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      液壓缸故障模式的分類與預(yù)防改進(jìn)

      2020-05-29 09:02:18陳晉市張志偉李永奇閆堃魏星
      科技視界 2020年11期
      關(guān)鍵詞:外圓活塞桿油管

      陳晉市 張志偉 李永奇 閆堃 魏星

      摘 要

      液壓缸在實際的工程應(yīng)用中,由于設(shè)計人員對現(xiàn)場使用環(huán)境狀況的不了解和操作人員對液壓缸性能特性的認(rèn)識不足而沒有給予液壓缸故障有效的預(yù)防與改進(jìn),致使液壓缸在使用一段時間后發(fā)生故障,液壓缸的使用壽命大幅縮減。為了解決液壓缸在工作過程中的各類故障問題,研究了液壓缸的故障模式,對常見的幾種故障模式進(jìn)行了分類和描述。通過液壓缸的故障描述,對引起液壓缸故障的原因進(jìn)行了詳細(xì)的分析,并提出了改進(jìn)方案;現(xiàn)場運行驗證了改進(jìn)方案的可行性。提出了液壓缸設(shè)計、安裝和維護(hù)過程中應(yīng)該注意的事項,提高了設(shè)計人員的技術(shù)水平和現(xiàn)場維護(hù)人員的安全意識,從而提高了液壓缸的穩(wěn)定性和可靠性,為今后液壓缸的優(yōu)化設(shè)計提供了可靠依據(jù)。

      關(guān)鍵詞

      液壓缸;故障模式;預(yù)防與改進(jìn)

      中圖分類號: TH137.51 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A

      DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2020.11.007

      1 研究背景

      液壓缸是將液壓能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能,實現(xiàn)往復(fù)直線運動或往復(fù)擺動的執(zhí)行元件。它具有結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、傳遞功率大、制造容易等突出優(yōu)點,因此,廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、冶金、鑄造、汽車、機(jī)床、軍工等領(lǐng)域。液壓缸零部件在規(guī)定的條件下和規(guī)定的時間內(nèi),喪失規(guī)定功能的事件稱為液壓缸故障,繼續(xù)使用會喪失可靠性和安全性。液壓缸故障的表現(xiàn)形式稱為液壓缸的故障類型。液壓缸常見的故障類型有:通油管彎曲、拉缸、活油管漏油、內(nèi)泄、鍍層脫落、導(dǎo)向套銹蝕等。液壓缸故障問題是未來必須解決而且是能夠解決的問題,為延長液壓缸的使用壽命和提高液壓缸的可靠性和安全性,對液壓缸的故障模式進(jìn)行分析并提出改進(jìn)措施就顯得非常重要。

      因此,本文基于徐州徐工液壓件有限公司提供的液壓缸現(xiàn)場故障描述,分析了液壓缸常見的幾種典型故障模式,進(jìn)而對其故障原因進(jìn)行了詳細(xì)的分析,最后提出了改進(jìn)措施,并在市場上進(jìn)行了使用考核,反饋效果良好,改進(jìn)后效果顯著,液壓缸的穩(wěn)定性和可靠性得到了提升,為今后液壓缸的優(yōu)化設(shè)計提供了有效參考。

      2 液壓缸的故障模式及改進(jìn)措施

      第一,伸縮油缸活油管漏油。故障類型如圖1所示。

      故障描述:伸縮油缸完成主臂全伸,將二節(jié)臂縮回后,在尋找三節(jié)臂臂位過程中發(fā)生嚴(yán)重漏油現(xiàn)象。經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn)缸筒缸底端芯管法蘭(缸頭缸臂銷供油)下方存在明顯碰撞痕跡,主機(jī)結(jié)構(gòu)四節(jié)臂臂尾右下側(cè)滑道支座處發(fā)現(xiàn)明顯碰撞痕跡。

      原因分析:

      1)伸縮油缸總成下滑塊高度偏差;

      2)下滑塊高度降低,導(dǎo)致油缸在伸縮過程中,油缸整體下移,導(dǎo)致下滑塊導(dǎo)向作用不充分,容易與主機(jī)結(jié)構(gòu)吊臂碰撞;

      3)伸縮油缸通往缸臂銷硬管接頭為法蘭式結(jié)構(gòu)。在伸縮油缸與吊臂碰撞過程中,法蘭面積大,增加伸縮油缸與吊臂碰撞的概率,由于螺栓受力嚴(yán)重,發(fā)生螺紋失效,進(jìn)而使得油缸發(fā)生漏油現(xiàn)象。

