劉媛媛
(大同煤礦集團(tuán)機(jī)電裝備約翰芬雷洗選技術(shù)設(shè)備有限責(zé)任公司,山西大同 037003)
選煤廠振動(dòng)篩主要利用三角帶驅(qū)動(dòng)具有偏心質(zhì)量的激振器,使篩床做周期性的不對(duì)稱往復(fù)機(jī)械振動(dòng),篩面上的物料層松散并離開篩面被拋起,細(xì)級(jí)物料能透過料層下落,通過篩孔分離[1],并將卡在篩孔中的物料振出,細(xì)級(jí)物料向下部移動(dòng),通過篩網(wǎng)排除。但是,傳統(tǒng)振動(dòng)篩在應(yīng)用中還存在一些問題,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
(1)篩床做周期性機(jī)械振動(dòng)時(shí),煤矸做上下反復(fù)運(yùn)動(dòng),很容易出現(xiàn)矸石與煤炭分層現(xiàn)象,導(dǎo)致煤矸堵塞篩網(wǎng)孔[2],影響篩選效果;
(2)傳統(tǒng)振動(dòng)篩在篩選煤矸石時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量粉塵濃度,影響車間作業(yè)環(huán)境;
(3)傳統(tǒng)振動(dòng)篩不具有溫度保護(hù)功能,振動(dòng)篩長(zhǎng)期運(yùn)動(dòng)很容易出現(xiàn)軸承溫度過高現(xiàn)象[3]。
本文針對(duì)這一技術(shù)難題,通過技術(shù)研究設(shè)計(jì)了一套選煤廠新型煤矸振動(dòng)篩選裝置,并進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用。
(1)新型煤矸振動(dòng)篩選裝置主要由振動(dòng)箱、防護(hù)框、旋轉(zhuǎn)振動(dòng)篩網(wǎng)、噪聲檢測(cè)儀、粉塵監(jiān)測(cè)儀、攪拌裝置、電機(jī)、溫度傳感器、噴霧降塵裝置、輸送裝置以及收集槽等部分組成,如圖1所示。
圖1 選煤廠新型煤矸振動(dòng)篩選裝置結(jié)構(gòu)示意圖
(2)振動(dòng)箱為圓錐狀,振動(dòng)箱高度為1.5 m,在其上部為物料入口,入料口直徑為60 mm。在箱體內(nèi)距入料口0.5 m處安裝一個(gè)旋轉(zhuǎn)振動(dòng)篩網(wǎng),在煤矸篩選過程中可根據(jù)篩選煤矸顆粒大小更換不同孔徑的篩網(wǎng)。
(3)旋轉(zhuǎn)振動(dòng)篩網(wǎng)與攪拌軸活動(dòng)連接,振動(dòng)篩網(wǎng)在攪拌軸帶動(dòng)下,以上下左右旋轉(zhuǎn)振動(dòng);攪拌軸另一端安裝攪拌齒輪,在攪拌軸中部安裝一個(gè)環(huán)形防護(hù)罩,防護(hù)罩與攪拌軸通過多個(gè)連接桿固定,在防護(hù)罩內(nèi)安裝一傳感器。
(4)振動(dòng)箱下部為出料口,出料口與輸送裝置垂直距離為1.2 m,在出料口與輸送裝置之間安裝一個(gè)矩形玻璃鋼護(hù)罩,防止卸料時(shí)出現(xiàn)灑落。
(5)在矩形玻璃鋼護(hù)罩內(nèi)安裝一個(gè)粉塵控制裝置,該裝置主要有粉塵監(jiān)測(cè)儀、集中控制器、噴霧灑水裝置等,粉塵控制裝置主要對(duì)卸料點(diǎn)粉塵進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),當(dāng)粉塵濃度高于設(shè)定值時(shí),可自動(dòng)聯(lián)鎖進(jìn)行噴霧降塵。
(6)電機(jī)安裝在輸送裝置低架上,輸送裝置側(cè)架上安裝一個(gè)PLC控制器,輸送裝置卸料端安裝一個(gè)收集槽;PLC控制器可對(duì)攪拌裝置、粉塵控制裝置以及輸送裝置起聯(lián)鎖控制作用[4]。
(1)煤矸振動(dòng)篩選裝置在進(jìn)行煤矸篩選前,打開輸送裝置電機(jī)電源,在PLC控制器聯(lián)鎖控制作用下,攪拌裝置、粉塵控制裝置處于工作狀態(tài);同時(shí)根據(jù)篩選煤矸顆粒大小更換合適孔徑的篩網(wǎng)。
(2)篩選煤矸從振動(dòng)箱上部進(jìn)料口進(jìn)入振動(dòng)篩網(wǎng)后,在攪拌裝置會(huì)對(duì)煤矸進(jìn)行攪拌,確保煤矸均勻分布在篩網(wǎng)上;煤矸在篩網(wǎng)上進(jìn)行上下旋轉(zhuǎn)振動(dòng),在篩網(wǎng)篩動(dòng)下,精煤經(jīng)篩網(wǎng)孔漏入卸料口,并經(jīng)輸送裝置運(yùn)輸至收集槽內(nèi)。
