馬哲
水泥窯余熱發(fā)電站的負荷一般是由中控操作員根據(jù)鍋爐的產(chǎn)汽量人工進行增減,也就是根據(jù)汽輪機的進汽壓力人工進行閥位調(diào)整。當中控操作員監(jiān)控到進汽壓力上升時,適當增加負荷;當監(jiān)控到進汽壓力降低時,適當減少負荷,維持汽輪機進汽壓力的穩(wěn)定。此項操作要求中控操作員有較高的操作水平,閥位調(diào)整過快或過慢都會造成發(fā)電站負荷、汽包水位等發(fā)生大的波動,不利于發(fā)電站的穩(wěn)定運行。本文以我公司運營的水泥余熱發(fā)電站為例,闡述如何通過簡易的改進,實現(xiàn)汽輪機在串級恒壓控制方式下運行,進而實現(xiàn)自動增減負荷的目的。
該余熱電站的DEH系統(tǒng)采用的是典型的WOOWARD505+VOTH閥系統(tǒng),汽輪機的控制方式采用閥位控制方式,操作上主要是由中控操作員根據(jù)汽輪機進汽壓力調(diào)整調(diào)速汽閥的開度,控制汽輪機的進汽量以調(diào)整負荷。雖然在WOOWARD505的配置中也有功率控制方式,但由于水泥窯余熱鍋爐產(chǎn)汽量的不可控性(與窯況相關(guān)),使得此功率控制方式實際上無法投入使用。
對于余熱電站來說,實現(xiàn)負荷自動控制實際上就是實現(xiàn)汽輪機在恒定進汽壓力下運行。通過對電站工藝流程、圖紙、WOOWARD505裝置說明書進行分析,結(jié)合現(xiàn)場的實際情況,最后確定如下經(jīng)濟適用的改造方案:對WOOWARD505外部接線進行簡單更改,投入WOOWARD505裝置的串級控制方式,設(shè)定為壓力控制;DCS編制簡易程序?qū)崿F(xiàn)壓力信號的引入及串級壓力控制的投退??刂七壿嫷慕Y(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。
DCS系統(tǒng)將進汽壓力變送器信號做無壞點判斷后,通過AO點開出,接入WOOWARD505裝置的AI點,作為串級壓力控制方式進汽壓力的采樣點;DCS人機界面設(shè)置恒壓控制的投/退按鈕,通過DO點接入到WOOWARD505裝置的DI點,控制串級壓力控制的投/退。當串級壓力控制方式投入作用時,WOOWARD505裝置通過設(shè)定壓力與實際壓力的差值,采用PID控制方式,輸出電信號至VOTH閥,VOTH閥將電信號變?yōu)閷?yīng)的油壓信號控制油動機的行程,從而控制調(diào)速汽閥的開度。當調(diào)速汽閥開度變化后,對應(yīng)的進汽壓力也發(fā)生變化,又通過DCS將進汽壓力信號反饋給WOOWARD505裝置,實現(xiàn)閉環(huán)控制。
圖1 控制邏輯結(jié)構(gòu)框圖
本余熱電站的DCS系統(tǒng)是和利時的MACSV系統(tǒng),共分為兩個控制站:10號站為汽機控制站,11號站為鍋爐控制站。10號站的33模塊(型號FM151A,模擬量輸出模塊)的第2、3通道為備用通道,選第2通道為進汽壓力信號輸出通道,在程序中將進汽壓力變送器的數(shù)值直接賦到AO點;10號站的40模塊(型號FM171B,開關(guān)量輸出模塊)的第5、6、7通道均為備用通道,選第5通道為DCS恒壓投/退控制方式的DO點,在人機界面上設(shè)置“恒壓控制”投/退按鈕,按下為投入(DO點閉合),彈開為退出(DO點斷開)。同時,判斷進汽壓力變送器信號的狀態(tài),如果信號點異常,閉鎖投入恒壓控制,斷開DO點。
DCS系統(tǒng)與WOOWARD505裝置之間只需增加4根控制線,具體接線方式如圖2所示,WOOWARD505原備用點DI#7接DCS恒壓投/退控制的DO點,WOOWARD505原備用點AI#1接DCS進汽壓力信號的AO點。
完成WOOWARD505裝置的接線后,有三個模塊的程序需要進行改動,分別是 ANALOG INPUTS、CONTACT INPUTS、CASCADE CONTROL。
(1)將AI#1配置為串級輸入功能,進入ANALOG INPUTS模塊,進行如下配置:
Analog Input#1 Function_______Cascade input
Input 1 4mA Value_______Units 0
Input 1 20mA Value_______Units 6400
(2)將DI#7設(shè)置為串級功能投/退的使用點,進入CONTACT INPUTS模塊,進行如下配置:
Contact input 7 Function_______Casc control Enable
(3)對串級控制的數(shù)據(jù)進行配置,主要包括串級方式的進汽壓力設(shè)置的范圍、轉(zhuǎn)速限值、PID參數(shù)等,進入CASCADE CONTROL模塊,進行如下配置:
Use Cascade Control?.............Y
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Invert Cascade?......................Y
Min Cascade Setpt_______1270
Max Cascade Setpt_______2290
Casc Setpt Rate(/sec)_______Units/SEC 5
Use Setpoint Tracking?.............Y
Speed Setpt Lower Limit_______RPM 3000
Speed Setpt Upper Limit_______RPM 3180
Cascade Droop_______%0
Casc PID Prop Gain_______%5
Casc PID Integral Gain_______rps 0.3
圖2 新增串級控制的WOOWARD505裝置的端子接線圖
Casc Derivative Ratio_______%100
Casc Units of Measure_______KP
通過上述簡易的改線與編程配置,在未增加任何設(shè)備的情況下,比較容易地就完成了此次改進。改進后,中控操作員只需在DCS畫面上操作“恒壓控制”投入,即可完成汽輪機串級恒壓控制方式的投入,從而實現(xiàn)負荷增減的自動調(diào)整。