      改進(jìn)措施:

      1)將缸底段油管接頭法蘭形式改為焊接式結(jié)構(gòu);

      2)減小油管接頭高度,減少碰撞風(fēng)險;

      3)缸底油管旋轉(zhuǎn)一定角度,并且要求保證接頭與軌道平行度。

      經(jīng)過改進(jìn)后的油缸,前期在市場上經(jīng)實際工況考核后返廠,通過檢查油缸反饋良好,無任何損壞。

      第二,伸縮油缸內(nèi)泄。

      故障描述:1、活油管基體開裂;2、通油管焊縫開裂。

      原因分析:

      1)活油管基體存在缺陷,出廠時無法檢測,液壓油在油管內(nèi)部活油管承壓,長時間工作后導(dǎo)致活油管開裂;

      2)活油管為成品采購45號鋼冷拔材質(zhì),外表面鍍硬鉻,由于鍍層的原因,導(dǎo)致焊縫與基體結(jié)合力下降。上述原因致使焊縫與基體結(jié)合力降低,達(dá)不到使用要求,在使用過程中焊縫逐漸脫離基體。

      改進(jìn)措施:

      1)嚴(yán)格控制活油管進(jìn)廠質(zhì)量,加強質(zhì)量檢驗、監(jiān)督;

      2)加強焊前基體表面檢查,基體有缺陷不能焊接;

      3)活油管外表面焊縫部分去除鍍層,增加焊縫與基體的結(jié)合能力;

      4)對通油管焊縫進(jìn)行抽樣試驗,控制質(zhì)量。

      改進(jìn)后通油管焊縫開裂導(dǎo)致的內(nèi)泄反饋率明顯降低。

      第三,液壓缸通油管伸出后發(fā)生彎曲。

      原因分析:

      1)油缸在使用過程中,通油管彎曲必定受到外力使其失穩(wěn)彎曲,外力有兩種形式:沿通油管軸線方向和垂直于通油管方向。油缸在使用過程中,通油管在大芯管內(nèi)往復(fù)運動,無垂直方向受力;油缸回收時,若大芯管內(nèi)油液阻塞或有壓力(未卸荷),通油管回收時會受阻力導(dǎo)致彎曲。

      2)油缸全伸時,由于通油管撓度的存在,若油缸回收瞬間速度過快,有可能造成通油管受瞬間阻力導(dǎo)致彎曲。

      改進(jìn)措施:對通油管長度進(jìn)行優(yōu)化,排除通油管過長或過短造成彎曲。

      改進(jìn)后效果良好,無通油管彎曲現(xiàn)象發(fā)生。

      第四,拉缸。

      故障描述:1、活塞密封件、支承環(huán)均已損壞嚴(yán)重;2、活塞外圓、缸筒內(nèi)孔存在軸向拉傷,軸向位置為缸筒通體,徑向位置為液壓缸安裝位置的下方90°范圍內(nèi);3、活塞桿外圓完好無損傷。

      原因分析:液壓缸使用過程中,導(dǎo)向套通過無油軸承和活塞桿接觸,活塞通過支承環(huán)和缸筒接觸,活塞和導(dǎo)向套作為油缸的前后兩個支撐點保證活塞桿軸向運動,通過拆檢反饋問題都是為活塞外圓與缸筒內(nèi)孔存在拉傷。因此分析活塞側(cè)支承存在問題,拉傷原因有以下幾點:

      1)活塞外圓與缸筒內(nèi)孔間隙小,用戶在挖掘作業(yè)時異常受力造成活塞外圓與缸筒內(nèi)孔接觸造成拉傷;

      2)活塞防松失效,活塞松動后影響活塞導(dǎo)向支承性能,在運動過程中造成活塞外圓與缸筒內(nèi)孔接觸;

      3)活塞支承環(huán)抗壓強度不足,無法滿足主機(jī)側(cè)向力需求;

      4)主機(jī)臂架強度低、位置精度不良,使油缸承受異常側(cè)向力,活塞支承無法滿足異常受力;

      5)而支撐環(huán)的耐高溫性能不能滿足工況要求。

      改進(jìn)措施:通過拆檢反饋油缸,測量缸底、耳環(huán)襯套銷軸孔內(nèi)徑、活塞桿全長跳動度和活塞桿活塞小頭端尺寸,沒有發(fā)現(xiàn)尺寸異常,油缸沒有受到異常外力而造成活塞桿變形。因此制定了一系列改進(jìn)措施:

      1)減小活塞外圓尺寸,加大活塞與缸筒配合間隙;

      2)增加活塞支承環(huán)寬度;

      3)斗桿油缸活塞上支承環(huán)材質(zhì)都更改為JRF3012(TPI)。

      經(jīng)過改進(jìn)后的油缸反饋良好,無任何損壞。

      第五,導(dǎo)向套銹蝕。

      故障描述:伸縮油缸的導(dǎo)向套在工作了一段時間后出現(xiàn)了銹蝕現(xiàn)象。

      原因分析:

      1)導(dǎo)向套內(nèi)孔密封溝槽尺寸超差或?qū)虿蛔?,防塵能力不足導(dǎo)致進(jìn)水銹蝕;

      2)裝配損傷或O型圈材質(zhì)或規(guī)格選用錯誤導(dǎo)致的O型圈失效,軸座內(nèi)孔尺寸超差導(dǎo)致密封不嚴(yán)進(jìn)水銹蝕。

      改進(jìn)措施:

      1)針對主密封可能存在的硬度低導(dǎo)致耐沖擊、耐壓縮能力差的問題以及低壓刮油能力不足的現(xiàn)象,將主密封由丁腈橡膠材質(zhì)的USIY形圈更改為聚氨酯材質(zhì)的ISIY形圈;

      2)針對外圓O型圈失效,油壓沖擊耐受力差的問題,將兩道O型圈由兩道橡膠更改為近壓端加整體聚氨酯擋圈,遠(yuǎn)壓端橡膠組合配置,增強沖擊耐受力,防止O型圈擠出失效。

      3 液壓缸故障的預(yù)防措施

      針對引起液壓缸故障的原因和相應(yīng)的改進(jìn)方式,提出以下預(yù)防措施:

      1)設(shè)計人員在設(shè)計時應(yīng)盡量減小油管的接頭高度,避免碰撞;安裝時油管接頭法蘭采用焊接式連接;操作人員嚴(yán)格按照說明書進(jìn)行操作,并在后期不定時進(jìn)行故障診斷與維護(hù)保養(yǎng)。

      2)設(shè)計人員設(shè)計時盡量減小活塞外圓尺寸,增加活塞支承環(huán)寬度便于在安裝時加大活塞與缸筒配合間隙;

      3)建議選適用于液壓缸工況的進(jìn)口密封或者國內(nèi)大品牌密封品牌和材質(zhì),如聚氨酯;

      4)車間上料前做好嚴(yán)密的基體表面銹蝕檢查,并嚴(yán)格控制鍍前拋光到電鍍工序的時間,保證出廠時無銹蝕現(xiàn)象;

      5)對操作人員進(jìn)行專業(yè)的崗前培訓(xùn),嚴(yán)禁不同工種流動作業(yè),避免對液壓缸造成不必要的損失。

      4 結(jié)語

      本文所述的主要是徐州徐工液壓件有限公司所提供的一些液壓缸現(xiàn)場故障案例,就其故障原因進(jìn)行了詳細(xì)分析,提出了有效的改進(jìn)和預(yù)防措施,對實際故障檢修及故障排除有一定的指導(dǎo)作用。但這些只是引起液壓缸故障的部分原因,因此在實際生產(chǎn)中還需認(rèn)真分析液壓缸故障的根本原因,并有針對性地采取相應(yīng)的措施,在日常的維護(hù)保養(yǎng)工作中加以預(yù)防,不定時的進(jìn)行內(nèi)部檢查和故障測試診斷,及時發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行改正,這樣可以大大延長液壓缸的使用壽命,進(jìn)而更好的維持液壓系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運行。

      參考文獻(xiàn)

      [1]趙書祥,鄭圓圓,林強,張記超,翟新穎.起重機(jī)伸縮液壓缸常見故障淺析及排除[J].液壓氣動與密封,2018,38(08):73-74.

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      [3]鄭圓圓,趙書祥,張記超,顧丹.液壓缸抖動故障分析與解決方法[J].液壓氣動與密封,2018,38(07):66-67.

      [4]翟新穎,趙書祥,鄭圓圓,高二輝,顧丹,曹穎.液壓缸反彈發(fā)響故障分析與解決方法[J].液壓氣動與密封,2018,38(06):63-65.

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