(3)煤矸振動(dòng)篩選裝置在工作過程中,可通過噪聲檢測(cè)儀及溫度傳感器對(duì)振動(dòng)篩實(shí)時(shí)監(jiān)控,并對(duì)控制器輸出電信號(hào),確保事故狀態(tài)操作人員能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故位置,讓設(shè)備維修更加便捷。
(4)利用PLC控制器設(shè)定粉塵控制裝置粉塵監(jiān)測(cè)動(dòng)作保護(hù)值為40 mg/m3,當(dāng)卸料口處粉塵濃度大于40 mg/m3時(shí),粉塵監(jiān)測(cè)儀及時(shí)將監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)信號(hào)傳遞至PLC控制器,通過信號(hào)處理后,控制器通過聯(lián)鎖控制作用及時(shí)打開噴霧灑水裝置進(jìn)行降塵[5]。
(1)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,便于操作。該裝置結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,整套裝置成本費(fèi)用為0.72萬(wàn)元,成本費(fèi)用低,而且裝置故障率低,便于操作維護(hù)[6]。
(2)自動(dòng)化高。與傳統(tǒng)選煤廠振動(dòng)篩相比,新型煤矸振動(dòng)篩選裝置具有溫度保護(hù)、自動(dòng)降塵、故障自檢等功能[7],自動(dòng)化水平高,降低了設(shè)備故障率及勞動(dòng)作業(yè)強(qiáng)度,提高了車間環(huán)境質(zhì)量。
(3)選煤效果好。該裝置中,振動(dòng)篩采用的是上下旋轉(zhuǎn)振動(dòng)方式,實(shí)現(xiàn)了煤矸滾動(dòng)式篩選,解決了傳統(tǒng)振動(dòng)篩篩選過程中出現(xiàn)的煤矸分層現(xiàn)象導(dǎo)致篩網(wǎng)堵塞等技術(shù)難題;而且該裝置可安裝不同孔徑的篩網(wǎng)對(duì)不同顆粒煤矸進(jìn)行篩選,篩選效果好[8]。
(4)實(shí)用性強(qiáng)。該裝置不僅可用于煤礦選煤中,還可用于其他礦種篩選,實(shí)用性強(qiáng)、應(yīng)用區(qū)域廣、具有很好的應(yīng)用前景。
(5)新型煤矸振動(dòng)篩選裝置在使用過程中還存在一些不足,一是振動(dòng)箱空間有限,一次性只可篩選設(shè)計(jì)煤矸量,若篩選煤矸量過大,不僅篩選相差,而且很容易造成篩網(wǎng)及攪拌軸損壞[9];二是由于振動(dòng)箱卸料口與輸送裝置之間間距較大,在卸料時(shí)受物料沖擊應(yīng)用,輸送裝置很容易出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象[10]。
為了對(duì)新型煤矸振動(dòng)篩選裝置實(shí)際應(yīng)用效果進(jìn)行分析,在塔山煤礦選煤廠安裝了5臺(tái)煤矸振動(dòng)篩選裝置,截至2018年9月,該裝置已運(yùn)行6個(gè)月。通過應(yīng)用效果觀察發(fā)現(xiàn),該裝置在6個(gè)月內(nèi)共計(jì)篩選煤矸量為100萬(wàn)t,篩選過程中裝置更換2次篩網(wǎng),故障率降低至5%以下,煤矸篩選后篩選率達(dá)86%以上。與傳統(tǒng)振動(dòng)篩相比,篩選率提高15%,減少了煤矸二次篩選次數(shù),全年可為選煤廠提高經(jīng)濟(jì)效益達(dá)144萬(wàn)元。
本文針對(duì)選煤廠傳統(tǒng)振動(dòng)篩在煤矸篩選時(shí)自動(dòng)化水平低、篩選效果差等技術(shù)難題,設(shè)計(jì)了一套新型煤矸振動(dòng)篩選裝置。根據(jù)實(shí)際應(yīng)用效果來(lái)看,該裝置在使用過程中不僅故障率低、自動(dòng)化水平高,而且大大提高了煤矸篩選效果,達(dá)到公司一致認(rèn)可,并在其他選煤廠進(jìn)行推廣應(yīng)用。