鼓泡式脫氣的方式,類似WxxonMobil脫氣法[2]但無催化劑,并將鼓泡氣通過蒸汽抽空氣送入加氫轉(zhuǎn)化器進(jìn)行加氫轉(zhuǎn)化,吸收處理。
2.2.6 成型機(jī)的處理能力
改造前成型機(jī)生產(chǎn)能力為3t/h的鋼帶式成型機(jī),按照正常操作模式,每年最多加工5760t。隨著公司提高生產(chǎn)計(jì)劃,成型機(jī)不能滿足生產(chǎn)需要。本次改造將成型機(jī)更改為8t/h的滾筒式成型機(jī),按照正常操作模式,每年最多加工15360t,能夠滿足設(shè)計(jì)10kt/a的生產(chǎn)需要。
2014年10月份開工運(yùn)行,經(jīng)過10個(gè)月的運(yùn)行,改造后裝置的總硫收率達(dá)到了為99.93%,硫磺尾氣二氧化硫排放由改造前約350mg/m3,降至目前約150mg/m3。
3 總結(jié)
綜上,經(jīng)過10個(gè)月的運(yùn)行10kt/a硫磺回收裝置2014年的改造,如表1、圖1所示,效果明顯,10kt/a硫磺回收裝置的尾氣排放得到了改善,處理能力、制硫爐壓降、尾氣吸收塔壓降、硫磺尾氣排放等問題得到了解決,尤其是硫磺尾氣排放問題,達(dá)到約150mg/m3,能夠滿足不大于200mg/m3的要求。
參考文獻(xiàn):
[1] GB 16297-1996.大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)[S].北京:國家環(huán)境保護(hù)局,1996.
[2]陳賡良等.克勞斯法硫磺回收工藝技術(shù)(第一版)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2009.